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文档简介

1、 低品位金矿石中多金属 综合回收生产实践 丁彦明 (嵩县金牛责任有限公司) 摘要:金牛公司店房选厂经过全方位的技术改造,不仅扩大生产规模,使用处理矿量提高50t/d,而且浮选尾矿采用重选法回收金、银、铅等金属,取得了良好的经济效益。 关键词:技术改造,提高,尾矿,重选法 一、生产状况 1、矿石性质 金牛公司店房选厂矿石属爆发角砾岩金矿床,矿石由半氰化矿石及原生矿石组成,属含金多金属硫化物角砾岩型矿石,矿石角砾岩成分复杂,矿石中主要金属矿物为方铅矿、褐铁矿、黄铁矿、磁铁矿、金矿物以银金矿及少量自然金形式存在,嵌布粒度较粗(0.074占54.36%),包体金含量较高(占23.96%),脉石矿物有绿

2、泥石、云母、石英、方解石、斜长石、高岭石、长石等,金属硫化物以黄铁矿为主,可供利用,回收的元素为Au 、Ag、 Pb。 原矿多元素分析见表I元素Au(g/t)Ag(g/t)PbCuZnSTFeSiO2含量(%)2.72522.250.0370.250.3811.9552.07元素CaoMgoAI2O3MnOTiO2K2ONa2O烧炭含量(%)4.043.367.612.290.691.660.0587.49 2、生产中存在的主要问题 (1)原矿性质复杂、品质低。 (2)采区采矿点多,斜井出矿,无格筛控制出矿粒度,致使进入料场矿块粒度偏大。 (3)破碎作业2台150750颚式破碎机生产能力有限,

3、产品粒度偏大20,制约着球磨机生产能力。 (4)浮选作业采用SF1.2浮选机组,一粗三扫工艺流程,容积小,流程短,金属易随尾矿流失。 (5)氰化作业采用精矿全泥氰化+锌粉置换工艺,工艺流程长,置换作业很难适应规模扩大之后生产所需。 (6)浮选精矿脱药效果差,大量的浮选选药剂进入氰化系统,直接影响着氰化工艺。 (7)在磨后精矿直接进入氰化作业,浸出矿浆浓度无法保障,原有一段浸出矿浆浓度22%左右。 (8)生产、生活用水量大,目前三台泵站供水无法保证正常的生产、生活用水。 3、原有的生产工艺流程。 原有生产工艺流程见图I 19972004年,金牛公司一选厂工艺流程采用浮选+金精矿氰化+锌粉置换,工

4、艺流程见图I 4、生产指标日 期(年)球磨机生产能力(吨/天)原矿品位(吨/天)金回收率(%)20012232.2478.1920022462.2478.2320032492.1578.1620042602.0478.13 鉴于以上情况,决定走规模化道路,并进一步优化工艺,以增加企业的经济效益。 二、生产改造与实践 (一)生产改造 1、破碎段 (1)400600深腔鄂破替代替250750鄂式破碎机。 (2)GP100M园锥破碎机替代2台150750细碎破碎机。 (3)SD1224振动筛替代ZD1224振动筛。 2、重选作业进一步回收浮选尾矿,采用两组2000螺旋溜槽+6S摇床联合使用。 3、炭

5、浆工艺替代锌粉置换工艺缩短工艺流程,优化生产指标,大幅度降低生产用水。 (二)生产实践 随着矿山的深部开采,矿石性质发生变化,品位严重负变,选矿回收率逐渐下降,见表II,本区水资源缺乏,枯水、干旱期无法正常生产,为摆脱困境,决定走规模化兴矿之路。 1、降低入磨粒度,提高球磨机生产能力 (1)深腔400600鄂破替代250750鄂破,从根本上解决了采区供矿粒度偏大问题,保证了二道破碎的供矿量。 (2)GP-100园锥破碎机代替2台150750额破,彻底改善了职工的劳动强度,碎矿时间由2223小时/天降到1012小时/天,产品粒度由20降到10,体现了“多碎少磨”的原则。 (3)SD1224振动筛

