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文档简介

1、单体泵挑战项目质量工作总结报告 2014年集团公司紧紧围绕“高端动力,高端品质,高端服务”的质量目标将单体泵产品成功推向市场,以项目组组长宋总为核心的单体泵项目小组,从规范产品设计源头着手,重抓过程控制,关注整车厂上线表现和市场表现,积极整改抓闭环,通过项目小组全体成员的不懈努力,单体泵产品已成功实现商品化市场。单体泵挑战项目在品质保障上工作总结如下:一、单体泵软件资料规范完善通过强推单体泵新产品开发流程,单体泵的整个开发流程基本符合TS体系的要求,APQP、PPAP资料汇总齐全,采购零部件体系完成锁定,单体泵严格新品开发ET、PT和SOP开发流程,对每个阶段的开发样机严格评审,形成评审报告,

2、出具整改计划,认真落实闭环不放松。二、单体泵产品实施阶段性移行评审 东风单体泵首先提出阶段性移行评审,根据东风公司移行要求,制订了我公司移行专用格式,锁定各阶段输出资料,结合APQP产品开发流程,加强阶段性项目的移行管理,确保从销售、设计、采购、生产、质量、服务的一体化管理流程,各阶段输入、输出资料共计56项技术质量评审、验证、确认文件,使单体泵管理走上规范管理,完成了东风单体泵的ET、PT和SOP的各项工作,真正体现高端产品、高端品质、高端服务的管理宗旨。三、单体泵供方管理提交保证2014年,单体泵柴油机作为公司的新品开发战略项目,为了确保供应商符合产品工程设计记录和规范的所有要求,并且在执

3、行所要求的生产节拍下的实际生产过程中,具有持续满足顾客产品需求的质保能力。在新产品进入小批阶段要求专用件供应商A、B类零部件按第3等级提交,C类件按第1等级提交,所有专用件供方完成产品提交保证书提交,为维持过程控制提供接收准则。四、单体泵质量改进市场服务快速反应在东风ET、PT、路试过程中,应用一元管理表,专人跟踪质量改进,在ET阶段完成21项改进;PT阶段完成9项改进,路试过程中完成11项改进,与东风公司设计院、品保部实现直通对接;针对ECU质量不稳定,因供方变更管理的不规范,质量部特制订ECU管控计划,对技术、质量、供方三方规范ECU专项管控,重点控制程序受控、状态确定、变更管理、样件管理

4、等,从软件管理、硬件管理、贯彻生产管理三方面严格控制。五、质量改进、过程控制精细全面1、针对机体开裂质量问题,已对原来薄弱部位加强改进,目前产品质量趋于稳定,结合国四扩点零部件试验验证,已完成BW754U-68的300小时可靠性试验。2、样机整改:唐骏11项、中兴24项、江淮7项、东风20多项,建立验收样品,整改闭环,通过整车厂现场验收。3、主要问题攻关:针对江淮和唐骏冒烟,反复试验,通过提高油嘴喷射压力,冒烟明显改善;压差传感器6月16日改进后,故障率降低80%;起动加油响应性;高压油管和低压油管断裂;ECU改进;喷油器故障;后处理;4、由项目组长宋总主持的专题会议每月组织召开,一些突出质量问题如:江淮单体泵进空气、水泵轴松旷、压差传感器问题、ECU问题,淄博的生锈、干涉和电热塞问题,东旅的皮带异响、ECU和消音器啸叫问题,东风移行前的40多个问题,得到有效控制和解决。在单体泵挑战工作中,项目组全体成员快速反应,哪里需要,就奔赴哪里,多次奔赴襄樊东旅、广东、河南、东北和湖北、山东处理解决质量问题,为单体泵量产积极保驾护航,从质量目标分析,零公里故障率、整机返工返修率、改进计划完成率等均呈现出良好趋势。下阶

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