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2008年工艺总结一、产质量达成状况1、熟料吨,合格率为:%,超计划%;台时:吨/小时。2、3天强度均匀MPa,合格率为%,超计划%。3、生料:KH:%SM%IM%台时:4、煤耗:共用原煤:吨,实物煤耗为:g/t,超计划g/t。5、球耗:共用钢球吨,单耗为:kg/t。6、耐火资料:共用耐火资料吨,单耗为:kg/t,7、柴油:共用柴油吨,单耗为kg/t,二、生产状况:1、工艺运行状况:工艺累计停机h,此中:红窑停机261.79h;预热器堵料:17.77h,办理窑门罩:16.09h,办理雪人:1.83h,改换喷煤管:14.67h,检查预热器0.75h,头火灭:5.08h。2、质量:合格率为:%,f-cao的不合格主要原由是:影响熟料质量的主要原由有以下几点:1)煤质的质量与变化是造成f-cao合格率低的一个重要原由。从上半年的煤粉上看,灰份屡次颠簸,易造成煤料不对口,使窑内热工制度改变,出现生烧料,进而影响熟料质量。而挥发份的颠簸带来的影响主要表此刻窑内火点的地点,使系统的整个热工制度遇到严重的损坏。以致f-cao的合格率低。2)1---5月份尾秤屡次跳停,严重影响系统热工制度。损坏系统的稳固,降低熟料质量。3)生料质量因为原资料的颠簸,以致出磨质量颠簸大,造成煤、料不对口,f-cao偏高。1/54)一季度原、燃资猜中的硫偏高,造成系统结皮严重影响系统通风。给熟料的产、质量带来必定的影响。5)上半年原煤数目少,得不到有效的均化,以致常常性的以致煤料不对口,造成高KH生料入窑,严重限制着熟料的质量。6)下半年铁矿石进厂家数多、品位杂,硅含量高,不易分解,生料质量颠簸大,以致熟料煅烧困难。7)矿山石灰石高硅料也影响熟料质量。8)使用白山铁矿石时,熟料质量急剧降落,铁矿石的含硅量偏高,且不易分解,限制熟料质量。9)粉煤灰在上夏天,因为数目少,得不到有效的均化,影响生料质量,限制熟料合格率。三、检修存在的问题1、秋天因为天气严寒,在浇注料施工后,没有足够的保养时间,以致内部水分不可以获得有效的蒸发,在点火升温,投料后,以致窑门罩大批的浇注料发生爆头现象,为此后的生产埋下了很大的隐患。2、烟室的施工没有依照原计划进行,在原计划上,烟室的浇注料整体改换,但因施工单位进度慢,而被迫进行了修理。3、对细节部位没有惹起足够的重视,如:在砌筑到小窑门地点邻近时才确定小窑门已经烧坏,为窑砖的砌筑及此后生产中窑砖的稳固性都产生了很大的影响。4、检修的试车工作没有在点火升温前做完,影响耐火砖的使用寿命。四、人员培训2/5为了提升职工的整体素质,在5月19日----6月6日对中控操作员进行针对性的培训,在此次的培训中每位操作员都进行了比较系统的解说,勇敢的发布自己的看法,很大程度促使其学习的踊跃性,不停提升操作水平。对培训结果进行了查核,使每一个人的业务水平都有所提升,并对新来的学生进行了有计划的培训学习。五:、不足之处1、在2008年出现3次红窑事件,固然存在外面原由,但也存在内部原因。如:5.26红窑,喷煤管的定位是主要要素;在秋检后出现的红窑,工艺上也存在不足,如:篦冷机改造后,操作员适应能力差,找不到适合的均衡点,操作思路转变慢等,点火升温时篦冷机的屡次试车也很大程度上影响窑砖的使用寿命。2、2008年出现2次预热器堵料,说明在工艺操作及岗位责任心上还存在必定的问题。对出现的异样状况判断不够正确,反响不实时。3、窑门罩浇注料零落,主要原由是在春天检修对浇注料的使用寿命没有做到很好的展望,而且办理时不完全。4、头火灭,是历年来工艺上的初次,因为一段油压过高,操作员在没有分析清楚原由时就大幅度提篦速,以致一段料层过薄,大批凉风入窑,使烧成带温度急剧降落,头煤焚烧不充分,使生料大批涌入烧成带,进一步使头火熄灭,而没有实时发现,窑内及篦冷机进入大批生料,造成再次点火升温时间过长。五、对不足之处下一步应采纳的举措1、增强对检修质量的监察与查收,对耐火资料的查验。2、提升自己自己的业务水平,平常多累积经验,增强对数据的剖析。3、对窑操作员的业务水平要增强培训,提升操作员的判断剖析能力,及对问题的反应速度。4、增强工艺系统的专业巡检。3/55、提升操作员对现场的熟习程度。六、2009年工艺估计存在的问题1、因为分线,新操作员的操作水平有待提升。剖析、办理问题的能力欠缺。2、窑内镁铬砖的状态不够理想,一定增强对系统的操作,要求操作稳固,原、燃资料增强均化,减少各样颠簸,提升设施运行率,实时调理喷煤管,使系统稳固生产。3、窑操作员的车间调动作用没有获得有效的发挥,在2009年要提升此方面的能力。4、操作员的责任心有待提升。5、预热器旋风筒顶棚及锥体浇注料估计需部分改换。6、分解炉内耐火资料估计需部分改换。六、2009年工作要点1.稳固窑的热工制度,随时掌握筒体的温度、熟料的颜色、结粒、黄心等状况,实时和中控联系,采纳相应的举措,提超出窑熟料质量与台时产量,常常组织相关操作员的会议,进行议论,一致思路。2.依据煤粉的实质状况,调整好喷煤管的地点及内外风的比率,使系统热工制度稳固,提升f-cao的合格率与三天强度。3.实时掌握生料的配比,勤察看三个率值的变化,随时和质检部联系。为窑系统的煅烧创建有益的条件。4.勤到现场察看物料的结粒、颜色、飞沙等状况,按期作五级分解率。为窑煅烧供给依照。5.努力提升磨机台时产量,降低电耗。进一步探索好研磨体级配和球耗,按期增补研磨体。并按期做循环负荷率,为原料磨的操作与调整供给依照。4/56.按期对系统进行检查,特别是预热器与篦冷机的漏风状况,实时发现,予以封堵,减少热损失、防备篦冷机长雪人。7.随时掌握出窑熟猜中有害成分含量,发现异样实时和质检部门联系,防备烟室、分解炉缩口结皮,影响熟料产、质量。8.对中控操作员进行工艺培训,提升操作水平。9.增强对中控工段的管理,增强劳动纪律及操作纪律。10、组织好春秋两季的检修
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