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灌注桩施工的常见故障及事故分析【摘要】灌注桩是施工中最常见的施工工艺,但往往由于施工工艺不当或施工时不谨慎,致使质量问题时有发生:本文总结了灌注桩施工从钻孔到混凝土灌注过程中易出现的故障及其预防与处理措施。结合灌注桩施工事故典型实例分别进行综合分析.【关键词】灌注桩故障、实例、综合分析混凝土灌注桩是一种由混凝土桩桩身的摩擦力和桩尖端的承载力来承受建筑物荷重的深基础。以其噪音低、振动小、单桩承载力高,对围建筑群无不良影响等特点,深受建筑业的青睐。特别是在工程地质条件复杂,其它方法施工难度大的条件下,更能显示出优越性。是施工中最常见的施工工艺之一,也是建筑结构最重要的组成部分,它的施工质量直接影响到整个工程的质量、工期与成本。而由于其施工有高度的隐蔽性,影响其质量的因素又多,如地质因素、钻孔工艺、护壁、钢筋笼上浮、混凝土的配制、灌注等,故在施工过程中很容易出现施工故障与质量隐患。同时桩基的工程质量问题将直接危及主体结构的正常使用与安全。因此,加强桩基施工过程中的质量控制,对确保整个工程的质量与安全具有重要意义。灌注桩施工常见故障:一、坍孔:坍孔的特征是孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡。出渣量显著增加而不见进尺,钻机负荷显著增加等。原因分析:①泥浆比重不够或其他泥浆性能指标不符合要求,使孔壁未形成坚实泥皮,护壁效果不好;②由于掏济后未及时补充水或泥浆,或河水、潮水上涨,或孔内出现承压水,或钻机通过砂砾等强透水层,孔内水流失等而造成孔内水头高度小够;③护筒埋置太浅,下端孔口漏水、坍塌或钻机装置在护筒上,由于振动使孔口坍塌,扩展成较大坍孔;④在松软砂层钻进,进尺太快;⑤吊入钢筋骨架时碰撞孔壁。预防和处理:①在松散粉砂土或流砂中钻进时,应控制进尺速度,选用较大比重、粘度、胀体率的泥浆;②汛期或潮汐地区水位变化过大时,应采取升高护筒,增加水头,或用虹吸管、连通管等措施保证水头相对稳定;③发生孔口坍塌时,可立即拆除护筒并回填钻孔重新埋设护筒再钻;④严格控制冲程高度;⑤吊钢筋骨架时,应对准孔中心竖直插入。二、钻孔偏斜:这是在施工中最为常见的一种,偏斜原因及预防措施主要有:原因分析:①钻孔中遇有较大的孤石或探头石;②在有倾斜度的软硬地层交界处;③扩孔较大处、钻头摆动偏向力;④钻机底座不平或产生不均匀沉陷;⑤钻杆变曲,接头不正。预防和处理:①安装钻机时要使转盘、底座水平,起重滑轮缘、固定钻杆的片孔和护筒中心三者应在条竖直线上,并经常检查较正;②主动钻杆过长,转动时摆幅过大,应架设导向架;③主动钻杆、接头应及时检查、调正;④在有倾斜的软、硬地层钻进时,应吊着钻杆控制进尺,低速钻进;⑤在偏斜处吊住钻头上下反复扫孔,使钻孔正直。偏斜严重时应回填砂粘土到偏余处,待沉积密实后再继续钻进。三、掉钻:掉钻的主要原因有:①卡钻时强提强拉、操作不当,使钢丝绳或钻杆疲劳断裂;②钻杆接头不良或滑丝;③马达接线错误,使不应反转的钻机反转,钻杆松脱。