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文档简介
1、电厂3机因顶轴油管破裂造成延迟并网事件分析报告 1、事件经过(1)1月14日0:21时,3机发停机令,0:33:35解列。(2)0:51:05,88ja-1投入,电机电流i=12a,ltth1=41;88ja-1投入后,markv发顶轴油压力低报警,88je连锁启动;就地检查,88ja-1和88je-1同时在运行,其出口压力均为75bar(压力低报警值设定为78bar;之前约90bar),4瓦压力68bar(之前约86bar),5瓦压力81bar(之前约85bar),6瓦压力26bar(之前约27bar),外部管路无泄漏,初步判断,可能是4瓦内管泄漏导致油压低。(3)1:04:21,盘车马达8
2、8tg-1投入,惰走时间26分35秒,电机电流i=13.2a,ltth1=40。(4)为了保证能停盘车处理顶轴油管,运行于1:05时将3机进行高盘冷拖,并进水冷却。(5)6:04时,最高轮间温度60,停盘车、闭锁启动,并做好抢修安措。(6)检修打开4瓦轴承盖,发现不锈钢顶轴油管的卡套后卡箍锁紧部分断裂,导致顶轴油压力下降。为尽快能恢复机组并网运行,检修人员将顶轴油管改为进口高压橡胶软管的连接方式。(7)8:30时,抢修结束,启动88qa打油循环,就地检查无泄漏,88qa出口压力7.6bar;8:43时,启88ja-1,泵出口压力93bar,4瓦压力86bar,5瓦压力85bar,6瓦压力27b
3、ar;8:45时,停88ja-1,启88je,泵出口压力89bar,4瓦压力86bar,5瓦压力85bar,6瓦压力27bar。复查发电机转子顶起高度:88ja-1运行时,4瓦0.11mm,5瓦0.11mm;88je运行时,4瓦0.10mm,5瓦0.11mm。(8)8:49时,投入88tg-1,电机电流i=13.5a,就地听音检查正常。(8)9:49时,发启动令;10:21时机组点火;10:35时3机并网。2、原因分析此次故障的直接原因为顶轴油不锈钢管在运行过程中振动,造成了不锈钢顶轴油管的卡套后卡箍锁紧部位疲劳断裂。3、防范措施(1)加强机组停机检修时顶轴油管的检查,以便于提前发现设备隐患,尽早处理,避免机组被迫停
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