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文档简介

1、反应器给料泵p3103b隔膜破事故一、事故经过2004年5月25日中午,突然发现反应器给料泵p3103b不打量,且伴有异常响声,电流波动,立即倒a泵运行,发现也有异常响声,但过一会反应器给料泵p3103a逐渐正常,怀疑是反应器给料泵p3103b入口有结晶块堵塞所致。下午16点钟,用水试p3103b运行正常,随即准备倒泵,发现p3103b入口堵塞,处理通之后,泵体引液排气正常后隔膜复位,启动泵,倒过之后发现p3103b不打量,又立即倒反应器给料泵p3103a运行,在打开反应器给料泵p3103b的出口导淋时发现大量的油流出,确定是隔膜已破,需要解体检修。二、原因分析p6103b解体检查发现,东侧两

2、个缸的隔膜已破,而且是由油侧向工艺侧打破的,造成这种现象的主要原因有以下几方面的原因:1、反应器给料泵p6103b开泵之前,隔膜未复位。(引液前隔膜定位不起作用)2、反应器给料泵p6103b引液不彻底,造成两个缸的工艺侧无尿液(水)或无压力。3、反应器给料泵p6103b倒泵之后,加负荷太快。4、反应器给料泵p6103b运行中,入口管线堵死或无尿液进入缸头,泵汽化。5、反应器给料泵p6103b液压室油位低,柱塞未经过缓冲直接接触冲击隔膜。6、反应器给料泵p6103b隔膜老化或隔膜存在质量缺陷。三、事故教训及防范措施1、正常运行时,要保证反应器给料泵p6103b入口畅通,给料稳定,避免反应器给料泵

3、p6103b汽化运行。2、启动反应器给料泵p6103b时,要先隔膜定位并引液排气充分,。3、反应器给料泵p6103b运行时,保证液压油室油位正常。4、反应器给料泵p6103b运行时,加减负荷不要太快;出口压力避免大幅度波动。5、主控正常生产时注意反应器给料泵p6103的电流、转速。及时调整浓缩系统的温度与液位。防止反应器给料泵p6103汽化。尤其是低负荷状态下,防止缩二脲结晶过多。6、启动泵时要严格按照及泵启动程序进行启动或倒泵,蒸汽夹套一定要预热充分。p6105b打量不好的现象和处理措施事故一、事故经过2011年4月2日14:35主控室发现fic-61064流量突然下降,pi-61066突然

4、降低,pic-61063阀位关小,通知现场人员检查倒泵。14:47氨流量降至零,15:10主控室手动开大pic-61063至60%,降低反应器内部压力,现场启动备用泵15:15fic-61064显示流量,反应器底部氨恢复正常。处理过程前后用了半小时,倒泵中由于备用泵副线阀手轮坏,现场缺少工具,给启动备用泵后无法快速提压,延误10分钟时间,幸好未出现反应器进口管线堵塞现象发生,避免一次事故发生。二、原因分析现象:4月2日14:35主控室发现fic-61064流量突然下降,pi-61066突然降低,pic-61063阀位关小。原因分析:1、判断氨泵突然打量不好,可能是隔膜破损或止逆阀卡涩。2、v6

5、104氨槽液位低,泵入口压力低,造成泵打量不好。3、泵的液压室油位低,造成泵打量不好。4、泵的入口氨存在杂质,造成止逆阀卡涩或隔膜损坏。5、泵的0型环发生脆裂损坏、泵的双作用阀损坏。四、预防措施1、联系仪表给fic-61064、pi-61066设定低报警和低低报警并增大辨识音量信号。2、p-6105a/b等泵所有手轮恢复好,现场工具配备齐全。3、加强培训,提高认识,处理中快速手动降低反应器压力至6.5mpa,通知现场倒泵。4、v-6104玻璃液位计恢复正常,联系仪表定期检查调 校lic-61071确保指示准确。5、保证备用泵始终冷泵并定期倒泵或试泵正常备机。6、加强巡检质量。川化三聚氰胺反应器

6、事故一、事故经过2005年9月10:30左右,川化集团三聚氰胺装置反应器r101负荷为100,操作人员发现熔盐槽v122压力pic7014有上涨趋势,熔盐槽压力控制阀pv7014阀位开度增大,通过对放空的多次分析确认,放空中无co2,因而判断为氨加热器e104泄漏,于18:45,反应器r101进行停料升华处理,升华期间,熔盐槽v122压力维持0.05mpa,熔盐槽压力控制阀pv7014的阀位一直维持在8595%之间,系统未见异常。9月5日16:00,装置在准备作停止升华时,熔盐槽v122压力突然加速上涨,v122放空管防爆板破裂,大量熔盐进入水泥槽,立即停熔盐泵p129回盐,r101缓慢卸压,

7、事后测量熔盐槽v122液位由原来的1040mm下降到610mm,反应器未升华完的三聚氰胺将反应器底部进料管线及氨加热器e104氨和熔盐两侧管线堵死,反应器熔盐腔法兰泄漏,熔盐槽熔盐变色,碱度很高。熔盐经川化研究院icp分析:cr:714ppm,ni:96.9ppm,ti:72ppm,mo:80ppm,ca:19ppm,mg:16,na:22%,k:31.8%,no2:9.73ppm,no3:0.2742%,naoh:61.79%,ph:14。事故发生后,打开熔盐管箱出口封盖,抽出刺刀内管管束及管板,然后抽出刺刀管外管管束进行清洗检查,损坏及缺陷情况如下:1、刺刀管外管管端(c-276)及管板经