处理措施有:①卡钻时应设有保护绳方能适度强提,严防钻头空打;②经常检查钻具、钻杆、钢丝绳和联结装置;③掉钻落物时,宜迅速用打捞叉、钩、绳套等工具打捞,若落体已被泥沙赶埋住,则应用冲、吸的方法,先清除泥砂,使打捞工具接触落体后再打捞。四、卡钻:卡钻有如下原因:①孔内出现梅花孔、探头石、缩孔等到未及时处理;②钻头被坍孔落下的石块或误落入孔内的大工具卡住;③入孔较深的钢护筒倾斜或下端被钻头撞击来重变形;④钻头尺寸不统一,焊补的钻头过大;⑤下钻头太猛,或钢绳过长,使钻头倾斜卡在孔壁上。处理措施有:①对于向下能活动的上卡,可用上下提升法,即上、下提动钻头,并配以将钢丝绳左右拔移、旋转;②卡钻后不宜强提,只宜轻提,经提不动时,可用小冲击钻锥冲或用冲、吸的方法将钻锥周围的钻渣松动后再提出;③如果以上方法都不行的话,可用适量的炸药把钻头震松动,这种方法要求严格掌握好炸药的量。④施工中注意保持护筒垂直,防止倾斜;钻头尺寸应统一,下钻应控制钻进速度,不要过猛过快。五、扩孔与缩孔:原因分析:①钻锥焊补不及时,严重磨耗的钻锥往往钻出较设计桩径较小的孔;②由于地层中有软塑土,遇水膨胀后使孔径缩小;③孔壁坍塌造成扩孔。预防和处理:①按坍孔事故处理;②上、下反复扫孔。六、钻孔漏浆:原因分析:在透水性强或有地下水流动的地层中,稀泥浆会向孔外漏失,护筒埋设太浅,回填土不密实或护筒接缝不严密,会在护筒边脚或接缝处漏浆,也可能由于水头过高使孔壁渗浆预防和处理:为防止漏浆,可以稠泥浆或倒入粘土慢速转动,或回填土掺片、卵石,反复冲击增强护壁七、导管进水:原因分析:①首批混凝土储量不足,混凝土下落后不能埋设导管底口;②导管接头不严,或接头间的橡胶垫被高压气流冲开;③导管提升过多。预防和处理:①将导管拨出,将已灌入孔底的混凝土用空气吸泥机或抓斗清出,换新导管,准备足够储量的混凝土重新灌们;②若混凝土而距地农不深,且无地下水,则可开槽挖出,按接桩处理;③若混凝土面较深,且有地下水,则按断桩处理,另出设计、补桩或补强。八、断桩、夹泥:原因分析:大多是以上各种事故引起的次生结果,此外,由于清孔不彻底或灌注时间过长,首批混凝土已初凝,流动性降低,而续灌的混凝土冲破顶层而上升,因而在两层混凝土中夹有泥浆济土,形成断桩或夹泥预防和处理:①对于柱桩,柱底与基岩之间的夹泥厚度大于5cm以上;桩身混凝土有断桩、夹泥或局部混凝土松散;取芯率小于40%,并有蜂窝、松散、裹浆等情况采用压浆补强。②若断桩或夹泥发生在桩顶部,可进行剔凿,直至合格混凝土为止,然后进行接桩。蹦九、钢筋川笼上浮蜜:在灌注萌桩施工中码,灌注混棉凝土时钢捷筋笼上浮挺现象时有秋发生,轻伴者上浮几序厘米到几还十厘米,云重者上浮谱数米,甚兼至全部浮致起。如汉好江大桥桥迅墩灌注桩锯施工中,俘由于钢筋妨笼严重上惊浮,不得择不中止混脏凝土灌注何,把钢筋碑笼提出重阵新制作,斥再用冲抓山斗抓出孔柳内混凝土巩。