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文档简介

1、南水北调东线一期工程鲁北段工程小运河段工程标段6(合同编号:NSBD/LBD-XYH006水泥土搅拌桩试桩总结报告黄河水电工程建设有限公司南水北调鲁北段小运河段工程项目经理部二o年十一月水泥土搅拌桩试桩总结报告我项目部在郭庄节制闸处基坑底进行了水泥土搅拌桩试桩试验,水泥土搅拌桩试桩工程已经施工完毕,现将试验段施工中实测的各种数据及施工操作程序总结如下:一、工程概况邱屯节制闸枢纽位于临清市邱屯村东北部,输水渠设计桩号为98+288附近,枢纽由输水渠上的郭庄节制闸、三干渠节制闸及六分干渠上的邱屯节制闸三座节制闸组成。郭庄节制闸的地基处理采用水泥土搅拌桩。 郭庄节制闸的进口翼墙202根,单根桩 长7

2、.49m、闸室基础148棵,单根桩长6.79m、出口翼墙214棵,单根桩长5.79m,共 计3801.32m。施工桩长控制在高出设计桩顶 0.5m,桩体达一定龄期后凿除0.5m长超打 桩头和挖除桩间土后,回填褥垫层压实。郭庄节制地基处理采用水泥搅拌桩桩直径均为600mm间距450mm为确保工程桩施工方案的经济可行,在地基处理施工前,先进行工艺性试桩,以确定最佳施工参数, 用以指导大批量地基处理施工。二、场地岩土地质概况及技术要求2.1地质概况本工程地质从上到下为:水泥土搅拌桩有效桩范围内为砂壤土、 粘土,持力层为粘 土层。本工程水泥搅拌桩段根据设计划分的区段分别控制在 7.49m、6.49m、

3、5.79m,桩 底高程均为19.91m。2.2工程设计技术要求本工程水泥搅拌桩直径为 600mm桩底面高程19.91m,施工高程27.9m,桩长7.49m, 进行了 2喷4搅实验。2.3现场配合比确定根据图纸要求确定现场配合比,水泥掺量15%水灰比为0.5。水泥采用山水425水泥,采用的工艺参数为水泥掺入量设计为15%每米掺灰量计算如下:每米土的体积:V=n X r2x 1m2=3.14 X 0.3 X 1=0.2826nf每米土重:本工程地层土湿密度为 1.95t/mG=VS =0.2826 X 1.95=0.55107t15% 的水泥掺入量 M=0.55107X 1000X 15%=82.

4、7kg喷浆提升速度v = 丫 dQ/F 丫 aw(1+a c)式中:v搅拌头喷浆提升速度,m/mi n丫 d、丫一分别为水泥浆和土的重度,Kn/卅Q灰浆泵的排量,m/minf搅拌桩的截面积,maw 水泥掺入比; ac水泥浆水灰比。三、试验目的本次试验研究的主要目的是:通过工艺性试验确定施工设备和施工工艺,确定最佳 搅拌次数及升降搅拌速度。制桩质量的好坏直接关系到地基处理的效果,其关键是注浆 量、水泥浆与软土搅拌的均匀程度。因此,施工中应严格控制喷浆提升速度v,按上式计算可得:搅拌上行喷浆速度为0.3m/nim搅拌下行喷浆速度为0.4m/nim四、试验的基本原理根据设计图纸要求并结合以往工程的施

5、工经验和和施工现场的具体情况, 选择打桩 机,通过试验确定施工工艺参数的最优值,固定此最优参数和其它参数,若试验结果满足设计、施工要求,即可将其确定为施工参数。五、试验过程5.1、人员进场情况:成立临时试验小组,由项目总工张效青任组长,施工科科长贾林为副组长,成员: 崔平新、王岩、储明新、吴军明。机组成员:班长: 2人;桩机操作工:2人;制浆工: 4人;机械工:1人;记录员:1人;电工:1人;其他:2人。监理工程师张纪浩全程旁站。5.2、机械设备进场情况:本次试验桩施工采用郑州市高强机电有限公司ZGZ-A型大扭矩粉喷打桩机施工ZGZ-A型大扭矩粉喷打桩机技术参数如下:ZGZ-A型大扭矩粉喷打桩

6、机参数表1型号ZGZ-A型大扭矩粉喷打桩机2成桩直径:mm6003钻机转速:r/mi n(正)14.6924.9143.8269.72107.36(反)18.4631.3254.4587.57134.574升降速度:m/mi n0.27 - 2.75取大扭矩:55 (KNM6主机功率:45KWZGZ-A型大扭矩粉喷打桩机配套设备表设备名称规格与型号单位数量总功率ZGZ-A型大扭矩粉喷打桩机ZGZ-A 型台145KW制浆机ZGZ -5A台1潜水泵个1灌浆记录仪Sp-ll台15.3、试验场地布置:根据现场实际情况,在郭庄节制闸形成试验施工平台,位置选在郭庄节制闸搅拌桩施工区外空地上,高程27.2m

