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文档简介
1、技术:污水处理厂卧螺离心机设备基本原理介绍卧螺离心机主要由转鼓、螺旋、差速系统、液位挡板、驱动系统及控制系统等组成。卧 螺离心机是利用固液两相的密度差, 在离心力的作用下, 加快固相颗粒的沉降速度来实现固 液分离的。 具体分离过程为污泥和絮凝剂药液经入口管道被送入转鼓内混合腔, 在此进行混 合絮凝 (若为污泥泵前加药或泵后管道加药, 则已提前絮凝反应 ,由于转子 (螺旋和转鼓 的高速旋转和摩擦阻力, 污泥在转子内部被加速并形成一个圆柱液环层 (液环区 ,在离心 力的作用下,比重较大固体颗粒沉降到转鼓内壁形成泥层 (固环层,再利用螺旋和转鼓的 相对速度差把固相推向转鼓锥端,推出液面之后(岸区或称
2、干燥区泥渣得以脱水干燥,推 向排渣口排出,上清液从转鼓大端排出,实现固液分离。2影响卧螺离心机使用效果的因素卧螺离心机的使用效果, 其机械部分带来的影响分为可调节因素和不可调节因素, 现分 别进行说明,首先了解了其作用原理,就能够在使用中对其进行有效的掌控。2.1不可调节的机械因素A 转鼓直径和有效长度转鼓直径越大, 有效长度越长, 其有效沉降面积越大,处理能力也越大,物料在转鼓内 的停留时间也越长, 在相同的转速下,其分离因数就越大,分离效果越好。 但受到材料的限 制, 离心机的转鼓直径不可能无限制地增加, 因为随着直径的增加可允许的最大速度会随材 料坚固性的降低而降低, 从而离心力也相应降
3、低。 通常转鼓直径在 2001000mm 之间, 长径 比在 34之间。现在的卧螺离心机的发展有倾向于高转速的大长径比的趋势,这种设备更 加能够适应低浓度污泥的处理,泥饼干度更好。另外, 在相同处理量的情况下, 大转鼓直径的离心机可以以较低的差速度运行, 原因是 大转鼓直径的螺旋输渣能力较大, 要达到相同的输渣能力, 小转鼓直径的离心机必须靠提高 差速度来实现。B 转鼓半锥角沉降在离心机转鼓内侧的沉渣沿转鼓锥端被推向出料口时, 由于离心力的作用而受到向 下滑移的回流力作用。 转鼓半锥角是离心机设计中较为重要的参数。 从澄清效果来讲, 要求 锥角尽可能大一些; 而从输渣和脱水效果来讲, 要求锥角
4、尽可能小些。 由于输渣是离心机正 常工作的必要条件, 因此最佳设计必须首先满足输渣条件。 对于难分离的物料如活性污泥半 锥角一般在 6度以内,以便降低沉渣的回流速度。对普通一般物料半锥角在 10度以内就能 保证沉渣的顺利输送。C 螺距螺距即相邻两螺旋叶片的间距, 是一项很重要的结构参数, 直接影响输渣的成败。 在螺 旋直径一定时, 螺距越大,螺旋升角越大,物料在螺旋叶片间堵塞的机会就越大。 同时大螺 距会减小螺旋叶片的圈数, 致使转鼓锥端物料分布不均匀而引起机器振动加大。 因此对于难 分离物料如活性污泥,输渣较困难,螺距应小些,一般是转鼓直径的 1/51/6,以利于 输送。对于易分离物料,螺距
5、应大些,一般为转鼓直径的 1/21/5,以提高沉渣的输送 能力。D 螺旋类型螺旋是卧螺离心机的主要构件, 它的作用是输送沉降在转鼓内侧的沉渣和顺利排掉沉渣, 它不仅是卸料装置,也决定了生产能力、使用寿命和分离效果。螺旋的类型根据液体和固体在转鼓内相对移动方式的不同分为逆流式和顺流式。 逆流式 离心机的加料腔在螺旋中部, 也就是位于干燥区和沉降区之间的边界附近, 以保证液相有足 够的沉降距离, 但固相仅能停留其通过圆锥部位所需的时间, 因此要求有较高的离心力; 物 料由这里进入转鼓内会引起此区已沉降的固体颗粒因扰动再度浮起, 还会产生湍流和附加涡 流,使分离效果降低。顺流式离心机由于进料口在转鼓
