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文档简介
1、湿硫化氢腐蚀环境分析湿硫化氢腐蚀环境分析 吕运容 2004.1.1 腐蚀实例腐蚀实例 一加氢:一加氢:汽提塔顶回流罐(容104)器壁97 年查出60多个鼓泡,该容器报废更新。容 器材质为A3F沸腾钢,钢的纯净度不够,钢 内夹杂物多,在湿硫化氢环境下,形成氢鼓 泡失效(HB)。GB150-1998已不允许用沸 腾钢制造成压力容器,更不能用于有应力腐 蚀开裂敏感性的介质。 容器内表面HB图 三加氢:三加氢:1、循环氢压缩机C1101气体引压阀阀杆与 阀体螺纹连接处断裂,上阀杆飞出,大量氢气喷出, 车间发现并处理用时,幸未发生恶性事故。(阀门 结构用材质与四加氢相同,损坏原因一样,断口为 典型脆性断
2、口,判定为湿硫化氢应力腐蚀断裂。 (SSCC、HIC) ) 四加氢四加氢 循环氢压缩机C301气体引压阀阀盖螺纹连接 处断裂,阀杆与阀盖飞出,大量氢气喷出,车 间发现并处理用时,幸未发生恶性事故。(已 发生2次)断口为典型脆性断口,判定为湿硫 化氢应力腐蚀断裂。(SSCC、HIC) 该该阀为上海五一阀门厂制造,阀体材质为 18-8-8奥氏体不锈钢(含Cr18.2、Ni8.62), 硬度HRC56,断裂处材质为Cr13(含Cr14.8), 硬度HRC70,且1Cr13、2 Cr13、3 Cr13金相 组织为马氏体,对SSCC最敏感,这样高硬度 (远高于HB235)与敏感的马氏体组织的阀 盖在瓦斯
3、HS+H2O的作用下,在应力集中的螺 纹尾部产生应力腐蚀断裂。 1、1Cr13、2 Cr13、3 Cr13金相组织为马氏体 组织,硬度高,对SCC最敏感,易产生应力腐 蚀断裂。不宜用于湿硫化氢应力腐蚀环境。 2、湿硫化氢应力腐蚀环境下使用时,选购阀 门应注明使用条件,指定阀门各部件用材。 渣油加氢 1、2000年装置首次开工过程中,冷高分顶阀 门阀盖密封焊缝开裂,装置停工,更换同类阀 门50多个。冷高分介质中H2S浓度高,操作温 度40度,密封焊缝焊后没有进行热处理,判定 为湿硫化氢应力腐蚀断裂。(SSCC、HIC) 该类结构阀不宜用在湿硫化氢应力腐蚀环境下, 选购阀门应注明使用条件,指定阀门
4、结构型式。 2、冷高分底(D102)排污水管线大小头开裂。 2001 年3月7日发现开裂,高压水和H2S喷出。由于发现用 时,未发生次生恶性事故。实际运行一年零三个月, 材质为A234/A234M-910 WPB,碳钢锻件,运行介质 为H2S+NH3+H2O,其中H2S含量34284PPm,NH3含 量为19599PPm,温度为45度,压力为15.6MPa. 经分析认为:1、大小头开裂属于H2S应力腐蚀开裂; (SSCC)2、SSCC裂纹起源于大小头凹陷处,此处由 于存在涡流产生细小腐蚀坑点,并向外壁抗展。3、大 小头材料为较高纯度的碳钢(S=0.003%,P=0.004%), 硬度也低于HB
5、235,但仍不能防止在这种苛刻条件下 发生SSCC。应采用更高纯度的搞HIC钢。 三加氢 干气冷却器(E1110)小浮头螺栓断裂,材 质为1Cr13 、35CrMoA使用约一周时间,均 断裂,后改用Q235,使用良好。 1Cr13、2 Cr13、3 Cr13金相组织为马氏体,对SSCC 最敏感,且硬度高,在HS+H2O的作用下, 易产生应力腐蚀断裂。 35CrMoA为中碳调 质低合金钢,硬度约HB280,在HS+H2O的 作用下,易产生应力腐蚀断裂。 二催化:二催化: 冷305/1、2小浮头螺栓断裂,材质为 2Cr13,后改用Q235,使用良好。 1Cr13、2 Cr13、3 Cr13金相组织
6、为马氏 体,对SSCC最敏感,且硬度高,在HS+H2O 的作用下,易产生应力腐蚀断裂。 气气 柜:柜: 2#瓦斯压缩机气阀阀座与升程限制器连接螺栓 断裂,气阀阀座与连接螺栓掉入气缸,缸盖及 水套被打烂飞出,大量瓦斯喷出,车间发现并 处理用时,幸未发生恶性事故。 二级入口气阀固定螺栓的设计材质为3Cr13, 硬度要求HB280-320。断裂固定螺栓含Cr量 5.967%,硬度高达HRC58.6(相当于HV676)。 且1Cr13、2 Cr13、3 Cr13金相组织为马氏 体,对SSCC最敏感,这样高硬度(远高于 HB235)与敏感的马氏体组织的螺栓在瓦斯 HS+H2O的作用下, 在应力集中的螺纹
