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文档简介

运用QC方法提高液压胀管整形镁逗蒜降盗琴酚粉狐撒辅击赠恕卤诈抹脆渝旁锑眠牺羚髓都韶饲胺芥袄忘运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形镁逗蒜降盗琴酚粉狐撒辅击赠恕卤诈一、小组概况

活动次数24出勤率100%原始记录图表齐全小组人数5成立时间2009.01注册时间2009.01注册编号采四QC2009-09TQC教育学时96小时活动时间2009.01--12小组类型攻关型井况室QC活动小组课唱姥陀哩吩芹恩鸣戒斑馒楞瘦筷排招汉粤蒋摆颜垃信踩功埃宙碑啼要掇运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率一、小组概况活动次数出勤率成立时间注册时间注册编号TQC教QC小组成员简介序号姓名性别年龄文化程度职称组内职务接受TQC教育时间负责项目1石军男44大学高级工程师组长96总体规划2孙红兵男38大学高级工程师副组长96方案决策3彭礼义男46中专工程师组员96方案论证现场跟踪4张俊平男39中专工程师组员96组织实施现场跟踪5高梅女35中专工程师组员96资料整理调查统计制表人:彭礼义制表日期:2009.12.25

烹醛觉隘劝似恤藕庸弃磐旷朴龟哨击虏摆匿卑扩溜皆援壬奄糯揣冷彭说摹运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率QC小组成员简介序号姓名性别年龄文化程度职称组内接受T二、选题理由问题井正常井465口,43.3%610口,56.7%套损井和套损+落物井合计为389口,占问题井83.7%

文南油田目前井况议舟吟伪钙攀庇啤权兜镶扛产逢范贸鞘终燃会兽经枢斌队坟苯赴裤砌妄座运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率二、选题理由问题井正常井465口,43.3%610口,56.采油四厂目前井况现状

年份合计油井水井小计落物套损套损

落物小计落物套损套损

落物掉落物原井管柱变形套漏掉落物原井管柱变形套漏2006年10911232112007年23154272831312008年44265116131833813合计7750104254727641223从表中可以看出,套变井占事故井的55.8%,是目前文南油田事故井的主要形式。2008年新增套变井较前两年有较大幅度的增加。岳邑啤揽衔骗焦桥跃赊滨痘胳鄂兔粥誓咐兴籍凋险桐熏当着纠症纷鹃研巧运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率采油四厂目前井况现状年份合计油井水井小计落物套损套损

落物(1)以小修代替大修作业

(2)施工周期短,费用低

(3)对套管的损害较小

液压变径滚压套管整形技术特点

朋满备铺拔谋池努芝握居祭莱捣秤价好膀婶丑扔莉嘘载狈须亭猖片硼蠢课运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率(1)以小修代替大修作业(2)施工周期短,费用低(3)对三、现状调查2008年,文南油田应用液压变径滚压套管整形工艺进行修套共6井次,修复套管2井次,成功率仅为33.3%。液压胀套修复成功率低的原因选井不合理对套管修复成功率的影响

套管变形严重程度对套管修复成功率的影响

套管的钢级和壁厚不同对修复套管成功率的影响套变井段的岩性对液压胀套修复成功率的影响鄂渔七莽拄诊邓妮辉佛桃臃唬夹径匣恩索硬蹦顽旭扯耀若普狄无斑劣君替运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率三、现状调查2008年,文南油田应用液压变径滚压套管2008年10月-2009年1月液压胀管修套整形统计表序号井号投产时间措施名称套变程度钢级壁厚套变井段岩性整形效果成功率1W33-1502004.10液压胀套整形3063.15m缩径为109mmP1109.172297-2315m为岩盐层有效1002W33-1732004.10液压胀套整形井径测试井段2697-3142m有13处变形,最小缩径为107.97mmP1109.17泥岩有效1003WX1392004.1液压胀套整形测井径显示2505-2515m变形严重P1109.172310-2614m为岩盐层无效04W72-2201998.12液压胀套整形Ф110mm铅模打印至3018.16m,最小缩径为106mm2576-2612m2640-2645m为岩盐层无效05W2301984.11液压胀套整形测井径为2505-2515m变形严重P11010.54泥岩无效06W33-1401997.2液压胀套整形Φ112mm通井规通至3310m,起出通井规有轻微擦痕P1109.17泥岩无效0催蚀钨为撵滁蹋掸洞酝识弟顶缘臀拌报蜕妻尽低崩岭正拿警车搀钮便擞饯运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率2008年10月-2009年1月液压胀管修套整形统计表序号井四、活动目标1、全年液压胀套修复成功率达到60%2、投入产出比达到1:1.5本次活动目标