7、。根据实验研究目的,安排3根桩、0.5水灰比的工艺试验桩,两桩相互搭接150mm 进行2喷4搅工艺;工艺实验桩长为7.49m;共合计22.47m。实验参数见下表:试验桩参数表序号桩编号水灰比%掺灰比%膨润土 %施工咼程m桩长m1A0.515/27.97.492B3C试验桩布置示意图桩中心线供水:潜水泵抽取三干渠水至试验区域。供电:由附近的120KW柴油发电机发电并安装至试验区。道路:利用修筑施工围堰已形成的下基坑便道。对施工机械进行试运行检查,调整至最佳状态。对仪、器仪表率定、检查,同时对称量设备进行校验。对进场的原材料(水泥)等进行检验,应满足现行规程规范标准要求。5.4、试验过程:本工程施

8、工机械为ZGZ-A型深层搅拌机,其单头直径为 600mm水泥土搅拌桩施 工工艺流程如下图: 施工准备水泥土搅拌桩正式开始施工前,按照设计和规范要求选择合适场地进行工艺性试 桩,数量为3根。 桩机定位桩机安装就位,保证桩机周正、水平,校正垂直度,要求垂直度偏差不得超过0.5%, 桩位误差不大于50mm 浆液配制施工开始前,所用浆液必须进行试配,检查其各项性能指标是否满足设计要求,将 试配成果报送监理工程师审批。所配制浆液的拌制时间、浆液密度必须满足设计要求。应边配制边搅拌。在浆液配制时,可根据情况掺入固化、早强等外加剂。固化剂浆液要 严格按照批准的试验配比拌制,拌制好的浆液不得离析,泵送必须连续

9、,拌制浆液的罐 数、固化剂、外掺剂的用量、泵送浆液的时间有专人统计记录。 预搅下沉开启桩机,使钻头沿导向架搅拌切土, 下沉到设计深度。搅拌机预搅下沉时不宜冲 水,当遇到硬土层下沉太慢时,方可适量冲水,但应考虑冲水对桩身强度的影响。 喷浆搅拌提升搅拌机下沉到设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆压入土基中,当水泥浆液到达出浆 口后,应喷浆搅拌30s,在水泥浆与桩端土充分搅拌后,同时按照设计确定的提升速度, 匀速提升搅拌机。 下沉喷浆搅拌同上述步骤和参数,下沉喷浆搅拌至设计加固深度。 重复搅拌提升水泥搅拌机提升至设计顶面标高时,喷浆量达到设计要求。喷浆量达不到设计要求 时重复上述步骤,直至达到设计要求。清

10、洗向集料灌中注入适量清水并开启灰浆泵, 清洗管路中残存的水泥浆,直至清洗干净, 并将粘附在搅拌头上的软土清洗干净。移位重复上述步骤,进行下一根桩的施工。成桩桩体的质量检验采用开挖检查的方法进行,实际水泥掺入量为15%我标段于2011年11月8日对所施工完成后7天的试验桩进行了浅部开挖检验,桩开挖 3m经检 查,桩体的整体均匀性较好,无蜂窝、孔洞:桩与桩间切割搭接、墙厚满足设计要求; 量测成桩直径符合设计要求;搅拌均匀,桩整体性强,满足设计要求。六、质量控制与试验成果试桩施工的质量控制应贯穿在试验的全过程,质量检验应按照设计图纸文件要求或 监理人员指示对试验施工作业过程及完工后的搅拌桩体质量进行

11、检验。6.1质量控制施工过程中,随时检查作业记录和计量记录。桩体的施工作业过程质量检验包括桩 位,桩顶、桩底高程,桩身垂直度,浆液水灰比,桩身水泥掺入比,水泥用量,搅拌头 上提喷浆的速度,复搅次数和复搅深度、停浆处理方法等每桩施工作业全过程的检验。1、搅拌机喷浆提升的速度和次数须符合试验工艺的要求并有专人记录。每完成一 根桩时,施工人员在记录上签字,并将其交给技术人员。2、拌制水泥浆严格按有关参数执行,严格控制水泥浆的比重,每次拌制的浆量应 大于200L。禁止在拌制完的浆液中加水或水泥。3、避免因水泥浆泵阀体关闭不严,造成假送浆现象,确保浆液有效输送。6.2工艺性试验成果经7天后挖开检查试验桩桩体质量,桩径、搭接处宽度满足设计要求,水泥土搅拌 均匀,桩体强度较高。通过对水泥土搅拌桩工艺性试验,我项目部认为,选

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