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文档简介
1、 关于南京N12-38汽轮发电机振动大检修总结某公司使用汽轮发电机是京汽轮机公司(集团)生产的型号为N123.8/395型、中压、单缸、冲动、凝汽式汽轮机;该套设备2011年生产、2012年初到货,2013年初安装,2014年1月23日第一次开机冲转至满速3000转;2014年11月23日汽轮发电机启机、并网;2015年11月性能测试;2015年12月5日业主检修人员小修、复测中心等;12月12日中午启机因振动问题13日下午停机。从该机运行原始数据、安装数据、检修数据及历史振动数据分析;初步判断为基础下沉、轴瓦紧力不足等原因;依据现实际情况,建议进行轴瓦及中心等重新检查检修。按业主联系单要求,
2、*月*日我司检修专业工程师及检修人员到现场进行全面检查,确定检修方案,并做汽轮机检修前准备工作,15日下式开工,19日完工并启;本次检修主要完成以下工作:1、转子串动量(推力瓦间隙)数据(注:表中左、右侧指站在机头面向机尾及发电机的左、右侧,单位:um)左侧右侧座轴轴座两表读数差差838388座与轴差值3030推力间隙30(安装数据为40)标准值30402、本次检修后轴承各项数据记录:(单位:mm)i承一轴一-目一项-A766e/|#A72/lA72/lA702/l44油隙顶部油隙52a7ao3a62ao3a62ao3a62aA7/|值量测33a92a3a33aA77/|值量测63a63a诵后
3、”修.匚./|O5oa2a2aaOaoa5ao2a面!)VT亠冃肠修亡/IXa诵后”修.匚./|1xaoo1xa面t)賊修匕fvoa5o12aa32a2ao2a侧面油82a32a前侧左3a52a44a83a53a后侧左3a52a83a4ao3a隙右侧前0.250.30.400.40.40右侧后0.250.30.400.380.35球面紧力标准0.020.040.020.040.020.040.020.04测量值(12.11)0.02-0.020.040.020.020.05测量值(12.17)0.03750.02750.010.0375瓦枕中分面垫片(12.11)0.1500.20.15瓦枕中
4、分面垫片(12.17)0.150.150.200.25瓦枕中分面垫片(修前)左0.2右0.250.2左0.3右0.2瓦枕与轴承大盖紧力标准0.020.040.020.040.020.040.020.04测量值(12.11)0.020.03-0.03+0.030.020.07测量值(12.17)0.050.070.0550.074顶部垫铁垫片(12.11)1.56+0.05(增0.05)2.88+0.2+0.1(增0.1)1.47+0.2+0.1+0.05(减0.15)1.47+0.5+0.5+0.2(增加0.2)顶部垫铁垫片(12.17)1.56+0.20+0.10+0.102.88+0.2+
5、0.1+0.11.47+0.2+0.1+0.05+0.11.47+0.5+0.5+0.2+0.12.512月16日修3#下瓦球面后第一次中心测量值47右侧(炉侧)8.512月16日修3#瓦下瓦球面后第二次中心112月17日4#瓦座左右调整后第一次测值2.757右侧(炉侧)1.2512月17日4#瓦座左右再次调整后中心最终值说明:、合格值:圆周偏差才0.04,左右张口偏差才0.02,上张口才0.02,下张口偏差不允许;、表座架于联轴器汽轮机端齿轮,表针指向发电机;、修前发电机端低0.27,下开口7,发电机转子朝左侧偏移4,右开口1;经计算,3#瓦底+0.25、左+0.13、右+0.044,4#瓦
6、底0.42,左0.05,右0.30,修后下开口0.75,发电机高5,发电机朝右1,右开口4;、12月17日调整后中心数据:上开口0.75,左开口0.5,外圆发电机往左2.75,发电机低1.25;4、转子扬度测量记录:(单位mm/m)安装数据:1#瓦前扬88、2#瓦后扬5;本次检修后数据如下:(1).12月11日:1#瓦前扬90.5、2#瓦前扬12.5、3#瓦(修前前扬5.5)后扬2.25、4#瓦后扬50.5;(2).12月15日:1#瓦前扬86.5、2#瓦前扬14.25、3#瓦前扬8、12(10.25)、4#瓦后扬53.5;5、轴向位移测点与齿轮盘距离的数据记录:(单位mm)定位于零点(正推瓦
7、接触推力盘时)通道A(位于下部)1.8;通道B(位于上部)1.85;6、本次检修前与检修后外观检查及数据对比记录:、推力间隙0.3在合格值的下值,安装数据为0.4,检查后未发现推力瓦乌金磨损与异常,分析有可能是测量方法问题,安装时有可能未扣除座的移动值,若此次测量未扣除推力间隙为0.38;、检查1#4#瓦上瓦均有不同程度碰磨,且不是连续性的接触,碰磨面较为粗糙,应该是轴振引起的间歇性干磨;2#瓦顶底与顶部有被较硬杂质磨损的较深沟痕,应为杂质刮磨;2#、3#下瓦在轴向位置发生接触面偏斜,应为球面瓦无法自动就中引起;2#、3#下瓦在60接触角接触面均在靠发电机的后端,接触面约6070%。、前轴承推