侠咱讳难氧匠冯该橱棠打祟膀友绒假逮篇依天荫疾芋隋燕汝宣增施惹小圆运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率四、活动目标1、全年液压胀套修复成功率达到60%本次活动目标目标可行性评价领导支持:有单位领导亲自参加本QC小组的活动,人员、技术力量得到保证

工艺技术较成熟:有采油一厂、三厂应用液压胀管修套较早,可以借鉴其成功经验成员素质:小组成员文化素质高,有极强的管理能力和技术水平,小组成员有长期从事井下作业、修井技术研究的技术人员,有丰富的现场经验和技术素质结论:目标可行

晴渤躬瞄个殴葡汁钒束币委草陵碳嘴宅黔形面凤器吝警低罐浸掸主蒂输兵运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率目标可行性评价领导支持:有单位领导亲自参加本QC小组的活动,五、原因分析投产时间较长套变处通径小于90mm没有一定规格的工具通过影响液压修套成功率低的原因选井不合理套管变形程度套管钢级和厚度套管井段的岩性施工工艺套管变形弯曲程度套管错断盐岩层泥岩层砂岩层钢级的高低套管的厚度选择工具规格配合其它工具蔗际灶解束痛竹糖患筛部您紫遏觉程羡卒仅箍狄啄锅传稿悸畴屹赌屡仕介运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率五、原因分析投产时间较长套变处通径小于90mm没有一定规格的

确定要因(1)选井不合理的影响:随着投产时间越长,套管的性能越差,腐蚀越严重;套变处通径小或没有一定规格的工具通过,液压胀管器无法下入,这些原因都导致液压胀套修复整形失败。(2)套管变形程度的影响:套管变形严重弯曲或套管错断,液压胀管器很难下入到套变位置,即使整形通过后,液压胀管器起出后,由于套管弹性回复原来通径,导致液压胀套修复整形失败。(3)套管钢级和壁厚的影响:套管的钢级越高,其强度越高,液压胀套整形修复越困难,目前文南油田完井使用的油层套管TP130和P110的套管强度高,套管变形处的壁厚较厚,采用液压胀套整形工艺较难修复套管。(4)套变井段岩性的影响:文南油田沙一段盐膏层对油水井套管威胁较大,深度在2300—3000m之间,这些盐膏层在地下高温等条件影响下,蠕变发生塑性流动,形成对套管的外挤压力。据计算,井深大于2000m以上的盐层作用在套管上的外挤力最大可达190MPa,足以使套管变形甚至完全被挤毁。(5)工艺对成功率的影响:选择液压胀管器太小,不但起不到修套作用,而且延长了施工周期;选择液压胀管器的规格太大,无法进入套变处对套管整形,因此需要合理选择胀管器的规格。

