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1、加气砖存在的问题点滴及解决 措施作者:日期:程中常见问题及解决措施版次:B/1页次:1/5一、坯体温度低、硬化慢当静停时出现这种情况,可以从以下几方面检查并针对性处理:1、配比是否正常,水泥掺量是否过多,相应的是否石灰过少;2、生石灰质量如何,是否有欠烧石灰、或者是部分已消解;3、加温是否过低;4、水泥品种有没有改变;5、石膏掺量是否过多;6、水料比是否过大。7、温度环境过低8粉煤灰过粗或含碳量过高二、坯体经蒸压出釜后,产品有白点原因:1、石灰本身质量不好,细度太细或者太粗;2、搅拌不匀,搅拌效果差;3、混磨灰消解速度过快,同时消解温度高;4、石膏含水率大,与石灰混磨时糊磨,出现片状消石灰;措
2、施:1、提高搅拌速度2、米取分次投料,或间断投料3、适当延长搅拌时间4、控制好石灰细度5、适当增大水料比6、适当增加石膏或掺加废渣,加水提前消化部分石灰三、不满模和欠高如果料浆流动性小、稠化快、发气慢,或计量不准料少,则容易出现发不满模 出现以上情况,可采取以下措施:1、增大水料比2、降低浇注温度3、减少石灰用量4、用量,或者选用盖水面积大的铝粉;补救措施:在坯体成型且还粘手的时机,在坯体表面划粗糙面,浇注下一模时增加混合 料浆进行补高四、冒泡严重、造成坯体塌陷多数情况是由于料浆出稠化慢、粘塑性小、料浆温度过高、引起热膨胀过大,气泡内压力增大,气泡连通造成的。出现这种情况时,采取下列措施:1、
3、降低浇注温度2、适当减少石灰用量,增加水泥用量3、减小水料比4、 掺多孔“面包头”,增加料浆粘塑性5、 增加料浆和铝粉的搅拌时间加气混凝土砌块生产工艺流文件编号:JX/ T Q 01 3 02安徽建鑫新型墙材科技有限公司 安徽建鑫新型墙材科技有限公司程中常见问题及解决措施版次:B/1页次:2/5-A- H力宀口加气混期塌模砌块生产工艺流文件编号:JX/TQ 01 i 02是指15分钟内发生沸腾塌模,早期塌模有以下原因引起的:水料比过大,料浆粘度小,极限剪切力小,稠化慢,早期铝粉发气过快,浇注温度过低,以及石灰质量差引起的。 解决措施:1、减小水料比,提高料浆稠度,促使料浆迅速稠化。2、加入适量
4、水玻璃,限制铝粉过早发气。3、增加石灰用量(若是慢速石灰,可适当延长搅拌时间 )。4、有条件情况下,可加入稳泡剂。5、铝粉颗粒太细,采用覆盖面积小于6000 cm /g。 补救措施:料浆表面撒石灰,增强料浆表面粘结力,以防气体逸出塌模六、后期塌模:一般是在发气基本结束,料浆已经膨胀满模,但料浆不能保持稳定,气泡自下而上破裂合并 冲击料浆表面而引起塌模,其主要原因是:石灰质量波动比较大,石灰消解速度太快,使气体膨胀 而造成的,也可能是石灰,水泥比例不协调引起的。解决措施:1、降低浇注温度(目的是使坯体温度降低,减少热膨胀值)。2、减少石灰用量,增大水泥用量。3、加入适量三已醇胺。4、加入适量水,
5、使生石灰提前消解一部分,减少热量。5、尽量不用覆盖面积小于4000cm/g的铝粉。 补救措施:1、料浆表面撒石灰,增强料浆表面粘结力,以防气体逸出塌模。七、欠高或浇注沟料浆发气与稠化速度不一致,引起坯体出现浇注沟 原因A :料浆流动度小,稠化快,发气慢。解决措施:1、适当增大水料比;2、降低浇注温度;3、减少石灰用量;4、增加铝粉用量,或者选用盖水面积大的铝粉; 原因B:铝粉早期发气快,即在浇注时就大量发气; 解决措施:1、如果料浆在浇注时开始发气、铝粉发气太快、料浆稠化快、在坯体中间出现浇注沟。 出现这种情况除采取上面方法外,另可: 加入适量水玻璃,来控制铝粉发气过早。八、表面裂缝:原因A
