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文档简介
1、胜动12v190燃气机 12v190燃气机情况概述 12v190燃气机是胜利油田胜利动力机械 集团有限公司开发和生产的多种气体燃料发 电用发动机。这种发动机存在进气均匀性差、 循环变动大、气耗高和排温高等问题。因此 胜动公司委托中国北方发动机研究所对 12v190燃气机进行性能评估,找到问题所在, 并针对性的提出改进方案。 主要工作内容 建立一维计算模型,进行排气管路优化分析 建立三维计算模型,进行进气均匀性评估 气道稳流吹风试验,对气道性能进行评估 进行整机性能试验 ,并对试验结果进行评估 根据各项试验结果,完善一维计算模型,完 成12v190燃气机的性能评估 排气管路优化分析 一 排气系统
2、方案确定 12v190燃气机的增压压比为1.6,属于低增压度发 动机。而且其循环空气量小,空间尺寸大,空气流速 低,采用脉冲系统不能发挥对应的特点,强行采用脉冲 系统,采用较细的管道直径会引起很大的泵气功,所以 12v190燃气机应采用定压排气系统。 根据这一分析,拟定以下两个改进方案: 增压器位置不动,排气采用123456定压系统; 增压器布置到两端,123456连通到一个涡轮机。 排气管路优化分析 二 建立计算模型 一维流动计算采用的是 avl公司的boost软件。依 据胜动公司提供的资料,建 立计算模型。但因为提供的 参数和试验数据不完整,所 以在计算中采用了经验数 据,但这并不影响对计
3、算结 果的分析。具体计算模型见 右图: 排气管路优化分析 三 两种方案的计算结果及分析 进行第一种方案的仿真计算,得到以下结果:管道直径在 70110mm的范围内,性能基本正常。说明这些管路在整个进 排气系统中阻力效果很小,所以进行管道直径优化后,性能提 升的结果有限;而负向泵气功更大,性能比原机变差。 进行第二种方案的仿真计算,得到的结果:管道直径在 80110mm的范围内,性能基本正常。说明这些管路在 整个进排气系统中阻力效果很小,所以进行管道直径优化后, 性能提升的结果有限。 排气管路优化分析 四 两种方案与原机方案的对比分析 n原机方案与123456方案的对比: n原机排气通畅,没有干
4、扰,并且排气管路没有造成 大的阻力损失,所以原机排气系统适应此功率范围。 更改为12+3456后,排气泵气功增加,排气阻力增 大,循环空气量减少,所以性能有所下降。 n原机方案与123456方案的对比: n123456采用分开的排气,使得排气系统背压降低, 相比原机性能有所改善,但改善幅度有限。 排气管路优化分析 五 排气管路优化结论 通过对现有资料和试验数据的分析,认 为发动机性能差的原因不是由于排气管的结 构参数和布置型式造成的,仅改进排气管无 法使发动机性能得到明显改善。 六 计算中发现的问题 在性能计算中发现,12v190燃气机的循 环空气量较低,而造成的原因应该是气系统 中存在着较大
5、的阻力。 进气均匀性评估 一 计算实体模型的建立和网格的划分 采用pro-e软件完成了进气管路的三维建模。采 用star-cd v3.26.059(以下简称star-cd)与 fortran为工具软件,应用star-cd相关模块完成网 格划分、边界条件、初始条件的设定及求解计算, 利用fortran为用户程序控制各个出口的开启和关闭。 进气均匀性评估 二 稳态流场计算分析 分别进行了节气门开度为65和完全打开 两种情况下的稳态计算。 进气均匀性评估 从图中可以看出各个出口开启时对应两 种节气门开度下总的气体流量分配,虽然不 能够反映实际进入气缸的空气流量,但是可 以评价各缸进气能力的大小,同时
6、还可以看 出阀门的开度对于流量的影响很大,0度时比 65度时的质量流量可提高25左右。 进气均匀性评估 三 瞬态流场计算分析 进气均匀性评估 从图中可以看出,第1缸也是由于受带小孔的混 合段的影响,其出口附近空腔体积小,压力能没有 处于大空间的强而导致气缸分配的流量减小,但没 有流体惯性的影响,获得15.08的气量仍比第2缸 的多。进入第2缸的气体流量最少(占进气总量的 13.98),主要原因是带有许多小孔的混合段出口 正好处于2缸的出口附近,第2缸开始进气的同时第 6缸已经进气120ca,而由于总管内压力及流体的 惯性共同影响了该缸进气量的不足。影响第3缸的原 因是,与5、6缸正好处于同时进