鸦懒饮材本匆浆踏坤塑清尽文躯榴梳反汽盆狗树缄死亥嗜舟毋番云俏精詹运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率确定要因(1)选井不合理的影响:随着投产时间越长,套管的性序号因素名称确认情况是否要因参加人1合理选井选井是否合理直接影响到液压胀管修套的成功率,此因素为可控因素。是孙红兵彭礼义张俊平2套变程度套变程度可以采用打铅印或电磁探伤组合测井资料正确判断出套管变形的严重程度,此因素为次要因素。否彭礼义张俊平高梅3套管钢级和壁厚套管变形处的钢级和套管壁厚,在钻井资料中的套管程序中查出,此因素为次要因素。否彭礼义张俊平高梅4套变处岩性盐膏层在地下高温、高压及外界压力波动较大的条件下,蠕变发生塑性流动,形成对套管的外挤压力,导致套管损坏变形,此因素为不可控因素。否彭礼义张俊平高梅5工艺因素选择液压胀管器的规格是否合适,施工工艺是否合理,直接影响套管修复的成功率,此因素为主要因素。是彭礼义张俊平高梅制表人:彭礼义制表日期:2009.12

要因确认嗜江歧倪鲜总蕾饺丛唬樱瘴笔爆惰以赚锤篆明越芽脱叹舶绢婿慧民船膛盲运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率序号因素名称确认情况是否参加人1合理选井选井是否合理直接影响

六、制定对策要因对策措施完成时间负责人检查人合理选井加强对该技术适应性的研究,根据该技术的特性,结合文南油田井况特点和成功、失败典型井例,制定液压修套选井原则,合理优选施工井。一是根据油水井的投产时间、套管的钢级和壁厚、套变井段岩性以及井史资料合理选井;二是充分利用井径测试、电磁探伤、通井结果及打铅印的结果,合理选择工具规格,合理安排施工工序。2009.02彭礼义张俊平高梅石军孙红兵工艺因素根据套变程度、井径测试、电磁探伤、通井结果及打铅印的结果,制定工艺措施。合理选择液压胀管器逐级修套、组合其它修套工具复合修套,提高液压胀套修复成功率。2009.02彭礼义张俊平高梅石军孙红兵制表人:彭礼义制表日期:2009.12巧嘶篓例裁簇纲脱湾病骏通严苇泵敢须徒讶妖团嗡香栗簇奎枷视速咙交这运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率六、制定对策要因对策措施完成时间负责人检查人加强对七、对策的实施投产时间相对较短的井(10年以内)、10年以上而轻微套变的井。在液压胀套前,井筒的最小通径有一定规格(不小于Φ95mm)的通井规钻铣工具或管类工具通过的井。

套管变形较轻,套管通径大于Φ95mm,并且位置不在盐膏层段的井。

测试资料及井史资料齐全的井。对需要下封隔器卡封压裂、注水、或下大通径工具的井,可以选择和其它修套工具一起使用,效果会更好。

(一)、制定选井原则地吻沂私莹湖换滑绸八追缚荡确最侍璃即闸编渊掣罐喝伎犹盒挑克狠咽舰运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率七、对策的实施投产时间相对较短的井(10年以内)、10年以上(二)、合理选择工具规格及施工工艺1、依据井况测井资料合理选择液压胀管器逐级修套实施井例:W138-24井

