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文档简介
1、SQ300-670型汽泵前置泵低流量时串轴、能耗大原因分析及治理马占兵 刘瑞 刘勇 邓建蔚(福建大唐国际宁德发电有限责任公司,福建宁德 )摘要:通过对汽动给水泵前置泵结构进行研究,对低流量串轴、能耗大原因进行分析,找出引起引起水泵稳定性和经济性差的主要原因,提出解决的方法和措施,并予以实施。关键词: 稳定性、比转数、扬程、效率、汽蚀余量、轴承温度一、 概述大唐国际宁德发电有限责任公司两台超临界600MW机组汽动给水泵系统配置4台上海KSB泵有限公司生产的50%容量SQ300-670型电动前置泵。其主要设备设计参数如下:型号为SQ300-670,设计流量Q1177m3/h,设计扬程H147m,转
2、速n1490r/min,设计效率83.5%。配用上海电机厂生产的630KW电动机。二、存在的问题:自06年6月机组投产以来,4台汽前泵一直存在着低流量时转子抖动串轴,多次造成机械密封、非驱动端推力轴承损坏和机械密封冷却腔密封垫泄漏,严重时出现“啃轴”,正常运行时非驱动端轴承温度经常高达6570,经了解该产品在其它电厂使用状况与我公司相似,在安全性上都存在着同样的问题。出于安全、经济各方面考虑,我公司与科研单位合作共同对其进行治理、改造。为改进提供科学依据,首先进行了改前性能诊断测试,测试结果见表1、图2。通过性能诊断测试和两年多运行状况分析,汽前泵存在下列主要问题:(1)运行稳定性差。低流量运
3、行中振动较大且存在明显串轴,噪音大,推力轴承温度高、损坏快以及机械密封损坏等问题,严重时出现叶轮锁母松动退扣,叶轮“啃轴”事故;(2)冷却腔与泵体密封垫易泄漏,维修困难;(3)泵效率低,耗电大,最高运行效率只有77.67%,较设计值低得太多,密封间隙大,高达2mm以上,有较大节能潜力。三、 汽前泵稳定性与经济性差的原因分析:1、稳定性差的原因分析由于汽前泵采用的双吸叶轮其设计比转数只有51.7,属于低比转数泵,扬程较高达147m。通过改前性能测试,双泵最高负荷时汽前泵出口压力为2.43Mpa,除氧器压力为1.017 Mpa,此时相应于主泵表1 SQ300-670型前置泵改前安全经济诊断测试数据
4、汇总表序号项目名称符号单位测试工况备注(双泵)(单泵)(双泵)(双泵)(双泵)1机组负荷299.8401.9 501.2549.6600实测2泵入口压力p1a0.73 0.913 1.058 1.1391.23实测3泵出口压力p2a2.05872.2152.312.372.43实测4质量流量t/h567.27664.46835.6935.251020.8 实测5体积流量m3/n623.2 738.5937.191053.211154.5 计算6除氧器压力p氧a0.50310.6810.840.90 1.017实测7除氧气水温t氧157.3168.2175.8178.6184.4实测8水密度 m
5、3910.3899.7891.6888.0 882.8 查表9扬程m148.79147.52143.14141.31138.56计算10电功率Pd411.45435.82480.64512.47536.48实测11电流安47.3349.1151.7255.0658.61实测12电机效率d92.592.592.592.592.5选用13轴功率PKW380.91403.13444.59474.03496.24实测14泵效率60.43 66.2673.3175.9777.67 计算15主泵转速n 3806 4295487151685319 实测16可用汽蚀余量NPSHam162.49160.8215
6、5.74 153.31149.86计算17必须汽蚀余量NPSHrm293236.54045设计18m5.605.034.273.833.31计算的可用汽蚀余量NPSHa为149.86m,为主泵的必需汽蚀余量NPSHr45m的3.31倍。根据国内、外标准,推荐选用NPSHa=(22.4)NPSHr。由于可用汽蚀余量过大,必然造成前置泵叶轮直径大,重量重,而该机组又经常处于低负荷下运行,使泵经常在额定流量的50%左右低流量、高扬程(147m)下运行。低流量运行时,泵内流动要发生旋转失速、流动颤抖和压力脉动,轴向力明显波动增大,无法平衡,造成转子抖动串轴,加上泵壳为单蜗式,低流量时产生较大的径向力,
