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文档简介
1、泥浆泵缸套喷淋冷却系统改进江苏井下海外项目部雷永明 欧阳波 李贵文 杨 斌 毛川荣 摘要:通过对NBQ25380泥浆泵缸套喷淋冷却系统的技术改造,以达到节约配件材料费用、缩短维护工作时间、减轻维修人员劳动强度的目的。前言:江汉四机厂生产的NBQ25380泥浆泵,缸套与柱塞胶皮的冷却是通过随机配置的一套喷淋冷却系统实现的。在实际生产使用中,该系统存在导水软管和冷却支座容易堵塞、更换柱塞胶皮时冷却支座的拆卸和安装比较麻烦、冷却支座固定螺钉及螺孔易生锈、增加维护作业时间和劳动强度。江苏井下海外修井队903队,通过分析研究,设计并实验,最终通过技术改造,解决上述问题,完善了该冷却系统。正文一、课题的提
2、出1、NBQ25380泥浆泵缸套与柱塞胶皮的冷却原理泥浆泵在钻修井作业生产应用中,是通过柱塞胶皮在缸套内的往复运动,产生高压液流满足作业生产工序的需要。柱塞胶皮在缸套内往复运动的过程中,胶皮与缸套内壁的摩擦会产生大量的热。这些热量如果不被及时带走,会加快胶皮与缸套内壁的磨损,造成洗井液的漏失,污染环境并且影响作业需要的工作压力。在泥浆泵出厂时,该冷却系统是由储水池、喷淋泵、齿轮油冷器、导水总管、导水管和冷却支以及连接胶管等组成。如图1所示。1、齿轮油冷却器 2、离心喷淋泵 3、活塞总成 4、缸套 5、冷却支座 6、导水软管7、球阀 8、喷水总管 9、储水池图1 NBQ25380整改前的缸套活塞
3、冷却原理示意图储水池内清水经喷淋离心泵增压后,经过齿轮油冷却器,输送到导水总管。导水总管上开有三个出水孔,通过接头安装三根导水管,三根导水管又通过接头分别与三只冷却支座的进水口相连接。缸套端部开有一道环槽,冷却支座通过紧固螺钉紧钉在缸套的环槽内实现冷却支座的固定。冷却支座由进水口出向下钻有垂直导水孔,垂直导水孔向下正对缸套内圆处改为水平导水孔,孔口对准缸套内,如图2所示。图2 冷却支座结构图当冷却水由导水管进入冷却支座进水口a后, 顺着垂直导水孔b再进入水平导水孔c喷射进刚套内,实现冷却作用。冷却后的清水流向下面的储水池中,再通过喷淋离心泵一直循环。冷却支座如图3所示,工作原理图如图4所示。图
4、3 冷却支座实物图图4 冷却支座工作图喷淋泵由变速箱输入轴,通过皮带传动实叶轮现转动。只要变速箱运转,喷淋泵就转动,满足了对齿轮油即时冷却的需要。2、该冷却系统在泥浆泵使用管理中出现的问题1)、更换活塞胶皮时操作时间长,超出甲方给定的维护期限,影响作业生产正常进行,加大维护人员的工作量。泥浆泵在使用中,由于活塞胶皮与缸套的正常磨损,经常需要更换活塞胶皮。更换胶皮时,需要拆卸和安装冷却支座。由于冷却支座一直与循环冷却水接触,加上冷却水的温度较高,极易腐蚀。特别是冷却支座的固定螺钉与支座本体上的螺纹孔,腐蚀后难以拆卸(图2)。固定螺钉使用的是M6的螺钉,常常与支座本体锈蚀在一起,拆卸时极易断裂,断
5、裂的部分留在支座本体内,需要花费时间取出;另外,如果支座本体螺孔锈蚀,将使支座无法固定,还需要在本体上焊接一只螺母以旋紧固定螺钉,更大大影响了更换胶皮的作业时间,同时增加了维护人员的工作量。更换胶皮操作时间的延长,超出甲方给定的修理时间,影响作业生产,也给队伍的管理工作和信誉带来影响。2、冷却系统易堵塞造成冷却效果不良冷却水由倒水总管出来后,经过倒水软管进入冷却支座,再由支座内水道喷出。由于导水软管较长(0.6米),与导水总管和冷却支座均由接头连接,接头的内孔较小;冷却支座内水道由于腐蚀内径会变小,上述原因极易导致冷却系统堵塞。夜间作业时,由于灯光作用,较小的飞虫落入储水池,更加大了冷却水道的
6、堵塞几率。发生堵塞后的疏通工作同样比较麻烦,需要拆掉导水软管和冷却支座进行疏通,拆卸和安装冷却支座与更换胶皮时的拆卸工作相同。3、柱塞胶皮长时间使用发生漏失时,洗井液或者油污会进入储水池,增加储水池水量,造成池内液体溢出污染环境。由于储水池位置较低,从放水口排污时污水不易收集,清洗储水池比较麻烦。二、研究解决方案与实施技术改造1、研究、设计技术改造方案针对该系统存在的问题,903修井队维护人员进行认真观察和研究,反复修改设计图纸,进行了多次试验,最终确定了下面的具体实施方案:1)、将导水总管由原来固定在曲轴箱上面,改为用活动卡子固定在缸套两边的框架上,去掉导水软管以及接头,减少堵塞几率;2)、
