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文档简介
1、山西霍州电厂2机振动故 障 治 理 总 结 报 告东南大学火电机组振动国家工程研究中心二00四年九月目 录1、 前言2、 大修前机组振动情况3、 大修中主要工作4、 低压转子平衡块整合方案5、 发电机转子平衡块移重方案6、 大修开机中机组振动治理7、 机组遗留振动问题分析和处理建议1、前言霍州电厂2机系前苏联100MW汽轮发电机组,轴系由高压、低压和发电机转子构成,每个转子由两个轴承支撑。其中4、5轴承共一个轴承座,该轴承座位于低压排汽缸上。该机组轴系布置如图1所示。图1 霍州电厂2机轴系示意图该机组于2004年5月6月大修。受电厂委托,东南大学火电机组振动国家工程研究中心大修前对机组振动进行
2、了全面测试,结合机组大修,制定和实施了故障治理方案。现将机组振动故障治理过程总结出来,供今后工作参考。2、 大修前机组振动情况2机大修前振动问题主要表现在:(1) 发电机转子过临界振动大。在1353rpm时,5、6瓦振动分别为95、125微米;(2) 带负荷运行时,4瓦水平振动5073微米,6瓦瓦振轴向振动6787微米,4、5轴承瓦振轴向振动时有超标;(3) 6瓦轴振严重超标,达到250um;(4) 发电机转子存在比较严重的偏重问题。3、本次大修主要工作(1)2机大修前对机组振动进行全面测试;(2)分析机组振动故障原因,制定机组振动故障治理方案;(3)对发电机转子两端平衡槽内平衡重块移重。发电
3、机转子两端平衡槽内,5、6瓦侧现各有平衡块1010克,为消除过临界振动,还需增加600克左右。为了保证护环安全,同时方便轴系高速动平衡工作,这些重量需要向转子本体移重。(4)为便于轴系高速动平衡时在低压转子上加重,在大修中对低压转子两侧平衡块进行整合。上述工作在机组大修中进行。(5)大修后机组轴系动平衡。大修以后需要对轴系动平衡进行试验调整,对于新出现的问题,要进行试验,找原因、处理。4、2机低压转子平衡块整合方案4.1 低压转子4瓦侧 4瓦侧原始平衡块有5块,分别为:P1325144.6(所占弧度10.6度)P2139203.4(所占弧度4.1度)P3327271(所占弧度10.6度)P41
4、86283(所占弧度6.4度)P5450299(所占弧度12.9度) 原平衡块合计总重量:1427克259 去掉原平衡块,考虑加重弧度,将合成后的平衡块按两块施加:390克253(弧度246259度,中心弧度253度)390克266(弧度259272度,中心弧度266度)4.2 低压转子3瓦侧 3瓦侧原始平衡块有三块,分别为:P133593.2(所占弧度10.6度)P21874144.6(所占弧度58.8度)P3181208.9(所占弧度6.4度) 原平衡块合计总重量:2390克 直接合成后的重量:2162克141 计算合成方案时,考虑第二块平衡块所占弧度太大(平衡块中心弧度144.6度,所占
5、据弧度为115.2度174度),为了准确起见,特将其分解为四块来考虑合成方案:这四块与原有另外两块合成后的等效平衡质量为:2084139,所占据的弧度近似为65.4度,即从106.3度171.7度。 为了考虑加重弧度较长的影响,实际合成方案为:550114.5550130.9550147.2550即去掉原平衡块,从106度172度加重550g4块2200 g。5、 2机发电机转子平衡块整合方案大修解体发现,发电机护环上有平衡块,而风扇上没有平衡块。l 护环平衡槽直径:820 mml 平衡螺钉处直径:(495-50)2890 mml 风扇平衡直径:700 mm原始平衡块分布P51010 g288
6、P61010 g297考虑过临界振动,另加P5200 g288P6200 g288实际需要移动的平衡重量为P51210 g288P61208 g295对称重量: 1207 g291反对称重量:74 g202考虑平衡螺钉和护环平衡槽半径差别,原配重等效于:对称重量: 1207 g291(820mm/890mm)=1112g291反对称重量:74 g202(820mm/890mm)=68g202考虑平衡螺钉重量限制,将40的对称重量和100的反对称重量用3#和20螺钉孔等效,将60的对称分量用5#和18螺钉孔等效,即:l 3、20处考虑移重对称重量: 1112g29140445291反对称重量:6
7、8g202l 5、18处考虑移重对称重量: 1112g291606672913#、20#螺钉孔等效重量计算:lll #5瓦侧:445g29168g202=356g29182g202=367g278l #6瓦侧:445g29168g22=356g29182g22=364g304=205g278205g332l 即: (1)轴向3平衡孔278度处螺孔加重367g;(2)轴向20平衡孔278度处螺孔加重205g;(3)轴向20平衡孔332度处螺孔加重205g;5#、18#螺钉孔等效重量计算:考虑移重对称重量: 1112g29160667g291ll 等效于667g2910.75500g291 390
