单机试车检查、联动试车确认表_第1页
单机试车检查、联动试车确认表_第2页
单机试车检查、联动试车确认表_第3页
单机试车检查、联动试车确认表_第4页
单机试车检查、联动试车确认表_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、冀东海德堡(扶风)水泥5000t/d水泥生产线系统单机试车检查及联动试车、带料运行确认表制表:二期工程建设项目审核:批准:保管:设备名称:胶带输送机设备编号:安装位置:日期: 2008-9-24规格型号:试 车 前 检 查序号检查容检查方法合格标准检查情况是否合格检查人备注1异物检查人工巡回检查输送系统无异物2、支带机各部位滚筒轴承润 骨脂拆开滚筒轴承座端板检查润滑脂应填充轴承座的1/2-3/4左右;润滑脂清洁3咸速机(电动滚筒)油位通过油标检查油位在油标刻度围4液偶油位通过注油塞检查液力游应充满整个容积的40-80%5 :逆止器是否加油拆开端盖板检查逆止器座的1/2腔体6 :逆止器方向险查标

2、示或盘转减速机逆止器方向应与标示方向一致7咸速机手动盘车检查人工盘动电机叶轮运转轻松、无异常声响;8电机方向在电机与减速机脱离的情 况下点动电机方向正确9 :联轴器联接目测各部件正确联接10 支带机配重观察配重运行轨道能自由上下,无卡滞11清扫器检查刮片间隙、与胶带贴合情 况刮片间隙均匀、各刮片与胶带贴合良 好12各部位连接螺栓检查扳手紧固所有螺栓已经紧固13 ;基础紧固;检查养护记录二次灌浆层达到养护要求;地脚螺栓 已经紧固14 :束度、跑偏、拉绳等保护装 置人工目测,中控打点,安装完善,拉绳松紧适当,信号准确 传至中控,15电气接线端子险查、紧固所有接线端子已经紧固16MCC控制模盒试验位

3、测试控制正常、指示正确、热保护定值设 定合理17现场及中控控制模拟测试程序运行按纽盒接线正常,程序运行正常、与 其它设备连锁正常18巡检通道目测现场已经清理干净,巡检通道畅通192021222324252627282930试 车 后确 认序号确认容结论试车负责人备注1单机试车是否正常2是否具备联动试车3是否可带料运行设备名称:小风机设备编号:规格型号:安装位置:规格型号:试 车 前 检 查序号检查容检查方法合格标准检查情况是否合格检查人备注1电机旋向在电机与风机脱离的情况 下点动电机电机旋转方向正确2风机部异物人工检查清理风机叶轮以及壳体无异物3风机转子轴承润滑观察油标或打开检查润滑 指润滑剂

4、充足;润滑剂清洁、无杂物或水4风机轴承润滑站单独试机符合稀油站试机标准稀油站检查 方案另附5风机进、岀口阀门执行器对应三对应正确挡板对应另 附6 :联轴器联接观察所有部件正确联接7各部位螺栓检查人工扳手紧固各部位螺栓全部紧固8佥查门人工检查各部位检查门已经关闭9手动盘车人工盘动转子风机运转自如,无异常声响10冷却水险查进、回水阀门及压力表进回水阀打开,水压正常,水路畅通11 :也脚螺栓扳手紧固地脚螺栓已经紧固12仪振动、温度、开度、压力等 义表信号有资质的单位进行校验校验准确无误,现场与中控指示一致, 各报警、跳闸信号正常,定值设定正确13电气接线端子险查、紧固所有接线端子已经紧固14 |高压

5、控制系统试验位测试各保护定值设定合理,投退正常、控 制回路正常,指示正确15各MC(控制模盒试验位测试控制回路正常、指示正确、热保护定 值设定合理16 :现场及中控控制模拟测试程序运行按纽盒接线正常,程序运行正常、与 其它设备连锁正常,各中控信号准确17 :基础(灌浆层)人工检查各灌浆层达到养护要求18 :巡检通道目测现场已经清理干净,巡检通道畅通192021222324252627282930试 车 后确 认序号确认容结论试车负责人备注1单机试车是否正常2是否具备联动试车3是否可带料运行试 车 前 检 查序号检查容检查方法合格标准检查情况是否合格检查人备注1电机旋向在电机与风机脱离的情况下点

6、动电机电机旋转方向正确2风机部异物人工检查清理风机叶轮以及壳体无异物3风机转子轴承润滑观察油标或打开检查润滑 指润滑剂充足; 润滑剂清洁、无杂物或水4支带拉钢丝皮带紧度在规定围5风机进、岀口阀门执行器对应三对应正确挡板对应另附6联轴器联接观察所有部件正确联接7各部位螺栓检查人工扳手紧固各部位螺栓全部紧固8佥查门人工检查各部位检查门已经关闭9手动盘车人工盘动转子风机运转自如,无异常声响10冷却水险查进、回水阀门及压力表进回水阀打开,水压正常11 :地脚螺栓扳手紧固地脚螺栓已经紧固12 :基础(灌浆层)人工检查各灌浆层达到养护要求13 :巡检通道目测现场已经清理干净,巡检通道畅通14电气接线端子险

