化工工艺早期设计案例分析_第1页
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文档简介

1、有如下流程:流程AE-771一塔釜岀料CW"-问,上述流程 A和B,各有什么优缺点?若上述流程A和B设备布置成如下,是否合适?T-770ZE-771EL:6000mmP-771A/B有如下流程:E-702二相流(二段加氢后物料)P=2.6 MP aGT=130°气相岀CWD-701低分罐LIC .77015 、-D-702LIC7°若设备布置如下,是否合适?循环H2反应进料P=3.0MPaGT=40 °E-760 I -E-761 扌cw'J/反应出料E-702:.EL:6000mmD-701> /D-702-EL:0.00mm有如下流程:

2、反应器中发生加氢反应放热反应流程A,冷物料可跨过E-760TC-IR-702流程B,热物料可跨过E-760TC -、-c r!R-702E-760CW -反应出料E-761反应进料P=3.0MPaGT=40°问,上述A、B流程各有什么优缺点?有这样一个设计:42.7C改为55C,有人当设计几近完成时,由于压缩机制造的原因,压缩机凝液温度由 建议取消E-611,问这样的改变是否合适,将会有什么后果?已知有一物料:C5: 30%, C6: 40%, C7+: 30%, 欲分割得到C5,C6, C7,设计了如下二种流程:流程A :先脱轻,再脱重流程B :先脱重,再脱轻裂解汽油加氢中的稳定塔

3、,流程如下:轻组分(C和少量H2 S、H2、G )LICI进料SCA ”4 I ” , PICCTTHzS、 H2、C0塔的压力P=0.6MPaG,塔釜温度为170C在改造后刚开车时,发现塔釜温度升不起来,塔釜蒸汽调节阀全开时,仅能达到 问是什么原因造成塔釜温度升不起来?背景说明:该装置已生产了近 20年,温度升不起来时,现场塔顶控压的阀门 D都是关着的。145 C,A、B、C、(1)T-602 (汽提塔)塔顶冷凝器能力不够,其流程如下:EA-604 (空冷器)52.8 C CW -# E-605 (水冷器)IFC进料EA-604和E-605的参数如下:EA-6040 3000x8300E-6050 700x5000塔顶采出光管面积178m2 换热面积124m2(循环水线为 DN250)塔顶物料泡点温度约 50 C,流程模拟塔顶冷凝器的热负荷为3.444x106kcal/h请判断该如何改造?(2)T-606塔顶冷凝器能力不够,流程如下:进料0 1800x83000 700x450065 C,流程模拟塔顶冷凝器的热负荷为EA-614和E-616的参数如下:EA-614 空冷器E-616 后冷器冰冷)塔顶物料

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