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文档简介

1、减少工业废水 COD 的排放目前公司对工业废水处理站排放口的废水采用委托 第三方定期采样监测的方式进行监控,监测频率为每月一次; 现有的监测手段无法及时获取当前废水处理装置的运行状 况,也无法确保废水处理后的稳定排放。为改变上述现状, 拟采取安装在线COD监测仪并对现有废水处理流程作适当 改造,以达到实时监控废水处理装置的运行,控制排放废水 中COD浓度以减少排放总量。首先对近两年每月委外监测的COD排放浓度进行分析比较,具体数据见下表:由上表得知近两年 COD平均浓度为25.90mg/L,排放浓度基本稳定在较低水平,但个别月份的数据波动较大,影响 出水质量。根据节能减排的要求和公司废水处理站

2、的实际情 况,拟将COD目标排放浓度确定位为 40 mg/L。从人、机、料、法四个方面对影响 COD的排放浓度进行 原因分析,可能由于如下原因:1、操作者水平不够。操作者是经过严格培训后上岗且 具备多年废水处理工作经验,能够熟练操作整套废水处理装 置,不存在操作失误等现象,是次要原因。2、加药量不够。公司工业废水量较小,采用间歇式处 理的方法,经我们小组了解,每次加入的混凝剂量都相同, 如果这批需处理的废水浓度极高,就有可能发生混凝剂不够 反应,废水未完全处理就排放,影响出水质量的情况,可能 为主要原因。3、处理工艺不合适。公司废水处理站采用的是气浮工 艺,气浮处理工艺工艺简单, 占地面积小,

3、 混凝剂投加量少, 运行稳定,较适合处理含油废水,适合处理公司废水,是次 要原因。4、处理流程不完善。公司工业废水先经过化学混凝处 理后进入气浮池,再经过砂滤处理后排入出水井,如果废水 处理完仍未达标,也会直接排入出水井,有可能会造成超标 排放的结果,缺乏一个必要的检验环节,是主要原因。5、设备老化。废水处理设备的老化也会影响废水的处 理效果。目前每年公司都会对设备进行例行的维护保养工作, 设备运行状况良好,完全能够处理公司的工业废水,是次要 原因。经过原因分析,得出影响COD排放浓度的原因主要有两方面:流程不完善和加药量不够。因此,我们决定改造废水 处理站,在原设备上加装一套检验设备,增加一

4、个回路,若 水质不达标,则废水通过回路重新进行一次系统处理,确保 废水COD浓度在目标值以下排放,从而减少COD总量的排放。具体方案如下:现有废水排放方式,当前公司产生的废水先汇集到废水集水井达到设定液位后,通过水泵泵入处理装置处理后直接排放;现有处理装置的运行情况良好, 本次只改造排放管路: 在原有排放管安装电动阀 1,电动阀 1 常开;在电动阀1 前后安装跨越管,跨越管上安装手动阀,该阀门常闭,当 电动阀检修或集水井水位较高无法接纳更多污水时打开;从 原有排放管安装旁路连通到集水井,在该旁路上安装电动阀 2,电动阀 2 常闭。当集水池出水小于 40mg/l 时污水直接排入环境; 当集水 池出水COD大于40mg/时该电动阀1关闭,同时电动阀2打 开,集水池出水回流到集水井,重新回到污水处理装置进行 再次处理,出水水质达到设定标准后再排放到环境中。工业废水处理系统改造完至今,工业废水COD浓度如下:由此可见,COD排放浓度在设定范围内波动, 达标排放。 为让工业废水处理站运行更好,制定了如下巩固措施:1、对COD在线监测仪采集

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