8、278160332即:(1)轴向5平衡孔278度处螺孔加重390g;(2)轴向5平衡孔332度处螺孔加重160g;(3)轴向18平衡孔处278度螺孔加重390g;(4)轴向18平衡孔处332度螺孔加重160g;最终方案:去掉原两侧护环上所有平衡配重,按下面方案配重;(1)3平衡孔278度处螺孔367g(新加)+129.5g(原有)=496.5g;(2)3平衡孔98度处螺孔128g(原有);(3)3平衡孔152度处螺孔564.5g(原有);(4)3平衡孔332度处螺孔126.4g(原有);(5)20平衡孔278度处螺孔205g(新加)+130g(原有)=335g;(6)20平衡孔98度处螺孔12
9、9.7g(原有);(7)20平衡孔152度处螺孔560.5g(原有);(8)20平衡孔332度处螺孔205g(新加)+127.5(原有)=332.5g;(9)5平衡孔278度处螺孔390g(新加)+127g(原有)=517g;(10)5平衡孔98度处螺孔130.5g(原有);(11)5平衡孔152度处螺孔125g(原有);(12)5平衡孔332度处螺孔160(新加)+126.5g(原有)=286.5g;(13)18平衡孔278度处螺孔390g(新加)+127.3g(原有)=517.3g;(14)18平衡孔98度处螺孔129.1g(原有);(15)18平衡孔152度处螺孔129.8g(原有);(
10、16)18平衡孔332度处螺孔160(新加)+125.5g(原有)=285.5g;6、 2机大修开机中振动治理2机大修后于2004年6月28日开机。为了便于动平衡试验调整,首次开机时,没有安装发电机密封瓦和两端端盖,以临时汽源启动。大修开机到3000rpm时振动较大。根据机组实际情况,对低压和发电机转子分别进行了高速动平衡,取得了比较好的效果。动平衡过程如下:2!23!34!45!56!6平衡前2310529734030030328601559112028270253052530514100加重P3=687189P4=59032633542279231692417889557162727743
11、1342031316197保留加重,继续加P5=650325P6=6503254542192217517164481451723286361341530115185保留加重,继续加P5=1100325P6=1100325P3=18969P4=1802062532197120256724193225824277221561731214158动平衡工作结束后,轴系各点全部振动均小于30微米,动平衡工作取得了很好效果。7、遗留振动问题及处理建议机组大修后通过振动治理,取得了比较好的效果,3000rpm空负荷下的振动全部小于30微米。但机组带负荷过程中振动出现了一些变化,个别点振动有所增大,由于条件所
12、限,本次没有处理。结合本次机组振动故障治理和机组实际情况,几点分析和建议如下:(1)6轴承座轴向振动大和不稳定是该机组大修前一个突出问题。通过对机组振动历史数据和轴承座外特性的分析与测量,我们在制定故障治理方案时曾提出6轴承座支撑系统有缺陷,建议大修时对6轴承座进行彻底检查,包括台板与基础接触、连接螺栓紧力、二次灌浆情况等。大修中检查了6轴承座底部与台板的接触面,发现两者之间存在比较明显的间隙,仅在局部点接触良好。大修中对此进行了处理。但由于工期等多方面因素的限制,大修中没有对6轴承座支撑系统作进一步的检查。大修开机到3000rpm(空负荷)时,发现轴承座底部处理后,6轴承座轴向振动明显减小。
13、但在带负荷过程中,6轴承座振动又逐步增大,而且不是很稳定。从振动现象上看,支撑系统缺陷对轴承座振动的影响依然存在,是导致该轴承座轴向振动超标的一个隐患。(2)机组大修后首次开机时以临时汽源启动,我们对发电机和低压转子进行了精细动平衡调整,取得了预期比较好的效果。但是在动平衡试验过程中,我们发现发电机两侧轴振测点信号不对,因此发电机转子动平衡调整时,我们没有过多考虑轴振。动平衡结束后,机组恢复密封瓦、充氢,同时更换了发电机两侧轴振测点,再次开机时发现发电机轴振信号偏大。但是由于此时密封瓦已装,氢气已充,机组没有时间再次进行动平衡调整。本次机组振动综合治理工作遗留了发电机轴振偏大的缺陷。这个缺陷可以结合机组检修,通过动平衡试验来调整。另外,动平衡调整对6轴承座轴向振动也会有好处。(3)该机组带负荷后的振动具有一定的不稳定性。如果已知带负荷后的振
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