版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、2209t/h锅炉包覆过热器爆管原因分析及改进方案摘要:本文分析了华能德州电厂#5锅炉包覆过热器爆管及过热的原因,并针对以 上问题采取了加装连通管、刷耐热涂料、加装均流圈、调整燃烧等措施,取得了较好的 效果。关键词:包覆过热器爆管 改进 连通管 均流圈0前言德州电厂三期工程安装2x660mw进口燃煤发电机组(编号#5、6机组),其中锅炉岛由德国 巴布科克公司设计、制造。锅炉容量2209t/h,为亚临界自然循环汽包炉,单炉膛对冲燃烧,口型布置, 一次中间再热,平衡通风,固态排渣。#5锅炉于2002年4月29日点火,在试运行过程中分别于2002年6月12 口,2002年6月15 日2次发生包覆过热
2、器管子爆管事故。经过第一次改造后运行2个月,#5炉于2002年8月21日左 包墙第11根过热器管再次爆管。为了彻底弄清爆管的原因,我们进行了认真、细致的分析研究。通 过采取相应的改进措施,解决了包覆过热器超温爆管的问题,取得了良好的效果。1包覆过热器结构简介该锅炉采用背靠背的布置方式,炉膛和后包覆过热器之i'可不设水平烟道,过热器包覆系统流稈如 下:从锅筒顶部由52根1)141.3x15.88管子引出的饱和蒸汽进入炉顶进口集箱,经炉顶顶棚过热器 管至包覆过热器后墙,在包覆过热器后墙标高65950mm处通过设在每根管子上的三通分成两路,一 路继续向下经过包覆后墙下段进入低温过热器进口联箱
3、;另一路汇合至包覆侧墙的分配联箱,由分 配联箱又将蒸汽分成两路,一路由18根4)141.3x15.88管子引入包覆左侧墙进口联箱,另-路由14 根*141.3x15.88管子引入包覆右侧墙进口联箱,通过包覆侧墙,蒸汽进入侧墙下联箱,侧墙下联箱 和后墙联箱(低温过热器进口联箱)是相互连通的,系统情况见图1。2事故简介2.1 2002年6月12日,标高63米左包覆过热器前联箱第30根管子(炉前数)爆管。2.2 2002年6月15日,标高63米左包覆过热器前联箱第8根管子(炉前数)爆管。包复受热面流程简图2.3 爆管材料、规格:asme sa 213 t2; <1)63.5x6.58。(相当于
4、 gb5310 12crmo)3爆管原因分析3.1外观检查情况:检查发现左包覆过热器前联箱第8、30根管子爆管,第3-53根管子区域发生严重的变形(向炉 内凸)。第318根区域呈波浪型变形。右包覆过热器前联箱第155根管子发生变形,与左侧相比 变形较轻。左侧包覆过热器前联箱管子变形见图2 (箭头所指为变形区域)。图2左侧包覆过热器管子变形3.2爆口分析:3.2.1元素分析化学元素含量()cmnsipwswcrmo爆管样品分析0.160.450.20.0250.0250.60.55asmesa2i3t20.1-0.203-0.610.1-030.0250.0250.5-0.810.44-0.65
5、从元素分析结果看,符合asme sa213t2的标准要求。322宏观分析:322.1两次爆管(炉前数第30根和第8根)均呈脆性断ii,爆口断面粗糙,爆口附近存在纵向平 行的小裂纹。见宏观照片3, 4, 5。3.222爆口附近内外壁存在氧化皮,厚度为0.2mm左右。爆口附近管径胀粗明显,其屮爆口附近 管径为70mm,最大胀粗率为9.4%,严重超出规程允许的胀粗率为2.5%的范围。爆口分析结论:宏观特征分析为长时过热特征,属于长时过热爆ii。照片3爆口全貌 爆口尺寸:380x70照片4脆性断口局部照片5爆口附近的裂纹3.2.3微观分析:323.1爆口附近金相组织为:铁素体+少量珠光体区域+碳化物。
6、珠光体中的碳化物多呈球状,并 向晶界聚集。晶界上存在蠕变孔洞,球化45级。见照片6。323.2距爆口 0.5米向火侧金相组织为:铁素体+珠光体。珠光体的区域分散。珠光体形态尚明显, 球化23级。见照片7。323.3右侧包覆过热器前联箱管子变形区域现场金相组织为:铁素体+珠光体,组织正常。见照片8o323.4原始管段的金相组织为:铁素体+珠光体,组织正常。见照片9。微观分析结论:爆口附近组织球化严重,属于长时过热爆口组织特征。照片8右包覆过热器变形区取样400x照片7距爆口 0.5米向火面 400x照片9原始管段组织400x3.3爆管原因:综上分析结果,包覆过热器爆管的原因为长时过热引起的蠕变损