7、气的过程中,“抢 气”能力明显不足。 气道性能评估 一 进气道试验数据 气道性能评估 二 排气道试验数据 气道性能评估 三 气道性能评价 n进气道为直气道,涡流比为0,流通系数及流通能力 在气门升程最大时分别为50.94、8.532。这两 项数值相对偏低。 n排气道的流通系数及流通能力在气门最大升程时分 别为59.34、9.856。这两项数值相对偏低。 n考虑发动机目前状况,进排气道性能基本能够满足 现状要求。但从气道性能分析,进排气道的流通能 力有提高改进的空间,而要组织良好的燃烧过程, 进行气道性能的优化会起到积极促进作用。 整机性能试验及评估 一 试验概述 本次试验分别进行了12v190
8、燃气机在 450kw、500kw、600kw三个负荷点的试验。 试验中分别测取了左排6个缸的缸压曲线。 试验时最初将涡后压力测点布置在两排排烟 管交汇处,但在500kw负荷时背压仅 0.47kpa,随后将测点布置在两排各自的涡 轮出口处,背压达到1.5kpa。由于增压器转 速传感器故障,没有测量增压器转速,而燃 气流量数据因为流量计误差过大,未与采用。 整机性能试验及评估 二 试验数据 整机性能试验及评估 三 缸内压力测量 整机性能试验及评估 500kw时左1缸多个循环缸压曲线 整机性能试验及评估 500kw时左2缸多个循环缸压曲线 整机性能试验及评估 500kw时左3缸多个循环缸压曲线 整机
9、性能试验及评估 500kw时左4缸多个循环缸压曲线 整机性能试验及评估 500kw时左5缸多个循环缸压曲线 整机性能试验及评估 500kw时左6缸多个循环缸压曲线 整机性能试验及评估 各缸平均缸压曲线 最大爆压出现在1215 整机性能试验及评估 四 试验结果分析 n在发电功率为500kw和600kw时,节气门开度均不大,进气阻力分别为 30kpa和23kpa,压比1.6和1.8。由此可以看出,增压器与节气门的匹配 并不合适,导致节气门开度较小,节流严重;同时节气门开度小,还会 导致循环变动加剧。 n涡后压力测点选在两排涡轮出口处和选在两排交汇处差别很大,说明涡 后排烟管设计不合理,导致两排排气
10、干扰。 n从各缸在3个负荷点的平均爆压可以看出,左1缸和左2缸进气情况较差, 爆压低,而左2缸更是比后面4个缸低了1mpa左右,说明进气总管处的结 构设计并不合理,影响了1、2缸进气。 n各缸在各负荷点的最大和最小爆压差基本在1.451.75之间,说明发动 机的工作稳定性较差,循环变动大。 n从平均爆压曲线可以看出,点火提前角为-38,最大爆压出现在13.5, 燃烧速度比较慢。 一维流动计算的性能评估 12v190燃气机性能综合评价 1) 12v190燃气机存在气系统的匹配问题,仅通过排气 管的改进,并不能使性能得到有效改善; 2) 进气总管的设计不合理,导致了各缸进气不均匀; 3) 气道基本
11、可以满足现有需求,但进气能力偏低; 4) 试验结果表明,各缸工作不均匀,尤其1、2缸工作 情况较差,这也与三维流动计算的结果相吻合。同 时,从缸压曲线也可以看出,各缸燃烧稳定性差, 循环变动大,且燃烧持续期长,燃烧速度慢; 5) 12v190燃气机的改进方案 针对12v190燃气机存在的这些问题, 为达到歧管排温低于550的目标,我们 拟从以下三个方面加以改进。 1) 重新对增压器和节气门进行匹配,使节 气门开度加大,并根据改进后的增压器 对排气系统进行优化; 2) 重新匹配配气相位,加大气门重叠角, 以减小泵气功; 3) 重新设计进气管,改善各缸进气均匀性。 其他建议性改进方案 n气体燃料具有燃烧速度慢,后燃严重,排温高,燃烧效率低 等特点,因此,如何加快燃烧速度,对气体机的性能改进尤 为重要。当前各类燃气机的燃烧系统主要从以下几个方面来 改善燃烧速度: n1)
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