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文档简介

1、cooper空压机故障分析及处理摘要:简述cooper离心式空压机存在的问题,对空压机多次发生喘振工况进行了原因分析, 并针对各项问题制订了解决办法,对目前的运行工况进行了调整。1、概述某装置空压站包括两台离心式空压机和一套微热再生系统,其中两台空压机由cooper透平压缩机公司生产,排气流量均为15000 nm3/h,排气压力0.8mpa,c2101于1999年投入使用,机组c2102于2005年投入使用。自2011年以来,空压机c2102多次发生三级轴承振动超标,导致机组跳机,通过机组vantage型电子控制系统查询发现,机组振动超标均由于机组发生喘振而引起。2、故障现象离心式空压机c21

2、02是多轴集装式离心机,为三级压缩,由齿轮箱、三级叶轮及转子、润滑油系统、中冷器、后冷器组成。机组投用以来,间断开机运行,至2010年空压机组除级间冷却器清洗过,未发生任何故障。自2011年以来机组入口导叶在100%全开的情况下,压缩风出口压力仍达不到设定值0.8mpa,出口流量也由14000 nm3/h下降到11000 nm3/h,(见图一),润滑油温度已超过报警值,达到61,机组润滑油温度报警60,联锁值66,同时机组多次发生跳机,根据现场控制系统记录显示,主要是机组发生喘振,导致机组转子振动超标跳机。 ( 图一)3、原因分析喘振是流体机械及其管道中介质的周期性振荡,是介质受到周期性吸入和

3、排出的激励作用而发生的机械振动。在离心式空气压缩机中,喘振是压缩机运行中的常见故障之一,是旋转失速的进一步发展。当离心式压缩机在负荷降低到一定程度时,被压缩气体将会在叶轮的非工作面形成脱流团,造成冲击损失急剧增加,这不仅使流量损失增加,效率下降,还会导致气流从管网倒回压缩机,引起机身强烈振荡,并发出哮喘或吼叫声,这种现象叫做离心式压缩机的喘振离心式压缩机具有这样的特性,对于一个确定的转速,总对应一个流量值,压缩机效率达到最高点。当流量大于或小于此值时,效率都将下降。一般常以此流量的工况点为设计工况点。压缩机的性能曲线左边受到喘振工况的限制,右边受到堵塞工况的限制,在这二者之间的区域,称为压缩机

4、的稳定工况区域。当压缩机在运行过程中,若因外部原因使流量。不断减小达到最小流量值时,就会在压缩机流道中出现严重的旋转脱离,若气量进一步减小时,压缩机叶轮的整个流道被气流旋涡区所占据,这时压缩机的出口压力将突然下降。但是,压缩机出口所连接的较大容量的管网系统中压力并不马上下降,此时会出现管网中气体向压缩机倒流的现象。当管网中压力下降到低于压缩机出口排气压力时,气体倒流会停止,压缩机又恢复向管网排气。然而,因为进气量的不足,压缩机在出口管网恢复到原来的压力以后,又会在流道内出现旋涡区。如此周而复始,机组和管道内的流量会发生周期性变化,机器进出口压力会大幅度脉动。由于气体在压缩机进出口处吞吐倒流,会

5、伴随有巨大周期性的气流吼声和剧烈的机器振动,压力、流量、振动信号显示、记录中可以清楚地反映出来。喘振线安全线工作线压力 入口流量喘振原因分析:1) 机组级间冷却器压降增大。机组自带冷却器管束为铝翅片管,翅片间隙很小,翅片强度极低,在清洗时容易造成翅片倒伏,导致气体压降的升高,排气压力降低,导致机组发生喘振。2) 机组密封不好,气体泄漏。气体泄漏分为外漏和内漏,外漏是从轴端密封处或级间管道哈弗法兰处向外漏气。内漏是指级间窜气使压缩过的气体倒流,重复压缩。严重的内漏会使压缩机能量损失增加,级效率和空压机运行效率下降,排气量减少,整个压缩机偏离设计工况。内漏会使低压级压比增加,高压级压比下降,该级的

6、进排气温度升高。3) 空压机导流叶片、叶轮叶片磨损或积灰过多。气体先从进气口进入空压机,而后通过叶轮,由叶片的转动使气体获得一定的动能,随后气体沿着空压机扩压器叶珊切线的方向通过气体扩压器,气体分子速度不断减小,气体的动能大部分转变为气体的静压能,而气体的小部分动能转化为热能,当热的高压气体通过冷凝器时,其气体温度降低,从而实现气体一级的正常压缩过程。空压机导流叶片、叶轮叶片磨损或积灰过多,会直接影响到空压机的效率。4) 中间冷却器管束泄漏或冷却效果变差。压缩机一级出口压力为0.197mpa,二级排气压力位0.337 mpa,循环水压力0.4mpa,如果一、二级冷却器管束泄漏,冷却水将进入气侧