8、川化pt检测发现刺刀管外管与管板焊缝垫影响区共有102根环形裂纹(共179根),管板与管箱内外、筒体焊缝热影响区存在不同程度环状裂纹。2、刺刀管外管管板孔内壁抽出外管后对管板内孔pt检查,发现个别管板孔内壁有网状裂纹并贯穿于管板上、下表面。如图二。3、刺刀外管内壁刺刀外管(c-276)经涡流探伤结果如下:1)川化检测结果:共173根管子存在可记性缺陷。2)泸天化检测中心检测结果:刺刀管:66根存在可记性缺陷;刺刀管套管:63根存在可记性缺陷。4、刺刀管管外壁宏观检查外壁粗糙,外壁均匀腐蚀减薄约0.30.5mm。5、氨过热器e104经水压试漏内管(c-276)直管段母材爆裂。6、熔盐泵p129叶

9、轮腐蚀严重,有很多坑点,基本报废,泵出口法兰严重腐蚀。二、原因分析氨加热器e104氨管爆破使氨泄漏至熔盐系统,氨与熔盐反应,使温度、压力急剧上升,使熔盐槽v122防爆板破裂,熔盐排放槽内的水又进入熔盐从而火上浇油,发生剧烈反应造成以上结果。三、事故教训及防范措施1、发现e104泄漏不管多大,要立即停车检修,以防事故扩大;2、熔盐系统进氨,不管多少,要立即分析原因,消除隐患,对熔盐成份进行分析,碱度超标予以更换,不可再运行,防止对反应器r101造成损坏。3、关于oh对哈氏合金c-276的腐蚀机理尚不十分清楚,需要做进一步的试验研究。4、氨加热器e104直管段大修时无法检测,应尽早改为电加热。反应

10、器固化事故一、事故经过2002年11月21日15:30分,熔盐槽进氨压力高造成防爆板爆破,系统紧急停车,关闭反应器进口阀,从放空管线加氨保持压力维持反应器运行,检查氨过热器和反应器是否泄露。后发现进氨的原因是在置换新三胺界区氨管线时,操作工将氮气管线接至去复合肥的氨管线上,氨倒到氮气管网里,然后进入熔盐槽。在检查e3104和回装爆破板时,由于反应器的温度降的较低,出口管线堵塞,晚上23:00在系统恢复开车时,发现进出口管线全部堵塞,当反应器的温度涨至380时,出口管线畅通,在随后处理入口管线时,由于pv31063手动控制,反应器压力不稳,当压力降至60bar时,反应器顶部温度降至346,出口管

11、线又发生堵塞。然后用hv31088控制反应器的压力。11月22日上午处理进出口的管线,将tic37026温度升至450。用fi31129判断hv31131前是畅通的,用hv31094的氨冲洗判断hv31094阀后管线是畅通的。中午在处理进口管线时,hv31131开关几次,忽然畅通,但为了防止物料堵塞放空管线,随后又将hv31131关闭,按照外商提供的意见,每隔20分钟,hv31131开关一次,但在第3次开关时发现进口管线又堵塞。由于hv31131开了几次,反应器的物料被带到放空管线,hv31088开度越来越大,用pv31063的氨冲洗反向处理出口管线,效果不见好转。至晚上19:00放空管线堵塞

12、,至此,反应器进出口管线全部堵塞,开始固化。由于pi31304的氨冲洗也不通,反应器的压力看不到。我们分析堵塞处理不通的原因:fi31130氨冲洗不通,反应器加不进氨,副产品太多,带到出口管线易堵塞;恢复开车时反应器的温度提的不够高,应及时将tic37026提到450;进出口管线堵塞时应先出口再进口。二、原因分析1、二套三胺开车期间,操作工对系统不够了解, 操作思路不清晰;2、没有深入吸收消化技术;3、操作经验不足,对事故判断处理能力缺乏;4、操作责任心差,没有认识事故的严重后果。5、设备存在设计缺陷,原来e-3104氨过热器是熔盐加热,给分析判断处理造成失误、迟缓。四、解决及采取措施将f31

13、01打到冷却位置,反应器进出口阀门关闭,停掉电伴热。 当ti37042降到210时,停熔盐泵,熔盐排进熔盐槽。 有必要的话,启动导热姆通过反应器循环降温。23日17:00ti3145为292,外层温度220,老外认为仍然较高。24日8:00,ti31145降至286,顶部降至180,11:30分按老外的建议,先拆hv31088填料氨冲洗的法兰,再拆fic31081至hv31088氨冲洗的法兰,随后拆开pi31304氨冲洗的法兰和hv31088前的大法兰都没发现压力和氨出来,(在用手轮打开hv31088时,发现有氨出来,但随后就一点也没有了。)14:30分仪表拆走hv31088,15:00化工三

14、班用低压蒸汽软管吹扫放空管线,15:30分,一声巨响,放空管线突然畅通,反应器的压力降为0,实际上堵的部位就是安全阀的一个短节,(在放空时将hv31088的氨冲洗管线吹弯,机修重新将夹套管修正和补焊)检查hv31088、hv31094发现堵的较严重,pi31304的导压管及氨冲洗角阀也堵的较严重。分别用低压蒸汽很轻易的就吹通了。17:30分机修将hv31131拆走,此时ti31145为280。18:00开始冲洗反应器底部管线,26日8:00仪表回装hv31131,由于fi31130管线不通,机修进行割管,17:00机修开始焊接fi31130的氨冲洗管线,27日3:50分恢复开车。(在此期间,用