目前许谦多施工单博位在防止旦钢筋笼上李浮方面已孙积累了很套多经验膀:泊如混凝土树进钢筋笼棒后严格控告制导管埋宿深吧;骆钢筋笼下仗完后上端袖用固定筋储固定在灌舌注台上,孤避免钢筋开笼弯曲和被连接时形龄成钳<澡形劫;纪还有的单活位在钢筋候笼底端设惨混凝土预园制块。这砌些措施在副一定程度邮上控制了饼钢筋笼卜裤浮,但还拨没有根本萌解决问题绪。其原因喘是国内普开遍认为导护管埋深是禁影响钢筋谋笼上浮的训主要原因没。晒铜筋笼上掀浮的原因砖:根据长劲期的混凝隙土灌注经雪验和混凝栏土流变理撕论,可以稿认为钢筋再笼上浮的形原因是闹:(1)复-选混凝土在卧钢筋笼中软上返速度泊的影响。声在施工中押不难发现校,有时即亦使导管埋脊深很小浙(塘如容Zm炕左右,灌隐注过快钢押筋笼也会基上浮。栽(闻2)泽导管底端泥与钢筋笼艳底端的相德互位置。幕导管底端耕在钢筋笼剃底端下面忆,混凝土宏从钢筋笼退底端往上耀返,钢筋猜笼很容易找上浮热;序反之,一撤混凝土从工笼底上部蜡往上返,裹钢筋笼一粪般不会上遗浮。臭(劝3)衬导管与钢统筋笼的公客共埋深,厅即图因振惰动而损坏粱管壁。剖2.径预防铜筋酷笼上浮的钥措施:上尝海恒韦大诉楼钻孔灌如注桩工程煤,桩径通850m私m壤,孔深盲75m贸,钢筋笼援直径稍7oom劳m愉,长县27m榨,笼底与逮孔口的距逃离咱S育为保30.9隶5m辱。为防止讽钢筋笼上汪浮,我们桶采取了以唱下措施鹊:1.塔灌注混凝燥土时随时冰测量孔内光混凝土面币高度,当撞混凝土进招入钢筋笼太时,把灌感注速度控验制在啄20ma赖/h陡内剩(新这里是指瞎上返的最升大瞬时速抽度桌)淋,、即每祖斗份(该约楚o惠·居62m3碍)答在促2min华内慢慢倒遣入漏斗中罢,以控制举混凝土上锋返速度,锁减小其对灾钢筋笼的皆携带能力稀。再2.装当混凝土框进入钢筋殖笼旦sm冲左右刮(谷即释h=sm败)医,把导管付底端提到果笼底以上伙l.sm改处听(袍导管组配捆时应预先闷组配好,羞否则要继瞎续灌,钢旨筋笼往上握浮静;牌要取管又慧不能满足摆藉埋深要卡求在)侄,导管底多端以下压1.5m反钢筋笼便京被该段非咳流动混凝漠土压持住翻。再继续拒灌注时,康随着混凝晨土面的上盆升,该段断钢筋笼受毙到的压持唐力也随之盒增加,一责般来说有礼了这段安减全距离域L陵,钢筋笼妄便不易上燃浮孟(贸图驰1)称。欲3.捡当混凝土工进入钢筋筛笼时,要罩严格控制跳导管与钢亿筋笼的公视共埋深与h稿,最深不炉超过砖6m数。当导管壁底端提到蜡安全距离登L姨以上时要累适当控制乓导管埋深伤,这时只厦要混凝土俗流动性好炭,钢筋笼储一般不会隐上浮。庸4.醋灌注混凝师土时把泥辉浆比重控衣制瓜在甚1塘.15彼一锤1.25模之间。比予重过大,怀对钢筋笼怖的液体浮诸力增大,滨而且还会受在混凝土毕面上形成戒较厚的浮页浆,混凝碑土面上升鸦时,浮浆饿就裹着钢筋筋笼往上蹄浮。份5.庭混凝土的箱流动性对幻钢筋笼上攀浮影响很钻大,应严牲禁将不合刊格的混凝汁上灌入孔良内或混凝宣土刚进钢摧筋笼时中喘止灌注。虫6.爷钢筋笼弯恼曲或搭接抬不正对钢帜筋笼债L望浮也有一禽定影响,符但影响不芬大。刑7.块在其他不棒可控因素训(镜如钢筋笼锦直径、箍楚筋直径和历箍筋间距种等火)轿中,箍筋拌间距对钢伴筋笼上浮繁的影响是州很大的。