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文档简介
1、选煤厂事故案例,授课人:吴楠,一、筛分机司机岗位事故案例分析,事故经过: 2000年7月21日中班,XX矿矿井提升上来的原煤比较粘极易附着在原煤分级筛的筛面上,造成筛孔糊死出现原煤压筛子现象,在21日15点10分左右203分级筛再次出现原煤压筛子现象,203筛分机司机刘XX停车后,立刻爬上203筛面清理积煤,在清理到约10分钟时,拣选工王XX以为刘XX清理完积煤从筛子上下来了就直接将筛分机开启,见筛子振动分级筛司机刘XX立刻从筛子上跳了下来,造成左脚趾骨粉碎性骨折,事故原因: (一)直接原因 原煤工段职工刘XX在清理筛面物料时未及时悬挂“禁止开车”的警示牌并未设专人进行监护,现场自主保安意识差
2、,严重违反原煤分级筛安全技术操作规程,拣选工王XX非筛分机司机未经查看擅自开启筛分机,严重违章,是造成此次事故的直接原因。 (二)间接原因 1、对职工持各自工种上岗证上岗执行不严,造成未有筛分机司机上岗证的拣选工擅自开机,是造成此次事故的间接原因。 2、工段对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力度不够,职工不能严格执行安全技术操作规程,安全意识薄弱,自保、互保意识差,“三乎三惯”思想严重,二、破碎机司机岗位事故案例分析,事故经过: 1999年5月20日早上9:00原煤系统设备检修,在检修破碎机前须将破碎机内物料清理彻底,破碎机岗位司机李XX对破碎机严格执行停电挂牌后,未戴安全帽直接将上半身伸
3、入破碎机内,用铁锨清理积煤。此时赵XX将上道工序手选皮带开启,手选皮带上大块煤直接落入破碎机内,将李XX头部砸一大口,缝了8针,并伴有轻微脑震荡,一)直接原因 原煤工段职工李XX在工作过程中未按规定穿戴好劳动保护用品,未设专人进行监护,现场自主保安意识差,严重违反选煤厂安全技术操作规程,手选皮带机司机赵XX清理皮带机尾积煤向前带动物料,开机前未发出开车信号直接进行开机,属严重违章,是造成此次事故的直接原因。 (二)间接原因 1、相邻岗位配合不好,存在各自为战现象,安全自保、互保、联保意识差。 2、工段对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力度不够,职工不能严格执行安全技术操作规程,安全意识薄弱
4、,“四乎三惯”思想严重。 3、管理人员现场安全监督管理不到位,未设专人进行监护,三、矸石拣选工岗位事故案例分析,事故经过: 1998年6月17日早班,由于矿井下主采工作面过断层,矸石采出量大,造成原煤手选皮带上矸石量急剧增多。10时20分拣选工陈XX在拣矸石时,遇一大块矸石自己用劲向下搬,由于矸石湿、手滑,大块矸石未搬进矸石溜槽,直接从手选皮带上滑落到地面,正砸到陈XX的右脚上,造成右脚粉碎性骨折,事故原因: (一)直接原因 原煤工段拣选工陈XX在拣选工作过程中,严重违反拣选工安全技术操作规程,如遇大块矸石,一人无法搬下,应停机多人协力搬下,经破碎后再进入矸石溜槽。个人现场自主保安意识差,是造
5、成此次事故的直接原因。 (二)间接原因 1、拣选工相互配合不好,存在各自为战现象,安全自保、互保、联保意识差。 2、工段对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力度不够,职工不能严格执行安全技术操作规程,安全意识薄弱,“四乎三惯”思想严重。 3、管理人员现场安全监督管理不到位,不能时刻盯靠在现场。 4、职工存在重产量、轻安全的思想,没能把安全工作摆在首位,四、给煤机司机岗位事故案例分析,事故经过: 1997年3月25日11时20分原煤井口给煤机下料槽卡一大块矸石,给煤机司机朱XX发现溜槽堵卡及时进行停机处理,并通知下道工序201皮带运输机及时停机。然后在给煤机操作箱上挂“有人工作,禁止开车”警示
