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文档简介
1、高加水位调试试验汇报4月9日-11日调试过程中,3号和4号机组分别进行过在不同负荷下进行了水位提升试验,试验条件均是在机组负荷不变化的前提下提升水位,试验方法是逐步调整水位(每次变化10mm),稳定一段时间后,查看下端差数值(疏水温度 与给水入口温度差值),当下端差变化不明显时结束试验,通过绘制曲线查找下 端差急剧变化的拐点,试验顺序为1-3号高加逐台进行。潇桁对司创1$ gw H3:辽门组.S :AutoGTOup,组福ib I陋打曲券ivT图一.4号机组1号高加水位调试试验曲线9QCW图二.4号机组1号高加根据试验结果绘制的曲线4月10日10点左右,开始在调试机组的4号机组1号高加进行水位
2、调试试验,由于试验时1号高加下端差尚可,因此先进行了降水位过程,在-40mm(以当前DCS数值,下同)左右时下端差约22度,此时说明已有大量蒸汽进入疏水 冷却段,停止降低水位,恢复到原水位后稳定 10分钟后再进行提升水位,由于 机组临时接到提升负荷,试验结束。通过绘制的曲线 (图二),目前的试验以及可 以找到拐点,拐点在DCS显示-10mm位置处。3 TMTEQjnaAAVi jTMTmiAAV 311S AmMLT0tAAV3*一 THS*?.13 阿萄取IB九口融35B.7d再号翊鎌蘇ai_ifiSjI申L5MIL#TITS.ISJDD.DJ Jm剤|5D;0 tQ. id厂 二話 1OL
3、(jnr 41nrTiT-P9. flir;eirE9 帥1嗣*1(IMfrJSSnn 甲14/11117: JI ;59zaiuoviD图三3号机组1号高加水位调试试验曲线-60 -50 -40 -30 -20 -10 010 代3萼癥辭咖1000MW图四3号机组1号高加根据试验结果绘制的曲线4月10 日,在解除高加高三保护动作后,机组负荷在1000MW左右,此时1 号高加下端差在-16度左右,鉴于下端差偏大,因此省略了降水位,直接从-40mm 开始提升水位。当水位提升到+10mm时,运行人员认为水位波动幅度加大,且 此时下端差已接近合格值,停止了提升过程,水位恢复到 -40mm稳定了 40
4、分钟 后,再进行了水位下降试验,降低到-60mm时下端差已接近20 度,停止了试验。 通过绘制曲线图(图四),本条曲线比4号机组的更缓和,但还是可以找到拐点,神uW皿jSfeT廈二i旷 UODD迎_AWTMLT皿科声.TCVmAT5J 弭 TMBAA幵 J T在0左右。:耶忏严冃 _*1?1畑 W I H ! 1 J 41 k Aitl瞋ii呷,:诵:(241 VHP*T!-3 in F和 = 严p 町 mif jhIb网更Ym 严迪1.罰1 mwn*和耳呻T*图五,3号机组2号高加水位提升曲线随后进行3号机组2号高加水位调整试验,由于此时下端差有近 17度,因 此进行了水位提升,水位开始自-
5、260mm提升,当水位提升时,加热器水位波动 幅度加大,且成倍数增加,为避免出现过高水位,试验只得停止。1号高加均从试验结果上来看,提升水位可以明显降低高加的下端差,两台 可以找到下端差的拐点,但是提升水位后,加热器水位呈现波动幅度变大的情况 (图三),严重时会出现水位无法控制的现象,不加入人工干预可能导致高加水位达到咼三水位(图五),旁路咼加的可能。 ):I 丨 W 71 H】m心 VJ他jg,勺::73iO3AV 5#IEin船2 ziM瞽n询:町ME1W11ffp.g? LpyjB bjTSMQM300 00JNl D 叫 尹叮屯酹低 ni创03IH H世皿砂iC.M;如333 12Mm
6、mUMn:Q2:E2aoi Sire VII由于水位存在波动,后面调试则以稳定水位为主。在后续的调试过程中,也 可以观察到全部高加提升水位后均可以接近或者超过 -5.6度的下端差要求。这说 明高加在性能设计上可以满足热平衡要求。加热器是属于圆筒型容器,凝结水均在设备底部,负荷平稳,端差正常的情 况下,水位越提升,其表面积越大,提升水位所需凝结水量会逐渐增大,当提升 后高度淹没换热管后,会减少换热面积,这样抽气凝结下来的凝结水量会减少, 因此,提升水位后水位波动应该是呈现更加平缓的现象。姻*M+Ba朋gj|43S1l3r qA1-LiPIsi2E4D11A1K I5A11iiHsnzmWhl高加