淋过去导管促埋深不正浴确一直被稠认为是钢上筋笼上浮资的主要原棵因,这不共但与混凝向上流变学吵理论相悖灯,也与实卫际情况不够符。作者便曾做过试芒验,把导零管底端提捕到钢筋笼钢底端以上棋6m蔬后,一直吵到灌注完商毕写(曲孔口撤Zm记不灌竭)垃,导管埋毛深达毅23m变多,钢筋果笼亦未上架浮。实践引证明,在蓬混凝上灌淹注中,只钳要控制好备混凝土的纤流动性和勺上返速度古,控制好盼导管底端疮和钢筋笼址底端的相老互位置以粪及导管与薄钢筋笼的躺公共埋深焦,钢筋笼仔上浮事故络是完全可您以避免的倒。对施工语经验不足县者,用固恩定筋把钢吴筋笼固定低在灌注台言上,也是扶一种有效涛的辅助方搏法。艰实例分析掠:探一、桩身店缺陷蜻(域1)拢实例悼1[1]赠该工程飘为肥x滔x器一现浇钢善筋混凝土芳框架结构链综合楼览,慈高钢8蛙层捕,龄基础全部爬采用瘦480m线m误锤击沉管短灌注桩闪,断桩长复16~2叨0m,扇设计要求亭单桩承载垫力设计值胡为服600k排N芬。场地地陕层主要由致第四系人彼工填土、突冲积土、协残积土及凑第三系泥恒岩组成足,横土层自上撞而下可分主为露:另人工填土舰、淤泥、惰细砂、粉井质粘土、肠淤泥质粉吗质粘土、好残积土、三强风化泥据岩。在全斩部桩完成状后桶,穷从不同基讨础位置抽掀查算54吊根桩作低稳应变动测惹。结果发其现铺,14架·施8%拌的桩在循0寒·乡5~5莫·辣0m丝深处有严粮重缺陷或叨断桩现象跑;24少·晌1%插的桩在破2朗·佳9~6杠·袋2m钢深处有较椒严重缺陷撤;35嗽·好2%爸的桩桩身岂有一般性纹缺陷。这盼样贩,疏打好的沉少管灌注桩滥不得不全少部报废。棉事故原因翼:疫①而该工程场状地中的淤笋泥层及细竖砂层稳定般性极差件,路属振动液蛋化地层。总因此必,莲该场地不醒宜使用锤伸击沉管灌虏注桩啊,傲使用预应炊力混凝土邪桩较合适魔;估②夏桩布置密恢度过高危,律打桩挤土猾效应明显械;税③拔打桩工艺树不合理。蹄(雾2)等实例恐2[2]垦相成都地区行某综合楼勾,5余层框架结雹构卷,国基础采用标低承台群百桩基础偏,民持力层为腊中密卵石把层落,荡设计桩身祝直径为逢400m筒m喷的振动沉歼管灌注桩敞,验桩中心距已为冷1400锈mm,题桩长询4泪·周6m,训共蔑250争根桩妥,克要求单桩姨承载力设乏计值不小走于黑500k派N种。桩基工浇程施工完满毕后端,鲜由相关部取门采用反嗓射波法企,敞按工程桩判数的芦20%田抽取棉50穗根桩进行屡低应变动葡测及夕5扯根桩进行希高应变动可测。检测炉结果发现意,傻有具11甘根桩涝为挠Ⅲ雀类桩京,4捆根桩族为联Ⅳ笨类桩。后眠又根据甲棵方、设计央方意见捎,黄对剩下的劳桩基全部误进行低应蜂变动测固,青最后测得初共有渠22冰根桩存在盏不同程度笋的缩颈、劈夹泥乃至舰断裂问题亚。宾事故原因里:抗①缓拔管速度芬控制不力宣,兄特别是在飞土层变化乌交界处没腐有控制好蹄拔管速度那,示致使桩周指软弱土大万量塌落揉,殊导致桩身谁缩颈朵,偷甚至断裂救;穷②它对桩进行私跳打的措蔽施执行不欠力可,走施工中的版挤土效应跪导致断桩寒的产生。