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文档简介
1、某矿煤炭自燃火灾事故案例 1. 案例简介 年 12 月 12 日 14 时 30 分,某煤矿 4322 综放面停采撤架期间上端 头发生一起煤炭自然发火事故。 2. 矿井及火区概况 该矿 1975 年开始兴建, 1981 年开始商业生产,其主采煤层为山 西组第 3层煤,平均厚度为 8.29 米,矿井设计生产能力为 300万吨/ 年。该矿属低瓦斯矿井, 3 层煤具有煤尘爆炸危险,有自然发火倾向, 自然发火期平均 3-6 个月。矿井采用立井开拓方式,长壁式采煤方 法,综采放顶煤采煤工艺。矿井通风方式为两翼对角式,主要通风机 工作方式为抽出式。 4322综放面 1999年 11月开始回采至 2000年
2、 10月底采至设计停 采线。为减少断层损失煤量,依据 4303 综放面过 8m断层的成功经 验,矿研究将停采线向外延长 70m,推过王楼一号断层(该断层落差 5m)。 在过断层过程中和过联络巷( 4322-2# 联络巷和 4324-2# 联络巷) 时顶板难以控制,冒顶频繁,工作面压力大、顶板破碎,普遍丢失顶 煤,丢煤厚度最厚达 5.9m。工作面没提起刀来,造成割底板进入全 岩,导致工作面推进速度慢,特别从 10月 11日到 11月 20日 41天只 推进了 29.6m,4322面被迫于 11月 20日在 4322二号联巷上停采。 12月 12日 13点 10分支架后煤层自然发火,并快速发展,烟
3、雾 迅速蔓延,采取调压措施仍不能将烟雾逼退,直接灭火无法进行, 13 日 2 点决定封闭处理。 3. 事故经过 11月6日发现 6支架(支架编号自下而上)顶板有微量一氧化 碳, 7日在同一位置的一氧化碳上升到 30ppm。11月11日在 l支架 后部顶板查出一氧化碳 218ppm,之后在工作面下部架间窝,顶板都能 查出一氧化碳,这段时间通风队在回风隅角向 l 架后部顶板打钻注 水。11月 20日工作面停采,到 11月 23日整个工作面支架前梁顶板、 架间钻孔内都能查出一氧化碳,并发现 64, 69、 106支架破碎顶 板有少量雾气。发现一氧化碳后通风队员立即全力以赴采取用煤电钻 打眼插管、注阻
4、化剂、注水、注黄泥浆等措施进行治理,特别针对出 雾气的地点打钻注阻化泥浆, 11月 25日后情况有所好转, 26日40 、 44支架顶板又出现少量雾气, 11月 29日开始向 4322上顺槽沿 空侧以及 4320停采线压注黄泥浆。 11月 29日 105支架顶板气样分 析一氧化碳高达 1312ppm,并首次分析出乙烯( C2H4), 11月 30日夜 班同一地点有煤焦油味,通风人员又在 105架顶和其它地点注浆,井 在 2#轨道下山向 4322 面上隅角打钻注浆。根据以往在撤面时支架间以 及顶板出现一氧化碳时采取插管注水的治理经验,即在工作面架间采 用煤电钻打孔注水处理,共计施工 300 多个
5、孔。注水后一氧化碳有所 下降, 12月1日到 5日工作面架间钻孔一氧化碳趋于稳定,随开始边 处理边撤架子工作。 12月6日到 7日气样分析部分钻孔中的一氧化碳 浓度在逐步升高, 12月 8日105支架钻孔中一氧化碳浓度猛升到 6201ppm。12月 9日工作面下部跨落比较严实,工作面风量降到 229m3/min,由于升压的作用工作面上部钻孔中一氧化碳浓度又迅速下 降,但是下顺槽外工作面一氧化碳绝对涌出量从 12月 10日开始迅速 升高。12月11日 13时西风井主要通风机停风 15分钟后发现进风隅角 和 43、 44架后有微量青烟,注浆处理人员认为是雾气,随进行注 浆注水处理后雾气消失,同时
6、44架后局部出现 58的高温,经向 44 、 43架后插管注水高温点消失,但有关人员没有认识到问题严重 性。12月12日 11时左右现场注浆注水人员在 109架和进风隅角后 部发现烟雾,现场人员又采取注水注浆处理,通风队值班人员没有及 时汇报矿领导。 13点 10分观察人员进入工作面,发现烟雾往外扩散到工作面上 口,当时现场人员就立即采用水冲直接灭火,但未找到火点,烟雾逐 渐扩大。反风结束到恢复通风后约 7 分钟时间,烟雾进一步扩大,恢 复正常通风后,烟雾扩至工作而上出口以外约 20m处,现场人员用水 冲散烟雾,并开启工作面上顺风机,人员己能到达工作面上口,准备 进一步处理。但此时烟雾大,气温
7、高,人员被迫撤出,己无法进行处 理, 14:20 汇报矿调度室。调度室值班人员立即通知矿领导并向集团 公司通风处做了汇报, 16:40 集团公司通风副总等领导到矿,立即与 该矿研究治理措施。由集团公司通风副总在调度室统一指挥,现场采 取建立调压气室升压后仍不见效,工作面回风流中的一氧化碳浓度迅 速上升。为了防止事故进一步扩大, 13日 2时由总指挥决定采取封闭 火区措施,上顺第一道密闭墙距工作面出口约 60m,第二道闭在三叉门 以里约 5m处;下顺第一道闭墙距工作面出口约 30m,第二道闭在三叉 门以里。 13日中班完成火区封闭,上、下两头风机停止运转。接着对 各道闭墙进行了喷浆堵漏。 4.
8、事故原因 (1) 生产过程中,工作面过断层没有按过断层的措施施工,使工作 面推入底板岩石中,导致推进速度慢, 41 天推进 29m超过最短发火 期,频繁冒顶,留下大量顶煤、浮煤的情况下 ( 最厚达 5.9m),给发火 创造了条件。 (2)对该矿的煤层自燃特性了解不清,煤层自燃的早期指标气体 等分析不够。(在实验条件下:该矿煤样起始温度为 33时,最短发 火期为 30 天;起始温度为 28.7 时,最短发火期为 34天;起始温度 为 20时,最短发火期为 46 天;出现 C2H4时的煤温 91。如 11 月 29日 105#支架顶板气样分析一氧化碳高达 1312ppm,C2H4浓度为 4.32p
9、pm,这时的煤温为 91以上,距出现烟雾只有 10 天左右的时 间。) (3)防火措施不当。高达数米的松散煤体堆积在支架后,为自然 发火提供了良好的条件,所采用的注水、注浆等措施不能有效地包裹 煤体,因此,虽然做了大量的工作,效果不明显。 (4)发现自燃隐患后,一直未向集团公司汇报,直到浓烟滚滚, 无法控制时才向集团公司汇报,延误了时机。 (5)技术、装备储备不够。如:利用地面灌浆系统灌注凝胶、胶体 泥浆, 一直未掌握,而这种技术正是处理此类问题的有效手段。 5. 事故教训 (1)特殊工序的管理应加强。如:在工作面过断层时管理不到位 , 导致没有按设计和措施施工 ,未提起刀 ,使工作面推入到底板中,推进 速度慢,丢了大量顶煤。 (2)防灭火设备不足,应尽早完善。如
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