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文档简介

1、湿法脱硫控制存在的问题及解决方案石灰石-石膏湿法脱硫系统采用价廉易得的石灰石作脱硫吸收剂,石灰石磨细成粉状后与水混合搅拌成石灰石浆液。在吸收塔内,石灰石浆液与烟气接触混合,烟气中的S02与浆液中的CaCO以及进入的氧气进行化学反应被脱除,吸收塔内的石灰石浆液与S02反应生成石膏浆液,石膏浆液经脱水后制成石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去带出的细小液滴,再经换 热器加热升温后排入烟囱。石灰石-石膏湿法脱硫工艺系统主要包括:烟气系统、吸收氧化系 统、浆液制备系统、石膏脱水系统、排放系统等。1石灰石-石膏湿法脱硫基本工艺流程锅炉烟气经除尘设备除尘后,通过增压风机、气 -气换热器(gas-gas heat

2、er, GGH降温 后进入吸收塔。在吸收塔内向上流动的烟气被向下流动的循环浆液以逆流方式洗涤。循环浆 液首先通过浆液循环泵向上输送到喷淋层,再通过喷淋层内设置的喷嘴喷射到吸收塔中,以 脱除烟气中的S02 S03 HCl和HF等酸性物质,反应生成的副产物被导入的空气氧化,生成 最终产物)石膏(CaSO4.2H2O)同时消耗作为吸收剂的石灰石。在吸收塔中,石灰石浆液与 S02反应生成石膏浆液,这部分石膏浆液通过石膏浆液排出泵排出,进入石膏脱水系统。脱 水系统主要包括石膏水力旋流器、浆液分配器和真空皮带脱水机。经过净化处理的烟气流经 两级除雾器除雾,将清洁烟气中所携带的浆液雾滴除去。同时按特定程序不

3、时地用工艺水对 除雾器进行冲洗。进行除雾器冲洗有两个目的,一是防止除雾器堵塞;二是冲洗水同时作为补 充水,稳定吸收塔液位。在吸收塔出口,烟气一般被冷却到4655e,再通过GGH或其它加热设备)将烟气加热到80e以上,以提高烟气的抬升高度和扩散能力。最后,洁净的烟气通过烟囱排向大气.2 FGD主保护存在的问题及解决方案2.1非增压风机跳闸引起的FGD主保护动作2.1.1主保护动作条件主保护动作条件为:a)GGH故障;b)锅炉2台引风机跳闸(运行信号消失);c)3台循环泵都停运,没有延时;d)FGD入口温度高于180e;e)任一原烟气入口挡板未全开;f)净烟气出口挡板未全开;g)增压风机运行时,增

4、压风机出口挡板未全开h) 增压风机入口压力p114kPa或p-114kPa。2.1.2 主保护动作次序当FGD正常运行时,若21111中任一条件出现,则应迅速打开 FGD气旁路挡板并开到 位,然后,触发FGE主保护顺序控制动作。其动作顺序为:a) 关闭增压风机动叶,停增压风机 ;b) 关闭FGD进口烟气挡板;c) 关闭FGD出口烟气挡板;d) 打开吸收塔排空阀 ;e) 关闭净烟气挡板。2.2增压风机跳闸引起的FGD主保护动作 当增压风机运行信号消失或有增压风机跳闸信号时,快速打开烟气旁路挡板,旁路档板 开到位后,触发FGE主保护顺序控制。如果旁路没打开,贝U FGD主保护顺序控制不能执行, 增

5、压风机的动叶也不可关闭,虽然 FGD装置会增加烟气阻力,但必须保证一条烟道畅通。2.3 3台循环泵跳闸引起的FGD主保护动作如果 3台循环泵都跳闸, 则迅速打开旁路挡板, 旁路在一定时间内没有打开, 就触发 FGD 主保护顺序控制。因为3台循环泵都停运时,无法得到冷却的高温烟气,此时会损坏FGD设备,所以在延时30s后即使旁路没有打开,也要阻隔烟气通过 FGD装置,在这种情况下,主 机必须在 30s 内停机。3 FGD装置中模拟量控制系统存在的问题及解决方案3.1 增压风机动叶自动调节存在的问题及解决方案为克服FGD装置增加的烟道阻力,通过调节增压风机动叶开度来保持增压风机入口压力 的稳定。由

6、于在旁路挡板打开或关闭的状态下,增压风机入口压力的动态特性是不同的,所 以,要求增压风机动叶不论旁路关闭或打开时都能自动调节入口压力,而自动调节参数必须 在旁路开、关状态下分别进行整定。另外,增压风机入口压力受锅炉燃烧状态、引风机静叶 开度扰动以及测量管道堵灰等因素影响, 很不稳定,即当增压风机动叶在开度不变的情况下, 入口压力也会上下波动。在整定自动调节参数时,应设法让调节器不受这些波动的影响。所 以,在调节器输入前对入口压力信号要作滤波处理,甚至还要在调节器之前加入调节死区。3.2 供浆自动调节存在的问题及解决方案脱硫系统中,pH值被认为是比较难控制的变量之一,其主要原因在于:a) 过程本

7、身具有严重的非线性,中和点附近的斜率极大,两端的斜率急剧变小。b) pH传感器的动态特性易受外界环境(如温度、压力、电极的清洁度等)变化的影响,其实际反应大多发生在容器和循环管路中,反应过程中还存在混合、测量等滞后因素,系统 存在较大时延,增加了 pH值控制的难度。由于pH值变化过程的高度非线性、时变性、时延 性以及各种不确定性,常规比例-积分-微分(proportionalintegrationdifferential,PID)控制采用线性调节,很难使pH值稳定在要求的范围内,解决 PH值控制的关键在于有良好的 控制策略。3.2.1石灰浆液供给量的控制石灰浆液给浆量应随S02负荷变化而变化,

8、其结果影响到吸收塔循环浆液pH值及脱硫装 置的脱硫效率,系统设计通过改变石灰石供浆阀的开度来调节给浆量,具体如下:a) SO2负荷。原烟气流量信号经压力、温度、湿度信号补偿,转换为标准状态下的干烟 气流量。将此干烟气流量信号与原烟气 SO2的体积分数信号相乘,然后再乘以钙硫物质的量 比,最后得出实际石灰浆液控制指令。b)石灰浆液供应量的测量。石灰浆液的质量流量由石灰浆液的体积流量与浆液密度相乘 得出,同时考虑浆液固体物的质量浓度。石灰浆液控制指令与实测的石灰浆液量进行比较, 其差值通过副环PID控制器,得到石灰石浆液的前馈信号,进行石灰石浆液给料调节。3.2.2吸收塔pH值的控制测得的pH值与

9、设定值进行比较,若实际值超出了设定范围,则将差值通过主环PID控制 器,得到石灰石浆控制指令的修正信号,再经过副环PID控制器,调节石灰石浆液给料控制阀,控制石灰石浆液给料量。由于吸收塔浆液进行化学反应时有死区大、迟延时间长、非线性强的特点,使 pH 值自动调节系统变得很难控制。而通过对控制系统进行优化和整定,便可 以很好地把pH值控制在接近设定值的范围内。3.3 脱水系统自动调节存在的问题及解决方案 脱水系统通过改变真空皮带机的转速来控制石膏厚度。理论上这是个简单的控制系统, 可以用单冲量控制方法。但是,不少电厂脱硫系统的脱水调节都没有投入自动。主要原因是 厚度测量值波动很大。经试验,可以对测量信号加滤波和设置调节死区,以改善脱水系统的

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