撕二、承载壁力不足尝(孕1)规实例役1[3]份该工程搞为位待于虽x立x任长江东顺5km硬处衡的央x迅x仇长江大桥溉管理中心抵大楼滨,8泛层。设计液采用项600m说m武的钻孔灌怒注桩隶178获根侨,糠驶800m钢m窜的钻孔灌兽注桩连36坊根。桩长罪36~3匀7m惨。采用无蛙循环旋挖涌钻机成孔肠,杨用静态泥炸浆护壁。辅为了缩短恒工期言,谢在无前期挣试桩的条竭件下直接奉打工程桩繁。从地表桐到桩设计犯的承力层朋,土可大概分萍为浮土层瓣、粘土、牧粉质粘土也、粉砂、稼强风化层饶和中风化揉层梨,脑最深勘探献孔为内37m未。在所有舒工程桩完剃成后过,味抽取了猾4障根三600m娱m情和厌2穿根掉800m捉m贪的工程桩用作静载试帆验。结果睁表明玉,4到根跪600m锅m劝桩承载力惯全部远未勺达到设计河要求的挽480啦0kN涌。鞭事故原因夕:山①岛挖斗沿着扑孔壁快速贺上移引起抛的活塞效衰应致使成悠孔时发生这了塌孔芬;羞②站按混凝土避灌注质量遵控制原则织,嚷混凝土导怀管应连续伯减短鸽,鉴并保证至狭少苦3~5m坡长的导管矿应插入混霉凝土中低,列以避免混掏凝土桩身亿的不连续蔽。本工程趴中采用不祸正确的缩壁短导管方钥法。同时代在朱13~1志5m停深的软粘肃土到砂土赖的转换处结混凝土流抵失严重贺;印③私雨季施工瓶导致水灰绵比失调。探(赤2)臭实例陶2[4]抗工程为划位逢于肌x牙x驾烟台的瓦12乡层框架结吼构的远成纲大厦慌,汁采用钻孔肤灌注桩基莫础裂,往桩径兔700m夫m,钩桩长袋28洽·种6m,桃桩底端进哀入碎砾石构层不小于评2嫁·某4m,屡设计单桩黑极限承载量力房300径0kN,卫共施工敏286帮根。桩基翼施工完毕交1钞个月后进微行汽3氏根桩的单衰桩垂直静夜载荷试验旦和趟45福根桩的低为应变动测柿,馅还对桩进横行了开挖响检测。结饿果发现工,黄钻孔灌注漂桩质量存捡在问题。息11叔根桩头未迹到设计标担高押,甘有的桩甚舅至相差悬5m榨之多未灌欠注混凝土完,恋接桩时浮串浆未凿去永,刺未到新鲜很的混凝土托面即开始售接桩报,细甚至中间任有一段泥迈土。混凝职土强度等筑级达不到劫C20,提有的严重聚缩颈、离菌析信,茅不同程度艰地降低了鸡桩的承载齿力掏,主达不到设姿计要求。三、塌孔瑞x铲x胀莱新高速袍公路白杨培河大桥桥系墩下采用撤钻孔灌注罗桩基础航[5]渣。桩径为随1挠·骡8m,扯桩长趣28m持。地层情炎况龟:夫上面给2~4m售为砂砾层棋,京以下为灰落岩层诱,举在菌15m皇以下岩溶歌及裂隙发尾育。施工汤采用冲击桨钻成孔鹅,拉水下躺C25撕混凝土灌低注。该桩陡基工程从蝴11~2耐0羽号墩有不摄同程度的距岩溶及裂猎隙发育。姑在施工过漫程中常因排漏浆而塌控孔触,躁严重造成复钻机偏斜偏,焰钻锤埋没理,性塌孔直径筒达到悟10m烦左右。根抓据漏浆原畜因及程度断采取了如岁下补救措坝施。一般茄性塌孔发绞生后先向州孔内注水爬提高水位拿,滔然后将粘愉土装入编帮织袋沉入漠孔底蹦,塌土袋的数坚量可根据存漏浆的多致少而定文,姓一般在款200~关300织袋涝,有并修复孔恋口惕,街校正桩位守,橡以小冲程楼对其进行棵冲击副,巷让粘土和横编织袋碎坦块挤入孔挺内裂隙达霞到堵塞的陈目的植,搞这样反复晨几次就可碎以通过裂刑隙及轻微客溶岩岩层臣,机例如盼12~1酒6零号墩均采贩用此法成继功穿过漏赴浆岩层。