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文档简介
1、新型节能抽油机的试验应用 大港油田分公司 大港油田地质构造以复杂断块油藏为主,原油物性差,属于高凝、高粘、 高含蜡胶质稠油、低渗透油田。长期以来,油田开发以机械采油为主,其中抽油 机井占开井总数的 68%,占产油量的 60%。在用抽油机大多以 12 型常规游梁抽油 机为主,抽油机耗电占公司总电耗的 52.5%,所耗电费直接左右着开发成本。虽 然现用常规游梁式抽油机具有结构简单、 结实耐用的优点, 但同时也存在能耗高、 调参不方便以及对高凝、 对稠油油田的开发适应能力弱等缺点。 因此推广具有高 效节能、调参方便、 可靠性好、 适应高凝稠油开发等特点的新型节能抽油机具有 非常重要的意义,是降低成本
2、的一项重要环节。 2000 年以来,我们先后引进了下偏杠铃式、调径变矩式、摆杆式、皮带式 等四种八台新型节能抽油机进行现场试验。 为了使试验的结果具有代表性, 我们 在油田南部开发公司的同一区块选择了原油粘度高、 抽油机负荷在 10t 左右的井 上进行集中试验。其中下偏杠铃式、调径变矩式、摆杆式游梁抽油机,重点试验 其节能性、可靠性、调参方便性;而皮带机则以满足高凝稠油井开采、低能井小 泵深抽、大泵提液部分替代电泵为试验目的。 2001 年进入规模推广阶段,截止 目前,共推广使用各种节能抽油机 47 台(套),取得了显著的经济和社会效益。 一、抽油机节能机理分析 (一)抽油机采油系统节能的影响
3、因素 抽油机系统是否节能主要受以下几个方面因素的影响: 1、举升工艺设计方面的影响:通过举升工艺的优化设计,包括杆、管、泵 的优化组合,合理沉没度的确定,冲程(s),冲次(n)的优选等。 2、地面配套设备技术状况的影响:要提高系统效率,降低能耗,就应采用 先进的节能设备,如节能抽油机、电机功率的合理匹配、节能控制柜、节能变压 3、日常技术管理工作的影响:如抽油机的平衡、驴头与井口的对中情况、 井口盘根的松紧程度、 传动皮带的张紧程度、 各轴承部位磨损及润滑状况、 抽吸参数的动态调整等。 在举升工艺设计和日常技术管理相同的情况下, 地面配套设备的技术状况对 提高系统效率影响较大,而地面配套设备中
4、抽油机的技术状况十分重要。对于特 定的油井,特定的工作制度,即在抽油机井的光杆功率一定的前提下,抽油机- 深井泵装置是否节能主要是由其地面部分确定的,包括两个方面:一是平衡效果 如何,即选择哪种平衡方案,平衡调整是否易于实现;二是地面传动系统的效率。 (二)抽油机的节能原理与途径 下面是常规游梁抽油机、节能型游梁抽油机、链条式抽油机减速箱曲柄轴(输 出轴)的扭矩曲线示意图: 图1:常规游梁抽油机减速箱曲柄轴的扭矩曲线图 T1 (3) 1BQ对于恒扭矩的 功A=T(B ),此面积大说明电机所做的功大,反之电机所做的功小。通过上面的 分析可知,要想实现抽油机的节能有以下途径: 1、消除(或减小)抽
5、油机的发电运行状态:通过优化抽油机平衡机构的设 计,尽量使泵挂下降时重力所做的功全部被平衡系统吸收,使平衡系统的势能增 加;在泵挂上提过程中平衡系统所储存的势能释放出来,帮助电机做功,从而减 少电机的功率消耗。 2、抽油机平衡度的调节必须简便易行:由于受原油物性的影响,抽油机的 负荷经常变化。常规游梁抽油机平衡的调整是通过增加平衡块的数量或挪动平衡 块在曲柄上的位置实现的,由于平衡块重量大、紧固螺栓腐蚀等原因,平衡的调 节比较困难,致使部分抽油机平衡状况较差。 3、有效的削减峰值扭矩:通过削减峰值扭矩,可以使配用电机的功率下降, 减小“大马拉小车”的现象,提高电机的功率因数和机械效率。 4、
