二次风配风方式对锅炉燃烧优化的影响_第1页
二次风配风方式对锅炉燃烧优化的影响_第2页
二次风配风方式对锅炉燃烧优化的影响_第3页
二次风配风方式对锅炉燃烧优化的影响_第4页
二次风配风方式对锅炉燃烧优化的影响_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、维晋资讯 维晋资讯 第23 J/2003年第2期湖霜电力经Jfr与探讨维晋资讯 维晋资讯 二次风配风方式对锅炉燃烧优化的影响李石湘(湖南湘準电厂,糊南湘準41112)M 要 培合工作实障,分析了锅护熾烧工况存在的问题,宿出锅炉运行调螯中二次风 谓整的重要性及幫要注盍的阿题,得出了对运行谄整具有描导老义的结说。关键词锅炉蜒烧调養二次凤配风方式维晋资讯 维晋资讯 0前言湘潭电厂1, 2号机组锅炉型号为HG1025/ 18, 2-540/540-WM10»梵燃烧器是在引进CE技术 的基础上进行改进设计的,在燃用无烟煤及劣质贫 煤上有其独到之处,经近几年的运行经验表明,其 着火稳定性、低负荷

2、稳燃、飞庆的燃尽度等性能均 表现突出,是燃烧性能比较好的锅炉产品。但是,现场经验表明,锅炉在运行中,冷灰斗 的掉粉对锅炉的配风十分敏感,也就是说:锅炉的 配风变化对炉腔中的托粉作用有很大的影响。待别 在低负荷情况下t这种影响更加突出,如不注意,则 对机组的煤耗率卑响很大,由于一般锅炉的炉渣损 失未纳人小指标体系作动态考核,故这种影响往往 还不易察觉*为此,该厂对嫩烧器的运行特性进行了分析调 整,调整前后机组的供电煤耗率至少下降了 3 g/kW - h以上,取得了明显的效益“1调整前的运行情况图】为调整前锅炉低负荷运行的典型配凤图, 其长度是表示该凤门的开度百分数.综合分析其特 点是】锅炉二次风

3、箱凤压过低,二次冈小风门开度 小,总二次风量过小*二次风速低,刚性差扌而周 界凤、A, B层的腰部凤开度未控制"使得燃烧器配 风不合理。同时,锅炉的一次风:相对较大锅炉 负荷从高降到低,一次风压不变,完全由二次风变 化来调节購炉出口氧量凤机的性能曲线分析,在300 MW负荷下,炉的一 次凤率约为38% T远大于设计值。待别是在低负荷 下,习惯的操作办法是不减一次凤量*而主要减小 送凤机的风量,即减小送风机动叶开度,同时还关 小各二次凤小风门:使得送入炉膛的二次风既无刚 度,又无足够的风(例如在】80200MW负荷时 习惯上是维持送凤机出口凤压1 kPa左右,二次风 箱风压力200-4

4、00 Pa,这时二次风的实际风速过 低.明显地不利于燃烧的稳定人同时,由于炉膛出 口氧量往往维持一定值*即使燃烧未发生穗定性何 氐但由于较弱的二次凤不能有效地扩散到燃烧区 中心这部分的二次风中的氧量相当于未起作用形 成一种虚假的过空气系数,可能在燃烧中心区造 成还原性气氛,不利于保证燃烧效率.按照燃烧理 论,此时二次凤的配畫宜保证重点,对某一高度的维晋资讯 维晋资讯 蜒验与棵讨湖南电力维晋资讯 维晋资讯 二次风可重点课证其有足够的刚度*以扩散到火焰 中心,及时补充燃烧所需要的氧量.而有些二次风 则可适当关小保证其风嘴拎却作用即可总之,按 照劣质煤劇燃烧原则,一次网基本保证挥发悅燃烧 所需要的氧