8、力轴承两侧挡油环(图号Z005.08.04.07、Z005.08.04.08)(软性材质)有较明显磨损痕迹;应该是轴振引起的间歇性干磨。、轴瓦中分面、球面、瓦枕垫片安装与现在有较大差别(详见轴承记录表),综合:1#瓦轴瓦与球面所垫与安装差别不大,瓦枕少垫0.0775,相对紧力比原来增加0.0775;2#瓦安装数值轴瓦高0.05,相对顶隙整体加大至少0.1,现测量球面高0.05,顶隙比原安装减少0.1;球面紧力比安装相对增加0.1;3#瓦原安装数据球面与轴瓦平面无差别,现测量轴瓦低0.2;相对顶隙现顶隙比原减小0.175;球面相对紧力比安装少0.225。、修前中心复测,下开口与上下外圆超标,下开
9、口0.07,发电机低0.27。、轴颈扬度与安装数据对比,1#轴承安装时前扬88,现90.5,2#轴承安装时后扬5,现前扬12.5(安装数据没有发电机转子扬度记录),分析是2#瓦或轴承座下沉,初步分析为基础下沉(沉降量按丝计,较难以于沉降观测)。、第二次检修发现2#、3#下瓦球面底部无接触点,尤其是3#瓦架空间隙约有0.05mm,只有侧面接触约25%,后经硬质合金旋转锉及手工锉刀修磨达到接触点70%以上。、第二次检修放大了顶部油隙,原厂家1#、2#、3#瓦按椭圆瓦间隙要求顶隙,现按圆筒瓦调整。1#瓦大盖紧力比原来相对增加了0.35mm;同样,紧力也按经验值,非厂家提供要求,厂家要求紧力0.020
10、.04,实际球面按00.04,大盖紧力要求0.020.04,实际按0.050.15;轴承盖紧力1#瓦垫片相比增加0.35,2#4#相比各增加0.10mm。、第二次检修测量各瓦面顶隙、紧力测量方法与第一次不同,第一次检修按中分面垫标准钢垫顶部油隙、球面、垫铁等处压铅丝的方法,此法可以一定程度上消除螺栓对紧不均匀照成的误差。第二次检修中分面及各间隙、紧力处都有压铅丝的方法,求平均值差值,得出间隙与紧力,这种方法的缺点是紧螺栓不均匀会照成误差。、改变了衬套中分面垫片方式,原中分面垫0.05mm铜垫片,因衬套中分面为轴瓦进油口,中间部份无结合面,垫片容易冲破,2#瓦就出现0.05mm被冲破铜片掉入瓦块
11、中的问题,改用全不锈钢垫或铜垫分四块分别垫于四个角。(11)、从中心测量数据来看,12月16日外圆表数据值误差较大,应该与架表方式及联轴器螺杆憋劲有关;12月17日调整后数据测量可靠。7、后汽缸导板纵向键测量月记录标准值b=0.5测量值b左0.5(有一点0.4)、b右0.5。8、调节汽门提升阀调整间隙测量记录调门全关状态上升S1=0.500.55mm油动机上部套筒杆牙数14。9、励磁机左右空气间隙记录原左2.85右1.45,调整后左右约2.15。10、本次检修后振动数据测试及记录:2015年12月19日机组启动升速至额定转速、带负荷振动参数记录序号转速r/min)/负荷(kw)轴承振动国标50
12、um/7.1mm/s备注1#2#3#4#丄丄丄丄1500um2324541110121200um74374211233000um3114212154125713713mm/s3.50.92.42.10.64.52.80.91.71.12.741.2MWum3521212274125719122753.5MWum35121823838211620134065.0MWum38917236右46左512212191144mm/s4.41.62.32.40.4右4.8左5.22.41.83.12.68.87.8MWum361914255右42左462411211144mm/s4.22.22.32.70
13、.5右5.0左5.62.72.23.42.29.9注:过临界时,#1瓦最大振动27um(降速时#1最大振动39um)2015年12月22日小修56小时后,振动参数记录:序号转速r/min)/负荷kw)轴承振动(主隸参数:390C、3.87MPa-0.093Mpa上缸286C下缸262C)国标50um/7.1mm/s备注1#2#3#4#丄丄丄丄19.1MWum35188231046388151021mm/s3.92.21.12.01.25.54.11.22.21.14.52015年12月23日小修72小时后,振动参数记录序号转速(r/min)/负荷kw)轴承振动(主隸参数:87C、3.87MPa-0.0925Mpa上缸292C下缸264C)轴承温度1#69、2#63.7、3#63.7、4356.2国标50um/7.1mm/s备注1#2#3#4#丄丄丄丄18.5MWum32
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