7、轴向图- P 1 -4-, ;.- F F r 9 n : ihl 7,芮小:一门蒐 JrmST H亦:讥 旳I I三1 AMTLTmMAV_4#-7VDDrLD5.70Imm-3oar 1JTJ1CVnaAZT.A4*汽丽養ijy7awDDO! J331.4?顶41:H1竺壬。如地治JW21L.MIICHSID0 DDwoe豐1:一 -Hl. .IL52ii.nILJ1-flO.B r 胃二;1-:丄HK1 Jaoc科Lp.,J打.M1 hIITMTWHAAV.*#:1廊I号*iB人coat1sn n :omT图七4号机组2号高加4占卄鬥一PH 叩K網勺幣H k 币呵可打舷刃组“MM远呼 爼
8、端 life吋捉钧辱T XT .*图八4号机组3号高加- - n - n-ur;:I严尽 臥;IpJj彳如D(ftfOO T?而dBOJTHI L)。晅_Ttj3DD TE阿 LA AV 斫卫狀谒祕正霭亦题:tii广41.77TnPTi)KAV4*IMMEffIM H匚ns|皿-i :. rjIZ;(II;Z412:.aiX911:bz;!2D1 5/W图九 4号机组3号高加。投自动后波动逐渐加大从水位调试情况来看,在低负荷下,水位提升比较容易,波动还可以控制得住,当超过800MW负荷时,提升水位这会出现水位稳不住的现象,当手动操作阀门开度,提升水位后阀门投自动,出现水位波动越来越大,且阀门开
9、度比水位波动幅度更明显,负荷提升会增加调节阀前后的压差,会造成短时间的水位波动,但运行一段时间后,在端差正常的情况下,负荷稳定,加热器水位波动应该趋于平稳。10多秒的在图十和图十一对比时可以发现,调节阀动作时间相对于水位有 延迟,调节阀动作反应时间比较迟缓,这有可能是造成波动变大的原因。台匕当然,由于机组刚刚投运,可能有杂物进入调节阀阀笼而改变调节特性的可 能,特别是4号机组3号高加正常疏水调节阀。建议贵公司在停机检修期间查看阀门阀笼。鬲3迂蔻辽anepTiuuw*UB5TMv?iTF山电ITt丽jgat99t3Sm*5amiKfMlOiKhhlOOin IlLHj LU = O I X #
10、H X 屮屮囂 II M 閃 ,厂7l I叽nmiM组二AiKKJroup.翔昔总临肝的找程忆2沁申:-;_:TXrmSijuivM17tPTIU.AV 4#ncAT 缈wffv”蛊trF H1S;SrI占仙工爭珂酬正gBlE工超水w縄湘辰:i丄羽TKil訓=典产显匸卯丿亡:;2帆?-1柿矿jo化|小卿6DJoe.n7T? -J35.M b;jTtjjggQDK3”11 j(:II101肚齐?J-ElZUZt?HimwfW.DPMPi图十4号机组3号高加-缶卫nLS.CTTK/Cfl(nni:07DIzZzD Ml刖钏ai:59rD7 麵倔如ElO1:59:Dr ?盟 B/DVIO叶蝕;0】
11、?ai5/04jlD碎赫硏何的5心MCI I:机国占罰loBaip俎T氏 临时fei畑 _ij?号y 丐君世i Fre1 fB .- . .B5:.;儿Ii CH?hfJ.-1 j2T34TE03Q1A i,V4W2SMinADa2HQ306J5*00 colo.QDr 14,- - : - . =. . .:id;止laiPIJ 77.40 .?J. jjij :J-_L .7厶二竺50油aV-4ffLB9.94ISVJ理mfl.OITrIi ;:AZ Z-V 2! 8高顶于第走T F竜週桶61.5555.?!0& QCdJQ% ,AAHr34LT12MX_4#70 31-125 M! i对
12、近nnafl109IT3PTl3AAV_4#a.PS11:lOD.flDDflDMP图十二 4号机组3号高加,调节阀反馈没动,而水位不规则波动丁 益J Ik -工再克;*三* FiFt 二:.JW *T-:C k .:s、 1 一布-歼2I;15C? 2蓟輩即di(h25?ai*a_TgiA.AV_-1M g1MJ XLW330 Wi2_|TMLTT1K aV_円 Ul木世-M7 JD-no hIM 3H oaJ 竝.:TE-.呻 J:-* rd 可 Fn-4SglQ143 mt IW-;_4一r*PaIDW2 鼻:f.-.rA-1IfT 39myuB_ill IPLn.wE:1 AMTHLn
13、JUAV_to中UZH-llfi.DdLDDD m-IMHILH.55 WJ* -TH. ffd-uo.k厂M/Wx1 出 MuiniKjtint图十五3号机组3号高加 水位提升试验时 三台液位计反馈曲线12: ,.- 1 匸Ml 5 13ik.2TLT(J36 AV_4#4号tiU号高ffi圭(总埴233 30口山0J-3Dfl 00Imm1rLT03C AV_*#谒甬L得幽J3J W -25fi.75,-jM.aa!血T*CUB3aT AV_+f,伸JM |坤却QflQ阡12豕B号毘辽f,:庶虫.曲】19:L / T- ;p:由QEHIHH AV 聲1BtjWfctJ冋仍1删MauL7t.