6、端部, 避免了逆流式的湍流, 保证沉渣不受干扰, 离心 机全长都起到了沉降作用, 扩大了沉降面积, 悬浮液在机内停留时间增长, 从而使分离效果 得到提高。 由于延长和没有干扰的沉降可有效地减少絮凝剂的使用量, 使机内流体的流动状 态得到很大改善, 并且可通过加大转鼓直径来提高离心力, 因此可显著降低转速, 节省电力 消耗,同时减少噪声,延长机器的寿命。顺流式螺旋结构的离心机特别适用于固液密度差小, 固相沉降性能差, 固相含量低的难 分离物料。 但顺流式离心机的滤液是靠撇液管排出, 滤液通过撇液管时未分离出的固相颗粒 会再分离沉积在撇液管内,日久会堵塞撇液管通道,需定期冲洗。近年来,随着对污泥脱
7、水要求的日益提高,出现了高效型螺旋结构。如瑞典 AlfaLaval 公司的 BD 挡板技术,即在离心机锥段的螺旋出料端设置一个特殊挡板,可使离心机处于超 深液池状态, 以增加对泥饼的压渣力, 并且只输送下部沉渣, 而将上部含水率高的污泥截留 在压榨锥段外侧, 实现压榨脱水, 使出泥更干。 瑞典 NOXON 公司采用斜板沉淀原理的 Lamella 专利技术, 则将离心机螺旋推料器叶片设计成最佳倾斜状态, 其叶片倾角、 螺距、 叶片间距 等参数均经过优化设计,处理能力提高,降低了絮凝剂的消耗量及泥饼含水率。2.2可调节的机械因素A 转鼓转速转鼓转速的调节通常通过变频电机或液压马达来实现。 转速越大
8、, 离心力越大, 有助于 提高泥饼含固率。 但转速过大会使污泥絮凝体被破坏, 反而降低脱水效果。 同时较高转速对 材料的要求高,对机器的磨损增大,动力消耗、振动及噪声水平也会相应增加。B 差速度(差数比差速度直接影响排渣能力、 泥饼干度和滤液质量, 是卧螺离心机运行中重要的需要根据 运行情况进行调节的参数之一。 提高差速度, 有利于提高排渣能力, 但沉渣脱水时间会缩短, 脱水后泥饼含水率大, 同时过大差速度会使螺旋对澄清区液池的扰动加大, 滤液质量相对差一些(俗称“返混”。降低差速度,会加大沉渣厚度,沉渣脱水时间增长,脱水后泥饼含 水率降低, 同时螺旋对澄清区物料的扰动小, 滤液质量也相对好些
9、, 但会增大螺旋推料的负 荷, 应防止排渣量减小造成离心机内沉渣不能及时排出而引起的堵料现象, 防止滤液大量带 泥, 这时就必须减小进料量或提高差速度, 一些型号的设备具有自动加快排渣的功能, 既当 设定扭矩达到某一限定值后, 设备会自动降低进泥量和进药量, 增加差速度, 将堆积的泥环 层快速推出,待扭矩降低到某一数值后,流量和差数度再自动恢复正常。这是一种有效保护设备的措施, 但是,在长期运行中,应避免频繁出现这种情况, 因为 这样容易使设备经常处于不稳定流量和不稳定差数度状况, 过程中的波动会影响处理效果和 使处理能力下降。因此, 应根据物料性质、处理量大小、 处理要求及离心机结构参数来确
10、定 差速度大小。 就是说, 在现场要根据情况寻找到最佳的处理量、 处理效果需求的差速值范围, 以实现满足泥饼干度的情况下尽可能高的处理能力。简单地说就是:处理能力和处理效果存在矛盾,要提高处理能力, 就要增加差速比,但 可能会降低泥饼干度;要提高泥饼干度,就要降低差数度,从而降低了处理能力,所以,现 场的调试工作就是要寻找到符合各自现场实际污泥性质条件时最佳的设备运行工况参数, 以 实现最高设备运行效率和最佳处理效果双重目的。 这没有简单的数据可以计算, 只有依靠长 期的实际调试积累经验,并及时依照变化进行调整。同时, 在一定范围内, 差数度的控制和絮凝剂投加量的控制互为补充, 在要求达到一定
11、 泥饼干度情况下, 当差数度降低时, 可同时节省絮凝剂投加量。 简单讲就是增加了设备处理 压力也就减少了絮凝剂使用压力。 所以说, 适当地采用尽可能低的差数度可以在一定程度上 减少絮凝剂的消耗,俗话讲叫做“设备运转好就省药、设备运转不好就费药”,设备的好坏 不仅仅取决于设备本身的设计和加工精度问题, 同时也涉及对设备运转工况参数的控制。 对 于具有差数度自动调节功能的离心机, 差数度的参数设定要结合长期的使用情况确定, 并根 据可能发生的各种变化随时修正。C 液环层厚度液环层厚度是设备优化的一个重要参数, 直接影响离心机的有效沉降容积和干燥区 (岸 区 长度, 进而影响污泥脱水的处理效果。 一