7、查、紧固所有接线端子已经紧固15各MC(控制模盒试验位测试控制回路正常、指示正确、热保护定 值设定合理16 :现场及中控控制模拟测试程序运行按纽盒接线正常,程序运行正常、与 其它设备连锁正常,各中控信号准确1718192021222324252627282930试 车 后确 认序号确认容结论试车负责人备注1单机试车是否正常2是否具备联动试车3是否可带料运行试 车 前 检 查序号检查容检查方法合格标准检查情况是否合格检查人备注1异物检查人工检查清理收尘器部、滤袋部、回转卸料器、风机壳体及转子无异物2回转卸料器转子轴承润滑打开油嘴,用探针检查油脂充足,清洁3回转卸料器减速机油位观察油标油位充足;

8、润滑油清洁4各螺栓检查扳手紧固各部位螺栓全部紧固5佥查门人工各部位检查门已经关闭6各部位螺栓检查人工扳手紧固各部位螺栓全部紧固7 ;佥查门人工检查各部位检查门已经关闭8压缩空气管路阀门启闭灵活,气压正常9 !基础检查目测灌浆层符合设计要求10 :巡检通道目测现场已经清理干净,巡检通道畅通11电气接线端子险查、紧固所有接线端子已经紧固12各MC(控制模盒试验位测试控制回路正常、指示正确、热保护定 值设定合理13 :现场及中控控制模拟测试程序运行现场控制箱接线正常,程序运行正常、 各中控信号准确1415161718192021222324252627282930试 车 后 确 认序号确认容结论试车

9、负责人备注1单机试车是否正常2是否具备联动试车3是否可带料运行序号检查容检查方法合格标准检查情况是否合格检查人备注1异物检查人工检查清理磨机上游输送系统无异物,磨机部无异 物、选粉机无异物,磨机进岀风管道无 异物、循环提升机及中间仓无异物2 1畏料阀门阀板轴承打开油嘴,利用探针检查润滑油脂充足3 1畏料三重阀门液压站根据稀油站检查方案符合稀油站检查方案4丿磨辊润滑油站根据稀油站检查方案符合稀油站检查方案5丿磨辊提升及摆动装置液压站根据稀油站检查方案符合稀油站检查方案磨6磨辊提升及摆动装置液压杆下部铰座轴承打开油嘴,利用探针检查润滑油脂充足7 ,原料磨辅传减速机油标油位在油标刻度围原8原料磨辅助

10、传动气动离合器 压缩空气油雾器油标油位在油标刻度围9原料磨主电机润滑油站根据稀油站检查方案符合稀油站检查方案10 ,原料磨主减速机油标油位在油标刻度围11出磨双重阀门减速机油标油位在油标刻度围12原料磨选粉机减速机油标油位在油标刻度围13 :选粉机转子轴承向注油口补充注油润滑油脂充足14 :辅助电机方向在电机与主电机脱离的情 况下点动电机电机旋转方向正确规格型号:试 车 前 检 查设备名称:原料磨设备编号:安装位置:15主电机方向在电机与主减速机脱离的情况下点动主电机电机旋转方向正确16 :联轴器人工检查各部件正确联接17 :辅助传动离合器手动送气动作灵活可靠18各部位螺栓检查扳手紧固各部位螺

11、栓全部紧固19密封风机管道及风机附件人工检查套管间隙符合图纸要求; 风管部清洁干净。20 ,压力框架与磨机壳体间隙塞尺间隙符合图纸要求21风环与磨盘间隙塞尺间隙符合图纸要求22 :选粉机转子与密封环间隙塞尺间隙符合图纸要求23 :选粉机手动盘车检查人工转动灵活,无干涉24 ;佥查门人工检查各部位检查门已经关闭25 :辅助传动手动盘车盘动辅助电机叶轮转动灵活,声音无异常26令却水管路检查站)进回水阀门打开,水压、流量正常27 ,压缩空气管路无泄露,压力正常、稳定28各主辅机基础目测灌浆层养护达到要求29 :巡检通道目测现场已经清理干净,巡检通道畅通30 :现场及中控控制模拟测试程序运行现场控制箱

12、接线正常,程序运行正常、 各中控信号准确31电气接线端子险查、紧固所有接线端子已经紧固3233343536373839404142434445464748试 车 后 确 认序号确认容结论试车负责人备注1单机试车是否正常2是否具备联动试车3是否可带料运行序号检查容检查方法合格标准检查情况是否合格检查人备注1异物检查人工检查清理斜槽上游输送系统及斜槽部无异物2 :斜槽风机管道人工检查各进风阀门打开,无卡滞3各螺栓检查扳手紧固各部位螺栓全部紧固4各段节连接处及各处密封人工观察无明显可能漏风点5 ;佥查门各部位检查门已经关闭6 :巡检通道目测现场已经清理干净,巡检通道畅通7电气接线端子险查、紧固所有接