7、尾部产生应力腐蚀断裂, 造成气阀座松脱,气阀阀座与连接螺栓从 死点区进入到活塞工作区,致使活塞能猛 烈撞击大盖是发生事故的第一原因。 硫磺回收:硫磺回收: 1 1、一、二套硫磺回收装置一、二、三级硫冷 器管口开裂。后更新的一、二、三级硫冷器采 取了如下措施防范开裂,取得了较好的效果。 (1)管口焊后作消除应力热处理。(2)每次 停工检查在触空气前用碱液中和(2%NA2CO3溶 液)。 2、污水泵泵体开裂(材质为1Cr13),更换为 18-8材质,使用良好。 溶剂再生:溶剂再生: 一、二套部分贫富液、酸性气管线焊缝开裂。 球罐区:球罐区: 1、球罐区丙烷卧罐(R401/4)2000年5月检查 发
8、现器壁板鼓泡分层,报废更新更新。(采用抗HIC 钢板) 2 2、球罐区丙烷卧罐(R401/5)2001年检查发现 器壁板鼓泡分层,报废更新更新。(采用抗HIC钢板) 丙烷脱沥青装置:丙烷脱沥青装置: 早些年接二连三发生丙烷罐氢鼓泡现象,导 致设备报废。 一、二、三、四蒸馏装置:一、二、三、四蒸馏装置: “三顶”设备及管线应力腐蚀开裂(18-8), 点蚀(0Cr13),腐蚀减薄(碳钢)。 公司外部:公司外部: 1、1984年7月23日美国Unocal公司雷蒙特 (LEMNOT)3#炼油厂的A516-70钢制胺吸收塔 因湿硫化氢引起开裂而发生爆炸事故,18.8M 高的塔上部14M长一节炸离原地约1
9、公里,当 场11人死亡。(SSCC+SOHIC,在爆炸之前两 年的检查中,也发现靠近破环部全处出现大 量HB和分层) 20世纪80年代中期,美国芝加哥某炼 油厂一个胺吸收装置的压力容器(材 料为A516Gr70钢材)的破坏致使17人 死亡。 2、 1996年10月2日晚20时05分某化工厂合 成氨装置甲醇水分离罐发生实发性爆炸起火, 分离罐炸成19块,最重的残片重3280公斤, 飞落到70米远,飞得最远的残片重280公斤, 飞落到138米远的马路上。 容器材质为国产CF62调质钢,介质为水、甲 醇、二氧化碳、氢,硫化氢含量为300- 1000PPm。CF62钢应在硫化氢含量100PPm环 境下
10、使用,实际环境中硫化氢含量为300- 1000PPm,因此认为所选钢种不适用于介质工 况条件,造成了事故发生。 3、 60年代,国外用于储存液化石油气的球罐 及炼油设备经常发生硫化氢应力腐蚀,其中以 碳钢和碳锰钢焊缝发生硫化氢应力腐蚀的几率 最大。1988年国外报导了189台容器由于硫化 氢应力腐蚀而失效的情况。在70、80年代,国 内也发生多起硫化氢应力腐蚀失效事故,据 1982年统计,仅液化气球罐就有17台由于硫化 氢应力腐蚀失效,且每年均有此类失效发生报 道。 4、 FCC吸收稳定塔顶冷却器外壳鼓泡和开 裂。塔顶冷却器外壳是10mm厚16Mn钢板焊接 而成,焊条为J502,焊后未进行热处
11、理。投 用一年后发现鼓泡和焊缝区开裂。裂纹起源 于焊缝本体并向热影响区扩展,终止于重结 晶区,断口表面覆盖有黑色硫化铁和蓝色腐 蚀产物。经腐蚀失效分析,认定为湿硫化氢 环境中(H2S-HCN-NH3-H2O)的氢鼓泡和应力 腐蚀开裂。 环境介质:冷凝水中H2S 2296mg/l, 检测发现焊缝和热影响区的硬度在 HV240-265范围,高于HB235,金相组 织中存在对应力腐蚀敏感的贝氏体, 钢中含有棱形MnS夹杂物。 5、 FCC装置吸收稳定部分解吸塔顶头盖焊 缝开裂。材质:12Cr2AlMoV 20mm , 用 A302焊条焊接,焊后未经热处理。投用半年 以后,断续发生起源焊缝并向母材延伸