12、般在停机状态下通过手动调节液位挡板的高低 来实现, 调整时必须确保各个液位挡板的高低一致, 否则会导致离心机运行时剧烈振动, 也 有部分国外厂商的产品可以实现液环层厚度的自动调节。液环层厚度增加, 会使沉降面积增大, 物料在机内停留时间也会相应增加, 滤液质量提 高,但同时机内的干燥区(岸区长度缩短,导致泥饼干度降低。相反,调低液环层厚度可 获得较高的泥饼含固率,但要以牺牲滤液质量为代价。因此应合理地调节液位挡板的高低使泥饼干度与滤液质量达到最佳组合。一般情况下, 很多设备供应商将液位挡板在设备出厂时预先进行了调节, 但因不同的使用现场条件存在差 异, 若运行状态不理想, 可请设备厂家工程师配
13、合进行现场液位挡板的调整, 使其更加满足 实际需求。2.3工艺因素由于离心机是利用固液两相的密度差来实现固液分离的, 因此污泥颗粒比重越大越易于 分离。 一般情况下, 城市污水处理厂的初沉污泥较易脱水,剩余污泥较难脱水,而混合污泥 的脱水性能介于两者之间, 不同污水水质产生的污泥和采用不同水处理工艺得到的污泥会有 较大的差异,因此在污泥脱水中会有不同的表现。为改善污泥脱水性能, 进行机械脱水前一般应均匀加入适量的有机高分子絮凝剂, 如聚 丙烯酰胺 (PAM,来降低污泥的比阻,使污泥固相和液相分离后更易于脱水,絮凝剂的种类 必须和污泥特性相适应及与设备类型和运行工况相适应。 很多情况下, 在絮凝
14、剂选型烧杯试 验中表现较好的药剂, 并没有在实际应用中有更好的表现, 很重要的原因就是药剂特性虽然 在一定程度上满足污泥特性,但是与设备的运行工况并不能完全满足。根据实际运行情况表明, 在絮凝剂(污泥脱水剂 投加量达到一定程度后, 投加絮凝剂 的多少对离心脱水的泥饼含固率的影响很小, 对滤液的质量影响较大。 因此进行污泥脱水时, 在满足泥饼干度要求和上清液质量要求情况下, 继续增加絮凝剂的使用量是完全没有必要的,也是现场造成絮凝剂浪费的主要原因。另外,随着絮凝剂用量的增加,上清液质量更好,但 是, 很多情况下过分追求上清液质量而多投加絮凝剂是得不偿失的, 仅仅多增加了数个百分 点的污泥回收率而
15、消耗了更多的絮凝剂消耗是划不来的(就好像花费了 10 元购买了 5 元的 商品)。只要将上清液固含量控制在某一指标范围内即可。 在一般情况下, 设备能够适合的污泥浓度有一定的范围要求, 污泥浓度过低或过高均会 消耗更多的絮凝剂。 在设备正常运转的污泥浓度情况下, 絮凝剂的用量和待处理污泥的固含 量近似成正比例关系,所以,在一定污泥流量的情况下,絮凝剂的投加量要根据污泥的浓度 进行调整,很多时候,由于污泥浓度发生变化,而絮凝剂投加量没有及时调整而使现场运行 表现不佳或产生药耗增加。 若污泥浓度增加了而絮凝剂投加量并没有增加就会影响了处理效果, 会表现出泥饼干度 降低,上清液浑浊;反之,若污泥浓度降低了,絮凝剂投加量没有降低就形成了絮凝剂的浪 费,而处理效果增加并不明显。 另外, 若絮凝剂溶解状况不好导致实际用量不足或絮凝剂配置浓度过低使药液有效成分 供应不足,则难以形成相应干度的泥饼,影响上清液质量;而絮凝剂浓度太大,絮凝剂高分 子链上的活性基团则会由于相互屏蔽、 包裹而使有效成分难以充分发挥功效, 从而造成药剂 的浪费;由于絮凝剂投加量过量较多,絮凝体的再分散作用也会破坏絮体稳定性,絮凝效果 同样不好。 絮凝剂用量太大,不仅造成浪费,而且处理效果没有显著提高。市政污泥处理中,有机 高分子絮凝剂药液的配置浓度一
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