6、改制,提高了筛分效率。 (4)除尘设施的完善:采用喷水雾+离心泵除尘,有效地保障了职工的身心健康,改善工作环境。 实践表明:碎矿设备更新后,球磨机的生产能力由原来的260吨/日提高到310吨/日左右。 2、多金属回收,提高企业的经济效益 (1)浮选尾矿进行重选回收Au、Ag、Pb 破碎设备的更新,提高了球磨机的处理能力,浮选作业SF1.2浮选机瓶颈作业突出暴露出来,制约了生产正常进行,使得浮选尾矿性质,矿浆的浓、细度变化而波动性极大。并且矿石中Au、Ag、Pd没有综合回收,经探讨对比采用2000螺旋溜槽+6S摇床联合使用,用重选法回收浮选尾矿中的金、银、铅等物,生产表明:每天生产精矿约500k

7、g,多金属回收情况见表III 精矿500kg/天 表III金属名称入选品位精矿品位每年金属回收量金0.35g/t5.5g/t0.935kg银41.25g/t550g/t96.25kg铅1.25%45%78.75t 3、优化工艺,提高洗涤效率,充分利用水资源,缓解生产、生活用水紧张局面。 炭浆工艺替代锌粉置换工艺: (1)由于浮选精矿进行一次脱药(采用9m单层浓密机),生产能力有限,脱药效果差,浮选精矿携带大量的浮选药剂进入氰化系统,不仅造成浸出率降低,而且浸出槽内大量富集,经常出现药剂泡沫溢出槽外,大多数情况下,采取压低风量,冲高压水等措施,主观上影响了金的浸出效果,同时贵液中大量的浮选药剂,

8、泡沫杂质,导致贵液清洁度降低,影响板框压滤机的处理量,每月更换45个板框。 (2)扬长避短:锌粉置换工艺要求浸出矿浆浓度偏低32%左右,炭浆工艺浓度可达36%,节省了部分水源,同时锌粉置换贫液水除用作洗涤洗加水外,每天排水量达150m左右,炭浆工艺的脱药水可全部返还生产中,改善矿区的生产、生活用水。 (3)浮选精矿进行再磨,细度达320目占90%,矿浆泥性大,影响浸出效果,细度实验表明,完全适应炭浆工艺。 经过两年多月的生产实践表明:炭浆工艺对店房选厂的矿石性质是适应的改造后,从根本上解决了浮选精矿脱药效果差问题,从而使金的氰渣排放达0.35克/吨,排液呈微量。金的综合回收率为83.06%。

9、三、技经指标分析 (一)技术指标分析 1、浮选指标指标入选品位(克/吨)浮选时间(min)浮尾品位(克/吨)浮选回收率(%)精矿品位(克/吨)改造前2.04400.4583.917.73改造后1.91340.3585.687.48 从上表可以看出:虽然矿量增大,浮选槽容积小,浮选时间短,但浮选回收率没有下降。 2、螺旋溜槽+摇床工艺指标:指标入选品位(克/吨)给矿浓度(%)精矿品位(克/吨)尾矿品位(g/t)重选回收率(相对1.91克/吨)改造后0.35205.50.30.93% 3、炭浸工艺技术指标:指标氰渣品位(克/吨)尾液品位(克/吨)氰化回收率(%)总回收率(%)改造前0.430.02

10、93.1178.18改造后0.350.0195.0581.45 通过技术指标分析:球磨机的生产能力提高50克/日,主要原因是碎矿粒度下降到10,在扩大生产规模后,浮选作业影响不大,基本能满足生产所需,为进一步把好尾矿关,后序作业重选法加以回收,初步实试验结果良好,重选回收率可达0.93%左右,主要重金属矿物为金、银、铅等,浮选精矿经过两次脱药,提高脱药效果,有利于进金的氰化浸出,炭浆改造,简化了工艺流程,节省了部分能耗和生产用水。 (二)经济效益 1、据不完全统计,改造所需设备、材料费用总计120万元。 2、经济评价 (1)选厂年多处理矿石:50340=17000吨,按目前的原矿品位1.91、回收率82.38%、金价计算110元/克:年可多产黄金:170001.9182.38%=26.75kg两,产值294.23万元。 (2)重选多金属回收金: 经济分析:年产金0.935kg,约10万,铅78.75吨,约30万元,银96.25公斤,约20万元。 (3)总效益达:354.23万元。 (4)成本概算,氰渣浮铅工艺成本20元/吨。年成本46万元,浮尾重选工艺成本0.74元/吨,年成本6万元,综合年净52万元。 (5)年创利润:300万元。 四、结论: 1、本次改造彻底解决了捆扰店房选厂发展的生产生活用水问题。 2、此次改造实现了走规模化的生产之路,在先期生产的基础上,适当扩大生产规

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