12、的开 裂4次,经分析开裂是由于湿硫化氢环境中 硫化氢导致的应力腐蚀开裂造成的。 6、催化吸收塔A3钢塔盘开裂。塔盘板表 面有轻微的均匀腐蚀,无氢鼓泡,断面 金相观察呈阶梯状裂纹,是较典型的氢 致裂纹。(HIC) 7、1000M3的CF-62钢制丙烯球罐(H2S含量 1000 mg/l、常温、1.6Mpa)钢材表面缺陷 引起的裂纹。停工检查,在内表面焊缝附近 母材上共有16条裂纹,其中一条为月牙状裂 纹,呈穿透状,罐内气体漏出。内壁裂纹长 102mm,30外壁长62mm,可见其裂纹起源于 母材表面有损伤处。 8、 400M3液化气球罐(15MnV、 1%H2S液态 烃、1.0Mpa)表面冷裂纹的
13、二次开裂。表面 100%PT检查,横裂纹246条,纵裂纹118条, 裂纹长度16-1600mm,裂纹深3-18mm(器壁厚 25mm)。经对断口分析,裂纹为焊接冷裂纹 扩展造成。 9、 1975年四川气田,16Mn螺旋焊管在试压 仅几个小时后即发生两次爆炸。分析结果是, 焊管补焊处产生马氏体过硬组织,未退火处 理,硬度有的高达RC38-42,因而发生应力 腐蚀快速破裂。以后改为退火处理,硬度降 至RC22以下,未再发生问题。 10、 洛阳炼油厂1#催化气体脱硫装置的溶 剂再生塔(1984年投用,上下SM41B+SUS321, 中间A3R),前13个周期(约12年)运行良 好,1996年4月第1
14、4周期开工蒸汽试压时发 现中间段开裂泄漏2次。裂纹位置在降液板 的立位角焊缝处,是应力腐蚀造成的裂纹。 (CO2-H2S-H2O、RNH2- CO2-H2S-H2O)。 为会什么会在第13周期末出现开裂? (1)第13周期操作温度高,最高126(再生 塔的操作温度为90-120,当超过该温度时, 钢材的腐蚀速度加快)。 (2)1995年2月前用一乙醇胺(7%-10%),之 后用二乙醇胺(15%-25%)。 11、 胜利炼油厂FCC吸收解吸塔解吸段塔壁氢鼓 泡开裂。(材质A3,1968年投用,1972年发现HB) 12、 胜南京炼油厂FCC吸收解吸塔降液板使用半 年后出现HB,一个周期后HB处开
15、裂。 13、 胜利炼油厂FCC吸收解吸气后冷凝器壳体使 用不到一年出现氢鼓泡、鼓泡开裂和焊缝开裂。 (T=45,P=1 Mpa,介质含H2S6%,CN 0.1%及 少量水分,材质为16Mn)。 14、 胜利炼油厂气体脱硫装置的溶剂再生塔 顶酸性气冷却器管束折流板上氢鼓泡和鼓泡 开裂(1972年)、壳体(16 Mn)氢鼓泡和鼓 泡开裂近500多处(1979年)。 CO2-H2S-H2O 15、 胜利炼油厂气体脱硫装置的溶剂再生塔 顶酸性气冷却器出口大小头DN300*150(碳钢) 内壁 ,1974年发现氢鼓泡和鼓泡开裂50多处。 CO2-H2S-H2O 16、 胜利炼油厂铂重整循环氢脱硫溶剂再
16、生塔顶酸性气冷却器投产运行60天后内浮头 法兰面出现裂纹,18-8管束焊缝断裂。 17、胜利炼油厂溶剂再生塔顶酸性气冷却器 内浮头盖(材质为12AlMoV,法兰圈材质为 1Cr13,焊条Cr25Ni13),使用后在CO2- H2S-H2O一侧,浮头盖与法兰圈的焊缝熔合 线处发生断裂,并延伸至母材。 18、 胜利炼油厂溶剂再生塔底重沸器、重沸 器进出口管线、贫液管线曾因RNH2- CO2- H2S-H2O腐蚀减薄或应力腐蚀开裂。 该环境存在于干气及液化石油气脱硫装 置的溶剂再生塔底重沸器系统及贫液、半贫 液管线(温度高于90,压力为0.2Mpa)。 二、湿硫化氢环境的定义二、湿硫化氢环境的定义
17、化工部化工部HG20581-1998HG20581-1998钢制化工容器材料选用规定钢制化工容器材料选用规定 定义。定义。(“当当H2S与液相水或含水少流共存时,与液相水或含水少流共存时, 就形成了湿就形成了湿H2S腐蚀环境。腐蚀环境。”) 当化工容器接角的介质同时符合下列条件时,即为 湿H2S应力腐蚀环境: 1、温度小于等于(60+2P);P为压力, Mpa(表) 2、H2S分压大于等于0.00035 Mpa, 即相当于常温在水中的H2S溶解度大于 等于10*10-6; 3、介质中含有液相水或在水的露点 温度以下; 4、PH1%的低合金钢) (2) 使用高纯钢,且作杂质球化处理。(如抗 HIC钢)。 (3) 选用镇
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