15、c3101的水反向冲洗反应器的出口管线。c3101加水,压力提至3mpa)急冷尾气管线堵塞事故一、事故经过2003年3月19日,三聚氰胺装置都在100%负荷下运行,23点半左右急冷塔尾气管线堵塞,现场检查尾气和尾气加入的冲洗水量均正常,因尾气管线吹扫蒸汽不通,系统停车处理。2011年3月8日,三聚氰胺装置都在120%负荷下运行,10点左右尾气超压,反应器紧急减负荷处理,现场打开阀门吹扫蒸汽处理,同时检查尾气伴热和加入的冲洗水量等管线运行状况,因处理及时方法得当,系统在10点30分左右恢复正常。二、原因分析1、尾气管线伴热蒸汽压力低、伴热管线堵塞和不畅、疏水器故障或堵塞,使伴热效果不好。2、尾气

16、管线内加入的冲洗水量少,使尾气的氨和二氧化碳含量相对升高,结晶点升高,甲胺结晶堵塞。3、三聚氰胺反应器负荷,使急冷塔汽项相带出来氨和二氧化碳含量高,结晶点升高,甲胺结晶堵塞4、人员操作或仪表设备等原因,造成尾气冷凝的调温水系统温度低,使甲胺在冷却器中结晶堵塞。5、急冷汽相带液,大量三聚氰胺带到尾气冷凝系统,是设备堵塞。三、事故教训及防范措施1、正常生产时,应将一套三胺尾气送往打尿素,引大尿素的碳铵液吸收尾气的氨和二氧化碳;将二套三胺尾气送往小尿素装置,并将调温水系统的操作温度提高到95c以上,使操作温度远离尾气的结晶88c 92c尾气;提高操作弹性和尾气系统的抗干扰能力。2、保证尾气管线的伴热

17、蒸汽压力和温度,并保证伴热管线运行正常。3、保证尾气管线时刻有足量的冲洗水进入;或是引大尿素碳铵液在4.5吨以上,使其足够尾气中的氨和二氧化碳。4、加强对尾气组分的监控分析,根据尾气组分的变化及时作出相应的调整。5、加强培训,提高操作水平;加强教育,提高责任心;保证及时发现及时处理。离心机sp3101下料斗堵塞事故一、事故经过2005年2月10日, 9点半主控发现干燥器温度ti34056有较为明显的上升趋势;大约10分钟后,离心机sp3101电流突升至205a;30秒后,离心机sp3101转速、电流突降,电流一直降到110a,而扭矩正常。现场检查发现离心机sp3101下料斗堵塞,离心机sp31

18、01液力耦合器的易融塞融化。二、原因分析事后经分析离心机sp3101液力耦合器的易融塞融化,是由离心机sp3101下料斗堵塞直接引起的;所以对离心机sp3101下料斗堵塞的原因进行了分析,总结如下:1、下料斗震荡器功率低、跳车或工作不正常。2、三聚氰胺装置长时间低负荷运行或三聚氰胺料浆浓度稀时,离心机sp3101固相端易带水,下料斗和螺旋输送器me3151进水,当离心机sp3101负荷加起来后,三聚氰胺在下料斗处粘壁,引起堵塞。3、螺旋输送器me3151停或送料不畅。4、离心机sp3101液相围堰调节不合适,使离心机sp3101固相带水,三聚氰胺在下料斗处粘壁,引起堵塞。5、离心机sp3101

19、负荷太高或螺旋输送器me3151输送能力小,使离心机sp3101下料斗积料。三、事故教训及防范措施1、现场要确保使离心机sp3101下料斗震荡器工作正常,及时发现震荡器及时处理。2、主控加强对离心机sp3101运行参数的监控,如:电流、扭矩、振值等;发现异常及时处理。3、主控应对干燥器温度ti34056温度变化加强监控。若干燥器温度ti34056出现不明原因上升时,通知现场检查下料斗。如果确认下料斗堵塞,立即关小离心机给料阀fv34028或离心机sp3101断料,必要时停离心机。4、加强巡检,确保振荡器与螺旋输送器me3151的运行正常。5、振荡器出现问题检修期间,现场要定时频繁敲击下料斗,避

20、免堵塞。6、装置满负荷时,加强对离心机sp3101下料水含量的检测,若出现水含量高,及时调整处理。7、对离心机sp3101下料和螺旋输送器me3151进行改造,增大输送能力。8、离心机sp3101下料震荡器更换为大功率的。空气鼓风机k3181皮带断造成三胺气体输送管线堵塞事故一、事故经过2003年5月25日1920 ,k3181b皮带老化断裂,由于当班主控及精制岗位人员巡检不力,到2254才采取措施,造成输送管线严重堵料,干燥器积料6吨多。不得不拆开输送管线,打开干燥器取样口就地排放。前后持续3个半小时。 26日038料仓受料,140系统恢复正常。因处理不当,气动输送管线被敲变形。k3181a

21、安全阀长时间起跳,密封面损坏而泄漏。二、原因分析1、k3181b皮带老化断裂。 2、皮带质量不好。3、paxl35030切除,未引起me3181联锁跳车。4、料仓换向阀没开到位。5、干燥器温度低,料湿,有结块。6、现场人员巡检不到位,留有死角。7、主控人员巡检不力,思想麻痹大意。料仓长时间无产量,没有引起重视,而是怀疑仪表有问题,错过时机,直到包装人员发现干燥器密封漏料,才引起注意。三、事故教训及防范措施1、加强责任心,提高巡检质量。现场人员发现出口压力表没有压力、压力表指针不波动,要及时检查皮带是否断裂。2、当主控人员发现出口压力低报警时,要及时派人到现场检查皮带是否断裂。3、发现旋转阀me