垄对于因岩谁溶和严重较裂隙而造以成的塌孔烈,戏拟采用加症长钢护筒态至基岩化,史并在护筒种上设置对乡拉筋锚固爸于稍远的素土层内区,面即使孔内剑漏浆也可永防止大面侮积塌孔。迎堵漏时重,斯投放粘土驻袋另加投敬袋装水泥香(园一般枝1免·乐5~3献·角0t)垫及小石块稠,舟掺杂投入身孔内虾,宝用小冲程猴冲击险,罚形成水泥恭泥浆冻,狸取出锤头死,粉使其达到秤初凝状态确,耐护壁堵漏闹。捞19饶及贞11稍号墩反复绞52铅施工技术特第团35久卷采用此简法顺利成曲孔。四、涌水恶(氏1)址实例昂1[6]凑该工程眼为位于福谣建东南沿携海地区的举7饶层框架结病构住宅楼笛。地下潜渴水位埋深著1~1怠·盾5m讲。场地地舞层从上往羡下依次为糊:善人工填土呢(携厚真1~2m旷)拥、淤泥质蹄土搞(越厚担2~4m耽)洁、粘土拴(厚厚漆3~5m蕉)倒、残积土鞋(侮>5m)颤。采用人海工挖孔桩告基础勉,沟设计桩长荷10~1愉3m姜。桩端进疫入残积土交不少于拖5m信。采用啄100市0mm(梨设计承载耗力疯257蠢7kN)渣和劲1100杠mm(袭设计承载修力永301风2kN)喘2抢种桩径。姻扩大头为忠2违倍桩径。商桩身混凝腔土强度等菌级为逢C20馒。桩基施掩工完毕饱,锡抽取鼓2学根工程桩险进行静载姨压桩试验娱。试桩结具果表明路,乖试验桩的舍竖向承载惭力均小于蠢原设计值释,吊仅分别相探当于原设挺计值的唐71%压及稳87%杯。后对试烤验桩进行狐抽芯尘及低应变瓣动测试验忽表明旦,那桩身完整洗性及沉桩收深度均符雹合设计要失求。茎事故原因涨:冬①眠桩基开挖休过程中发恼现休,驾残积土地狗下水涌水叮量较为丰效富老;狼施工方未早及时采取更疏降孔底蕉地下水位川措施遇,体只是当渗救积孔底的象地下水较落多时锁,牧采用水泵舅集中排汲夏水处理岔;么在开挖过截程中孔底葡始终处于未浸水状态触。脱②脂施工过程困的涌水使狗残积土的孕工程性能隆降低损。似③培该场地的孤工程条件因不宜采用织挖孔灌注籍桩。后来烈,羽该区其余扁地段的建拥筑物采用娃沉管灌注妄桩朽,起成桩效果肝达到要求饥。冒(劳3)俭实例瘦2[7]编该工程舍为位于四留川成都的企一工业厂凑房。工程元地处丘陵南地区亿,定从上至下王主要土层零为耕土、赚紫红色粉纯质粘土、峰灰绿色粉痒质粘土、荷微风化砂竹岩。该工秀程采用钻挤孔灌注桩帆基础含,泛工程桩共驻157猎根鼓,响桩径胀350~避400m岗m,峰单桩设计躁承载力为汇200k乒N向。桩基施悼工完毕后惹对桩基质障量进行检辫测救,物结果发现途,脏桩存在严啦重的桩身乘质量问题饮,纵如断桩、凉缩颈。桩炊承载力很玉低绣,宪达不到设尝计要求。敏事故原因暗:救该工程在粒施工以前精系一水田汁,融地下水位览很高闷,坑施工采用采原浆护壁兵成孔减,犁清孔后用暂潜水泵抽到干泥浆柱,你干作业灌昼注混凝土毙。但事实许上用潜水有泵不能抽摧干孔内的斑泥浆和积啄水娇,胁加之地下肌水的渗透笔,悄孔内积水野很多。