7、通道,夹带在气流中进入叶轮及扩压器。长期这样运行,会造成结垢、阻塞,使排气量减少,甚至使叶轮损坏,破坏动平衡,危机压缩机的安全。冷却器效果变差,直接影响级间压缩空气的水汽含量,对机组的机械部分产生影响。影响冷却器冷却效果的因素有:冷却水流量,冷却水温度,冷却水水管内水垢或泥沙及有机物阻塞管道,冷却器气侧排凝不畅冷凝水不能及时排出,影响冷却器冷却效果。5) 出口逆止阀出现故障。如果机组发生喘振,逆止阀应迅速关闭,防止系统内的气体倒流,避免机组三级叶轮受到冲击,防止引起机组倒转,对机组产生破坏。6) 入口导叶和放空阀动作不正常,导致发生故障时不能及时正确开关。根据机组运行状况分析,机组发生喘振的原

8、因可能是叶轮或静叶腐蚀、入口导叶调节存在滞后、放空阀动作滞后、级间冷却器压降大、出口单向阀失灵等因素。4、故障检查9月份,运行部安排对空压机c2102进行解体大修。1) 更换入口过滤器滤芯,拆下的滤芯催化剂粉尘较多,积灰严重。拆机组入口短接,清洗入口过滤器,同时对入口管道内的锈垢进行清理。2) 机组一、二、三级冷却器全部抽出,其中一二冷却器进行酸洗,三级冷却器直接更换管束。从管束检查的情况看,管程循环水侧管口处有少量杂物,一二级管束翅片间结垢较多(见图三),影响了气体的通过,未发现管束泄漏。机组在二级出口压力由开机时的0.39mpa,目前下降到0.337mpa,冷却器管束压降明显增大。润滑油冷

9、却器检修发现,冷却管束循环水内杂质及污垢堵死(见图三)。 图 二 图 三3) 开机期间对机组轴封和法兰检查,未发现漏风情况。机组解体检查,测量密封配合尺寸均符合设备标准要求。4) 机组解体检查机械部件,发现二级导流端盖内壁腐蚀比较严重(见图四),后端扩压器叶片风蚀较严重,三段叶轮有轻微刮擦,前端也已经风蚀。主要是一、二冷却器冷却效果变差,导致介质内水汽含量较高,对机组机械部分产生风蚀。 图 四 5) 检查入口导叶及放空阀。对入口导叶进行调校,经过多次动作后确认阀门动作准确,反应与脉冲发出信号一致,同样方法检查放空阀完好。将入口导叶阀门装回机组,通过空压机现场操作面板调试,检查入口阀和放空阀动作

10、准确。6) 由于空压站由两台机组供风,c2102出口蝶阀关不严,导致出口逆止阀未能检查,通过几次停机,现场发现单向阀存在关滞后的问题,系统风存在倒流的情况,导致机组受影响。根据机组解体检修情况,分析机组发生喘振的主要原因是机组效率下降,出口单向阀不能及时关闭,系统风倒窜,引起机组振动。空压机c2102检修后重新开机,对机组进行效率试验,压力到0.78mpa机组发生喘振,综合机械部分原因,机组效率下降,引起机组喘振。5、采取措施1) 订购机组导流端盖、出口单向阀等相关配件,待装置停工更换。2) 更换一、二级冷却器管束,翅片材质由铝制改为不锈钢,改善冷却器冷却效果。目前三级冷却器已改好,冷却器出口

11、温度有42下降至38,冷却效果非常好。3) 对机组级间冷却器排凝结构形式进行更改。原排凝管线尺寸为dn15,同时管线上装有疏水电磁阀,疏水效果不好。把疏水管线尺寸改为dn40,疏水电磁阀改至旁通线,保证冷却器内的冷却水及时排出,保证级间压缩空气的水汽含量较少,减少对机组机械部分的风蚀。4) 提高进空压机冷却器水质,保证机组冷却器效果。5) 改善机组入口过滤器工作条件,减少粉尘量。综上所述,空压机运行期间要保证入口过滤器的畅通,保证反吹系统工作的正常,同时工作环境恶劣的要缩短滤芯更换周期。保证冷却器效果,级间疏水保持畅通,降低级间压缩空气的水汽含量,减少对机械部件的腐蚀。运行期间发现机组不能达到设定工况时,要对机组进行检修及更换相关部件

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