7、经计算50%额定流量时径向力高达756.5Kg,使转子绕度大大增加,引起密封环快速磨损和轴的疲劳损坏。此外叶轮流道制造工艺欠佳,两侧盖板对称性差,加剧破坏了转子的稳定性,从而造成了轴承温度高,转子抖动串轴,逐步发展到锁母退扣松动,出现叶轮“啃轴”等问题。原制造装配工艺欠妥:叶轮与轴的配合采用滑装,其间隙较大均在0.1mm及以上,而叶轮直径大,重量大,转子在波动增大的轴向力和径向力的冲击下,叶轮锁母虽有锁紧垫圈,运行不久就松动退扣,出现叶轮“啃轴”、断轴现象。冷却腔与泵体密封垫频繁泄漏原因主要是设计不合理所致,最窄密封面只有3-5mm宽,且壳体密封面不是一个完整平面,由于水泵低流量转子串轴抖动对
8、冷却腔的冲击和热变形等原因,造成原低压石棉垫极易发生泄漏,而且由于结构原因处理时需要隔离系统后,拆卸非驱动端轴承和机械密封,工作量极大。非驱动端轴承每次拆卸,均需要更换,造成较大浪费。2、经济性差的原因分析: 除汽前泵效率低以外,过大的可用汽蚀余量是汽前泵经济性差的根本原因。众所周知,汽前泵的作用就是保证汽动主泵不汽蚀,根据安全稳定性分析和国内外前置泵安全经济使用情况分析,按可用汽蚀余量NPSHa=(2.02.4)NPSHr的要求选择配置前置泵设计扬程,汽动主给水泵是安全可靠的,而且是经济的。根据改前诊断测试,在满负荷(600MW)工况下的扬程为138.56m(见表1),再加上我公司除氧器位置
9、高,对前置泵的倒灌高度为30.7m,扣除叶轮入口流动损失及管道阻力(含主泵前流量表的压损)和汽动主泵标高后,仍有可用倒灌高度10.6m,可用汽蚀余量NPSHa=149.16m,为NPSHr=45m的3.31倍,可见明显高于最佳范围,必须削减扬程。经优化计算前置泵的扬程可减少35-40%(约50m),即改后泵的扬程为90m左右,再加上可用的倒灌高度10.6m,可用汽蚀余量NPSHa=100.6m左右,为汽动主泵的必需汽蚀余量45 m的2.24倍,完全可满足汽动主泵的汽蚀余量要求,这样不但提高了前置泵的安全稳定性,而且经济性明显提高,按此推算电功率可下降35-40%左右,即每小时前置泵的电功率可下
10、降150kW以上,当然由于前置泵的扬程降低,汽动主泵必然转速略有升高,来弥补锅炉上水所需扬程,使得小汽机的进汽量略有增加,从经济上来算,减去多耗汽的煤耗成本,实际每小时至少可节电100kwh以上,可见效益可观。由于汽前泵改小后扬程下降,主泵是否有富裕量来弥补,为此我们统计了改造前#3、4机组最高负荷时主泵小汽机的对应最高转速只有5380r/min(诊断试验时为5319 r/min)。由于泵的出力与转速3次方成正比。驱动主泵的小汽机设计最高转速为5800r/min,为机组最高负荷的转速5380r/min的1.078倍,按3次方关系,即汽动主泵还有25.3%的裕量,而汽前泵削减50m 扬程只需占用
11、主泵总扬程3350m的1.5%,即改后汽动主泵仍有23.8%的裕量。所以汽前泵改小,扬程下降50m 后,给水泵组在最高负荷时,仍有23.8%的裕量,可见是安全可靠的。四、 改造方案:改造的思路主要是削减扬程,提高水泵低负荷稳定性;在保证负荷最大时轴承温度不超标的情况下,调整轴承游隙,具体实施方案内容如下:1. 采用车削办法,削减扬程将泵改小,减少低流量时轴向力与径向力波动和增大的问题,提高转子的刚度和流动稳定性。2. 进行泵的通流部分改造,对原叶轮和蜗壳局部关键型线进行优化改进,来提高泵的效率与汽蚀性能。3. 将叶轮与轴的滑动配合改为过渡配合,增强转子的稳定性。4. 对冷却腔进行加装2道耐热胶
12、圈的密封改进,解决经常泄漏问题。5. 调整推力轴承游隙,控制在0.100.15之间,并将轴承外圈压死。6. 高标准严要求进行检修组装。五、 改造过程控制:改造由宁德发电公司设备部汽机专业负责全过程控制。水泵解体后,采用专利技术对原叶轮局部关键叶形进行改进,提高配套性、稳定性和水泵效率。冷却腔采用加工特殊圈槽安装5.7mm和3.5mm两道O形耐热胶圈,改进密封方式,提高密封效果。对蜗壳隔舌打磨呈鱼头形,对所有部件进行了仔细清洗,更换了叶轮密封环、支持轴承,保证轴弯曲在0.04以内。叶轮与泵轴改为过渡配合,安装时采用热装,并保证叶轮处于正中位置,清理冷却腔与泵体结合面,消除毛刺、划痕,连接螺栓紧固
