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文档简介

1、设备大修、技改回顾及工作总结设备大修、技改回顾及工作总结根据集团对应城公司二五年大修、技改工作安排,应城公司年初成立了大修、技改专班,深入车间,调查摸底,初步收集了大修、技改项目,在反复协商,请示汇报的基础上,于 xx 年四月三十一日拟定了大修、技改项目,并经总经理批准。集团于二月四日和六月二日三次发文,对应城公司四项技改项目 ( 总费用 150 万元 ) 、及公司内定的大修、技改项目 ( 总费用 263.66+140 万元 ) 的请示进行了批复。根据批准的项目,技术设备处迅速对项目进行的, 并提出了材料计划报供应处, 第一批材料于五月二十八日回厂。整个大修、 技改工程分三阶段,第一阶段对制盐

2、二车间六个大项的设备进行了预制。 在设备制作过程中, 技术设备处始终有人现场监督,督促制作、 焊接人员按规定要求进行施工,保证了设备的制作质量, 同时在材料的使用方面, 督促制作人员尽力提高材料的利用率,减少材料的浪费,如罐顶的制作,在整体拼装到位后,将切割下的材料连接至所缺部分。随后,第三阶段材料陆续回厂,设备的制作也随即展开。 7 月 12 日,第一阶段大修、技改工作开始。维修车间分三班同时施工, 集中主要力量对蒸发罐罐及二次蒸汽管的安装进行重点突破, 13 日拆下旧罐及二次蒸汽管,修齐割缝,并用 50T 吊车吊装新罐顶到位, 点焊、加固,15 日,120T 吊车吊二次蒸汽管,下午 19:

3、20 全部到位,16 日,根据焊接工作量十分艰巨的实际问题,外请焊工 10 人,加班抢焊,于 18 日全部焊接完毕。与此同时,洗盐槽、闪发桶的安装也相继展开,车间内自主检修项目亦紧张进行,所有项目全部于 19 日晚完工。20 日早,开始对整个系统进行漫罐试压、酸洗、补漏、清理现场垃圾, 21 日早 6:00 由制盐一车间倒换到二车间开车。由于 1#锅炉的进度和质保原因,于 21 日早 4:30 开始烘炉,22 日早 8:00 完毕并开炉,整个阶段工期 10 天,其中制盐系统仅 7 天,比原计划提前 2 天。 8 月 1 日,第二阶段大修、技改工作开始进行,由于制盐三车间和热电二车间的客观原因,

4、 只对热电动力系统的部分水冷壁管更换, 炉墙部分砌筑和返料器进行修理, 制盐三车间未列大修、技改项目,只是根据制盐系统状况更换了部分卤水管道,效加热室上锥,效盐脚下部,效循环管出口喇叭段,运转设备进行了配件更换,整个工期 11 天,其中制盐工期 7 天,完工后于 8月 11 日 9:00 开车。第三阶段大修、技改工作主要集中在制盐一车间,其中在 8 月 23 日接到食用盐生产许可证验收通知, 于 28 日决定对与盐接触的设备和管道进行更换,这样,增加了6 个项目,即浮洗器(2 台) 、喂料槽 (2 台) 、干燥床床层以上、贮盐斗、离心机下盐斗管道及部分盐浆管道,全部更换为耐腐蚀的不锈钢或纳米材

5、料。9 月2 日回增加部分项目的材料后, 开始制作浮洗器和喂料槽。 9 月 12 日大修、技改工作正式打响,由于工作量和时间的紧迫性, 将盐脚安装、主蒸汽管的更换外包, 以减轻人员不足的工作压力。 经过全部参战人员的精心施工, 于 9 月 20 日全部完工,其中制盐部分 9 月 20 日完工并进行进水试压, 21 日补漏,中午制盐一车间开车 ( 同时二车间放水涮罐 ) ,下午 4:00 回离心机下料斗,连夜安装投入使用。回顾三个阶段的大修、技改工程,其特点是任务重、时间跨度长,全体参战人员均付出了巨大精力。尤其是第一阶段,气温高达 38,长时间在太阳底下曝晒,连走路都困难,有的人闹肚子,还有的

6、人出现了中暑的征兆,但他们仍然坚守岗位,忘我工作,为大修、技改工作的完成作出了巨大贡献。在大修准备阶段,技术设备处拿出了七张施工图纸,对集团的盐脚设计图多次与总部联系,商讨技术问题,如材质问题,在 6 月 14 日寄来的图纸中,外壳材质为 Q235/316L 复合板,由于复合板材料订货周期较长 (45 天以上 ) ,制作要求时间也要 30 天以上,不能满足计划安装时间,经请示集团同意用 316L 板,从而加快了材料购置速度,保证了设备的制作时间;在盐脚设计尺寸上,由于设计的长度比原盐脚长度长 300-580mm,使排污管无法在排盐平台上安装,多次请示后,集团未批准将长度缩短, 从而将排污管安装

