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文档简介
1、 通风系统改造在矿井机械化升级改造中的成功应用XXXXXX摘要: 本文介绍了通风系统改造在小煤矿机械化升级改造中的具体应用。通过利用原通风系统设备、巷道条件,结合方案比较,为机械化升级改造确定出最佳通风系统方案。关键词: 通风系统改造机械化升级应用山西省寿阳县天泰煤业有限责任公司井田面积13.156 平方公里,可采煤层三层,分别为8#、9# 、15# ,可采储量 8000 多万吨。 2008 年以前,矿井年产量一直在 15 万吨左右徘徊,产能小,通风阻力大。1、原通风系统概况改造前通风系统为中央并列式,主斜井断面7.89m2, 作为进风井,副斜井断面为 10.07m2,担负全矿井回风。主要通风
2、机为两台BDK65-N018 233132KW对旋轴流式风机,总进风量 2256m/min, 总回风量为 2370m/min, 负压1250Pa,矿井等积孔为 1.32m2。2006年,天泰煤业有限责任公司45 万吨 / 年机械化升级改造矿井初步设计确定施工新主斜井井筒,井筒断面10.2m2 。井筒全长650 米,作为运输兼进风井,重点解决机械化升级改造后,通风能力不足问题。新主斜井施工到130 米处时见流砂层,因施工工艺、现场管理不当等因素,导致巷道垮落、严重变形,常规支护工艺难以通过,被迫停工。改造前的通风系统示意图(如图1)所示:2、通风系统改造方案2.1 方案论证2.1.1方案提出1
3、通风系统改造方案经比较论证有三个:方案一:利用原副斜井有的一对斜井开拓开采,不再增加井筒。两个井筒一个进风一个回风。方案二:将停工的新主斜井整修后继续施工到设计井底位置,增加一个进风井。三个井筒两个进风一总回风BA090101综采工作面井斜主图例总永久风门进永久调风窗风新煤仓主进 风 流斜回 风 流井设计巷道AB 重叠巷道图 1改造前的通风系统示意图个回风。方案三 : 利用原有的巷道,在合适位置新打立风井,作为专用回风井。三个井筒两进风一回风。2.1.2经济比较方案一:不增加投入,利用原有巷道,经济上最佳。方案二 : 需重新注浆加固塌落顶板,整修可靠后,继续施工断面 10.2m2 斜井 520
4、 米。其中注浆加固费用 50 万元左右,井巷工程费用 460 万元左右,总费用 510 万元左右。方案三:经勘查比较,选择最优位置施工立井,井筒深220 米,井筒兼顾 90 万吨 / 年的改扩建,选取立井井筒直径5.5 米,工程费用550 万元左右,施工立井位置见图(如图2)。2 2.1.3技术比较方案一:矿井属中央并列式通风,巷道断面小,矿井通风路线长,通风阻力大,矿井改扩建规模增至90 万吨/年时,通风不能满足生产需要。方案二:矿井属中央并列式通风,总进风断面增加,总回风断面不变, 矿井改扩建规模增至 90 万吨 / 年或再大时,井斜主图例永久风门调节风窗B煤仓设计巷道A立 井 筒0901
5、01设 计综采工作面AB重叠巷道立井筒位置图2新施工立井筒位置通风量可能制约生产, 且处理停工段冒落区须注浆加固,效果优否具有一定风险性,加上新掘 520 米巷道,总施工工期较长。方案三:矿井属中央分列式通风,总进风断面、总回风断面均增加,通风能力大,抗灾能力强, 220 米井深较方案二总施工工期短。三个方案不同规模时的矿井风量、通风阻力、通风等积孔比较(见下表)矿井规模45万吨 /年90万吨/年参数风量通风阻力等积孔风量等积孔方通风阻力 Pam3/minPam2m3/minm2案方案一350027001.33540064801.33方案二350018501.61540043741.62方案三
6、35009502.25540022192.272.2方案确定通过经济比较、技术比较可以看出,方案一虽然经济上优越性比较明3 显,但从技术角度上考虑,尤其是矿井长远发展,技术上不合理,所以方案一不予考虑。方案二与方案三经济比较优势不明显,但方案三技术优越性明显优于方案二,尤其是从矿井长远发展看,优越性愈加突出。因此,确定采用方案三,矿井采用两进一回中央分列式通风,新打专用回风立井。3、矿井通风系统改图 例造结果B永久风门煤仓调节风窗矿井通风系统改造AC设计巷道分两大步:立井与原有立井筒090101综采工作面D立井筒位置巷道贯通初期的通风系巷AB 重叠巷道带统和启用立井作为专用皮回风井的通风系统。
7、3.1 立井与原有巷图 3道的贯通立井与原有巷道贯通后,初期通风系统不变,立井作为进风井,全矿井总风量增加,各处通风设施基本不做调整。3.2 启用立井作为专用回风井3.2.1 巷道改造在 090101 回风巷做联络巷与皮带巷贯通, 解决改变通风系统后090101综采工作面的回风。(图 3)中的 CD段为新施工联络巷位置。AB段为上下垂直重叠巷道。A 点上下高差为 1 米,在 A 点实施上下巷贯通,贯通后改变原煤运输路线,在A 点附近架设高脚架皮带,090101 综采工作面原煤从运输巷运出后,经改造后的皮带巷,通过高脚架皮带直接4 进入煤仓,较原运输系统减少两条皮带。3.2.2 改变全矿井通风系
8、统3.2.2.1通风设施的施工副斜井主斜井图例永久风门新施工永久风门或风窗两处B调节风窗煤仓4 道,永久密闭 4 座,井下具备A设计巷道全矿井改变通风系统的条件(如回风立井立井筒位置090101综采工作面图 4)。AB重叠巷道进 风 流3.2.2.1 实施全矿井改变通回 风 流永久密闭风系统制定全矿井改变通风系统的图 4安全技术措施,先将副斜井一台主扇迁至立风井,一切准备工作就绪后,在规定的时间全矿井下全部停电,原进、回风巷之间4 处 8 座永久风门或风窗全部打开(通风系统正常后拆除) ,两处 4 道永久风门或风窗关闭,立风井主扇启动,改变全矿井通风系统。3.3 矿井通风系统改造结果矿井通风系
9、统成功改造后,通风能力大幅度提升,在主要通风机风叶角度不变的情况下,全矿井总风量增加近3,负压降低 300Pa,1000m/min矿井通风等积孔增加,具体数据见下表。参矿井总进风矿井总回风矿井负压矿井等积孔前数332后Pa对m/minm/minm比改造前2250237012501.32改造后324033309202.175 4、结论矿井机械化升级改造中,通风系统的改造是其中关键的内容之一。确定最优的通风系统改造方案,对于提升矿井通风能力,提升灾变期间矿井的抗灾能力具有很重要的意义。作者简介:刘志胜,男, 1965 年生, 1985 年毕业于辽源煤矿学校,采煤工程师,现在寿阳县煤炭工业局工作。 XXX,男, 1967
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