22、3181联锁跳车时,要及时查看皮带. 4、当前系统运行正常,而没有产量时,及时查看皮带.5、及时查找干燥器温度低的原因,避免三胺结块。6、建立台帐,定期不定期检查,发现老化或磨损,及时更换。7、联系仪表人员将paxl35030联锁值由现在的10kpa调到5kpa,现场投用这块表,主控解除联锁旁路。8、技术人员对全装置的皮带传动的运转设备提出事故预想。氨汽提塔c3106塔盘变形事故一、事故经过自开车运行以来,经常发现本系统时时出现窜液和压力波动的现象,在2001年45月大修期间,打开氨汽提塔人孔进行检查,共检查12块塔盘,发现第7块塔盘脱落吹翻,第9、14块塔盘有轻微变形,观察发现塔盘受向下冲击

23、力的影响很大。二、原因分析1、从塔盘脱落吹翻以及变形的情况看,观察发现塔盘受向下冲击力影响很大。2、外商提供氨汽提塔的正常负荷100%进料量为26401.6kg/h,按110%负荷的进料量为28800kg/h,如表2所示开车以来不同负荷下对应物料进出量。如表2收集的数据分析,氨汽提塔负荷高出设计能力28800kg/h,有时高达3400035000kg/h,造成负荷高的原因是前系统母液多,如果不及时回收就会使母液槽液位上涨而溢流,不仅有损失,而且污染环境。负荷高进、出料不易控制平衡,物料在塔盘停留多,停留时间长,塔盘承受向下的重力增大,极易使塔盘受力变形;开停车频繁,加减负荷多而快与蒸汽调节不匹

24、配,升温、升压、降温、降压速度快,也会造成塔盘疲劳受损产生变形;蒸汽不稳引起热负荷不平稳,热量过多,气流向上汽提的量大,热量过少,液体向下流动的量大,易产生偏流,引起塔盘局部受力大,都可能引起塔盘受力变形。3、造成母液多的原因:(1)、切换结晶器时,为了尽快拉s3103的液位离心机负超过设计能力28287kg/h,有时高达3400035000kg/h,分离的母液量多。(2)、按外商要求,结晶器热洗一段时间要定期置换加新鲜脱盐水,保证结晶器热洗效果,要求排放的热水送往离心机,致使分离的母液量多。(3)前系统调整水量不平衡,往后去的溶液量多,造成离心机负荷大。a、急冷塔、co2汽提塔加入的急冷水和

25、稀释水多;b、由于co2汽提塔压差高问题,造成汽提效果差,冲洗塔盘往后去的溶液多。据初步统计从2000年5月2001年5月冲洗塔盘40多次,严重影响系统的运行;c、蒸汽参数的不稳定,造成急冷、co2汽提塔热平衡失调,往后系统送的溶液多。(4)、操作的不合理,班组间为争产量,造成操作上的诸多不合理因素,致使系统负荷增大。4、开停车频繁,蒸汽不稳时常中断,前系统不稳定,造成系统加减负荷频繁,加减负荷与蒸汽调节不匹配,易使设备疲劳损伤。5、操作上没按操作规程办事,工艺指标控制不合理,随意性调整太频,加上操作工对系统的认识水平有限,在加减负时过快,升温、升压、降温、降压没有量的意识,缺乏动态超前意识,

26、不注重“一伸手”。6、仪表存在的不利因素,tic32101、fic32074调节线性差,反应滞后,塔的压力、压差经常堵塞造成指示不准,给操作带来许多困难;设备设计存在缺陷,特别是再沸器(e3114),现场蒸汽不易控制。三、事故教训及防范措施1、降低前系统来物料,改变以往离心机负荷过大母液多现象。(1)、限制离心机负荷32000kg/h,氨汽提塔负荷30000kg/h,调整降低急冷、co2汽提塔的水量。(2)把热洗结晶的定期排放水改送往前系统s3104,既不影响产量,又能提高系统的水质。(3)结晶器切换时,氨回收系统提前加负荷,降母液槽v3113的液位,待切换完结晶器后拉s3103的液位,离心机

27、负荷高,不会影响氨回收负荷,这样避免氨汽提塔负荷过大很有好处。2、加强与调度、合成、尿素的联系,尽量稳定蒸汽系统宁高勿低,当蒸汽动或断蒸汽时,要及时调整氨汽提塔的负荷、热输入,特别是加减负荷要缓慢进行,以免升温、升压、降温、降压过快。3、严格控制工艺参数,杜绝超负荷、超温、超压现象发生;加强培训力度,提高操作水平,勤思考,勤观察,调整时据实际情况要有超前、量的意识,更要把整个系统连贯起来考虑,提高操作员分析判断处理问题能力。 4、加强巡检质量,发现问题及时处理;对仪表、设备等设计存在问题,目前没有解决办法,只有在操作中以不变应万变,提搞对氨回收的认识,总结经验,收集数据,为操作稳定打下坚实基础

28、。氨洗涤塔c6105填料堵塞事故一、事故经过进入2004年下半年以来,k6152出口压力持续上涨,至2005年元月份,k6152出口压力上升至9kpa,在频繁长期冲洗k6152气相管线后未见好转。2005年2月1日拆除了k6152出口8”盲法兰,干燥系统调整后运行正常。由此看来,影响干燥系统真空的主要原因集中在k6152出口气相管线和c6105塔。检查c6105塔身发现:塔体下部温热,上部较凉,而且出气口气量很少,根据这一现象,决定2005年2月2日对c6105填料进行检查,拆c6105下层填料上手孔检查发现鲍尔环上粘有浆糊样粉红色污染物,在打开下层填料卸料口发现下层填料比较干净,很少见到上述

