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文档简介

1、转炉炼钢脱氧工艺的优化肖乃成魏国强唐田华(安钢集团信阳钢铁有限公司)摘要该文简要的论述了转炉炼钢脱氧工艺优化的原理,并结合实际对脱氧剂使用工艺进行了探索,成功地在炼钢生产中推广应用。关键词脱氧工艺 炼钢CONVERTER STEEL-MAKING PROCESS OPTIMIZATION DEOXIDIZEXiao Naicheng Wei Guoqiang Tang Tianhua(Xinyang Iron & Steel Group Co.,Ltd )ABSTRACT The article briefly discusses convereter stell-making process

2、esdeoxidization optimization theory and pratical deoxidize explortion the successful.KEY WORDSDeoxidization crafts Steel-making0前言信阳钢铁有限责任公司炼钢厂自1997年投产以来,在钢水终脱氧剂的使用上先后经历过硅铝铁、硅铝钡和硅铝钡钙等过程。通常采用硅铝钡作为钢水终脱氧剂,硅铁和锰 铁作为合金化材料。这种脱氧及合金化方式,受钢水终点C、出钢温度及下渣量等影响,造成钢中Si、Mn成分波动大,合金元素回收率不稳定;并且当脱氧剂用量加大时, 脱氧后的钢水中酸溶铝超过一定程

3、度(Als 0.006% )时,将导致生成固态AI2Q簇状夹杂物,钢水粘度增大,夹杂物增多且不易上浮排除,最终导致中包水口结瘤。为此,炼 钢厂对原有的脱氧工艺进行优化,成功地开发以使用钙系脱氧剂为主的终脱氧工艺,有 效地解决了上述问题,并取得较好的经济效益。1优化脱氧工艺的条件1.1钙系脱氧剂理化指标钙系脱氧剂理化指标见表1。表1钙系脱氧剂理化指标%CaSiCReAlBaH2O32 4012 2014 22适量24适量 0.51.2 生产钢种及规格在20t氧气顶吹转炉上采用钙系脱氧剂进行终脱氧,全部冶炼HRB335钢种,浇铸成150 X 150mm方坯。1.3 加入量及方法终脱氧剂只用 Ca系

4、一种,吨钢使用量为1.2kg,出钢前一次性加入钢包内,出钢过程中加铁合金进行脱氧合金化。钢水经底吹氩(或氮气)搅拌均匀,镇静一段时间后送 往连铸。2优化脱氧工艺的基本原理Ca作为第二主族元素,反应性很强,有相当强的脱氧能力,这点与同族元素 Ba相比较可知,前几年有人在硅铝铁内加入钡生产成硅铝钡,脱氧能力大幅度上升就是这个道 理。Ca脱氧比Ba更有优势:两者摩尔质量比MCa: MB=1 : 3.426,即都脱除一定量的氧,若需要1kg的Ca,就需要3.426kg的Ba。但Ca在铁液中的溶解度很小,1600C时为0.032%, 在固体铁中几乎不溶解;同时Ca的蒸气压非常大,在1600 C时为1.9

5、8个大气压。因此,仅用单一的Ca作为脱氧剂消耗太大,在经济上不合理,为了提高Ca脱氧效率,需提高Ca在铁中的溶解度,C、Si、Al等元素效果很好1,而C的作用又最大,每 1%C可提高 Ca的溶解度一倍;因此,钙系脱氧剂主要成分为CaC,还有CaSi及Al、Ba等。使用块状Ca合金时,Ca的溶解过程受到边界层扩散限制,在局部很快达到饱和,因而不能使钢液溶解更多的Ca,大部分将被蒸发掉,而制成v 15mm小颗粒状,可以有效解决这个问题。脱氧反应的公式为:CaC+O=CaO+2C反应产物中部分C又与钢中O反应:C+O=CO也会有部分CaC与钢渣之间反应:CaG+3 ( FeO = (CaQ +3Fe

