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文档简介
1、2014 年广申选厂建设工作总结 在董事长的正确领导下, 在* 集团公司各部门的大力支持下, 在 设计、勘察、监理、施工单位的精心配合下, * 矿山固废综合处理项 目自 2014年 3月份开始筹建至 2014年 12月末,主体工程全部完工, 设备安装已达到单动试车标准, 历时十个月。 下面把项目建设的工作 情况向领导做一汇报: 一、工艺确定及工程的定稿: 本工程是* 集团公司运作两年之久的一项重点工程。 原定是建设 一座年处理量 200 万吨的矿山固废物料综合加工项目。 后经董事会通 过市场考察、社会调查和资源分析,并经过科学论证,决定投资建设 一座年处理 600 万吨矿山固废物料的综合加工项
2、目。 委托* 技术有 限公司进行设计。 经过几次工艺图纸审定和修改, 最后于 2014年 1月 24日(农历 13 年腊月 24 日)定稿并提交建设单位设备工艺流程图。 二、工程的组织机构: 由于该项目工程投资规模大,建设工期紧,施工任务重,且无完 善的设计施工资料, 属于边修改工艺, 边修改设计, 边施工的“三边” 工程。为了科学的,合理的管理建设项目,优化组合,合理配置人力 资源。公司领导非常重视, 决定成立* 项目筹建小组,全程对建设工 程进行管理。 经研究决定, * 矿业集团公司董事长担任 *项目筹建组组长, 工 艺总工王成武任第一副组长, 抽调公司各部门精英, 成立了筹建小组。 根据
3、工程特点及公司管理结构的管理模式, 广申选厂项目筹建组 下设征地组,技术组,机械设备管理组、后勤管理组等职能部门。详 细对各自的职责范围进行了明确, 形成了一个分工明确, 共同协作的 管理组织机构。 为了提高技术水平,组建技术组后,在现有的技术力量基础上, 公司又从下属单位及面向社会招聘了专业的技术及管理人员充实技 术组的管理力量。 为保证该项目的顺利实施, 本着质量第一、 安全第一和厉行节俭 的原则,明确了项目管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、 资金使用及现场施工管理保证措施等, 并对此项目工期及施工方案进 行了全面的部署安排,做到整体工程有计划,月月有布置,周周有安 排,日日有检查
4、,形成了一整套的完备的管理体系。 在确保工程质量进度的同时,公司与 2014 年 4 月同承德宏泰工 程监理公司签订了监理合同。形成了建设、监理、施工三方共管的项 目管理体系,为工程项目有序管理奠定了基础。 三、工程概况 本项目整体分为两条生产线, 一条为磨矿生产线, 一条为固废处 理生产线及其附属工程。 其中磨矿生产线为设计院设计, 提供全部工 艺、建筑、结构、电气、管道等施工图。另一项固废处理车间由本单 位自行设计施工。 本项目总占地面积约为175亩,其中建筑面积15000m2。整体工 程结构为混凝土框架及钢结构排架工程。 建筑物外围采用岩棉复合彩 板及单层彩板围护,结构层基本采用钢结构平
5、台 其工程项目分部如下: 1、磨矿生产线主体工程分为六大项: 1.1、旋回破碎车间 1.2、中细碎破碎车间 1.3、筛分干选四段破碎车间 1.4、磨矿主车间 1.5、尾矿干排车间 1.6、办公楼及附属设施 2、固废综合处理生产线主体工程分为三大项。 2.1、露天尾渣料仓 2.2、尾渣整形车间 2.3、尾砂筛洗车间 3、其他附属工程。 3.1、高低压配电室 6 个,其中高压配电室 2 个,低压配电室 4 个。 3.2、粗矿筛分转运站 3.3、粗矿转运站 3.4、粗精粉转运站 3.5、锅炉房 3.6、皮带机磨矿生产线共 36 条 ,固废处理生产线 12 条,共计 48条 3.7、高压电缆沟 150
6、m 3.8、精矿地坪挡墙 84m。 3.9、1#水井及泵站 3.10、2#水井及泵站 3.11、精粉地坪5600m2,粗精粉地面1200m2。 四、工程招投标 在项目筹建组的统筹安排下, 本项目分次对工程进行了对外招投 标工作。 1、项目筹建组与 2014年 2 月 20 日对土建工程进行了公开招投 标工作。最后采用议标方式,由合理低报价的 * 北方建筑公司中标。 并同时与中标单位按照投标承诺书内容签订了施工合同。 完成土建工 程 2014 年 3 月 1 日进场施工的管理目标。 2、项目筹建组根据实际施工进度, 与 2014年 5 月对外进行了钢 结构制作安装工程的公开招投标工作。 同样采取