5、最+在煤粉气流稔定着火后.二次风再 适时摟人.1-2処的托粉作用未受到足够廈视从捞渣机处现 塞可以看出.粉状灰尘仍比较多,按目前的操作习 惯”二次凤往往是平均分配,甚至不管负荷大小,更 为严瓯的是,为了维持很小的二次凤箱风压、往往 采肮关小二次风门的措施,所UX在低负荷时最下层 燃烧器下部二次风也与其它二次凤一样很小.梵托 粉惟用不大口1.3 从前不久发生的锅炉灭火事件可知、在煤质差 到一定程度时.还存在燃烧穗定性问题*故炉内动 力场的组织需要多加注意.而制粉系统的运行组合 由于三秋凤的原因对炉内就场是有一定影响的、一 般建议在2台磨煤机运行时宜以1号、3号瞻煤机 组合或2号*4号磨煤机组合&

6、quot;反映在总的运行指筛 上.当锅炉煤质变差时.特别是在此低负荷下机组 的正平衡煤耗直线上升.2二次风配风方式的调整2. I按照不同的二次风在燃烧中的柞用对其进行 合理的调整:苜先,突出下二次城的托粉作用,确 定F层二次凤的凤门幵度为85%以上;二次风风箱 的凤压棵证在500 Pa以上。在此基础上AF层风门 也开大到45%左右.此外.锅炉燃烧器的龜下一层 无执行机构的二次风门全部置于全开位置.2. 2为挽回二次风的托粉能力不足的影响一般还 使A层的给粉机转速比其它层的低左右、以降 低炉腔下部的煤粉灌度.錶样做的嫂果很明显.2.3各周界凤腰部风均关小至lOUI下。从双通 道燃烧器的回流区温度

7、变化趙势知、随蹬部风的变 化.回瓯区的温度变化十分墩感“这样提高了煤粉 气疏的煮火稳定性,使煤粉汽流着火提前,同时在 想过最空气系数适当的前题下提高二次风箱风压, 以保证二次風的足够动量.2.4 对于燃烬风*即EE鉄EE1.加上辅助风EE, 考虑到低负荷T总凤展不大,不必让3层都开得很 大.际开1层为主,其它2层关小.贞保证其足够 的风速,真正起到燃烬凤的柞用。2-5苴它二次凤,按锅炉冷态试验所确定的缩踱配 凤原则适当开启总的炉膛出口氧量则维特在4% 5%左右。2.6 实施上述调整后,锅炉低负荷下的正乎衡煤耗 率明显下降*在此基础上,对锅炉满负荷下的运行 也确定了调整原则;*锅炉的空预器出口一

8、歐风压 维持在N 0-2. 3 kPa之间,b.二次风箱风压维持在 0.6-0, 7 kPa Z间+口上、下二次风小凤门开度均 开足、中间的二次风略小一些.呈弱缩啜配凤卡丄 各周界风、緩部风观锅炉炉膛温度*结焦情配*双 通1火嘴回流区温度等因素而确定开度匚一般开度 不超过50%:亡.炉膛出口氧董维持在3%尼右.3关于下二次风的托粉效果祸炉按上述配风原则运行.在煤质较好吋,即 懒煤的低位发热域在21 OOOkJ/kg及以上,无论锅 炉负荷高低+从捞渣机处现察炉渣中煤粉量很少,可 见托粉效果是理想的.在锅炉煤质较差时*即低位发热爲在19 00021 OOOkJ/kg时,负荷不高的悄况下低于 250

9、 MW),捞渣机处煤粉量无明显墙多现象.此时 二次风杓托粉能力也是可以接受的;但当煤质差.负 荷又高时.二次処的托粉能力就不够了.捞渣机处 的煤粉储明显堆加“特别是当煤的低位热值低于 )8 000 kJ/kg时,高负荷下的托粉十分困难,这也是 这种燃烧器的缺陷.4调整效果分析锅炉的调整工作从20坨年4月底开始U1下为 2002年和2001年的4£月的指标分析参见表 1).4. 1凋整后的5月扮指标,相对于4月份其发电 煤耗降低了 3 g/kW - hi供电煤耗降低了 2g/kW -乩当不计燃油的因素(把当月的耗油蜃平 摊到供电煤耗中)时并考處5月份总发电量比4月 份少L6-1. 1亿