该井于2005年12月25日投产,2009年9月20日上修,要求补孔后卡封于3391m压裂。起出泵管后,下Φ114mm*2.0m通井规于2781.43m遇阻(盐岩层段:2778-2836m),通井规有划痕,分析为盐岩层导致套管变形。决定采用逐级液压胀套修复套管。首先用Φ113mm*3m液压胀管器从2756.9m修套至3736m后,再次下入Φ115mm液压胀管器修套2727-3736m后,下Φ114mm*1.6m通井规通井至3735.22m,起出通井规完好。下Y541-114封隔器卡封于3391.3m压裂一次成功。目前累计增油607.6t,累增气15170m3。离拼支乏蚜捧耳澄植赞殖幅救形团烟艇咽偿粮碉慎猪躺倦溯培钡熔言光忌运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率(二)、合理选择工具规格及施工工艺1、依据井况测井资料合理选1、依据井况测井资料合理选择液压胀管器逐级修套实施井例:W72-234井该井于2003年4月14日投产,2005年12月转注。2009年10月10日地质要求卡封酸化增注措施:11日电磁探伤组合测井结果显示:2612-2620m井段套管严重弯曲,最小缩径至Φ112.17mm;2666-2670m井段套管中度弯曲,最小缩径至Φ114.31mm;2706-2710m井段套管轻度弯曲,最小缩径至Φ116.02mm;2728-2733m井段套管中度弯曲,最小缩径至Φ114.3mm;2748-2752m井段套管轻度弯曲,最小缩径至Φ116.46mm;3232-3237m、3252-3258m、3285-3292m、3299-3303m井段因射孔造成内壁毛糙;3310-3324m井段套管内壁毛糙变形。依据测井资料分别选择Φ112mm、Φ115mm液压胀管器修套,仅用96小时,修套810m(液压修套:2605m-3415m),下114mm*1.5m通井规通至3415m合格,下Y221-114封隔器卡封于3308.5m成功。末丢摧况瓦漠坪籽膛碟坛乍壁淹孵浊拇荔授间狸玉鄂士山疡颇途订逞绪甜运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率1、依据井况测井资料合理选择液压胀管器逐级修套实施井例:W72、组合其它修套工具复合修套,提高液压胀套修复成功率典型井例:W133-28井该井于1992年9月26日投产,2008年9月25日下φ114mm*2.0m通井规于2571.7m遇阻,通井规底部有明显擦痕;φ114mm铅模打印3197.98m(在2571.7m处无明显显示),起出铅模最小缩径为φ97mm,且铅模侧面有划痕,卡封压裂措施未实施。2009年1月4日地质要求再次卡封压裂措施:根据以前的井况资料分析认为:一是在岩盐层段套变(2520-2570为盐膏层段),二是射孔时造成射孔层段套变且套管有毛刺;经过认真分析讨论,修套工艺上采用液压胀套和长面铣锥组合进行修套,利用它们修套的各自优缺点进行互补。

施闪要萤城坯户袁昭氧伯噎漏讨烹晕播阀壕掠犁习许癌氟羌稠弦瓜娱靠苹运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率2、组合其它修套工具复合修套,提高液压胀套修复成功率典型井例典型井例:W133-28井工艺流程首先选择下φ114mm*11.45m液压胀管器修套2521.8-3202.0m,使套管有较顺畅的通道,然后改下φ116mm*1.0mm长面铣锥对套管毛刺进行处理至设计位置3073.0m,再次下φ116mm液压整形器反复液压胀管修套2571.30-3202.5m,下φ114mm*2.0m通井规通井至3203.5m,起出通井规完好,验证修套成功。1月16日填砂3086.6m,下RTTS封隔器卡封压裂成功。压裂后累计增油969.1t,累增气21735m3,措施效果显著。摩曳羽役奔媒锯嫁槽控岗扛哼验菱旦赶疏株咐锄闺较队范髓整掺授状皑妨运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率典型井例:W133-28井工艺流程首先选择下φ114八、效果评价实施液压滚压套管整形工艺21井次修套井深<2500m:3口修套井深=2500-3000m:8口修套井深>3000m:10口修复成功13井次,成功率62%

灯瞅痹思捆墓举早媒谴芭斗陵沉晓健熙束兰能牌襟蚂魔朔蹄谬借柜粮铝娜运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率八、效果评价实施液压滚压套管整形工艺21井次修套井深<250经济效益评价投入:404.2万元创效:343.397万元产出:

747.597万元投入产出比:1:1.85拖锰拯酱销速焙宪氦捎慧碾契嗽夜凡峪尔鸡翠有杂兼厅岔灼它氮走鹰混揭运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率经济效益评价投入:404.2万元创效:343.397万元产出目标完成情况液压胀套修复成功率为62%,超过目标60%;投入产出比1∶1.85,超过目标值1∶1.5。蜗太淀汲曾砷厅妙朵氓鸿明膝字锭联

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