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文档简介

1、远洋药业污水处理调试总结1工程概述本污水处理项LI采用脱氨塔一芬顿氧化一厌氧一好氧接触氧化处理工艺,废 水先经过脱氨塔处理,通过蒸汽吹脱法将废水调至碱性,然后在吹脱塔中通入蒸 汽,经过气液接触将废水中的游离氨吹脱出来。然后废水中的有机物通过芬顿氧 化对COD进行去除,为后续好氧生物处理创造有利条件。废水经过厌氧池和 EG$B池去除有机污染物,而后在接触氧化池充分曝气供氧的条件下,废水中剩 余的有机物在好氧菌作用下充分利用水中溶解氧得到充分降解和去除,废水 COD达到排放要求。好氧生化处理后出水仍含有一定量的悬浮物、细菌和杂质, 根据需要可再经过后续混凝沉淀处理,通过投加PAC,将水中的悬浮物朵

2、质、 细菌和部分难降解有机物有效除去,使出水COD等指标达到排放要求。所排放的废水要求处理后达到污水排入城镇下水道水质标准 (CJ343-2O1O),设计进出水水质指标见下表所示。设计进出水指标项PHCODc rbod5$TPN进水752000070004008400mg/Lmg儿mg/Lmg/Lmg/L岀水65003504005459mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L2、调试与试运行20(4年佗月,现场基本具备污水处理的调试要求和条件,开始工艺调试。2014年佗月往各生化池中投入附近企业污水处理的接种污泥,由于刚开始 企业没有正式生产,没有硫磺酸废水产生,只有少量BPO废水,COD含量

3、较低, 通过脱氨塔处理后只有6OOmg/l左右,但此种废水含量很高,达到14OOOmg/l左右,需要稀释7倍后开始进水,并每天往厌氧池和曝气池里加入适量化粪池废 水,同时将其pH维持在8左右,使微生物有较适宜的生长环境,对其连续曝气 循环培养和驯化,待接触氧化池水位达到池体一半高度时,减少稀释倍数进行进 水。12月偲日以前,系统没有往外排水,12月2日三相接触氧化池管道进行改 造,从佗月,9日开始恢复生产,此阶段曲于加入接种污泥时间较短,驯化还未 成熟,主要LI的是对接触氧化池进行挂膜,系统CODcr变化如图(所示。图1进出水CODcr变化图120100o o o O8 6 4 2goo+进水

4、-出水恢复生产后每天进水大概6Om3,进水开始为硫磺酸和BPO混合废水,系St CODcr明显升高,并且维持一个总体不断上升的趋势,好氧池出水CODcr开 始也随着上升,后乂趋于稳定,保持在ISOmg/l左右。由于进水Cl含量不稳定,S 5OOO-1OOOOmg/l之间波动,稀释倍数从7倍开始每天减少,从28号开始 最终维持在每次脱氨塔出水稀释1.5倍后进入系统。此阶段系统CODcr变化如图 2所示。图2进出水CODcr变化图+进水出水o o O o o O o o O8 7 6o o O o o O o o O5 4 3o O o O o O2 1这段期间,脱氨塔出水氨氮一开始维持在3OOm

5、9/L左右,(2月27日氨氮逐渐升高,12月29日达到1O28mg/L,导致出水氨氮从30 mg/L增加到46 mg/L, 后续脱氨塔出水氨氮一直保持上升趋势,虽然偶尔会降到低于400,但脱氨塔出 水氨氮一直不稳定且居高不下。出水氨氮超标原因分析:(、脱氨塔出水氨氮超过系统处理负荷;2、接触氧化池没有污泥回流管道,活性污泥流失过多,导致 处理氨氮能力下降;3、污泥脱水机缺少加药装置,导致絮凝沉淀池长时间无法 排泥,沉淀污泥厌氧发酵。此阶段系统NHN变化如图3所示。图3进出水NH/N变化图进水T-出水口 gnrTSTOZ In卜氏 TaHOZ 口9兀1:曲 SUE msorlaSUE EnnHl

6、:曲匕 oz m冒曲mz mz 氏 TaSIOZ mT 瓦总 STOZ 口Im 叹 u 口 omnrdl 卅 doc 口 60nruifrdoe 口 8rMm?uKE0e 111久叹71曲/02:3 调试过程中出现的问题:()污泥量流失严重在调试过程中,接触氧化池活性污泥随着出水不断流失到絮凝沉淀池, 导致好氧池污泥越来越少。(2)絮凝沉淀池沉淀污泥长时间无法排泥由于脱水机缺少加药装置,导致絮凝沉淀池沉淀的大量污泥无法脱泥, 时间过长污泥厌氧发酵,污泥开始上浮。(3)水质波动大脱氨塔出水水质很不稳定,废水中氨氮浓度突然急剧升高,导致废水 NHb-N值高于400,甚至超过2000,给处理系统造成

7、了很大冲击,影响了生化 系统的稳定性。(4)泡沫问题在调试期间,自从正常进入生产废水后,接触氧化池表面有大量泡沫出现, 根据现场情况分析,产生大量泡沫的可能原因有:废水中含有表面活性剂; 污泥量不足。(5)芬顿加碱装置流量不足根据实验结果,废水PH调至3芬顿氧化反应后,需要调回中性,进水 流量10m3/h ,实验投加NaOH(30%)为17ml/L左右才能将废水调至中性, NaOH(3O%)投加量为1O*17=17OL/h, 口前加药装置最大流量为12 L/h,需要进 行更换。拟采取的处理措施(1)絮凝沉淀池排泥管道上增加污泥回流管道,将絮凝沉淀池沉淀污泥回 流到接触氧化池,提高污泥浓度并增加挂膜效果,避免污泥在絮凝沉淀池厌氧发 酵。(2)要求企业采取措施降低脱氨塔出水氨氮,保持在400以下进入系统, 并避免氨氮突然增大,影响生化系统的稳定。(3)采购脱水机加药装置,防止后续接触氧化池污泥浓度增加过高,需要 进行排泥。(4)要求企业尽量减少进水表

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