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文档简介

一、主设备情况:电厂装机容量65万KW,#1、2机为100MW燃油机组,#3、4机组为225MW燃煤机组,为2001年200MW燃油机组改造机组。汽轮机型号:N225-12.75-535/535;制造厂家:东方汽轮机厂;投产日期:1976/12/09;大修日期:2001/2/20-2001/12/31,汽轮机通流改造;2002/4/23-2002/5/2因中压末级锁口叶片断揭中低压缸处理。二、事故前运行工况:5月14日,电厂#1、4机组正常运行,#2、3机组备用,其中#1机组降参数(3MPa、450℃)带20MW负荷运行,#4机组额定参数带167MW负荷运行。系统频率49.98HZ。#1、2、4主变运行,#02高备变带6KVⅢ段运行,6KVⅣ段由工作电源供电。机侧动力运行方式:#7调速给水泵,甲、丙循环水泵,甲凝结水泵,乙射水泵运行。炉侧动力运行方式:甲、乙吸风机,甲、乙送风机,B火检风机,甲制粉系统,给粉机除D2、D4停运外其它火嘴均投运,A、B层投手动,转速530r/min,C、D层投自动、转速450r/min,吸风机挡板投自动运行。抽汽母管汽源:#4机二、四段抽汽,#1机炉自用蒸汽供汽。一二期抽汽母管并列运行。三、事故发生、扩大和处理情况:5月14日19:34#4炉炉膛掉焦,就地一声沉闷响声,火焰监视器变暗后亮,“炉膛压力高”信号报警,炉MFT动作,首出原因“炉膛压力高Ⅲ值”(先负后正,—1919pa、+3177pa),联跳甲制粉系统,乙火检风机跳闸、甲火检风机联启,#4炉灭火。机、电跳闸,#4机组负荷由167MW下降到0。交流润滑油泵联动,主汽门关闭。6KVⅢ段工作电源跳闸,备用电源自投成功。查保护,炉首出原因“炉膛压力高Ⅲ值”。19:34确认#4机交流润滑油泵联动启动成功,关闭#4机主蒸汽电动隔离门,全开凝汽器真空破坏门,开#4机主蒸汽及本体相关疏水阀门。关闭#4机二抽至炉侧抽汽母管阀门,开#4炉自用蒸汽至炉侧抽汽母管阀门,进行炉膛吹扫。19:35#4机轴封汽源由#4机除氧器倒为抽汽母管供给。19:36开启凝结器和除氧器补水门,维持凝结器、除氧器水位。19:37联系#1机增负荷,提高抽汽母管压力,同时调整轴封供汽压力。19:46发现高压缸前后、中压缸前汽封冒汽水,开大抽汽母管疏水门。19:51#4机转子静止,惰走时间17分钟(原27分钟),投连续盘车,CRT显示电流在11~18A之间摆动,就地电流在14~24A之间摆动,测大轴挠度#1/2瓦为90/120μm。19:57中压下缸内壁温度急剧下降,由487℃降至70℃。20:17最低68℃。20:04#4机盘车掉闸,手动盘车不动。20:10高压内缸上缸内壁温度460℃,高压内缸下缸内壁温度440℃,中压上缸内壁温度480℃,中压下缸内壁温度70℃,根据现场状况,采取闷缸处理措施。降凝汽器真空到零,停#4机轴封供汽,关闭所有与汽缸连接阀门,解列#4机段抽汽母管(关闭#3、4机抽汽母管联络门)。16日6:30,高压外缸上下缸温差20℃(上321℃,下301℃),中压缸上下缸温差63℃(上228℃,下165℃),经分析研究决定投盘车。6:59试投盘车一次成功。电流有轻微摆动(范围9.8-10A,原始电流为9.5A),测大轴挠度:#1瓦50μm(原始值35μm),#2瓦150μm(原始值50μm)。连续盘车后,12:40大轴挠度恢复正常值(#1瓦40μm,#2瓦70μm),电流稳定,恢复正常。16日18:30报竣工,转入备用。根据电网调度要求,17日开机迎晚峰。17日10:30锅炉点火,16:06高压内缸内壁温度236/234℃,中压缸内壁温度152/144℃,16:05主蒸汽参数:压力2.31MPa、温度319℃,达到冲转条件冲转。16:11转速升至500r/min,全面检查无异常。振动情况:#1瓦瓦振7μm,轴振11μm;#2瓦瓦振15μm,轴振33/30μm;#3瓦瓦振9μm,轴振38μm。