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文档简介

1、深化“一优三减”推进“四化”建设努力实现鹤煤公司安全高质量发展全省煤矿“一优三减”“四化”建设及“三化一工程”工作推进会经验交流材料河南能源鹤煤公司(2019年11月)尊敬的严局长、各位领导,同志们:大家下午好!近年来,根据河南煤监局、省工信厅关于深化全省煤矿“一优三减”及“四化”建设有关要求,按照河南能源总体工作部署,鹤煤公司扎实推进矿井“一优三减”及“四化”建设,取得了良好成效,思想观念持续转变、支护质量稳步提高、安全条件不断改善、经济效益明显提升。这期间,河南煤监局、省工信厅、豫北分局领导多次深入矿井,进行现场指导,使我们坚定了信心,拓宽了思路,明确了方向。借此机会,我代表鹤煤公司,向各

2、位领导表示衷心的感谢!下面,根据会议安排,我简要介绍鹤煤公司在矿井“一优三减”及“四化”建设方面的一些做法,与大家作以下交流。一、切实转变思想观念,坚定走安全高质量发展之路鹤煤公司在省内现有5对生产矿井,核定能力556万吨,均建于上世纪50年代,都是煤与瓦斯突由矿井,主采的山西组二i煤层瓦斯灾害严重,最大瓦斯含量14.2520.6m3/t,瓦斯压力0.652.13MPa。井田内断层、褶曲发育,采区内中小断层发育,煤层赋存不稳定,透气性差,瓦斯治理难度大。这些矿井过去多为3-4个工作面回采,工作面宽度在70m-120m之间、走向长度在300m-500m之间,搬家倒面频繁,综采支架工作阻力低、架型

3、小;掘进面个数多,掘进速度慢,三矿、中泰、六矿等矿井煤岩巷队伍达18个之多;辅助运输达10余个转载点、人工长距离运料情况普遍存在,生产系统复杂、采掘接替紧张、安全管理环节多的低效生产模式制约着鹤煤安全高效发展。为彻底扭转系统复杂、装备落后、工效低下、灾害严重的被动局面,在河南煤监局、省工信厅、豫北分局领导多次指导帮助下,我们进一步解放思想,严格落实国家及我省关于深化“一优三减”“四化”建设改革的一系列制度规定,以超前瓦斯治理和系统优化升级为突破,依靠科技攻关和科技进步,加快推进“一优三减”及“四化”建设步伐。一是优化布局,简化矿井生产系统,逐步实现矿井“一井一面”生产模式。二是优化采区和工作面

4、巷道布置方式,减少巷道、简少环节。三是加快综采工作面装备升级改造,逐步完善工作面及采区配套运输设施,提高工作面单产能力。四是进一步强化矿井开拓及岩巷掘进工作,为区域瓦斯治理争取空间和时间;规范瓦斯治理方式,加大瓦斯治理力度,逐步形成“一回采、一治理”模式,破解瓦斯制约产能释放的瓶颈,实现抽掘采平衡。五是走产、学、研相结合之路,积极引进新技术、新工艺,加快掘进速度,提高单产单进,缓解采掘接替紧张局面,为企业安全高质量发展奠定坚实基础。二、持续深化“一优三减”,筑牢安全高质量发展根基(一)实施生产系统优化。一方面,从减水平、减采区、减头面入手,消灭了三个水平同时生产的情况,本部矿井均做到了至多两个

5、水平同时生产。2015年至今,先后封闭生产采区8个,减少采煤队6个,封闭报废巷道3万多米,完成系统优化项目100余项。另一方面,从优化设计入手,努力布置长走向、大斜长工作面,将能合并的采区及时合并,基本实现一井一面生产,已完成三矿4204、六矿3002和九矿3103等9个大型工作面的优化设计,工作面储量均在100万吨以上,极大的降低了矿井的万吨掘进率,生产费用明显减少。如:过去六矿回采工作面个数多达6个、回采费用为4.19亿元,实现“一井一面”生产模式后,工作面回采费用为1.2亿元,每年可节约回采成本2.8亿元以上。(二)深化煤巷支护改革。2018年,鹤煤公司开始进行全煤锚网支护试验,分批组织

6、人员到先进单位学习全煤锚网支护技术,并邀请锚网支护专家进行专业知识讲座,研究确定了鹤壁矿区的全煤锚网支护方案,坚定了推广全煤锚网支护技术信心,实现全煤锚网支护零的突破,掘进速度最高达到每月147nl通过以点带面,逐步全面推广使用煤巷锚网支护技术。截止目前,共有20个煤巷工作面采用了锚网支护,施工全煤锚网支护巷道6500m。(三)优化生产组织管理。一是坚持正规循环作业,推行岗位标准化作业流程,持续优化调整设备检修、巷道修复、物料运输等作业时间,避免在同一工作地点安排检修班与生产班平行或交叉作业,避免在同一作业区域安排多个单位、多头指挥混岗作业。二是灵活采用“三八制”“四六制”“二九一六制”等劳动

7、组织方式,进一步增加生产时间,提高生产效率。三是推行专业队伍集约化,组织成立专业打钻注浆队、抽采队和工作面安装拆除专业队,根据各矿井需求调配队伍及施工人员,提高生产组织效率。(四)强化灾害超前治理。坚持先治灾、后生产,不与灾害“拼刺刀”,持续完善瓦斯综合治理技术体系,采用“穿层钻孔+水力冲孔卸压增透”技术作为煤巷条带和回采区域的防突措施,工作面上、下顺槽顺层钻孔预抽回采区域作为辅助措施;顶板裂隙高位定向长钻孔、上隅角埋管抽采等作为消除瓦斯超限、提升瓦斯治理效果的措施,不断优化地面、井下立体瓦斯抽采体系,实现分源抽采。通过严格区域瓦斯治理三年规划目标落实,突由矿井开拓、准备、达标、回采煤量稳步提