6、+2CO考虑到Al在钢中细化晶粒及固定 N,减少时效作用,终脱氧时也应有适量的Al,一般硅铁中含 Al : 11.5%, Ca系脱氧剂配Al也有3%左右,这样Ca与Al同时作用,能生 成熔点只有1455 C的球形12CaO- 7AI2O,具有较小的比表面,上浮速度快,从而钢液中 夹杂物的量显著减少,残留在钢中的少量12CaO- AI2Q夹杂物在轧制中也不变形,不会形成ABO夹杂物那种尖角链状分布,能提高钢的同向性,有很好的加工性能及机械性能。3实施后的效果3.1 对比优化脱氧工艺前后合金元素Mn和Si的回收率及铁合金消耗对比见表2。表2优化脱氧工艺前后 Mn Si回收率及铁合金消耗对比脱氧剂钢

7、种炉数/炉Mn回收率/%Si回收率/%Ca系HRB33510087.681.34硅铝钡HRB33510082.4978.62如表2所示,在使用钙系脱氧剂来优化脱氧工艺后,锰铁和硅铁回收率与使用硅铝 钡脱氧相比较分别提高了5.11%和 2.72%。3.2 脱氧、脱硫效果钙系脱氧剂主要是利用 CaG脱氧,在钢水中发生如下反应:CaC+O=CaO+2C C+O=CO由于在炼钢温度下 Ca的蒸汽压非常高,故反应比较激烈,加上有部分脱氧产物为气 体CO对钢液搅动比较强,有利于合金的快速熔化和成份的均匀。在使用钙系脱氧剂过 程中,合金成分稳定、波动小,没有发现铸坯有气孔现象,连铸大包取样时样模内钢水 平静

8、,不冒涨;这说明脱氧效果良好。钙系脱氧剂中CaC在钢液中发生如下脱 S反应:CaC+S= (CaS +2C其脱硫效果见表3:表3使用钙系脱氧剂后脱硫效果钢种炉数/炉铁水S/%终点钢水S/%成品钢S/%脱硫率/%HRB335200.0540.0380.02923.68考虑到锰铁中 Mn也有部分脱S能力,因而CaC实际脱S率应在20%左右。3.3 增碳效果CaC在钢液中不论脱氧还是脱硫,反应产物都有C,增C量稳定在0.015%0.03%,这一点在使用拉碳法生产HRB335(C在0.17%0.25%)时作用很好,可减少或取代使用碳粉增碳。3.4 净化钢水,改善钢水流动性脱氧产物主要是 CO和CaO

9、AI2C3夹杂也被 Ca变性成液态12CaO 7AI2Q。其中CO不 但不会产生夹杂物,而且CO气泡在从钢液溢出过程中能促使其它夹杂物随之上浮,同时该脱氧齐假计的脱氧产物为低熔点铝酸钙,能及时从钢液中上浮排出。这些特性可以改 善钢水流动性。3.5 力学性能测定表4中列出抽查3种规格螺纹钢的机械性能检验结果。表4使用钙系脱氧剂生产的H级螺纹钢的机械性能规格/mm样本数/个a s /MPaa b /MPa5 5/%冷弯(180) 22803654255407 63520 28d=3a完好 25803604405307 64518 29d=3a完好 28503754355707 65021 28d=

10、4a完好脱氧工艺优化前后所生产的钢材力学性能对比见表5:表5不同脱氧方法所生产的螺纹钢力学性能对比脱氧剂规格/样本数a s /a b /5 5/mm/个MPaMPa%钙系 228036542554063520 28注:表5中的Ceq均在0.420.44之间由以上两表可知,使用钙系脱氧剂进行终脱氧所生产的HRB335钢种,其轧材的机械性能完全符合GB1499-1998,而且抗拉强度和屈服强度均有一定程度的提高。4经济效益分析在使用钙系脱氧剂来优化脱氧工艺后,通过与使用硅铝钡成本分析见表6:表6使用两种脱氧剂后的成本对比脱氧剂单位成本/元/吨钢节约增碳剂单位成本/元/吨钢钙系6.0270.25硅铝钡7.14使用Ca系脱氧剂仅在直接材料上节约7.14-6.027+0.25=1.363(元/ 吨钢)如果考虑到Mn Si吸收率的提高带来合金加入量的减少,经济效益更为显著。5结论与原脱氧工艺相比,使用钙系脱氧剂来优化脱氧工艺后有以下几个方面的优点:1)脱氧效果更好,可以提高合金元素的回收率;2)可改善钢水流动性,有效去除钢中夹杂物,提高钢水纯净

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