7、去掉冷却支座,使冷却水直接喷射进缸套内,免去拆卸、安装冷却支座的操作步骤;3)、从导水总管的开孔处通过锥螺纹直接连接不锈钢钢管,钢管下端做成弯头伸进缸套内,直接向缸套内喷水。这样既避免了水道腐蚀,又缩短了水道,大大减小的堵塞的几率;4)、保证不锈钢导水管下端出水口一定的孔径,增强冷却效果;5)、导水总管与连接胶管使用防锈快速接头连接,更换活塞胶皮时,导水总管可以方便的移开,不影响更换胶皮操作。6)、通过对导水总管的流程改造,满足在作业过程,即使胶皮发生漏失,也能保持储水池水位不变、清洗储水池和更换冷却水的功能。根据上述1-6的设计方案,改造后的冷却系统示意图如图5所示。1、齿轮油冷却器 2、离
8、心喷淋泵 3、活塞总成 4、缸套 5、喷水总管 6、快速接头7、球阀 8、喷水弯管 9、储水池图5 技术改造后的冷却系统示意图3、技术改造具体实施方案确定后,维护人员进行了各种设计和实验,最终完成了改造后系统的安装和使用,经过测试,冷却效果良好,主要的工作有:1)、加工不锈钢导水管:导水管选用为就地取材,利用甲方下电潜泵时多余的电潜泵润滑不锈钢管,外径为10mm,内径为8mm,截取合适的长度,一端加工出Z1/8的公扣,通过变扣(Z1/8母Z1/4公)与导水总管的出水口(Z1/4母扣)相连接;导水管下端制成弯曲状,可以水平方向向缸套内喷射冷却水。如图6、7所示。图6 导水管与导水总管连接安装示意
9、图图7 自加工的不锈钢导水管2)、拆下导水总管,在两端各焊接一个卡子,以便卡在缸套两边的框架上。在导水总管的三个出水口安装加工好的导水管,如图8所示。图8 导水管实际安装图3)、在导水总管一端安装一只球阀和一副3/4防锈低压快速接头,与现场的作业清水罐离心泵连接;另一端同样安装一副3/4防锈低压快速接头,并通过球阀、三通的组合,连接喷淋泵输水管和连接至泥浆罐的排水管线,如图4所示。即可实现方案(6)的所有功能。具体操作:(1)在正常作业洗井时,关闭球阀4(1、3),储水池冷却水经喷淋泵、齿轮油冷却器、输水管线、球阀4(2)、快速接头6至导水总管5,实现冷却水循环冷却;(2)当胶皮发生漏失时,可
10、适当开启球阀4(3),储水池多余的液体输送到泥浆罐;(3)当储水池冷却水变脏需更换并要清洗储水池时,打开球阀4(1、3),关闭球阀4(2),此时用现场清水罐的清水进行冷却,同时喷淋泵将储水池内蓄水打入泥浆罐,循环一段时间后,储水池便全部更换为清水;改造后的冷却系统实际安装图如图9所示。图9 改造后的冷却系统管汇安装示意图三、技术改造后经济效益与管理效益汇总1、大大缩短更换活塞胶皮所用的时间,减少维护人员的工作量改造之前,如能顺利拆卸冷却支座,更换单只柱塞胶皮需要半个小时左右;但如果发生锈蚀、难以拆卸和固定螺钉断裂、螺孔滑扣的情况,则要几个小时左右的时间,严重影响作业生产进度。改造后,更换活塞胶
11、皮时,直接将导水总管拿掉放在一边即可,单独更换一只柱塞胶皮只需要20分钟即可完成。如此快速更换胶皮的操作,使得作业生产顺利进行,得到甲方监督的好评,提高了队伍的管理形象。2、改造后,冷却效果比之前更好,系统堵塞的几率大大下降,由于采用了内径为8mm的不锈钢导水管,直接与导水总管连接,中间去掉了接头,喷水口与管径保持一致,使得水道畅通,较之改造前4mm内径的水道流量更大,冷却效果更好。使用中通过测量缸套胶皮温度,基本与冷却水温度保持一致。由于新的导水管较短,整根内径保持一致,不锈钢材料保持内壁光滑,大大降低了发生堵塞的几率,保证了胶皮缸套的即时冷却。如偶尔发生堵塞时,将导水管拆下使用软铁丝疏通即
12、可,操作方便,便于维护人员的管理。而改造之前的疏通即频繁又花时间。如图10所示。图10 整改后的单个缸套活塞冷却图4、改造之后,没有再发生储水池外溢污染环境事件;更换冷却水和清洗储水池变得简单,方便了维护人员的操作,提高了对泥浆罐泵管理水平。3、省去了冷却支座的使用,改造材料就地取材,节约材料费用改造之前,由于锈蚀原因,每隔半年需更换一次冷却支座,每次更换三只。目前903、904在用两台泥浆泵,以每只600元计算,每年更换6只需花费购置费7200元。改造之后为项目上节省了该项开支。改造材料快速接头、球阀、接头、三通,均为低压防锈普通材料,价格低廉;导水管使用甲方废弃的电潜泵输油管,截取合适长度一端自加工扣型即可。达到既完成了技术革新,又实现降本增效的目的。整改前后的材料使用情况如图11所示。图11 整改前后材料使用对比图结束语本文
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