炼油装置常压塔和芳烃联合装置抽余液塔运行分析和技术对策_第1页
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文档简介

模拟分析:我们请华东理工大学的研究人员利用空气-水系统,测定了开孔率为12.3%,板间距600mm,出口堰高30mm的导向浮阀塔板液流强度和阀孔动能因子对塔板压降的影响。试验结果绘于下图,由图可以看出,在液流强度一定和塔板结构已定的前提下,在浮阀全开以前,塔板压降几乎不随阀孔动能因子变化而变化;在浮阀全开后,塔板压降随阀孔动能因子增大而增大。阀孔动能因子计算公式如下:Fo=[VS/(0.25πD2N)]ρ0.5式中:Fo,气体通过阀孔时的动能因子;VS,上升气体量,m3/s;D,阀孔直径,m;N,阀孔数;ρ:气体密度,kg/m3;如果常压塔顶部塔板结垢堵塞的假设成立,就相当于塔板的开孔率下降,塔板上的阀孔数N下降。根据上述公式,并结合图形,可推出在气液相负荷不变和塔板结构已定情况下,塔板的动能因子Fo增大,塔板的压降将相应增大。

T204塔盘示意图见左图规格尺寸为:7000/φ8000×51950(切),该塔塔盘原为美国一家合资公司在国内生产的四溢流浮阀塔盘,降液管采用悬空式降液管,全塔共计69层塔盘,其中精馏段34层,提馏段35层。左图为原先的抽余液塔四溢流浮阀塔盘模拟与实际工况对比:由于现有的程序无法计算悬挂式降液管塔板的水力学特性,只能根据以常规浮阀四溢流塔板进行计算。模拟的水力学数据表明,精馏段存在一定的漏液,塔板效率非常低,只有34.7%。根据实际工况分析,造成抽余液塔分离效率低可能有两个原因:①由于塔盘上液体分布不均匀造成局部大量泄漏,液体严重返混导致效率大幅下降。对于大直径四溢流塔板,液体不均匀分布是导致塔板效率大幅度下降主要原因②由于液体通过悬挂式降液管底孔流量较大,降液管底孔开孔不均匀,局部液体集中,直接冲击到塔盘上,漏到下层塔板,造成液体返混,导致效率下降。同时,由于局部大量漏液,会导致塔盘上液层高度下降,汽液接触减少,传质效率下降。全塔压力降不高,反映出这种可能性很大。实际工况数据表明,负荷增加,尽管回流比增加,塔盘效率不能提高,反而下降,可见该塔的水力学性能和塔板效率存在问题,加大负荷造成的漏液对效率的影响更大。

改造方案的确定:改造方案的基本思想是利用现有四溢流,等活性面积塔板的基本结构,将现有的悬空降液管改为倾斜式降液管,并适当调整降液管面积,平衡四溢流塔板的汽液流动。为增加该塔操作过程中的抗波动能力,将现有塔盘更换为复合孔微型浮阀塔盘。另外,对该塔的一些关键内件,如进料分布器、再沸器蒸汽返回分布器、回流分布器等进行改造。产品质量和分馏效果:T204改造后,塔底、侧线产品质量基本稳定,组成正常,能够满足生产要求。①侧线中PDEB含量实际分析小于10ppm,低于工艺包规定的25ppm。②塔底物流中各种二甲苯含量实际分析都小于10ppm,低于工艺包规定的塔底二甲苯含量50ppm。③根据实际操作数据对T204进行了工艺模拟,该塔塔盘效率为75%左右。

改造后装置进行110%负荷工况标定,该塔运行正常,温度梯度分布较好,塔压无异常波动,能控制在0.04±0.01MPa。回流比按0.73±0.03(wt%,对进料)控制,实际回流比为0.70左右,达到了理想的分离效果,塔顶、塔底产品纯度均达到或超过了设计参数的要求。

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