6、提高抽油机地面系统的效率:抽油机地面系统效率的计算公式:n地面: n电机.n皮带-减速箱 n四连杆, 因此通过提高上述三个单项的效率,减少地面系统自身 的消耗,也可以达到节能降耗的目的。其中n皮带-减速箱和n四连杆是由抽油机的结构 设计所确定的;n电机除与抽油机的结构设计有关外,还与平衡度、电机的负载率 等因素有关,电机的负载率要求在 70%-80%之间(如图4)。 从下图可以看出:电机的负载率越高,其效率、功率因数也会升高,电 机的自耗和网损都会下降 m上凸=曲 Du 6 QT 0- 0L.0 电机效率、功率因数与电机的负载率关系图 二、四种节能抽油机的工作原理、结构特点、性能及更换前换后有
7、关数据对 比 (一)下偏杠铃复合平衡游梁式抽油机 该机安装在家37-53井上,该井用 38泵,下泵深度2005.26米,悬点负 荷93.7kN,原油粘度605.86mPa.S, 2000年6月6日投产。其主要技术参数与 原抽油机对比情况见下表: 抽油机类型 下偏杠铃式 常规游梁抽油机 生产单位 抚顺石油机械厂 型号 CYJB12-4.8-53(H)PF CYJ12-4.8-73HB 悬点最大负荷(kN) 120 120 减速箱额定输岀扭矩(kN.m) 53 73 配用电机功率(kw) 30 55 冲程(m 4.8, 4.2, 3.6 4.8, 4.2, 3.6 冲次(次/分钟) 5.5, 4,
8、 2.7 8, 6, 4 全机总重量(t) 32 32 1、结构特点及工作原理 该机在常规游梁机的基础上,在游梁的尾部增加了一个下偏杠铃,与曲柄平 衡共同作用,形成复合平衡。 下偏杠铃游梁复合平衡抽油机在运动中,游梁尾部的杠铃型平衡装置的重 心运动轨迹是一段圆弧,当重心处于游梁回转中心的水平线上时,其重力矩最大; 当重心靠近游梁回转中心的垂直线时, 其重力矩最小,利用这一变矩原理与曲柄 平衡复合作用,来满足抽油机在抽油过程中力矩变化的需求,达到削减峰值扭矩 的作用。常规游梁抽油机曲柄平衡扭矩图、 杠铃平衡重产生的扭矩曲线图、 曲柄 与杠铃复合平衡后的净扭矩曲线图分别如图 5、6、7所示。 图5
9、常规游梁抽油机曲柄平衡时曲柄轴的扭矩曲线图 扛铃平匍扭炬国 图6下偏杠铃平衡重产生的扭矩曲线图 TT 图7曲柄与杠铃复合平衡后的净扭矩曲线图 2、主要优、缺点分析 该机自投产以来未发现机械故障,除具有常规游梁抽油机结构简单、工作 可靠的特点外还具有如下优点: (1)可靠性好,与常规抽油机相同,应用范围广。 (2)节能,经监测站测试,其节电率达 33.87%。 (3)降低配套变压器的容量,减少购置费用。 (4)减速箱、电机、变压器的体积重量减少,便于维修,设备维修费下降。 (5)该技术便于对常规游梁机实施节能技术改造。 不足之处:该机在调参方便性方面优势不明显,虽然增加了杠铃的辅助平 衡,但杠铃
10、片的增减并不方便,特别是在12型抽油机上表现的比较明显;调冲 程与普通游梁抽油机相同。 (二)调径变矩游梁式抽油机 该机安装在家39-49井上,该井用 38泵,下泵深度1984米,原油粘度 305mPa.S悬点负荷94kN, 2000年7月8日投产。其主要技术参数与原抽油机 对比情况见下表: 名称 调径变矩式 常规游梁式抽油机 生产单位 抚顺石油机械厂 型号 CYJQ12-5-53HY CYJ12-5-73HB 悬点最大负荷(kN) 120 120 减速箱额定输岀扭矩(kN.m) 53 73 配用电机功率(kw) 30 55 冲程(m) 5,4,3.4 5, 4.2, 3.6 冲次(次/分钟)
11、 5, 4, 3 8, 6, 4 全机总重量(t) 24 32 1、结构特点及工作原理 该机为前置式游梁平衡抽油机,与常规游梁机相比取消了平衡块,游梁的 后臂长度可调,在游梁尾部悬挂一个配重箱。 其作用原理是:配重在吊臂上的作用点相对游梁的位置及偏移量通过一组 不同直径的夹在吊臂与游梁间的销子进行调整,从而改变配重力矩,以拟合悬点 载荷的变化。即其平衡的调节可以通过调整配重块的重量; 以及更换调径销的直 径,从而改变游梁后臂的长度结合进行。其净扭矩曲线图如图8所示: 7(0) 图8调径变矩机的净扭矩曲线图 2、主要优、缺点分析 该机自2000年7月8日投产以来未发现机械故障,除具有常规游梁机结