7、伤破坏。4过热原因分析4.1结构方面:4.1.1炉顶棚至后包覆过热器采用了内径为19毫米的节流孔,该节流孔孔径选择偏大,使流向侧包 覆的蒸汽流量明显减少。4.1.2蒸汽从后墙联箱分配到侧包覆前后两个联箱吋存在偏差,流向前侧联箱的流量较少。4.1.3侧包覆采用了管径较大的鰭片管,管内重量流速选择较小。4.1.4侧包覆管间距较大,该部位单管吸热量较大。4.1.5由于包覆过热器和水冷壁系统由鰭片连接为一个整体,包覆过热器温度升高使两者产生较大 的温差,使包覆过热器两侧管屏发生弓形变形,该部位的管屏存在较大的机械应力。4.2燃烧方面:4.2.1由于锅炉炉膛大量结焦,使锅炉燃烧特性改变,炉膛出口烟温较设
8、计值明显升高,包括侧包 覆过热器在内的受热面吸热量较设计值有较大的增加。4.2.2燃用煤质偏离设计煤质,改变了锅炉的燃烧特性。4.2.3为保证屏式过热器、高温过热器、高温再热器汽温在允许范围内,喷入了大量的减温水,使 得流过喷水前的包覆过热器、低温过热器的蒸汽流量明显减少。4.2.4爆管发生在折焰角后上部,说明烟气经过折焰角以后正好冲刷该处,使该区域部分管段过热。5改造方案5.1第一次改造方案为:5.1.1在后包覆过热器下联箱与左、右侧包覆过热器下联箱之间加装连通管。将包覆过热器出口兀 型联箱的后墙联箱的12根"114x20 sa106b连通管与左、右墙联箱的连通管(各6根)连通。依
9、 据现场施工条件,采取近一近;远一远的连接方式。5.1.2砸除水冷壁部分卫燃带。卫燃带总面积1665m2,砸除982m2 (砸除约59%) 5.1.3在侧包覆过热器爆管的变形区域增加阻热材料(粉刷一种耐热涂料),减小该部位的传热。5.2第二次改造方案为:在侧包覆过热器两侧加装均流圈。具体方案如下:在包覆过过热器两侧墙入口联箱的出口管座上加装均流管接,每侧墙125只,总计125x2=250 只,加装位置如图9。dn=48.少彳l=40do=205.3燃烧方面的调整:5.3.1调整一、二、三次风旋流强度、风压等,优化锅炉燃烧,努力降低炉膛出口烟温,尽最大可 能地减少减温水喷水量,增加包覆过热器管通
10、流量。5.3.2燃用接近设计煤质的煤种。6改进后的结果:改造前、后满负荷660mw锅炉左侧包覆过热器温度变化曲线对比情况,见表1。6.1工况为660mw:改前出口平均壁温398°c、单管最高(第27根管子)472°c、单管最低(第 11根管子)382°c。6.2工况为660mw:改后出口平均壁温385°c、单管最高(第27根管子)437°c、单管最低(第 11根管子)372°c。6.3在管子总流量变化到一定值时,节流圈将管子之间流量“拉平”效果明显,从而使水动力特性 趋于平稳。#5炉660mw左侧包覆过热器壁温变化改造前入口壁温660
11、mw改造前出口壁温660mw 改造后入口壁温660mw 改造后出【i壁温660mw050505050505086532097643104444443333333表1改造前、后锅炉左侧包覆过热器管壁温度曲线对比情况注:改造前的壁温指加装连通管并装设壁温测点后测得的壁温数据;改造后的壁温指加均流圈 等全部改造方案实施后测得的壁温数据。市于爆管前包覆过热器无任何壁温测点,因此无法取得壁 温数据。但从爆口的宏观特征和运行时间看,该部位管子超温严重。7结论改造后左、右侧包覆过热器管壁温度下降明显。按照徳巴公司提供的运行控制数据, 在满负荷下侧包覆过热器壁温设计值为362°c,最高不超过486°c。对比数据,基本达到了预期的目 标,改造后至今已连续运行27个月未发生爆管,改造效果明显。8 讨论和建议8.1从改造后的试验数据发现,负荷550mw以下侧包覆过热器
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 通信终端设备的低功耗广域网技术考核试卷
- 陶瓷制品物流优化试题考核试卷
- 仪器制造企业的供应链管理优化考核试卷
- 贸易代理国际商务法律适用考核试卷
- 中石油陕西销售分公司招聘笔试题库2024
- 口腔科用牙科电动工具考核试卷
- 铜材压延过程中的金属流动模拟考核试卷
- 内江高新投资有限责任公司招聘笔试题库2024
- 铜压延加工生产效率优化考核试卷
- 针织品生命周期评估考核试卷
- 弟子规全文注音版(A4打印版)
- 市政给水管道工程监理细则资料
- 钢化玻璃检测报告
- 学校卫生管理组织职责结构图
- 海大算法设计与分析考试复习题(共12页)
- 标准耳式支座安装尺寸计算表
- YHCX2858变频串联谐振耐压试验
- 不随行父母同意函(父母双方不随行)
- 2018年日历表(含农历)A4完美打印版
- 北师大版八年级数学上求解二元一次方程组的解法说课稿
- 机器人及视觉技术试验指导书
评论
0/150
提交评论