29、污染物,从拆卸处的填料看,只在下层填料的上部出现了堵塞,从此可以判断出上两层填料的堵塞应该比较严重。随即决定拆卸上两层填料,拆卸情况证实了上述的判断。在拆卸下层填料时,把k6152出口8”盲法兰临时封死,c6105下层填料卸料孔和上手孔打开,k6152的出口压力仍然很低,证明k6152出口气相管线没有堵塞的情况。c6105三层填料用脱盐水仔细冲洗干净后于2005年2月3日回装完毕,2月4日各个法兰复位后投用,k6152的出口压力在3kpa左右,c6105上部放空出口正常。二、原因分析1、本次拆卸填料情况显示上层填料堵塞最为严重,中层填料稍好于上层,而下层填料仅仅上部有一小部分出现堵塞,从分布情

30、况和污染物状态,我们可以判断污染物来源于废水处理过的水,污染物应该是oat(三聚氰胺一酰胺与三聚氰胺二酰胺的混合物)与少量三聚氰胺的混合物。 2、结晶器、nh3-co2吸收塔、甲铵液缓冲槽等漫液也会堵塞氨洗涤塔填料。三、事故教训及防范措施1、废水系统开车后必须在分析合格后才能送入c6105进行回收利用。2、正常操作中废水系统负荷、水解器温度、汽提塔底部温度必须严格控制。3、严格根据分析结果进行废水回收利用。4、一旦出现水解器,汽提塔断蒸汽等严重影响回收水质的情形,必须就地排放,严禁送往c6105进行回收。5、严格控制各槽罐液位,严禁冒液。6、发现氨洗涤塔有结晶堵塞现象,要及时用脱盐水冲洗。7、

31、堵塞严重时,要计划热洗或酸洗填料。高压氨加热器e3103泄漏事故一、事故经过2003年8月1日20:30分反应器底部的温度突降,ti31109降至177(正常时,在负荷118%时应为205),判断为由于高压氨加热器e3103漏量突然增大导致氨加不进反应器,立即将系统的负荷减至最低,发现ti31109波动较大,说明氨是一股一股的进反应器,而不是连续的进,经请示总调,停尿液浓缩系统,反应器底部加氨对反应器内部进行稀释。为避免反应器入口管线堵塞,采取如下措施:1、将反应器的温度提高至420。 2、向反应器底部加氨,以稀释反应器内部的浓度(本次用12小时)。3、关闭hv31131后,利用fi31098

32、通过排放管线第一切断阀向反应器底部加氨。4、由于氨止逆切断阀内漏,关闭fi31130和fi31129的根部阀,将高压氨加热器e3103通过fv31064后的导淋进行卸压排放。5、拆除高压氨加热器e3103蒸汽疏水器,接临时接管加脱盐水进行试压查漏,发现有两根列管泄露,立即进行堵管。6、高压氨加热器e3103抽管束换垫后复位。(总用时9小时)7、开车时在开hv31131之前,投fi31129、fi31130的氨冲洗,打开fv31064,通过氨止逆切断阀的放空提高氨的温度至ti31110:300以上。再打开hv31131,用时10分钟处理通入口管线。二、原因分析1、本次高压氨加热器e3103列管泄

33、露与上次泄露的部位一样,都是在第一管程,主要是因为管壳程温差太大(温差达300)。2、由于高压氨加热器e3103前的氨管线较短,没办法加蒸汽夹套进行提温, 3、高压蒸汽管网压力波动大。三、事故教训及防范措施1、反应器底部加氨量不能过大。2、采用加副线的办法,当高压氨加热器e3103泄露时,通过副线将高压氨加热器e3103切出,而不影响装置运行。3、稳定高压蒸汽管网压力。4、高压氨加热器e3103引氨前,要先投壳侧的高压蒸汽,然后缓慢引氨,避免高压氨加热器e3103超压。氨回收系统波动事故一、事故经过2005年8月,氨回收系统先后出现两次严重操作失误:1、一套三胺因更换ft3181的滤袋须停第三

34、回路,为稳定氨回收,化工班组把lv32132由c3103改至v3113,由于工作失误恢复开车时未能及时改至c3103,使co2和nh3不断的在氨回收系统形成恶性循环集聚,造成c6106底部不合格、e3115a、c6107在c6106顶部温度很低的情况下严重超温,co2上窜严重,导致p3119a/b和p-3120a/b严重汽化,造成精制系统无法配氨等严重后果,长时间的超温,泵的汽化和处理加水还造成v3116满液。这件事情为我们敲响了警钟,暴露了我们事故判断能力和操作经验的不足。2、8月30日,二套三胺操作人员在主控操作时,把氨回收压力调节阀pic62143a/b/c串级调节回路设置错误,长时间未

35、发现处理,造成液泛现象发生的严重后果。二、原因分析1、对系统不够了解, 操作思路不清晰。2、没有深入吸收消化技术,操作水平有限。3、操作经验不足,对事故判断处理能力缺乏。4、操作责任心差,没有认识事故的严重后果。5、设备存在设计缺陷、塔盘吹翻腐蚀严重。四、解决及采取措施氨回收系统是一典型的汽提精馏操作单元,在整个装置中具有相当重要的位置,操作中应给予足够的重视,以保证系统的稳定。1、在氨回收系统中,nh3和co2是挥发性组份,水、me、oat等为不挥发组份,其中me、oat等物质被视为惰性物质,在氨回收系统中,用蒸汽加热把nh3和co2从液相蒸出,其中co2的量相对较少,在e6115a中经降温