12、构 简单、工作可靠的特点外还具有如下优点: (1)节能,经节能监测站测试,平均节电率达17% (2)调平衡方便,通过调整配重块数量和调换调径销结合进行,平衡度可 达到95%上。同时可以降低工人的劳动强度,节省时间,从而提高油井生产时 率,提高油井产量。 (3)降低配套变压器的容量,减少购置费用。 (4)减速箱、电机、变压器的体积重量减少,便于维修,设备维修费下降; 减速箱距地面较近便与维修保养 (5)整机重量小,节省钢材、吊抽方便。 (6)机组运行平稳,噪音小。 应注意的几个问题: A 、当抽油杆断脱后,导致平衡箱快速下落的问题应引起注意 B 、调径销的使用寿命有待于进一步考验。 (三)摆杆复
13、合平衡游梁式抽油机 该机安装在家39-53井上,该井用 38泵,下泵深度1980米,原油粘度 1361.08mPa.S,悬点负荷105kN, 2000年5月31日投产。其主要技术参数与原 抽油机对比情况见下表: 名称 摆杆式 异相曲柄游梁机 生产单位 大安石油机械厂 型号 CYJB12-4.8-37HF CYJ12Y-5-73HB 悬点最大负荷(kN) 120 120 减速箱额定输岀扭矩(kN.m) 37 (48) 73 配用电机功率(kw) 30 45 冲程(m 4.8,4.2,3.6 5,43 3.6 冲次(次/分钟) 55 4, 2.7 8, 6, 4 全机总重量(t) 26 32 1、
14、结构特点及工作原理 该机在常规游梁机的基础上,增加了一对摆杆,由于曲柄销子可以在摆杆 的轨道上做往复运动和滚动,构成了一种新的结构即:曲柄滑块-连杆机构。 当抽油泵下行时连杆把摆杆提起,使其势能增加;当泵上行时摆杆重心下 降,势能释放出来,帮助电机做功,降低电机的功率消耗,达到节能降耗的目的 2、主要优、缺点分析 该机自投产以来未发现机械故障,该机除具有常规游梁抽油机工作可靠的 特点外,还具有如下优点: (1)节能,经监测站测试,其节电率达 23.46%。 (2)调冲程方便,通过改变四条螺栓的位置即可实现。 (3)调平衡方便,通过调整曲柄上的平衡块、摆杆上的平衡配重即可实现, 平衡度可以达到9
15、5%以上。 (4)调参方便可以降低工人的劳动强度,节省时间,从而提高油井生产时 率,提高油井产量。 (5)降低配套变压器的容量,减少购置费用。 (6)减速箱、电机、变压器的体积重量减少,便于维修,设备维修费下降。 (7)机组稳定性较好。 不足之处是:滚轮需要定期更换,结构复杂。 (四)皮带机(皮带悬挂、重力平衡链条式抽油机 ) 2000 年试验该机 5 台,家 43-23、家 43-25、官 69-12、官 68-46、官 70-46 各一台,分别于2000年5月25日、8月25日,7月13日、9月19日投产。其 主要技术参数见下表: 型号 R0TAFLEX700A ROTAFLEX800A
16、ROTAFLEX900 悬点最大负荷(kN) 120 140 160 减速箱额定输岀扭矩(kN.m) 32 37 37 配用电机功率(kw) 37 45 45 冲程(m 6 7.3 7.3 冲次(次/分钟) 0.8-4 0.8-4 0.8-4 在安装的5台皮带机中,其试验方向有三个:家43-23、家43-25井以满足 稠油井开发为试验目的;官 69-12井以取代小排量电泵为试验目的,官 68-46 井以满足深抽为试验目的。 1、结构特点及工作原理 该机实质上是链条抽油机,其工作与节能原理与原链条抽油机完全一致。 与原来的链条抽油机相比结构上作了如下改进:即:将原来的气平衡改为重力平 衡,悬挂部
17、分由钢丝绳改为宽皮带, 换向机构也做了相应的改进,基础方面由固 定基础改为活动基础,工作的可靠性比老式链条机有了较大的提高。 2、该机的主要优、缺点分析 该机自投产以来未发现任何机械故障,具有如下优点: (1)长冲程、低冲次,泵充满系数高,特别适合稠油井的开发。以家43-23 井为例,其原油粘度11676.2mp.s( 50C),该井先期用过螺杆泵、电泵采油工艺, 均不能正常生产。2000年5月25日后采用皮带机采油,同时配合加药降粘、掺 水等采油工艺,现日产原油 13 吨,至今已 14 个多月,油井生产十分正常。 (2)采用重力平衡,可靠性高,平衡调节方便,平衡效果好,平衡度可达 到 95%