13、均匀。中分面密封垫与冷却腔配合部分,采用留余量,涂密封胶紧固中分面螺栓后用刀割加工成型,并修理光滑,保证无短缺且配合严密。机械密封安装后用卡块锁死,并认真调整安装轴承,严格控制推力轴承游隙为0.100.15mm,同时保证轴承外圈与轴承盖压死无间隙。六、 改造后效果:改造后汽前泵一次启动成功,运行安全稳定,轴承无异音,改造前机组满负荷汽前泵电机电流为58.61A,改造后电流为40.1A,下降了18.51A。机组各种负荷时水泵均无串轴。非驱动端轴承温度由比改前降低了8。为了准确测定改造后节电效果,特进行了性能测试,测试结果见表2,图2:表2 SQ300-670型前置泵改后性能测试数据汇总表序号项目
14、名称符号单位测试工况备注(双泵)(单泵)(双泵)1机组负荷300400 600实测2泵入口压力p1a0.74 0.946 1.238 实测3泵出口压力p2a1.641.80 2.03实测4质量流量t/h584.50 690.861042.3实测5体积流量m3/n641.95 767.791181.08计算6除氧器压力p氧a0.5040.681.018实测7除氧器水温t氧157.6167.7184.1实测8给水密度 m3910.5899.8882.5查表9扬程m100.7696.7591.48计算10电功率Pd252.8270.21338.06实测11电流安30.0 32.140.1实测12电机
15、效率d92.592.592.5选用13轴功率PKW233.84249.94312.71实测14泵效率68.63 72.8783.09计算测试结果和改造后的实际运行情况总结:1、从2009年1月至今,汽前泵运行平稳,振动小,未发生任何问题,轴承温度,轴承噪音都比改前有很大的改善,从根本上解决了低流量工况下转子抖动,串轴以及冷却腔泄漏问题,大大提高汽前泵的安全稳定性。2、原泵可靠性差是由于设计选型参数不当,扬程太高,汽蚀余量与主泵匹配不当,是该泵低流量工况下,泵内流动发生旋转失常,流动颤抖和压力脉动,轴向力和径向力波动增大是转子串轴,抖动和“啃轴”的根本原因。3、从图2、表1、表2比较可见:虽然叶
16、轮外径平均车削了18.3%,但泵经过通流部分改造,对原叶轮和蜗壳关键局部型线,采用特殊加工方法进行优化改进,采用高效鱼头形叶型,不但弥补了叶轮车小后效率下降外,反而使泵的效率提高了57.5%,最高运行效率达83.09%,居国内先进水平,而且改后Q-H曲线更加平直,有利于稳定性和流量调节。4、改后泵扬程下降了4649mm,但设计工况下泵扬程还有91m,加上汽前泵入口有效倒灌高度11.3m,可用汽蚀余量NPSHa仍有102.3m,为主泵必须汽蚀余量NPSHr=45m的2.27倍,由此可见,汽前泵的扬程完全可满足汽动主泵的汽蚀性能要求,且安全可靠。5、从图2,表1、2比较可见,在运行工况内,汽前泵电
17、流下降了1718.5A,电功率下降了160200KW,按宁德发电公司2009年平均负荷率80计算,一台汽前泵平均每小时可节电160Kwh,按机组年平均运行7140小时计算,则年节电:1607140=114.2万(Kwh),全公司四台汽前泵改造后一年可实现节电456.8万Kwh,按平均上网电价0.40元/Kwh计算可增加上网电量收入182.72万元。因汽前泵扬程下降后小机耗汽量稍有增加,通过各负荷下小汽机耗汽量比较,改造后小机耗汽量(两台小机总和)较改造前按平均增加0.3t计算,改造后一台机组发电煤耗增加0.05g/Kwh,按2009年两台600MW 超临界机组全年发电量68亿Kwh计算,因小机汽耗量增大增加标煤消耗量340t,按2009年标煤单价700元计算,增加成本23.8万元。综合比较,宁德发电公司2009年四台汽前泵改造后一年可实现直接经济效益约159万元。另外由于汽前泵机械密封泄漏、端面泄漏问题的根治,汽
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