14、:说三片卜叮气迄Sir g轴I ”鬥7 :S乙內lifcCru甲.m哇L 住严即卡总巧1朗:15X1如17r:T5图十六4号机组3号高加3台液位变送器反馈曲线 总线3反馈不规律円酹絆时I可7015-0 17O2SO O AlLloCrroup.沮端;L F方歹曲蚪趙畀 I 点 图十八,3号机组3号高加在3号机组3号高加提升水位时还出现了一种情况,正常疏水调节阀开度自80%左右开度采用手动的方式按1%关小开度及其缓慢的关到了 40%左右,高加水位呈现基本不变的状态,但是疏水下端差已从24度变到5.5度,在40%开度稳定了 1分钟后出现水位暴涨的现象。由于端差已正常,说明设备内部的疏水冷却段已经建
15、立好虹吸,液位测量均是独立设置取样点,且波动情况趋同,基本上 可以排除液位测量一次门未打开的可能性。 现象说明设备底部由于设备沿轴向存 在压力差,液位有梯度,在关小阀门开度时,虹吸口被淹没不多,由于整个疏水 管路一直出于爬坡,依靠压差抵消和 25米的液柱静压等阻力刚刚能使虹吸维持 于平衡中,当调节阀开度到临界点时,轻微关闭可能导致阀门内部可能提前汽化, 就打破了平衡状态,使疏水管路出现堵塞,产生高加水位急速上升的现象。由于高加处于7.1米层,距离除氧间有20多米高度差,加上调阀位于除氧器 顶部,估计有近25米的液柱静压,VWO工况时3抽蒸汽压力2.51MPa.a,考虑 到3抽管道阻力3%,加热
16、器壳侧压力损失0.07MPa,实际到阀前的压力预计不 到2.1MPa.a。根据阀门厂的选型资料,最大工况时入口压力却有2390Kpa.a。两者差值超过了 12%,选型上有没有考虑液柱静压?广东某电厂和华东某电厂的 1000MW机组单列高加,在参数非常接近,疏水量更小的情况下,广东某电厂3台正常疏水调节阀分别为8”、10”、8”;华东某电厂3台正常疏水调节阀分别为 6”、8”、8”;。本项目正常疏水调节阀规格 4”、6”、6”。阀门尺寸是否存在偏小 的可能。调节阀的选型中,过大或过小的调节阀调节性都会比较差,这是因为调节阀最佳的使用区间就是在 25%75%附近,因此我们建议贵公司可以考察其他 类
17、似1000MW单列高加的调节阀规格。2U.高E加热器运行工况(以下斥力均为绝对用力(a)阀门勒称乐力单位r玮丸1况(V獄)1#高加止常蹴水歸节阀阀前压力艮Gti丘27训后压力MFci介质温度r妣4流量l/h165*15脾高就正常疏水调节阀阀前床力MPa !氐9褐乔圧力MPa2. 1介须泪度r22B 5i阀n名稔i压力单位*最大丁况(WO)t/h523.583k高加正前疏水调节阀阀前压力MPa1阀后圧力MPa1. I介质温度*C193.3t/h667, 72图十九广东某1000MW电厂正常疏水参数阀门选型设计工况:阀门位号:HP2爪力单位:Mpa(A)流1让厲位:Kg/H设计力(Gh5.97设汁
18、温&;280胃道尺寸IN:doOxSa悴道岀丨H130x25流禺195,273474,270入U床力:1. 7534. 631出口压力:2. S322. 760压降:L9211.871入口温度:233. 5023 巳 10匸况:阀门选型设计二阀门位巧:HP3用力单K:Mpa(A)流iH单位:Kg/H设讨压丿J (G):3. 1设计温ft:010管逍尺寸IN:157x11500x18流说:665, 59S638, 683入口压力;2. 1292. 361fl; 口压力I1.251L223阳降:1, 175h 111入M温甌198. W195. 00介质比贞:0.87a 37图二十 华东某电厂1000MW高加2号和3号正常疏水阀选型参数理想流性!一快开,2克统4一彎苗分比,5-双曲蚊,G-ttiE摊樹线由于调节阀出入口均会有缩颈过渡管,阀门尺寸远比疏水管道小,这样也会 产生节流效果,出现较大的压力损失, 加上疏水阀前压力未达到选型参数的压力, 可能导致疏水在阀门内部汽化, 如果阀门未采用抗气蚀设计, 就可能对管道疏水 产生阻力和波动。在调试过程中,
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