7、至排盐平台下面,致使管道安装不尽合理, 在某种程度上,对排锅巴有一定影响。待新平台浇筑成功后,再作更改,最大限度满足排锅巴要求,在加料管上,设计图上的、效分别为 108、133,偏大,而、效由于是转料的较后位置,加上 1#旋流器的顶流液的回入,加卤量较、较小得多,如以控制阀门的开启度,势必影响管道的畅通,因而,技术设备处经过论证,将、效加料环管更改为89 管道,一是减少了制作难度,二是节约了材料,三是有利于操作。对浮洗器的更新,原设备的尺寸偏小(分别为 1200、1380,高为 10m),洗盐时间偏短,特别是在扩能后,明显不利于盐质的稳定,因此,技术设备处反复研究、设计,将其直径增大为 150

8、0/ 2200,从而增加了容积,延长了洗盐时间,加大了介质的处理量,对提高盐质十分有利。对干燥床,由于食用盐许可证的要求,材质必须是不锈钢,原打算以 8 碳钢板作基材,内衬 2 不锈钢,由于基材和内衬的先后施工,相当于制作二台干燥床,不能在计划时间内完成施工,技术设备处与维修车间协商并经刘总批准,改为 4 不锈钢制作安装,从而缩短了工期,保证了施工在要求的时间内完成, 而费用与原方案基本一样。在管道安装方面, 技术设备处始终要求施工人员施工路线的美观,讲求垂直、水平、直线,杜绝倾斜、交叉,彻底改变了管道蜘蛛网状的现象。对于在生产期间可以施工的项目, 维修车间也加班加点预制与施工,如一车间沉盐器

9、,原佐宝公司有一台 4500 的蒸发罐且内衬,经过修补,内衬组装,于 6 月 4 日投入使用,如当初不使用带内衬的沉盐器, 可能会影响食用盐许可证的验收。 又如一车间的冷水管进口管,原为 426 管,通过二车间热水管改造成功的经验,将其改为 529 管道,减小了管道的阻力,增加了泵的出力,该工程于 7 月 1 日投入使用,也取得了较好的效果。关于锅炉大修部分解决的主要问题第一、第三阶段大修分别维修了 1#、2#锅炉。 1#锅炉检修主要解决了二级过热器爆管, 过热器减温水蛇形管漏水, 卫燃带脱落和斜炉顶漏灰问题。 2#锅炉检修解决炉膛下集箱和燃烧器处漏风冒火问题,解决燃烧器内粉管穿孔造成煤粉流速

10、变化,减缓了此处结焦,提高了球磨机的制粉能力, 降低了送往制盐的蒸汽压力损失。1#炉主要检查、检修内容:更换了二级过热器,其第2 排至第7 排管(过热器出口集箱端) 加长,从集箱根部更换,用热317 焊条电焊,其余管头采用亚弧焊焊接。 原二级过热器爆管, 其处理措施之一是封堵集箱管头,但废置在过热器烟巷里管子被迅速氧化变形, 使此处其它管子排列不规则,间距大的形成烟气走廊,从而使管子过热漏气,恶性循环。通过更换二级过热器, 使烟气在过热器各处流速相同,解决了过热器局部爆管的问题。减温器集箱弯曲,经测量上母线,发现两端高,中间低,相差 40mm。这次检修还更换了左右两组减温器蛇形管。斜炉顶烧穿漏

11、灰,拆除斜炉顶砼,发现其挂钩全部被氧化, 大部分断裂,斜炉顶钢梁变形,左上角被烧坏,用 12#槽钢修复。铺底模装新挂钩,因斜炉顶槽钢架不在一个平面, 造成挂钩底部距模板距离不一致, 为了保证砼质量, 又将较长的挂钩取出换上短挂钩, 从而保证挂钩距木模 50mm的距离。为了保证新浇砼与汽包下原砼连接质量,施工人员在炉膛里面搭脚手架, 在锅筒下部清除没有连接好的新旧接头, 焊接连接钢筋,重新浇捣接缝。 检查发现水冷壁管变形,右侧墙中上部与水冷壁间无间隙,前墙上部也与水冷壁无间隙。拆除锅筒内加药管、排污管和两端共 7 只旋风分离器, 由孝感锅检所进行探伤, 通过检验判定该炉合格。更换水处理盐计量箱及