7、了议标方式, 由合理 低报价的 * 建筑公司及 * 建筑公司两家单位共同中标。 并与中标 单位按照投标承诺书内容签订了施工合同, 按总体施工计划及时完成 了钢结构工程的招投标工作, 施工单位于 2014年 6 月 1 日进场施工。 3、设备安装招投标后,根据董事长意见,设备安装由本单位内 部组织安装。这样既熟悉了设备性能,又取得了安装经验,为以后车 间生产运转奠定了一定的基础。 4、项目管理同期,各项大宗设备采购、工艺管道采购、以及一 些大宗物资采购, 均在项目筹建组及公司物资采供处的配合下, 召开 了招标会,并在合理低价, 品质保证的基础上优化了供货单位,为工 程建设节约了大量的资金。 5、
8、项目筹建组根据设备安装进度及工程进度, 与 2014 年 9 月召 开了电气安装工程招投标。 最终确定了 * 电力为中标单位, 并与 2014 年 10 月 1 日进场施工。 通过开展招投标,土建工程在 2012 年定额的基础上让利 10%, 按土建工程总造价 6000万计算,可为公司节约资金 600 万元。 钢结构工程社会招标价为安装制作费在 16001800元/T ,通过招 标,我公司确定的最终招标价为*元/T,每吨为公司节省400元, 按钢结构总量4000T吨计算,为公司节省160万元。 电气工程招投标, 从原来的 * 万到最后中标价 * 万元,节省资 金 550 万元。 通过招投标,三
9、项工程共计为公司节省 1510万元。 五、工程建设中遇到的问题及应对措施: 1、工程筹建初期遇见的困难及应对措施 根据公司总体进度安排,要求在 2014 年 3 月 1 日土建开始进场 施工,用 7 个月时间建成该项目。可是当时,设计院仅提供选厂的工 艺图,一张结构施工图都没有。摆在选厂建设面前主要有两大难点: 1.1 、设计院要求提供厂区各建筑物地勘资料方能进行结构设计, 可当时面临着勘察单位放假, 要在 3 月 1 日前,拿到地勘报告是一项 艰巨任务。 1 月 24 日晚,董事长把该任务交给 * 及王总工负责,要 求在旧历正月十五日前拿出地勘报告, 并送达中冶沈勘设计单位, 与 3月 1日
10、开工前必须拿到土建开槽图纸。 当时我们询问了原设计单位的地勘部门,其报价为 60 万元。而 后又询问了 * 地质八队,其报价为 25 万,且其员工放假,工人上班 时间为农历正月十八,无法满足我方的时间要求。 最后,我们找到承德 * 地勘设计院,谈好 50 万元的价位并于农 历腊月二十六日进场施工, 在农历 2014 年正月十五提交了地勘报告。 及时交到了 * 设计院,为 3月1日设计提供结构开槽图奠定了基础。 1.2、由于本项目工艺特殊性,从工艺方案确定到建筑物工程定 位,大的变动就达到了 3 次。 第一次是设计院工艺建筑物坐落长达 700M ,是一条线布局,当 时征地面积不够,在此情况下,我
11、们将磨矿车间叠加到碎矿车间西面, 这样布局满足了建筑物坐落在征地范围之内。 放线后,经领导现场审 查,这样定位,影响尾渣处理车间的布局。 在这种情况下, 我们又把磨矿车间放至筛分车间东侧。 定位放线 后,经领导现场审查,发现还存在不足之处,主要是铁精粉场地放至 在北面,排水运输都存在一定的问题。 在此情况下, 我们又把磨矿车间南北向进行了对调, 这样既满足 了整体工艺要求,又满足了运输、排水等各方面要求。 最后将修改完的工艺图报请设计院审查通过后, 作为最终设计方 案。与 2014年 2 月 28日进行了第四次也就是最终放线定位工作。 并 交付施工单位,进行开槽施工。 本工程属于典型的“三边”
12、工程,即边规划、边设计、边施工 在这种情况下,直到 2014年 3月 1 日,设计院仅提供了建筑开槽图 纸,后续结构图一张未到。致使施工队进场后施工进度受到了制约。 在此情况下, 最为突出的难题就是粗碎车间。 由于设计院提供的 结构高度达到28M,埋深达10M以上,且结构繁杂,加上现场地下 水位很高,地基开挖过程中,地下水处理极为困难,排水水泵最多高 达 6 台之多。且尚未开挖到设计深度,就出现了严重的塌方现象,大 大增大了施工难度。在此情况下,经董事长同意后,请来了在专业结 构工程师, 对粗碎车间进行了大的结构修改, 将结构标高从 26.5M 降 低到了 20.5M,结构高度降低了 6M,并
