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文档简介

1、 给水泵汽轮机振动大跳闸的分析与处理 摘要 本文对某公司给水泵汽轮机多次振动大跳闸的原因进行了分析,并采取了处理措施,最终成功解决了该汽轮机的振动异常问题。关键词 汽轮机;振动大;跳闸;汽封;处理1. 设备简介某公司的给水泵汽轮机为660mw机组中的一台小汽轮机,为单缸、轴流、反动式汽轮机,排汽与大机排汽装置直连,被驱动机械为50%容量的给水泵,额定工况点轴功率为 10116 kw,转速为 5456 r/min。主汽源为四段抽汽,高压备用汽源为冷再蒸汽。2. 设备异常情况机组在三个月内发生三次振动大跳闸事故,跳闸前均无相关操作,背压、油温、油压、轴向位移、瓦温、供汽压力等相关参数均无变化,每次

2、跳闸前工况均为接近满负荷运行,小机#1瓦在1-2分钟内增至120um后跳闸保护动作,#2瓦振动值同时伴随增大。跳闸后数小时内重新冲转,并列运行后,前后瓦振动值恢复正常。3. 原因分析查阅tn8000系统,有多倍频增大的记录,有低倍频增大的记录,也有一倍频增大的记录,我们无法从倍频上做出准确判断。由于运行前参数均未发生明显变化,所以我们重点从设备本身的两个方面去考虑:质量不平衡和动静碰磨。质量不平衡的表现特征一般是持续性的振动增大,而每次振动异常都是突发性的,所以可将这种可能性排除。最终我们分析的原因是内部部件的动静碰磨造成,而动静碰磨一般都是动静汽封片碰磨造成的。在高负荷工况下运行时,各部件的

3、热膨胀达到了最大值,而转子部件和静子部件的膨胀是存在差值的,所以动静汽封片设计的间隙值必须能满足自由膨胀的要求,如汽封间隙出现局部限制就会导致转子部分和静子部分发生碰磨,此种情况的表现都是突发性的振动增大,甚至跳闸。出现异常后,该公司也从其它方面采取了一些措施,但都无效。如:检查滑销系统及相连接管道部分,未发现异常;由于该小机未设计缸胀及胀差测点,就地在前箱部位的左右两侧架设百分表对小机汽缸进行膨胀观察,未发现异常;将小机轴封回汽疏水管的u型水封取消,改为直通排汽装置;在备用汽源冷再疏水管道上增设疏水器等。利用检修机会,该公司对该小机进行了揭缸解体检查,发现前汽封套阻汽片呈向前倒状(如下图),

4、表明该部位曾发生过碰磨,与预判一致,说明设计的汽封间隙不足以满足该汽轮机的膨胀量,调取事故前汽封供汽温度未发现异常,检查轴封回汽疏水管路未发现异常。最终我们判断该小汽轮机长期运行后,轴封部位呈现出异于其它机组的特殊膨胀性 ,造成该小机设计膨胀间隙不足,发生碰磨事故。4. 解决措施解体后发现,前汽封部位阻汽片有碰磨现象,说明设计的汽封间隙不足以满足该汽轮机的膨胀量,根据阻汽片的倒向,膨胀是在汽轮机收缩时候发生的,最终将前内汽封套一侧补焊1mm、一侧车掉1mm,将转子负胀间隙放大,正胀间隙同时缩小。启机后运行一年未发生振动异常现象。5. 结束语本文分析了一种特殊的给水泵汽轮机振动大现象,我们在分析振动大异常现象时,首先要从参数的异常变化和运行操作上进行分析,如确实无任何异常,我们

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