12、其配套的阀门管道和流量计,更换交换器中排滤网, 2#交换器换新树脂, 两台交换器共用 6 吨浓度为 30%盐酸浸泡,通过盐酸处理,使交换器周期制水能力达到1400吨。用蒸汽烘炉,烘炉后期炉膛中上部达到110,在此温度下稳定4 小时。 2#炉主要检测、检修内容:更换已烧坏的2#、3#、4#燃烧器一次风道,这次检修割开燃烧器发现一次风道前端与喷嘴连接处严重磨损,且把外层钢板磨穿, 4#最严重, 2#次之,3#磨损轻些。风道前端钢板磨穿导致煤粉在此处流线弯曲变形,行程加大,动能消耗大,速度下降,增大了喷嘴处结焦的机率。 此次检修更换了已磨穿或磨薄的钢板,减轻了此处的结焦。另外还更换了燃烧器处的1#至

13、 4#三次风管弯头。炉膛两侧滑块全部脱落,两侧集箱处漏火严重,前后滑块侵蚀剥落达 150mm,第一层耐热钢筋被烧损。出渣口耐火砖前墙从平面上看呈凸形,其弓高 300mm。这次检修将前后左右滑块全部拆除,重浇高铝耐火砼, 将出渣口处前后耐火砖墙拆除重砌, 解决了炉膛下部密封问题。后墙水冷壁挂钩烧损,不能固定水冷壁管,水冷壁管向里凸 350mm。省煤器上部左侧墙有高 10mm、长 2000mm裂缝,这次检修通过在内侧用细颗粒浇注料填塞,并将该处人孔用1/2 砖墙封堵,解决了此处冒火问题。送风机改用轴承箱支承。球磨机更换衬板,选出直径小于 25mm的钢球,添加新钢球,使球磨机制粉能力增强。分别换 2

14、 台机械过滤器排水管滤网,清洗石英砂,更换部分石英砂。挖补细粉分离器蜗壳,将送制盐蒸汽管更换为直径 42611mm管子,减小蒸汽流速,提高供汽压力。 3#炉主要检测、检修内容:砌筑燃烧室,原运行的燃烧室是 xx 年 3 月砌筑的,受运行冲刷和水淋急冷,燃烧室耐磨砖磨蚀 120mm,且变形严重,前后墙向里凸 240mm。这次检修将燃烧室拆除重砌, 其中上部加一道拉结钢筋, 更换了给煤管和二次风管,重浇返料器出料口;更换燃烧室风帽 90 只,更换 DN1505 排渣管口;更换34 根水冷壁管,主要是换密相区后墙和右墙管子,该处管子正面均匀磨损,背火面局部磨损呈勾槽状。更换 8 根左侧顶棚管,其迎烟

15、气面均匀磨损, 磨损段长 1000mm,其厚度只有 1.7mm,用锤击呈明显凹坑,且声音沉闷。烟窗管防磨瓦横向断裂,裂缝宽10mm,但裂缝处钢管本体未见磨损,烟窗口左右下角防磨瓦有磨损。烟窗管拉钩高温氧化脱落, 前墙管子拉钩头部被拉直, 未起固定管子作用,管子向里弯曲;堵塞炉膛四周砖墙裂缝,炉膛后墙正中间有一条自标高 9.05m 至 4.80m 竖缝,缝宽 30mm,标高 6.0m 处向外冒火,烧热钢梁后墙左边还有一条自标高9.0m 至 6.0m 竖缝,缝宽 20mm,处理此二条缝是将该处水冷壁割出拉开,用耐磨可塑料堵塞压实。 炉膛前墙、左右墙裂缝也用耐磨可塑料处理;更换旋风筒上顶板,旋风筒顶板破裂,其裂纹呈网状, 运行后期完全由耐热钢筋吊拉住而未塌落。此次将其拆除重新浇注, 增设吊钩数量, 其间距为 600600mm,钢筋间距由 200200mm改为 120120mm,材质由原 1Cr18Ni9Ti 改为 2Cr25Ni20,增设纵横二条膨胀缝, 顶板在旋风筒中心处留有DN150观察处理孔;处理旋风分离器,两旋风分离器进口内隔墙扭曲,其前端磨损 120mm,后端与弧形砖联接处磨穿,拆除部分重砌。左旋风筒筒体有一个 230120mm孔洞。旋风筒内 1800mm直段、大锥、1000mm直段、小锥和顶板裂缝均用浇注料堵塞。喉管变

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