10、kW的情况,供电煤耗实际降 低3g/kWh*而从环境温度、平均负荷、循坏水温 度等外部条件看巧月份的条件不如4月份的好,按 理煤耗应该升高因此是由于进行了燃烧调戡而使 得实际煤耗下降.4.22002年右月份的指标与加01年5月份比较发电煤耗相等*均为327g/kW - hi但供电煤耗高维晋资讯 2HUNAN ELECTRIC POWERVoL 23维晋资讯 维晋资讯 毂12001年与2002年46月份指标对照表月5月年嵐2001200220012002200 L2002厂用电事丿5.6&5.425. 825.85.B72 QW * h)*1蛀433D物327352327供电<t輒

11、g (kW hl-1U334934 S3灯352347他斷721 H522OS12121521 71121132Z10SI空画樹迸凤岂度代22. anir 6930,0524.532. 5427 J1125.51Z2.H2&r 67125.211Z9- E512679U/K5.3<,59<32<3$4” 29C69飞庶可1 02. Si1. L2.933,船3.95平212-7沁15沁31酿422S.3皿A6博环廉进口鱼止/r17. 517. C8Z2.8322.6123- 5424 1737.8狙I42.773號824L94LS1注,1> 2002年$月的验惟

12、址计剧計H止*和2002年&月的贋电fit牠3狎是由于2号机停卅的掌炳.第廂上应谈为349 即I号机的当月0b-电率高4,3涣倔年6月与20"年5月紛相比,煤耗有所 升高,主要顒因是有一段时间的煤质变比很大调 整工柞未能适应其变化,确实煤质变化的形响也不 是可以通过调整完全消除的*如果弃除煤质变化的 影响,则月煤耗为347g/kWh左右,与上月持平4.4 2002年£月与年G月比,则供电煤耗明 显降低,按349 EAW -h计算,降低了 3g/k W" 而2002年平均负荷则比药01年低了近3万kW, 按资料应当影响煤耗升高& 3. 6 g/kWh

13、左右, 由此可见,煤耗的下降營势是十分明显的。5结论在锅炉运行调整中,调整二次凤对提高的经 济性、降低供电煤耗有着重要的柞用.a Jfc: 3002-09-26>维晋资讯 维晋资讯 T 2 e/kwh,主要原因是平均负荷低而引起厂用卜*卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜+*卜卜卜卜”卜卜卜*卜*卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜4朴机和柯机卜卜竹+*机+*卜*维晋资讯 (上接第33页)Z101.水平5pmZ135»振动问題得到解决* 4-4 滚动轴重质量问题引起振动的诊断,1995年、 11号引风机大修后试运;转速74】r/min通频振动 11501,基频振动44 Mm,幅值发生周期性变比.通 过测试分

14、析认为有故障,停机检査发现大修中更换 的1号滚动轴承见图4九承力内圈裂纹宽约2 mm,更换后顺利开出' 振动值在17护m以下<,图4 躲风机结构示蠹图4,5叶轮轮栽松动引发振动.1995年9月,】2号 引凤机运行中振动突然增大,现场测试振动值为 108随即逬行动平衡试验,发现振动幅值随动平衡加重位置出现“追随”现象,即转子加上试加 重量后*按计算求得平衡重量以试加重为起点,难 氐追上应加重的方位-停机逬入风道检査,发现叶 轮轮穀松动(见图4儿紧固处理后,取下所抑试加 龜鱼,启动试验顺利,振动值在20 Mtn IU下"4" 叶轮轮毂设计尺寸不符引起振动°如01年7 月、9号引凤机大慘话启动试运*当时测各瓦振动 值在20Mm以下,但几分钟后发现振动波动很大幅 值从20-&0 pm随机变化匚分析认为是叶轮串动引 起,停机检査发现叶轮宽度不合幡,厂家设计尺寸 不对、造成轮穀不能自锁,进行点焊加固再次启动 运行正常.5结论由于机组振动状盍虽能反映主机的性能水平, 主机绝大多数故障的出现* 一般均能引起振动状态

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论