16:18升速,16:22转速升至1000r/min中速暖机。振动情况:#1瓦瓦振6.7μm,轴振12.7μm;#2瓦瓦振34.4μm,轴振52/38μm;#3瓦瓦振7μm,轴振29μm。17:09在进行全面检查正常后继续升速,机组顺利通过临界转速,17:18达额定转速。振动情况:#1瓦瓦振22.5μm,轴振34μm;#2瓦瓦振14.9μm,轴振126/78μm;#3瓦瓦振60.5μm,轴振109μm。全面检查正常机组准备并列。17:30发电机并列,带负荷至30MW暖机,20:00开始滑参数带负荷。18日1:26,参数额定,带负荷至150MW,振动情况:#1瓦瓦振12.7μm,轴振14.8μm;#2瓦瓦振12.2μm,轴振63/38μm;#3瓦瓦振36μm,轴振81μm。机组正常运行。四、事故原因及扩大原因:1、入厂煤煤质杂,厂家达60多家,由于燃料掺、配煤手段有限,造成入炉煤煤质不稳定,使锅炉燃烧调整不能及时适应。炉内空气动力场虽经C级检修进行了调整,但仍未达到理想状态,现仍存在强风环直径和贴壁风速较大现象,运行中易造成挂焦。各给粉机一次风压不均(C1、C3等一次风管动压变化幅值偏低约200Pa),必须人为限制部分给粉机出力,造成各喷口风粉浓度不一,使炉膛热负荷分布不均,温度高的部位容易形成结焦。缺乏风粉在线监测装置,运行人员只能依靠经验来调整,造成燃烧调整不佳,使炉内燃烧区域及上部水冷壁产生挂焦现象,焦块逐渐增大直至发生掉焦,引起炉膛负压大幅波动,使炉内燃烧状况恶化,局部爆燃,加上大块焦渣掉入渣斗产生大量水蒸气,使炉膛压力迅速增大至锅炉保护动作值,引发MFT。2、在汽轮机跳闸后,轴封供汽由除氧器汽平衡切至抽汽母管汽源时,运行人员监视调整不当,冷汽水通过轴封进入汽缸,并导致上下缸温差大,汽缸变形,盘车不动。抽汽母管至机炉暖汽减温减压站(在炉零米)供汽管道属改建设计施工,φ108管,长约30米,抽汽母管至供汽站根部无一次门,无逆止门,供汽站阀门一次门前无疏水门,系统阀门均为改建留用的旧阀门,减温减压供汽站处于停运状态。一、二期抽汽母管并列运行,二期抽汽母管汽源为#4机二、四段抽汽;由于#1机为减亏降参数(3MPa,450℃)带20MW负荷运行,一期二三段压力不足0.3MPa,低于母管压力,不能投运,一期抽汽母管由#1炉自用蒸汽供汽,其管道较细供汽量少。稳定工况时抽汽母管压力(0.5-0.8MPa)高于减温水(给水泵密封水压力0.5-0.7MPa)压力,当#4机运行中发生跳机时,抽汽母管压力迅速下降(根据压力曲线最低0.13MPa),此时减温水通过内漏的减温水门经供汽管道进入抽汽母管,与管道内积水、#1炉自用蒸汽混和后作为轴封用汽进入轴封,并经过轴封进入汽缸。此种情况只在二期单台机组运行,且厂房暖汽系统停运的特殊运行方式下才会发生。若两台机组同时运行,#3、4机抽汽母管并列,两台机均向抽汽母管供汽,即使是一台机组跳闸抽汽母管压力变化不大,故不会返水。若暖汽系统投运(冬季),也不会积存冷汽、水。五、暴露问题:1、运行管理工作不细致,对特殊运行方式时存在的问题没有充分认识和采取有效措施,对防范重大事故的措施执行不到位,运行人员处理异常情况的事故预想存在漏洞。运行值班人员发现抽汽母管蒸汽压力波动,温度下降,未采取果断措施,破坏真空,停送轴封,仅仅采取打开疏水门的手段疏水,造成汽机缸温急剧下降;运行值班人员对主要参数监视不到位,发现转子惰走时间明显缩短时未正确判断,采取有效对策,而是常规操作,继续保持真空投盘车,延误了处理时间,扩大了事故。2、入厂煤没有建立主渠道,混配煤跟不上,煤质不稳定;锅炉空气动力场偏差大,运行人员安全生产警惕性放松,思想麻痹大意,燃烧监视、调整不及时,防结焦、掉焦措施不力,以至引发掉焦灭火事故。3、抽汽母管至暖汽系统设计不合理,盲管太长,系统在靠近抽汽母管侧未加装一次门及逆止门,门前无疏水门。4、为

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