36、后可全部被液相吸收冷凝,而未被液相吸收冷凝的大量的nh3和微量地 co2沿c6107上升过程与回流氨逆相接触,最后形成纯净地气氨在e6115b和v6116中冷凝回收,而co2以c6107底部液相的形式通过lv62132送到c6103,形成急冷水,达到全部回收的目的。故而氨回收系统应遵循汽提精馏单元以及甲铵液的特性进行操作。正常操作中,在一定的压力下,c6106、c6106各点物料的组份与该点的温度是一一对应的,也就是说,1)、c6106底部温度要求控制207,即纯水在1.7mpa下的沸点温度,换句话说,在c6106底部,co2和nh3要被全部蒸出;2)、c6106的顶部温度的高低与气相中所含的

37、水分即底部加热蒸汽相对负荷的高低有密切关系,加热蒸汽相对负荷加得多了,蒸出的水分就会相应增加,温度升高,相反,温度会下降,而该点温度的高低对c6107底部液相的温度有很大影响,故而应通过及时加减底部蒸汽使其尽量保持在一个稳定的水平,以保证整个系统的稳定。3)、c6107顶部温度控制在43,即保证顶部是纯气氨,但该温度仅对于c6107的 顶部压力为1.6mpa的情况,如果压力升高,该点温度也会相应的升高,例如1.7mpa对应45.5,同样也能保证气相的纯度,不需增加回流氨,即使增加回流氨,温度也不会回落到43,只会造成c6107的底部液相温度的降低,引起系统波动。故判断c6107温度是否升高,首

38、先应确认压力是否正常,可以参考pi62065和pic62143,在这里特别注意的是pic62143的测压点在v6116上,在某些情况下不能代表氨回收的压力,例如,c6107气相管线发生结晶堵塞,pv62143a/b阀门动作不正确或者象前段时间出现的阀位同时关小等。4)、c6107底部液相温度。如果整个系统负荷一定,可认定液相中的co2的量是相对稳定的,温度的高低与含氨量密切相关,也就与系统的稳定及氨耗密切相关。2、目前,lv62132指示不准,lv62132手动操作,这就要求我们要及时根据负荷的变化相应调节该阀,防止液位过高或过低,同时也应经常根据fic62074和fi62114量的相对大小和

39、lv62109的开度来判断液位指示是否正确,避免c6106液位过高或过低。3、c6106跟其他的汽提塔一样,若操作不当会出现液泛的现象,这主要是因为直径一定的塔,可供气液两相自由流动的截面是有限的,两者之一的流量若增大到一定限度,降液管内的液体便不能顺畅的流下,产生不正常积液,最终可导致两层板之间被泡沫液充满,形成液泛。液泛和气液夹带都是塔器操作的禁忌,是工况恶化逐渐发展造成的后果。气液两相的流量对应的是塔器的负荷和再沸器的蒸汽量,这就要求我们对再沸器的蒸汽量要根据负荷的大小超前增减,即在进料组份一定的情况下,fi62117和fic62074存在一个一一对应的关系,不能超过太多,否则,所形成的

40、气相的物料量会增大,轻则顶部温度升高,重则形成气液夹带,甚至液泛。同样的,c3103、c6102也会出现类似的现象。c3102在2001年前后经常出现的塔盘结晶堵塞,就是因为当时急冷水加的太多,c3102不堪重负,负荷高,蒸汽量随之加大,气液两相的同时增加使液相在塔盘上的流动速度变慢,加之lv31177处的减压闪蒸等诱因,极易发生结晶现象,进而出现塔盘堵塞,同时c3102顶部极易出项气液夹带的现象,也是这个原因造成的。4、c6107底部温度可通过c6106顶部温度、tic62090以及c6107回流氨来控制。三者我们要综合利用,超前操作,并注意积累经验。增加负荷和底部蒸汽后可手动适当开大tv6

41、2090,在c6107中部温度有所反应但底部温度升高前适当增加回流氨,稳定后及时减下来,在c6107液位升起来之前提前开大lv62132,这样作,氨回收系统会很快稳定下来。操作氨回收,经验非常重要,我们应注意积累下列经验值以备平时参考:1)、不同的负荷对应的蒸汽量;2)、不同的负荷下对应的阀门开度,其中包括fv62074、lv62109、tv62090、lv62132、pv62143a/b等;3)、不同的负荷下对应的fi62114和fi62118的量;4)、不同的负荷及相应的蒸汽量的情况下,c6106、c6107各点的温度趋势,他们能客观地反映出系统地稳定性和目液组份的变化;5)、装置负荷在1

42、18、50、25%等不同负荷时氨回收的工况;6)、注意积累系统出现问题时的工况参数以及发展过程,提高自己的事故判断能力。5、氨回收的负荷严格来讲应是母液中所含的nh3和co2量,我们在重视fic62074的量的同时不能忽略母液组份对氨回收系统的影响,特别是在特定的情况下,例如装置开车、离心机反洗、第三回路停车检修等情况,母液中的nh3和co2与正常时都有很大区别,工况也会不尽相同。6、pic62143可通过选择器hs62143实现两种控制方式即控制pv62143a/b或控制pv62143c.选择控制a/b阀时,pic62143必须在自动auto状态,hic62143a/b在串级cas状态,pi

43、c62143的op值对应pv62143a的开度,pv62143b的开度为100减去pv62143a的开度,即ab两阀的开度之和应为100。当把hic62143a由串级切至手动进行开关后在切回串级时,a阀的开度还会恢复为pic62143的输出值,选择控制c阀时,同样,pic62143必须在自动auto状态,hic62143c在串级cas状态,pic62143的op值对应pv62143c的开度,当把hic62143c由串级切至手动进行开关后在切回串级时,c阀的开度还会恢复为pic62143的输出值,建议大家需要手动开关a、b阀时,可直接把pic62143打手动改变其输出值即可实现a、b阀的开关,调