于装是便将原不定为燃8~10场cm挪坍落度的揪混凝土改沿为消1~2c费m闭坍落度的渗低流动性保混凝土颤,余倒入孔中占分层捣固眼而成。由构此可见努,杯造成本工宏程质量事主故的原因膨是兼:嚼在积有泥裤浆和积水抵的钻孔中背(屿泥浆和积栗水一般达涂30~7竹0cm)扮倒入低流棋动性混凝攻土烟,枝振捣时泥型浆混入混勾凝土中册,掏造成混凝惧土严重离帜析炼,助强度极低宇;镜另一方面更,杏由于桩身塘混凝土是早分层振捣仅,拌振捣时将湿下面的泥城浆振捣到嗽上面胃,岸然后又倒话入混凝土庆振捣袄,枯使两段混优凝土之间子夹杂泥浆旦,孤造成分节熔脱离。沸事故原因涌:建砂质粉土鞋透水性良鱼好于,核且与贴沙贺河水系相贩连通由,鬼水量补给秆迅速帆,聪所以灌注夸桩施工与您地下水密留切相关店,刚容易产生俯涌水及塌己孔现象。五、流砂多福建漳州石市瑞京村闯住宅区稀2材号楼下部标结构采用垄人工挖孔绝灌注桩基罩础袖[8]瓶。地层从土上往下为悲杂填土、巩粉质粘土阀、淤泥质晕粘土、粉造质粘土、所含泥砾砂聪层、残积凶粘性土。经设计桩长炒13~1剃4宰·熔5m,都桩径估0墙·跃8m,魂扩头直径塔1妨·折1~1系·辈55m祖。当人工兰挖孔桩施肿工至摘第酿○夹16锡、像○桂17堪轴流6胸根桩时馋,碰发现距离盲含泥砾砂赠层壮20cm宗左右的地见方扒,摩就有涌水倘、涌砂现汪象阶,虫成孔扩头侧已不能继炭续。后用括排水降压堤法解决了串该问题。六、冒浆婆该工程加[9]枯为位于南辱京市凤凰沈西街的给7再层砖混住楼宅幅,每采用钢筋较混凝土振射动沉管灌原注桩铲,堪饰377m袄m网桩管纯,革复打法工罢艺忍,逃混凝土为匀现场搅拌捷C20内。自然地聋面以下的贴土层分布我依次为台:享杂填土、称淤泥质粉穿质土灿(竟流塑、饱娇和素)撇、淤泥质钟粉质粘土薯夹粉土、慨粉砂芹(旁软塑苍~栋流塑、饱虽和场)雨、淤泥质喉粉质粘土耗(吓流塑、饱薯和饥)家、粉质粘走土与粉土哪、粉砂互谁层。施工天过程中按信正常施工欺操作方法洞进行额,白但冒浆现挤象仍很严罚重。经后勾期桩顶修兰凿后发现做,忆有严重冒匪浆现象的踏桩约占总萝桩数的圾30%,注一般冒浆永的桩约奥50%辈。狐事故原因正:叫①吉超孔隙水看压作用紧由于软弱衣土层含水敲量摆,传孔隙比大变,草当振动和镜挤压引起巨的外荷载服作用在饱缘和土体上稳时公,倦会导致超贱孔隙水压蜡;脉②赛土体的侧体向挤压保振动沉管愉灌注桩在退成孔过程役中奋,揭桩体部位零的土体和溉复打法第病1立次浇筑的凶混凝土被揭迫挤向四缴周许,依使沉管周迅边土体侧巴向挤压掉,启由于受到勒刚施工完麦毕混凝土欣桩体的阻刑挡和约束延,泰土体的侧缸向挤压力血在桩边改蜓变方向而死形成向上具的顶推力页,型在顶推力游作用下世,驴桩周易冒碎浆或冒砂赏。采取的歼措施透:吗①疏降低超孔晕隙水压作羡用打桩甩开始前在安施工区域霉内设置袋或装砂井或仙塑料排水登板隐,富袋装砂井引直径一般播为散70~8拨0mm,程间距悬1~1卖·很5m,稻双向布置酷,笼深度封10~1皆2m,阳并进入承医压水层船;拘另外冶,把可在场内霉周围采用漠集水井降粒水或井点盯降水殃。济②守提高混凝猾土的密实侵度节。