6、牌,站在201皮带上搬溜槽内大块矸石,11时35分仍未搬出,此时201皮带机头司机马XX以为朱XX已经搬出大块矸石,未进行信号联系就直接将皮带开启,朱XX两腿均被挤溜槽出口处造成骨折,事故原因: (一)直接原因 原煤工段朱XX在站到201皮带机上处理事故,未对201皮带进行停电挂牌,201机头皮带司机马XX信号联系不清直接开机,是造成此次事故的直接原因。 (二)间接原因 1、相邻岗位司机相互配合不好,存在各自为战现象,安全自保、互保、联保意识差。 2、工段对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力度不够,职工不能严格执行安全技术操作规程,安全意识薄弱,“四乎三惯”思想严重。 3、管理人员现场安全
7、监督管理不到位,不能时刻盯靠在现场。 4、职工存在重产量、轻安全的思想,没能把安全工作摆在首位,五、叉车司机岗位事故案例分析,事故经过: 2004年12月7日,选煤厂跳汰机改造工程正如期进行。按照工作程序要求,跳汰机新旧机体的搬运任务由叉车(8吨)司机潘XX带领机修工李XX负责用叉车完成。 上午11点05分左右,按预定安排,叉车司机潘XX在李XX配合下,将跳汰机一 件新机体(lXhXd=4000X6200X1820、重5.7吨)运送至行车吊装口下方,以便新机安装。 当叉车运行至离吊装口2米一段斜坡路段时,由于重心不稳机体歪斜倒向一侧,机修工李XX躲闪不及,被歪倒的工件挤断右臂,叉车车窗受损、前
8、叉弯曲,事故原因: (一)直接原因 潘XX同李XX用叉车运输超大物件时,图省事,没有将工件可靠固定,导致工件歪斜伤人,是造成此次事故的直接原因。 (二)主要原因 1、潘XX、李XX在叉车运行至离吊装口2米一段斜坡路段时,没有工件稳定性进行检查,不能及时发现安全隐患。 2、李XX在监护作业时,没有采取其他防歪倒措施,并观察好退路,造成站位不当,工件歪倒时躲闪不及受伤。 3、施工负责人魏XX安排工作时,没有布置相应的安全防范措施,可预见性安全隐患没有做到位,且没有在现场统一协调指挥,安全管理有漏洞。 (三)间接原因 1、职工潘XX、李XX自保、互保、联保意识差,没有及时发现安全隐患并提醒李XX注意
9、安全并及时制止其危险行为。 2、选煤厂对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力度不够,职工安全意识薄弱,自保、互保联保意识差,工作麻痹大意,图省事,轻安全,存在“四乎、三惯”思想,六、电气焊工岗位事故案例分析,事故经过: 2006年8月30日,选煤厂职工李XX、张XX、王XX三人进行给煤机上溜槽更换施工,在割除旧溜槽时,割炬漏气,班长李XX让更换割炬,处理好漏气处后再割除,王XX说:一会就完了,注意点就行,李XX看看时间没再坚持,王XX继续割除剩余不多的溜槽钢板,继续施工作业。突然发生回火,调节轮处冒出的火 炬苗把王XX的右手烧伤起泡,氧气胶管接头处爆裂并着火,李XX见状赶紧跑过去握紧氧气线和乙炔线,并让张XX关闭乙炔瓶和关闭氧气瓶阀门。才没有发生更大的事故,只是王XX的右手轻度烧伤。这是一场非常危险的侥幸事故,事故原因: (一)直接原因 王XX在检修更换溜槽进行气割作业时,为尽早完成更换任务,没有将漏气的割炬处理好施工,造成回火伤人,是此次事故的直接原因。 (二)主要原因 1、李XX、张XX、王XX在明知道割炬漏气的情况下,不及时消除安全隐患违章作业,自保互保意识差。 2、班长李XX同时又是施
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