44、节稳定后pic62143要及时打回自动。nh3-co2汽提塔c3102塔盘堵塞事故一、事故经过自2000年5月10日18:00,首次发生了c3102塔盘结晶堵塞,自此以后,此现象经常出现,严重时系统运行20多天就会出现一次。伴随着c3102塔盘结晶堵塞,系统出现了很多问题,氨、二氧化碳汽提塔c3102下塔压差pdi31202升高;氨、二氧化碳汽提塔c3102液位lic31225降低;严重时,再沸器e3107不能增加ms,顶部易带液,c3102顶部温度升高,氨、二氧化碳吸收塔c3103液位上升,引起超温超压。要处理此问题,系统必须减负荷冲洗,严重时系统必须停车,打开汽提塔顶部人孔处理才行。严重影

45、响了系统长周期稳定运行。二、原因分析1、由于pv31177进入c3102后,压力由2.5mpa降至0.5mpa,压力突降,闪蒸降温,容易析出结晶。2、反应器温度控制高,生成高聚物含量高3、工艺循环水中oat含量高4、汽提塔进料浓度高5、仪表原因,造成c3102进料不稳。三、事故教训及防范措施1、氨、二氧化碳汽提塔c3102塔外加ls盘管,外部供热。2、在保证急冷塔c3101底部物料不结晶的情况下,尽可能减少急冷水量,降低c3102负荷。3、提高加入急冷塔的急冷水温度tic31185,降低急冷塔出液中的氨含量。4、在保证c3102底部温度ti31224正常的前提下,减少再沸器e3107的中压蒸汽

46、量fic31217。中部温度ti31208控制在150以上。5、提高氨吸收塔c3107底部温度,尽可能减少带到氨、二氧化碳吸收塔c3103的氨量。6、严格控制汽提塔的操作指标:pic61211控制在0.50mpa,底部温度ti61224控制在158,ti61208控制在150以上,保证co2被汽提出来,顶部温度ti61209控制在134。仪表空气管网进水事故一、事故经过2001年5月11日,仪表空气管网进水,现场操作使用胶管充压,充压结束未及时拆胶管,当系统开车时,造成水进入空气管网,最后通过空气吹扫进到包装料仓,造成包装下料困难,无法包装。二、原因分析1、仪表空气压缩机的疏水器堵塞,凝结水进

47、入ia管网;2、再生干燥器系统停或不切换;3、吸附式干燥剂失效;4、工艺系统用空气进行充压时,压力升起来后未及时拆除胶管,工艺系统中的水倒入空气管网。四、解决及采取措施危害:1、一旦仪表空气管网进水,将导致阀门电气元件短路,定位器失灵,阀门处于事故状态,威胁装置运行。2、水通过流化空气进入s3106a/b,产生三胺结块,料仓堵塞无法下料,称量机失灵,严重影响包装并产生废品三胺。3、袋式过滤器ft3152(以及ft3109、ft3181、ft3192)进水,使滤袋板结失效,压差升高。4、气动震荡器生锈卡涩。5、含水的ia通过me3153、me3154、me3181、me3184、me3185a/

48、b、me3183a/b的密封进入系统,使三胺产品水含量超标,同时会使密封失效。预防措施:1、仪表风缓冲罐定时排水,每班一次。2、加强巡检,保证空压机和干燥器系统运行正常。3、联系中化定期在线分析仪表空气的水含量。4、发现干燥剂失效就更换。5、工艺系统用仪表空气冲压时,用完后要及时关闭冲压阀,并把胶管拆掉。6、空压机保证运行和备机良好,定期维护保养。蒸汽冷凝液电导高事故一、事故经过1、2003年10月9日 ,二套三胺主控人员发现蒸汽冷凝液电导ai69016高,及时打开冷凝液总排放,一边联系中化取样分析冷凝液中氨含量高达500ppm以上,一边组织查找原因,对可能存在与蒸汽和氨有关的用户进行查找,特

49、别是高压蒸汽用户,当打开氨夹套蒸汽冷凝液导淋时,闻到大量氨味;同时冷凝液就地排放,增大反应器底部氨量,反应器断料进行升华排塔处理。而且量大,13日停车查漏,采用分段查漏的原则进行,并及时更换氨夹套管线,16日处理完进行开车正常。2、2003年8月1日,一套三胺主控人员分析冷凝液电导ai39016高,查漏处理原则(同上1),当发现高压氨加热器e3103列管漏,hc就地排,操作上增大反应器进口氨,反应器断料 进行升华排塔,由于氨漏量大,反应器加不进氨,最后反应器停车封塔,e3103堵管处理。三、原因分析蒸汽管网压力低时,工艺介质倒入蒸汽管网。换热器e-x103、e-x105、e-x106、e-x1

50、10、e-x113a/b、e-x120泄漏。高压nh3冲洗管线泄漏,氨进入夹套。急冷尾气管线泄漏,氨进入夹套。界区蒸汽或复合肥冷凝液电导高。四、解决和采取措施采用从高压用户到低压用户的逐次排查的思路。首先确认界区蒸汽和复合肥冷凝液电导是否正常。确认蒸汽管网压力是否正常。然后打开蒸汽冷凝液总管排放阀。通过蒸汽降温泵p3134入口改为脱盐水置换。联系中化,依次取样分析e3103、e3105、e3106、e3110、e3113a/b、e3120等6台换热器的蒸汽冷凝液。分析高压氨夹套和急冷尾气夹套的冷凝液。确认泄漏位置后,将该用户的冷凝液切出,就地排放,利用机会处理。冷凝液电导正常后,关p3134入

