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文档简介

1、高压变频器在xx 发电厂的应用摘 要:介绍了 xx 电厂凝泵变频改造方案和高压变频器调试过程,试运行结果显示变频改造后电机节能显著,并能大大改善电机运行工况。关键词:凝结水泵高压变频器节能1 引言xx 发电厂总装机容量为4 300mw 机组,每台机组配置两台互为备用的凝结水泵,流量调节采用阀门调节方式。此传统调节方式存在较大弊端:节流损失大,能量浪费严重;机组调峰时凝泵运行效率大幅度降低;调节频繁易导致阀门和执行机构损坏,设备维护量大;电机经常处于高速运转造成各部件磨损发热;电机工频起动对电网和电机造成较大冲击;自动化程度低、控制精度差。为进一步提高设备利用率,节能降耗降低厂用电率。经过长时间

2、调研,xx电厂选用了由上海新华控制技术(集团)有限公司推荐的安川高可靠超节能矢量控制型高压变频器,将#3、#4 机组凝结水泵进行变频改造,并一次投运成功。2 凝结水泵变频改造方案xx 电厂 #3、#4 机组凝结水泵参数为:额定电压6kv 、额定功率1000kw、额定电流116.4a 、额定转速 1487r/min,配备安川cimr-mv1sdc13c型高压变频器,系统接口和dcs 逻辑组态设计更改由新华集团公司完成。2.1 电气主回路鉴于凝泵的冗余配置和安川高压变频器的高可靠性,此次凝泵变频改造未考虑工频/变频切换回路。电气主回路设计如图1 所示,电源由厂用电母线经电厂原有高压断路器 qf 后

3、送至高压变频器,变频器将电能变换频率后直接驱动电动机。此种设计只增加一台变频器,结构简单,投资和占地较低。2.2 系统接口设计此次变频装置共用到di2 点 变频器运转 /停止指令; do5 点 变频器准备结束/运转 /轻故障报警 /重故障报警 /自保护跳高压开关;ai1 点 dc4-20ma 速度指令; ai2 点 频率输出 /电流输出。接口图如图2 所示:2.3 逻辑组态当变频器正常使用时,变频器与工频备用凝泵互为联锁:当变频器跳闸时工频备用凝泵联锁启动;当变频器运行且凝结水母管压力低,联锁信号为真时工频备用凝泵启动。原除氧器水位调节阀控制保留,作为调节的后备手段,正常工况处于固定位置(建议

4、置于全开);增加变频调速泵跳闸,启动备用定速泵时(用定速泵联锁投入和调速泵跳闸信号与,采用脉冲量),超驰关小调节门至一定开度(根据当前负荷设置对应阀门开度),并在阀门开度与设置指令相差在一定范围内时,自动投入除氧器水位自动调节。新增加变频调速凝泵除氧器水位自动控制系统与原调节阀控制一样,采用三冲量调节。除氧器水位高,设置调速泵转速闭锁增。调速泵停止,置指令为转速低限。凝结水压力低,联锁信号为真时设置调速泵转速下限。凝结水母管压力低且定速泵运行联启调速泵,此时设置调速泵转速最大。定速泵跳闸时联启调速泵,设置转速最大。3 变频系统的调试此次变频系统改造,在新华集团公司的精心准备下,仅用一天就完成安

5、装测试,并完成变频器在各种工况不同负载下的试运行,运行状况良好。为保证设备的安全运行,变频器在主电源上电前,还依次进行了变压器绝缘检测和控制电源确认等试验。3.1 变频器柜检查与加固此项检查柜面及内部的部件,确认是否有损坏和螺钉松动等情况;确认接线位置和接地情况;确认电机侧的联轴器已断开。3.2 变压器绝缘测定此项目的检测变压器的对地绝缘性能,检测结果良好。测定点测定值结果备注输入变压器2000良好合格标准: 30m 以上3.3 控制电源确认控制电源为冷却风扇和变频控制器提供用电,检测从控制电源主回路开始,依次检测控制基板各用电模块,目的是保障变频器主电源上电前各控制电源的正常运行。检测结果表

6、明各控制电源良好。名称用途测定点测定值 (v)结果判定基准主控制电源冷却风扇用a-b407良好40010%a-c406b-c407变频器控制电源变频器控制器用降压变 u-v99.1良好10010%控制基板电源15v电源转换输入负极- 公共端-14.85良好输出基准0.2v正极- 公共端15.0824v电源转换输入正极- 公共端23.97良好5v电源模块输入正极 1- 地4.99良好正极 2- 地5.20正极 3- 地5.173.3 自学习模式此模式是安川高压变频器所特有的,通过这一模式变频器能够自动读取电动机参数,根据这些参数完成变频器最佳运行和矢量控制环境设置。在自学习模式执行前,需利用变频

7、器自带的点动功能,确定电机旋转方向。3.4 电机操作测试(无负载)在电机带负荷前,为保证变频器的可靠运行,首先进行变频器带动电动机空转试验。检测数据测试波形如下图表所示,结果显示变频器运行正常。速度指令( % )输出频率(hz) 输出电流( a) 输出电压( v)10%5.0 28.661020%10.0 27.6123340%20.0 27.1 243560%30.0 27.1 363480%40.0 26.84840100%50 26.6 60933.5 电机操作测试(负载)此项测试变频器带载运行状况,试验过程根据不同的频率范围分为几个阶段,待变频器在每个频率阶段的各项参数稳定后再逐步向高

8、频率阶段运行。检测数据如下表,结果显示电机变频运行后,不同负荷下电机的输入电流和输入电压显著减小。速度指令输出频率输出电流输出电压%?hz?a?v10.935.4328.968120.5210.1828.6126340.6620.20 32.6247261.0630.3548.3371281.1740.4272.84935100.0049.8799.66125各频率段电量波形如下图所示,从图形中看出电机运行各段电流平稳,变频器运行良好。电机操作试验带负载转速 0-10%-20%-30% 电机操作试验带负载转速 40%-50%-60% 电机操作试验带负载转速 70%-80%-90%-100% 3

9、.6 电机操作试验带负载转速 0-100% 60 秒此项检测变频器带载加速能力,加速时间设定60s。波形显示,变频器加速过程运行平稳,状况良好。3.7 电机操作试验(负载转速 0-100% 30 秒)此项检测变频器带载加速能力,加速时间设定30s。波形显示,变频器加速过程运行平稳,状况良好。3.8 机组实际运行数据(变频状态下调门开度均设定在100%)参数名称测试及计算结果机组负荷( mw )170200250290工频运行状态电流( a)9398100102功率( kw )840885903921变频运行状态电流( a)2735.1454.4367.37功率( kw )26634753766

10、4节能效果( % )68%60%40%28%由以上数据分析可得,变频改造后节能效果显著,经粗略估算,原工频运行时相同工况下#4 机组凝结水泵一天耗电约2 万度,现变频改造后#4 机组凝结水泵所耗电量减少至1 万度。4变频改造后所带来的其它效益(1) 减少电机启动电流电机直接工频启动的最大启动电流为额定电流的7-8 倍,而由变频器起动的负荷曲线可以发现它启动时基本没有冲击,最大启动电流仅略高于电机额定电流。因此变频调速解决了电机启动时的大电流冲击问题,消除了大启动电流对电机、传动设备和主机的冲击,降低了日常的维护保养费用。(2) 延长设备寿命变频调速改变了电机转速变化的加减速特性曲线,没有应力负载作用于轴承上,延长了轴承、电机的寿命。(3) 降低噪音变频改造后,由于转速的降低,电流的减小,

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