6、:坯体表面因内部温度上升,压力增大,膨胀裂造成的 解决措施:1、检查石灰质量:是否是慢速石灰,或者是否是粉煤灰烧失量过大;2、环境温度过低;加气混凝室土砌块生产是工艺流文件编号:JX/T Q 013 0 2版次:B/1页次:3/5原因E :坯体周边软冲间硬;解决措施:1、将室内做好保温装置;2、适当增大水料比;3、适当延长搅拌时间;4、适当减少石灰掺量,增大料浆底温;九、揭盖原因:稠化快,发气不顺畅,后期坯体温度高; 解决措施:1、适当减小水料比,加速坯体硬化,使坯体内外硬化基本一致;2、提高浇注温度;3、减少部分石灰,增加水泥量; 十、粘底:原因:1、坯体太软,提模过早;2、浇注温度低,水料
7、比大;3、粉煤灰太粗;4、水泥掺量过少; 解决措施:1、延长搅拌时间;2、提高浇注温度,减小水料比;3、增加水泥用量,加速稠化; 十一、分层与裂纹分层是指制品的侧边有一道一道的裂纹缝; 裂纹是指制品表面有或明或暗的无规则纹线; 分层的原因:1、坯体的粘结力小,不足克服蒸养时因坯体水份蒸发,温差形成的内应力;2、蒸养升温太快,蒸养初期,随着蒸汽温度,压力提高,坯体温度由表及里不断上升, 体积膨胀,水分迁移,内外温差,应力形成,升温太快坯体结构受到破坏产生分层; 解决措施:缓缓升温,以使坯体内孔隙,微裂纹因膨胀扩张产生的内应力缓缓释放 (预养时升温也不 宜过快,视环境温度和坯体湿度而定) 裂纹的原
8、因:多半是在蒸养后期降温阶段产生的,降温太快坯体内水分迅速冷却,发生强烈的水流 和气流,引起制品表面裂纹。解决措施:1、控制降温,缓缓排放蒸汽;2、预养升温速度不宜过快,要缓慢均匀升温;版次:B /1页次:4/ 5十n气混关于产砌块生产工艺流正预防措施文件编号:JX/T Q-0 1302对出釜产品存在的不同程度的“大气孔”质量缺陷相应措施如下:1提高料浆均匀度,确保料浆的水料比例,把料浆制备的生产流程作如下调整: 用4m3罐专门打料浆,输送到3m3罐继续匀化。在两罐同时测量料浆稠度, 确保符合规定稠度的前提下,提升至 8m3储浆罐备用; 确保料浆制备的连续性,任何时候都要保证3ma罐和8 m3
9、罐有符合水料比的料浆备用; 启动8m3罐匀化机,提高料浆的均匀细度。2、保证配料质量 执行交接班时主任、上下两班过控员、配料员面对面校准电子称的准确度, 并在交接班记录上签字,确保配料精确度; 调整电子称配电系统,改手动和自动计量备用;3、保证浇注搅拌质量 每罐料浆加温前先搅拌2分钟; 浇注温度降低2C,低温浇注时保持在4 3 45C; 严格控制干物料投放后的搅拌时间在 46分钟内。为了达到监控的准确性, 在配料楼电路中加“时间继电器”;在浇注车加“轰鸣器”;干物料下完,电路 投入工作;搅拌完成后,轰鸣器给浇注工工作指令,准时投入浇注,并且搅拌时间 有可调性。4、坯体在静停时间内的安全 三条轨道按先后顺序浇注。浇注完毕,必须保证在三分钟内把模框移到预定位 置静停,发气期间2 0分钟内禁止对模框有撞动行为; 适时插孔,掌握好插孔时间,保证坯体排气及时。5、通过以上措施还不能彻底消除“大气孔”,下步可采取的行动:浇注臂为软管连接,随着浇注面的升高而升降漏斗,加震动棒震动,尽量减少 空气对坯体的侵蚀;在浇注车螺旋叶片上作文章,使搅拌质量更加符合工艺要求;十三、停产前后应注意问题安徽建鑫新型墙材科技有限公司程中常见问
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