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文档简介
高细磨能提高水泥颗粒级配的合理性
作者:王贵生搜索更多相关文章:水泥工艺提高熟料控制
SA水泥厂一台Φ3.0×13m开流高细水泥磨投产后,磨机系统运行平稳正常。各项技术指标达到设计能力。水泥磨台时产量在45~48t/h,比表面积>360m2/kg。3~32μm水泥颗粒含量在63%~65%。混合材掺量达到40%~45%,其中工业废渣掺量>35%,为综合利用,减免增值税,降低生产成本,提高经济效益创造了较好的有利条件。
1
开流磨机的生产工艺流程
熟料经过皮带机、NE提升机进入熟料圆库,混合材、石膏、熟料由微机控制调整皮带秤计量,粉煤灰采用单管螺旋秤计量,配料达到连续均匀输送进入磨机,水泥成品经过NE提升机,FU输送机进入水泥圆库。
2
磨机工艺技术参数
粉磨系统工艺技术参数见表l。表1
粉磨系统主要工艺技术参数磨机规格型号MB30130筒体有效长度/mm12250筒体长度/mm13690筒体有效内径/mm2900有效容积/m380.8转速/(r/min)18.1研磨体总重量/t≤110设计台产/(t/h)38~45主电机功率/kW1400转速/(r/min)740型号R1400—8/(1400kW/10kV)减速机型号JD×900输送设备进料提升机NE100×12.6m/11kW/90t/h出料提升机NE100×21.6m/11kW/90t/h成品提升机NE100×32.6m/22kW/90t/h,成品链式输送机FU315×26m/11Kw/80t/hMB30130高产高细磨,共分四仓,一、二仓中间为内选粉筛,双层隔仓板结构,物料经一仓破碎冲击作用,进入二仓,在二、三仓设有筛分双层隔仓板装置,筛板篦缝孔径在5mm,三、四仓设有普通双层隔仓板,活化挡料环,磨尾出料装置与筛分隔仓板相似,出料端采用组合式出料篦板,实现了料和球的分离。一仓、二仓装有阶梯衬板,三仓、四仓装有小波纹衬板。
3
磨机研磨体级配
入磨熟料采用新型干法窑熟料,平均入磨粒度15mm,根据入磨粒度确定平均球径:D平均=28=69mm,由于没有预破碎,开路磨一仓平均球径要增大l~2mm,各仓填充率是一仓小于二仓、二仓大于三仓、三仓小于四仓,研磨体全部采用钢球级配。采用逐渐增大级配的方法,第一级小、第二级逐渐增大级配,一仓平均球径71.13mm,二仓球径41.16mm、三仓球径29.35mm、四仓球径16.84mm。研磨体总重量l08t,研磨体级配见表2。
表2
水泥磨研磨体级配方案,仓别仓长/mm级配/t/mm/%∑/tΦ90Φ80Φ70Φ60Φ50Φ40Φ30Φ20Φ15一仓30002.57.08.09.071.1329.7326.50二仓22502.55.06.07.041.1630.6720.50三仓27507.07.58.528.1529.3523.0四仓4250142416.8430.1038.04
水泥颗粒级配的效果
采用高细磨生产水泥,有利于提高水泥颗粒级配的合理性。3~32μm的颗粒是水泥熟料主要活性部分,对强度增长率起主要作用。其粒径是连续分布的,经过检测见表3、表4。
表3水泥磨颗粒检测结果
%水泥品种特征粒径系数X′/μm均匀性系数n<3μm3~32μm32~65μm>65μm>80μmP·C32.5R18.660.9915.1463.2515.424.191.80P·C42.5R18.761.0014.4465.8015.674.091.84P·O32.5R19.560.9715.0963.5516.984.412.02P·O42.5R19.721.0213.8465.1817.183.801.56表4
水泥颗粒分布结果
%编号<lμm1~2μm2~5μm5~10μm10~20μm20~30μm30~45μm45~60μm60~80μm>80μmA2.165.6916.3218.0026.488.6712.535.592.761.80B2.085.3316.7117.9526.438.7812.595.652.641.84C2.626.0815.1616.4926.348.7313.696.012.862.02D2.005.3915.0416.9727.189.1213.946.155.651.56
经水泥颗粒检测,3~32μm颗粒在63%~65%,从表3表4中看出,通过高细磨生产的水泥颗粒,特征粒径在18%~l9.70%,细度愈细特征粒径愈小,均匀性系数在0.97~1.02,颗粒分布范围较宽,P·C32R、42.5R,P·O32.5R,均匀性系数未超过1.00,说明水泥颗粒范围变宽,均匀性系数控制在合理范围。表5
不同粉磨工艺检测水泥颗粒级配对比结果
%标准样磨机规格特征粒径X′/μm均匀性系数/n<3μm3~32μm32~65μm>65μm法国标准样13.8771.2514.560.32Φ3.0×13m(开路)19.721.0213.8465.1817.185.36Φ3.0×11m(闭路)20.320.9414.0755.5625.584.63Φ2.2×7.0m(闭路)149.2832.5812.56Φ1.83×7.0m(开路)31.090.7617.8040.6725.5323.455
提高混合材掺量的效果
在水泥中掺混合材,水化速度比水泥慢,比表面积在300m2/kg时,粒化高炉矿渣90d才能产生与硅酸盐水泥熟料水化28d时相应的强度,粉煤灰则需要l50d才能达到相应的强度,由于高细磨可以较大幅度的提高水泥比表面积,所以单掺粉煤灰的掺量可>20%,水泥比表面积在360~420m2/kg,双掺混合材比表面积在360m2表6
熟料、水泥的物理性能名称筛余/%比表面积/(m2kg)标准稠度用水量/%凝结时间/(h:min)抗折强度/MPa抗压强度/MPa初凝终凝3d28d3d28d熟料1.6035606.39.736.857.332.5R3.5038525.602.4029.336.242.5R2.3037224.802.323.435.88.426.547.5表7水泥混合材掺量配比
%品种熟料粉煤灰石灰石沸腾炉渣石膏混合材总量P·C32.5R5025128.05.045P·C42.5R6615105.04.0306
存在的问题和采取的措施
(1)开流高细磨要求入磨物料水分<1.5%,当水分>2.0%,磨机容易粘球、糊磨,造成篦板堵塞,引起通风不良,物料流动性变差,引起喂料不畅,磨机台时产量下降5~8t/h,细度从3%上升到10%,比表面积下降到250~270m2/kg,物料透气性发生改变,含水较高影响比表面积下降,生产能力降低,电耗增大。在冬季进料端增加热风炉,送入热空气,减少糊球、糊磨,已验证有较好的效果。(2)开流磨双层隔仓板,篦孔直径降低到5mm,碎颗粒金属物易堵塞篦缝,影响磨机的通风和物料的流速,相隔一个月必须清理隔仓板篦缝孔径,半年要清仓一次,否则影响磨机的产量。(3)该磨机选择拖动电机1400kW,储备量极少,研磨体装载量在108t/h,主电机的电流达到98A,达到了额定电流,进相机启动后,功率因素调至0.90时,磨机电流降到84~86A,电机负荷较大,难增大钢球量,给提高产量带来一定的困难。
(4)四仓磨、物料阻力大,流速慢,当磨内温度升高时,极易产生静电糊磨,影响磨机的产量,在相同规格长13m的水泥磨,已有从四仓改为三仓的例子,以减少磨内温度的升高,保持物料的流畅,增加磨机的台时产量。
7
经济效益分析Φ3.0×13m高细水泥磨,台时产量保持在45t/
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