革③史桩顶处理哀措施施换工时番2苗次混凝土娘均浇至停结机面饱;轿同时仔,深浇筑桩顶成处的最后昆2兔盘混凝土奉的水泥用死量比正常习用量增加愿50kg菊;专此外殖,负待桩体施贩工完毕后林,容用拔管带周出的土体臭在桩周边析筑坎偏,泄然后向坎景内注水代;竞以增加桩现位的正压纳力尤。挽④骨打一跳一母的打桩工膀艺。尾七、钢筋笛笼挤埋及切短桩旱该工程屡[10]阻为位于京嚼山线滦河笔的特大铁参路桥。地毙层自地表宏往下为限:康极松散细拒砂岗(幅0~2雹·袍0m)歇、松散中期粗砂泉(敲2宽·扯0~8猛·蚂0m)抛、稍密蒜~炸中密卵、嫌砾石层侨(掏8飘·摆0~13价·艺0m)钻、灰岩杂(古13油·垫0m捏以下检)询。采用钻仗孔灌注桩啦基础洁,对在拖23-5揭号成孔检遥验后下钢幼筋笼并灌歇注水下混旨凝土近质5m斩长度时横,叫距地表怖3暮·圈5~10挡·池0m场段突然发已生严重坍舍孔事故有,役灌注被迫抬中断。提捐导管后捉40mi颈n,棉调来惜500k增N置吊机强力这拔笼失败牺,即导致钢筋当笼挤埋及享短桩事故敲。舅导致该孔蜘坍塌的主掠要原因是姻:雕①渔该孔上部廊砂、砾、盗卵石层结拜构松散恋,慕几乎无泥蓬质充填胶聚结贵;敬②变安装护筒叛深度不够扛;增③援灌注水下铸混凝土前张清孔泥浆炒密度相对洞成孔中使谈用泥浆密节度降低量绿级较大颈(跨由赠1乌·煎40g/厚cm3坚降低至壁1添·守10g/抗cm3)闻,江灌注压力稳减小而孔界壁失稳。表八、钻杆殖折断掉钻骆头议该工程众[10]诊也为位于喊京山线滦巾河的特大日铁路桥。疮采踏用利弯1独·挑50m北的滚刀钻竭头钻进灰报岩层段时愧,可不到蝶20d梦发生孔内乡折杆掉钻牌头事故倍5颜起。其中圆3伞起及时打艰捞成功阁,2僵起打捞失锹败拒,故被迫采用烤其它处理剩办法。最饮后膛,返不得已采枝取了用长州行程冲击束钻机十字舍钻头冲砸靠事故钻头腰的破坏式墓处理方法换,盆配用永久获磁铁打捞玉器捞取已费破坏的钻许头体块体劣。两孔的浇掉钻头事乖故经济损程失均已高熊达数十万膨元人民币龙,帮其教训是逢极深刻的壁。在易斜吴入岩层采宝用滚刀钻思头钻进工隔艺孕,仪由于钻头刃体变截面五过大而引迈起应力集贱中房,燃致使钻杆唤折断事故幸频繁。可叙在滚刀钻躺具上加装量滑盘式钢梅绳安全保炒护装置励,朱这样即使弱钻孔施工滴中发生折赵杆事故煮,披也可用滑袄盘安全绳袖一次有效游地提拉折宝杆后孔内草钻头至地推表。有九、埋管雀断桩茅(亲1)窑实例焰1[11逃]醒某公路向大桥位烟于遮x顷x宋市北东郊当,叨桥位处地转势低平、将开阔郊,愿地貌上似属届x嫩x促断陷冲湖珍积盆地梁,暴沉积了一兄套厚大的赚第四系湖拖积相、冲段湖积相松设散地层。类地下水水赚位较高。牢桥梁共设丛计己36躁个桥墩杨,秆每墩设计扰4和根钻孔灌胁注桩去,须其中动136乘根为直径经200谁0mm盆的摩擦桩勒,营摩擦桩桩至孔平均深赖约兄41漏·切80m首。在对茂K0+8祸73执右爪A跳桩灌注时帖,李混凝土灌竹注到离桩文顶只有嘱7

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