18、。 (3)节能,与普通游梁式抽油机相比节电效果明显。 (4)由于皮带具有吸收振动的作用,再加上皮带机是匀速运动(除换向过 程外),因此运行平稳,动载荷小。 (5)长冲程、低冲次,同样的产液量井下设备磨损少。由于降低了单位原 油产量所需要的泵往复循环的次数, 因此降低了井下泵、 抽油杆柱和油管的磨损, 检泵周期可以延长。 (6)可用于大泵提液,取代部分电泵(特别是 50-100m3/d )。以官 69-12 井为例,该井原为100方电潜泵,日产液103方,实耗功率52kw;用皮带机生 产,配 83的泵,日产液122方,实耗功率17kw。通过对比可以看出,用皮带 机每年仅电费一项可节省开支 13万
19、元,同时作业费也可节省 10多万元,这样每 口井每年可节资 20 多万元。 (7)机组运行平稳,噪音小。 应注意的几个问题 : a 、作业时需要移机。 b 、整机的可靠性,特别是链条的使用寿命需要进一步的考验,自动刹车的 可靠性也需要进一步的验证。 上述四种机型虽具有各自的特点,同时也具有共性即: A、节能性。B、平 衡块化整为零,调平衡方便、平衡度提高,减轻工人的劳动强度。 C调参方便 性方面做了部分改进。D机组运行平稳,具有较高的可靠性。 E、电机、变压 器的配套容量下降,降低配套费。F、整机重量下降,节省钢材,吊抽方便。 G 较强的工艺适应性等。 三、节能抽油机经济效益分析 从上面的分析
20、可以看出,新型节能抽油机具有节能、调参方便、工艺适应 性强、可靠性高等优点, 同时其经济和社会效益也是十分显著的。 现将经济效益 分析如下: 1、用下偏杠铃、调径变矩、摆杆式抽油机代替常规游梁式抽油机 以一口 12型抽油机井为例(平均节电率按 25%+算,每年按365天计算) 输入功率 平均节电 年节电量 年节约电费 提高时率创效 年节约工时费、 合计 (kw) 率( (kw.h) (万元) (万元) 维修费(万元) (万元) 15 25 32850 1.6 0.4 0.2 2.2 由于上述三种节能抽油机与常规游梁机相比价格基本相同, 结合产能建设项 目配套,在投资没有增加的情况下,每台抽油机
21、每年可节资2.2万元,如果每台 抽油机的使用寿命按15年计算,在其寿命周期内,可节资 33万元。 2、用皮带机代替小排量电潜泵 如用700型皮带机代替100 (方/天)电泵井,根据对官69-12井的测试, 各项对比数据见下表(每年按330天计算,油井作业周期均按1年计算)。 项目 平均每年投入 每年投入电费 平均每年总投入 平均每年节资 (万元) (万元) (万元) (万元) 电潜泵 25 20.2 45.2 皮带机 12 6.7 18.7 26.5 电潜泵井平均每年投入的费用25万元,包括机组费、电缆费和作业费。皮 带机井平均每年的投入12万元,包括抽油机的年折旧费、抽油杆投入费和作业 费。
22、因此对有条件实施皮带机配大泵(70、 83)代替小排量电潜泵(50-100 方/天)具有显著的经济效益,但应注意出砂井不宜采用此工艺方案。 3、皮带机用于稠油井开发和低能井深抽 每台抽油机的平均节电率30%年节电1.95万元;年增油180t,每吨油按 1050元计算,每台皮带机每年可增效益 20.85万元。 从上述分析计算可以看出,推广新型节能抽油机的经济效益是比较显著的。 四、取得的认识及建议应用范围 (一)取得的认识 新型节能抽油机现场试验工作取得了一定的成效,受到了基层单位的好评, 展现了良好的应用前景。 通过对四种新型节能抽油机的现场试验和技术经济综合 分析,在广泛征求各方面的意见的基础上,针对大
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