51、口脱盐水,冷凝液重新回收利用。k215主机烧毁事故一、事故经过2009年9月19日上午11点左右,k215a在更换入口空滤网后启动,在机组加载过程中,操作人员发现主机北端安全阀处冒油烟,同时压缩机发出异常的响声,操作人员立即执行停机指令。但在紧急停机时却发现紧急停车按钮和停车软键均不起作用,机组无法停运,操作人员紧急通过调度联系电气直接切断6kv电源,机组停运。机组停运后,对机组进行检查发现:1、主机北端冒油烟系安全阀起跳所致;2、主机空气入口法兰处有油喷出;3、智能控制器的液晶显示屏无显示。二、原因分析事情发生后,联系电气、仪表对机组进行了详细检查测试分析,结果显示:1、智能控制器的液晶显示

52、屏无显示系其电源线脱落造成的,因其电源与紧急停车按钮的内部接线捆扎在一起,当旋转按钮时就把该电源线从控制器上扯了下来。2、“control power loss”报警,意思是失去控制电压;控制电压是指主要用于机组紧急停车按钮、断油阀、放气阀等的110v电压,通过智能控制器,可以实现机组的安全开停车。当智能控制器检测不到该电压时便发出此报警。3、压力开关的动作和安全阀起跳是相符的,证明安全阀是属于正常起跳,当时该处压力确实很高。4、以下三点可说明智能控制器有问题:(1)正常情况下,“hat-1”和“ips”开关动作,机组应自动联锁停机,而智能控制器竟未发出停机信号;(2)“2ctt”和“2att

53、”显示温度应该一致;(3)控制器上的停车软键为何不起作用。5、机组入口冒油,应是直接拉闸断电停机断油阀动作滞后造成的,可通过测量断油阀的电磁阀是否断电来判断断油阀的开关状态,断油阀是直接由风扇电机与主电机的联动开关控制的,开关动作顺序与正常停机稍有不同。三、事故教训及防范措施1、启动时必须严格按操作规程执行2、加强对操作人员的培训3、启动后确认断油阀及相关附件运行正常4、定期检查清洗保养油冷器5、定期检查和更换联轴器及各软管组件6、保证专业润滑油的质量7、油气分离器、空气过滤器及油过滤器定期更换吸收塔冷却器e3109堵塞事故一、事故经过2002年元月1日、7日,主控首先发现nh3-co2吸收塔

54、 c3103超压,其放空阀pv31254全开,同时吸收塔循环泵p3109的循环量fi31266大幅度降低,吸收塔冷却器e3109出口温度tic31268上升较快,吸收塔冷却器温度控制阀tv31268全开,吸收塔底部温度ti31267一直上升。经过判断分析,确定吸收塔冷却器e3109堵塞。二、原因分析1、在吸收塔冷却器e3109堵塞前,ne3-co2汽提塔c3102塔板刚刚堵塞过,分析认为,在汽提塔c3102塔板堵塞时,汽提塔c3102内的三胺带到ne3-co2吸收塔c3103,在经过吸收塔冷却器e3109冷却后,三胺结晶,造成冷却器e3109堵塞。2、热洗三胺结晶器用的热水,在使用一段时间后,

55、由于热水中的三胺浓度增加,不宜在用来热洗结晶器。热水一般要送到工艺循环水槽s3104内回收,s3104内的水进入系统,首先要进入ne3-co2吸收塔c3103,在含有高浓度三胺的热水进入吸收塔c3103后,经过吸收塔冷却器e3109冷却后,三胺结晶,也会造成冷却器e3109堵塞。三、事故教训及防范措施1、要打开吸收塔循环泵p3109到工艺循环水槽s3104的阀门,开大吸收塔补液阀lic31264或打开急冷水给料泵入口dw,为吸收塔c3103补充新鲜水,置换c3103。2、全开吸收塔循环泵p3109出口管线上的阀门,短时间关小吸收塔冷却器冷却水阀门tv31268或切断cw,通过提温使吸收塔冷却器

56、e3109内的晶体三胺溶解并带走,必要时吸收塔循环泵p3109启动双泵运行。3、打开吸收塔放空阀pv31254及其副线,防止c3103超压。4、当吸收塔循环泵p3109的循环量fi31266增大时,说明堵塞的板片逐渐处理通。继续大流量循环一段时间后,将系统恢复正常。5、正常生产时,严格控制ne3-co2汽提塔c3102的指标。保证ne3-co2汽提塔c3102顶部加水量;防止ne3-co2汽提塔c3102液位过高;有三胺进入ne3-co2吸收塔c3103。6、避免ne3-co2汽提塔c3102蒸汽量加的过大过快,引起c3102汽液夹带,三胺进入ne3-co2吸收塔c3103。7、向工艺循环水槽

57、s3104送热含有三胺的热水时,速度不要太快。 三聚氰胺产品浊度超标事故一、事故经过2009年6月19日中班21点中化室反映二套三胺干燥器出口取样分析浊度超标,接到通知后初步判断工艺循环水质量不好造成的,立即采取降低系统负荷、置换系统、控制包装切仓(c仓进料)、不间断取样分析等措施,至20日上午10点中化分析基本合格,但仍偏高(20日6点浊度38.6、8点浊度7.48、9点浊度56.27、10点浊度12.26、11点浊度11.86、13点浊度5.87、14点浊度9.42、15点浊度6.65),继续观察两个小时后系统逐渐增加负荷,20日中班17点二套出料切至b仓,并继续监控产品浊度,(20日16点浊度7.65、17点浊度8.38、18点浊度7.4、19点浊度5.97、20点浊度5.22、21点浊度5.41、22点浊度5.19、21日2点2.04、4点2.14、6点2.28),在此过程中产生的不合格品也已经全部包装,全部不合格品及部分未确认合格的产品目前的存放货位、吨数及包装种类已

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