8、高,逐步实现了抽掘采平衡;瓦斯抽采量和利用量由2013年的6485万m3、1821万哥,提高到目前的9125万哥、3055万哥,分别提高了40.7%和67.76%。三、强力推进“四化”建设,增强安全高质量发展动力(一)实施采煤装备升级。一是持续提高采煤机械化率,鹤煤公司先后研发了ZF5600型和ZF6400型综采设备,在六矿2142工作面首次升级一套ZF6800型综采设备,配套综采机电设备负荷动力中心,实现了采煤工作面供电集中控制。2019年6月底,公司综采设备已全部完成升级,综采机械化达到100%二是先后投用液压支架安装平台和支架回撤机械手6套,综采工作面安装回撤实现机械化,减少用人30%以

9、上,避免人工调向,提高了安全可靠性。三是推广使用ZFT25000型端头支架和液压抬棚支架,解决了综放工作面端头及顺槽超前支护机械化程度低的问题。今年,鹤煤公司研发并配套了ZTC2X4800型超前支护液压支架,并在九矿3204和六矿2142工作面投入使用,工作面端头及顺槽超前支护效果明显改善。四是新开头面全面推广使用无极绳绞车、单轨吊车,提高辅助运输效率。(二)实施巷道快速掘进。一是坚持“大断面、强支护、重装备”的巷道设计、支护、施工理念,进一步提高掘进和回采效率,为快速实现瓦斯超前治理和重型抽采设备的应用提供基本保障。二是努力提升掘进机械化水平,2018年至今先后投入使用岩巷综掘机3台、钻装机

10、组3套、液压钻车机械化作业线1套,计划再新增EBZ-318型综掘机4台EBZ-160型综掘机3台、钻装机组3台,使掘进机械化率由过去的30处高到60额上。三是强力推行岩巷“远距离爆破+综掘机装载”破装工序配合“初喷+锚网索”支护工艺,掘进速度最高达到209nl同时,对岩巷新工艺推行不标准、“假改革”的施工头面一律停产整顿,严厉打击伪劣工程,促进岩巷新工艺实施质量不断提高。四是更新升级施工机具,全面推广使用锚杆钻机,淘汰了传统的风钻机具和普通螺纹钢或圆钢锚杆,不断改善支护面貌、提升支护效果。五是狠抓砂石提升系统改造工作,累计施工提研系统改造工程380m,有8个岩巷掘进工作面实现了皮带运研,极大提

11、高了砂石的运载效率,为岩巷机械化发展、提高掘进效率奠定基础。(三)实施“四化”减人提效。一是通过提高采掘机械化率,减少直接队作业人员,矿井实现两煤巷队、两岩巷队,有效降低了掘进用工。二是依托“智慧能化”建设,进一步减少采掘工作面用人数量,通过综合自动化系统及井上下万兆环网建设,构建远程集中控制及实时监测系统、智能电力监控和智慧选煤厂。三是以自动化建设为依托,实现人员定位系统、原煤计量系统、皮带集控系统、工业视频系统、安全监测等系统的数据信息化和主煤流、供电、排水、压风等自动化运行,井下行人斜巷均安装架空人车并实现无人值守运行,矿灯超市也实现了无人值守。通过实施“四化”建设,鹤煤公司各矿采掘队伍

12、大幅压缩、辅助人员大幅减少,2015年以来,井下区队减少16个,辅助人员减少近3000人,矿井工效由292吨/人提高到535吨/人。(四)实施创新驱动发展。一是积极搭建平台。通过提高创新成果的收购频次和奖励力度,充分调动了广大干部职工的创新积极性和主观能动性,让科技创新成为常态,逐渐形成全员参与创新创效的良好氛围。二是强化科研攻关。围绕瓦斯治理、断层及水害治理、采掘装备智能化、深部巷道支护等重点和难点,坚持走由去、请进来,积极学习外部先进经验和技术,打破制约鹤煤安全高效矿井建设的瓶颈。三是注重管理创新。在降本增效、放权搞活、体制机制建设等方面下功夫,有所创新、有所突破。四是加强人才培养。从体制

13、机制上解决人才流失问题,促使人才接续走向良性循环;广泛开展技能竞赛,打造了一支高素质、高技能职工队伍。通过近几年的探索和实践,鹤煤公司在“一优三减”及“四化”建设方面迈生了坚实步伐,降低了安全管理难度、巩固了安全管理效果,提高了生产效率、增加了经济效益,综采单产由原来的4万吨/月提高至10万吨/月,煤岩巷平均单进由原来的30m左右提高至平均90m以上,矿井实现“一井多面”向“一井一面”关键性转变,回采费用大幅降低,公司由过去的亏损转为近几年的连续盈利。同时,井下作业环境不断改善,职工劳动强度持续降低,职工的幸福感、自信心、凝聚力进一步增强,这都与我们积极推进“一优三减”及“四化”建设密不可分。尽管我们在“一优三减”及“四化”建设工作上取得了一定成效,但在智能化、信息化、双重预防体系建设等方面与国家、我省的要求,以及先进单位相比,还存在不小的差距,尤其是在“精准管控、技术领先”方面还有很多工作要做,在技术创新上仍需寻求突破。下一步

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