13、线端子已经紧固8各MC(控制模盒试验位测试控制回路正常、指示正确、热保护定 值设定合理9 :现场及中控控制模拟测试程序运行按纽盒接线正常,程序运行正常、与 其它设备连锁正常,各中控信号准确101112131415规格型号:试 车 前 检 查设备名称:空气斜槽设备编号:安装位置:161718192021222324252627282930试 车 后 确 认序号确认容结论试车负责人备注1单机试车是否正常2是否具备联动试车3是否可带料运行试 车 前 检 查序号检查容检查方法合格标准检查情况是否合格检查人备注1异物检查人工检查清理进风口过滤器、出风管道无异物2齿轮箱润滑油检查油标油位在油标刻度围3 I

14、副油箱润滑油检查油标油位在油标刻度围4电机方向检查在电机与风机机脱离的情 况下点动电机电机旋转方向正确5支带(C型布置)钢丝皮带紧度适中,符合行业标准6 :进出口阀门转动确保进出口阀门开启7各监测仪表人工检查安装完备,仪表完好8各螺栓检查扳手紧固各部位螺栓全部紧固9手动盘车检杳人工盘动电机叶轮罗茨风机转子转动自如,无异常声响10 ;基础检杳目测各灌浆层达到养护要求11 :巡检通道目测现场已经清理干净,巡检通道畅通12电气接线端子险查、紧固所有接线端子已经紧固13各MC(控制模盒试验位测试控制回路正常、指示正确、热保护定 值设定合理14 :现场及中控控制模拟测试程序运行按纽盒接线正常,程序运行正

15、常、与 其它设备连锁正常,各中控信号准确15161718192021222324252627282930试 车 后 确 认序号确认容结论试车负责人备注1单机试车是否正常2是否具备联动试车3是否可带料运行试 车 前 检 查序号检查容检查方法合格标准检查情况是否合格检查人备注1异物检查人工检查清理提升机上游输送系统及提升机部无异物2主、辅传动减速机润滑油油标油位在油标刻度围3头、尾部链轮轴承打开油嘴或轴承座上盖脂量充足、清洁;4液力偶合器打开注油口液力偶合器容积的 40-80%5 :逆止器润滑打开端盖脂量充足;6 :逆止器方向险查标示与设备要求方向一致7主、辅助电机方向脱离载荷,点动电机电机旋转方

16、向正确8联轴器联接人工检查各部件正确联接9斗子联接情况扳手紧固斗子良好固定10丿胶带安装情况人工检查胶带紧度适中;接头良好,螺栓无松动11出料挡料板安转情况人工检查安装到位,起到防止返料的作用12佥查门人工检查各部位检查门已经关闭13各层间支撑人工检查各层间支撑已经安装完成14手动盘车检查人工盘动电机叶轮提升机运转自如,无异常声响15佥测装置检查人工检查已经完成安装及仪表检测16 :巡检通道目测现场已经清理干净,巡检通道畅通17电气接线端子检查、紧固所有接线端子已经紧固18各MC(控制模盒试验位测试控制回路正常、指示正确、热保护定 值设定合理19 :现场及中控控制模拟测试程序运行按纽盒接线正常

17、,程序运行正常、与 其它设备连锁正常,各中控信号准确2021222324252627282930试 车 后确 认序号确认容结论试车负责人备注1单机试车是否正常2是否具备联动试车3是否可带料运行序号检查容检查方法合格标准检查情况是否合格检查人备注1异物检查人工检查清理提升机上游输送系统及提升机部无异物2主、辅传动减速机润滑油油标油位在油标刻度围3专动滚子链目测润滑良好,链罩密封良好4头、尾部链轮轴承打开油嘴或轴承座上盖脂量充足、清洁;5液力偶合器打开注油口液力耦合器容积的 40-80%6 :逆止器润滑打开端盖脂量充足;7 :逆止器方向险查标示与设备要求方向一致8主、辅助电机方向脱离载荷,点动电机电机旋转方向正确9 :联轴器联接人工检查各部件正确联接10各螺栓检查扳手紧固各部位螺栓全部紧固11链条紧人工检查链条已经紧度适中12佥查门人工检查各部位检查门已经关闭13各层间支撑人工检查各层间支撑已经安装完成14手动盘车检查人工盘动电机叶轮提升机运转自如,无异常声响15佥测装置检查人工检查已经完成安装及仪表检测16 :巡检通道目测现场已经清理干净,巡检通道畅通规格型号:试 车 前 检 查安装位置:原料粉磨及废气处理1718192021222324252627282930试 车 后确 认序号确认容结论试车负责人备注1单机试车是否正常2是否

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论