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文档简介
1、VF-9/7-KB型空气压缩机岗位操作规程1 上岗操作基本要求上岗操作基本要求如下 (1)持证上岗,经三级安全教育考试合格。(2)劳保用品穿戴齐全、规范。(3)严格执行交接班制度并做记录。(4)不准酒后上岗和班中饮酒。(5)不准疲劳上岗,工作过程要集中精力。(6)本岗位操作至少需要两人。2 岗位操作程序5.1 开车前的检查与准备(1)检查机器各部是否完好,各部螺丝有无松动。(2)检查油位、油路是否正常,油质是否合格。(3)检查仪表指示是否正常,保护装置是否良好。(4)检查中间冷却器是否完好。(5)检查开关是否完好,防爆装置是否失效。(6)盘车是否灵活,有无卡阻现象5.2 启动合上开关把手,按下
2、启动按钮,电机逐渐达到正常转速。5.3 运行及检查(1)观察电动机转向是否与旋向标牌一致,油压是否在规定范围内,声音是否正常,仪表指示是否正确,有无漏气、漏油现象。(2)注意检查电动机及机械部分的响声、振动情况,发现不正常现象应立即停车检查。(3)注意检查各仪表指示,油压表、压力表、温度计等是否正常,正常情况下一级缸压力为0. 16 -0. 2MPa,二级缸压力不超过0.75MPa,油压应在0. 10. 3MPa之间。(4)轴承温度不超过75C,排气温度不超过160C,曲轴箱油温不超过60C,电动机温度不超过允许值。(5)润滑油不得中断或不足,中间冷却器散热应良好。(6)中间冷却器、储气罐中的
3、存油、存水每班至少要排放一次。(7)经常检查机器各部有无漏气、漏油现象。(8)运行中如发现以下情况应停机处理:1)安全保护装置自动动作,引起停车;2)某部位温度超限;3)突然发生机械振动、有异响;4)电动机有异常声音或异常气味;5)压风机严重漏气、漏油;6)润滑油中断或压力不足;7)其他紧急故障。(9)禁止在下列情况下运行设备: 1)安全保护装置失灵;2)设备有故障或故障未处理完毕。5.4 停车(1)正常停车:1)按下停止按钮,空压机停止运转;2)放空储气罐,然后切断电源(将开关把手打在零位并闭锁)。(2)紧急停车:1)启动时油压表不显示压力,正常运转时油压不能稳定在0. 10. 3MPa之间
4、,油温超过60C;2)曲轴箱、汽缸、汽缸头内或其他部位有异常响声;3)气压自动调节系统失灵;4)安全阀失灵;5)电机电流或温升超过允许值;6)连接松动、漏气、漏油口。3 交接班当面交接班,交接班时进行检查、清理现场,保持现场整洁;公用工具要清洗于净如数交接;整理记录,填写交接班记录,要将本班存在的安全隐患如实地填写到交接班记录中,包括隐患部位、发现隐患的时间等。4 操作注惫事项操作注意事项如下:(1)空压机属于高压、易燃易爆设备,应加强防范意识,严禁烟火。(2)严禁无关人员进人空压机房,外来人员进人空压机房必须登记和他人陪同。(3)安全阀按规定进行检验。(4)管道、阀门等受压部件检修后应用肥皂
5、水进行密封检验,合格后方可投人运行。5 典型事故案例(1)事故经过:2002年11月,某公司空分0号SL空压机组B段冷却器发生燃爆事故,机组型号为5 L-16/50。事故未造成大损失,但很典型。1)岗位操作过程。当班操作人员在空分岗位控制室突然听到现场。号空压机有很大的排气声,认为是安全阀动作,当即冲至现场寻找故障点,发现I, B段冷却水出口阀有大量气体排出,且B段冷却器气体进口处及测温点处烧红。操作人员立即紧急停车,关闭纯化器进气阀,打开111段放空阀,并开动1号机组保证生产。与此同时,操作人员打开洗手池水龙头,发现无水,并有大量气体喷出,怀疑外部已停冷却水。经查,外部并未停水。机组停车泄压
6、后,l段放空管口处还有大量的冷却水排出,证实外部的确未停水。关闭0号空压机R段冷却器进水阀及机台进水总阀。半小时后恢复空分运行。从当天的岗位运行记录看,设备运行的各项指标未见异常。2)空压机及B段冷却器解体检查情况: 冷却器芯子处有大量的油污和积炭;冷却器壳体压缩空气进口管处有大片烧红的痕迹;冷却器壳体和导流罩内壁严重积炭,用榔头敲击导流罩外壁,有大量的块状积炭脱落;冷却器芯子靠进气f1处有4根约20em长的铜列管被熔化(紫铜的熔点为1083 ),另5根铜列管有不同程度的挤扁弯曲变形;空压机n1段气流通道内壁也有不同程度的积炭现象;打开空压机n1段阀盖,有大量冷却水溢出。3)润滑油消耗情况。该
7、机组注油器采用13号空压机油,曲轴箱采用N68机械油,与其他机组相比油耗明显增加。4)环境空气污染情况。据分析,空气环境中含有微量乙炔。5)积炭成分分析。除含有碳之外,积炭中还含有较多的铜和其他杂质。6)冷却器制造质量情况。该冷却器属压力容器,1997年随机购进。最高工作温度:180;最高工作压力:壳1. 47MPa,管0. 9MPa;介质:空气、水;主体材质:16MnR,符合压力容器制造规范。(2)事故原因:据现场勘察并结合有关资料和案例分析,造成此次事故的主要原因为操作、维护不规范,包括不在规定工况下运行、未按规定周期排放油水、排放油水方法不当、润滑油过量等,详细情况如下:1)该机组长期在
8、高温下违规运行,造成B段积炭严重,冷却效果下降。该空压机组B段冷却器运行温度长期超过规定范围,运行温度一直保持在150160而规定的运行温度为125135,当空压机排气温度达340以上时便产生积炭。在高温高压下,润滑油氧化、热分解和蒸发,产生了以低分子碳氢化合物为主的可燃性油气,在触及灼热的积炭后发生爆燃。2)违规加大润滑油量,未按规定周期和正确方法排放油水,加剧了积炭沉积。从0号空压机润滑记录统计知:曲轴箱所用N68机械油消耗高,经调查并无外泄,说明过量使用润滑油;而排放油水方法不对,排放周期超过规定时间,使多余的润滑油被带进压缩空气中,进人R段冷却器形成积炭,而积炭又造成冷却不良,活塞铜金
9、属磨损加剧。高温铜金属微粒遇到润滑油氧化、热分解而生成的乙炔时,在机械微粒的冲击下产生爆燃。3)环境空气含有的微量乙炔被吸人机组中,高温铜金属粒子与乙炔生成乙炔铜,乙炔铜极不稳定,也会发生燃烧爆炸。综上所述,多种因素导致n段冷却器爆燃,放出大量的热,继而使铜管局部熔化,造成气路与水路相通,高压气体(气体走壳程,B段正常排气压力为1. 001. 35MPa)顺着冷却水通道大量排出,阻断了冷却水路,造成恶性循环,酿成这起事故。但根本原因还在于积炭和高油耗。(3)防范措施:1)加强对职工的岗位技能培训,严格执行操作规程,加大B段冷却器冷却水量,使其在规定温度工况下运行;调节润滑油注人量使其符合规定;加强操作巡回检查,使用正确方法、定时排放油水,防止油污
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