13、且减少了三层使用价值不高 的结构层板。 不但大大降低了工程造价, 也使得困扰施工的地基处理 得以妥善解决。 2、工程建设中遇见的困难及应对措施: 2.1、由于方案确定后结构图纸提交缓慢,施工单位开工后,施 工进度受阻。中细碎车间、 筛分车间基础施工后,就无法进行后续工 程施工,加上球磨车间原工艺设计未增设一段尾矿打捞工艺, 原结构 设计图纸亟待修改,施工进度严重受阻,部分车间停工待图。 在此情况下,经董事长批准,聘请了专业矿山建筑结构工程师, 进驻现场,负责已有结构及工艺图纸的修改工作。工程师到场后,立 即对球磨主车间的结构进行修改, 原工艺达不到自流, 且尾矿得不到 全部回收。在这种情况下,
14、 我们将球磨基础抬高一米,保证了工艺自 流和尾矿全部回收的目的。 同时也确保了施工进度, 降低了施工成本。 2.2、在结构施工过程中,由于外界因素和气候影响,部分时间 段施工进度缓慢。在这种情况下,项目筹建组在董事长的正确领导下, 克服重重压力,采用用例会敦促、合理布局、突出重点、强化管理、 现场协调的多角度全方位的管理模式, 积极主动的配合施工单位, 最 终如期地完成了一二期工程土建工程施工节点, 为设备安装提供了工 期保证。 2.3、由于施工单位工程任务大、施工难度高,建设单位同施工 单位能否现场密切配合就成了制约工程进度的重要环节。 技术组现场 管理人员,任劳任怨、加班加点、不分白昼,在
15、承德宏泰监理公司的 配合下,对各隐蔽工程及需及时检验的工序, 及时有效的进行了监督 管理,做到了验槽、验线、验筋有资料、有记录、有影像。在确保工 程质量的同时,最大限度的做到了配合施工,确保了工程施工进度。 2.4、由于设备安装未委托专业的设备安装队伍,由公司自行组 织安装队伍进行设备安装。 因此,专业安装人员的缺乏及安装经验的 不足,成为制约设备安装一大难题。在设备安装过程中, * 厂长兢 兢业业,任劳任怨。技术组成员在 * 厂长的带领下,屡次组织技术 攻关,合理分派技术组技术力量充实到现场安装组。最终,以较低的 安装成本,合格的安装质量,基本完成了一期工程的设备安装任务。 为公司节约了一笔
16、安装费用, 同时,也为公司培养了一支较为专业的 设备安装队伍。 六、施工中各职能部门发挥的作用: 在该项目管理中, 各职能部门分工明确、密切协作,各自发挥出 自己最大的管理作用。 6. 1、征地组 兵马未动,粮草先行。要建设如此规模的选厂,征地工作必须先 行一步,征地组组建后,在组长 * 的带领下,克服重重困难,特别是 耐心的说服了胡搅蛮缠的村民, 同时也采用法制手段, 解决了在选厂 征地占地的部分无理取闹村民。为选厂占地、 1#、2#水井占地、道路 占地、磨破了嘴,跑细了腿,为选厂建设作了大量的贡献。 在建筑队进场期间,临时用电是个大问题。在总经理和 * 经理 亲自指导下,利用三天时间,就解
17、决了选厂临时用电的 160kVA 、 400KvA 两台变压器,为选厂按时开槽施工奠定了基础。 在选厂建设期间, 由于办公楼的建设, 两台变压器的高压输送电 路需要搬迁,在这种情况下,征地组同志找电力局的主管领导,协调 搬迁工作,按期做好了变压器的搬迁,没有延误办公楼的建设。 6.2 机械设备管理组: 负责机械设备管理的 * 矿长, 在机械作业 任务大、工期紧、要求精度高的情况下,积极组织施工机械,不分昼 夜,连续施工,完成了尾矿库开挖、现场工程土方开挖、回填、场地 平整、 1#、2#水井、北窑 厂区道路土方的施工。 6.3 技术组: 技术组作为现场项目管理的综合组, 在项目建设过程中, 承担
18、着 至为重要的技术管理工作,同时也承担着工艺修改,结构修改、现场 质量管理、安全管理及资料管理的重任。 在技术组管理人员较少、 管理工作繁重的情况下, 为了更好的做 好项目管理各项工作,每一个技术组成员,都身兼多职。在十个月的 选厂建设中,做了大量的工作 6.3.1 技术组重新设计图纸 65 张,包括细碎车间、整形车间、精 矿料仓、尾渣料仓、精粉料仓、 1#中矿授矿槽、筛洗车间及尾砂干排 车间等全部的工艺、结构、建筑图纸; 6.3.2 修改设计院图纸 131 张,涉及粗碎车间、 2#通廊、中细碎 车间、磨矿主车间、办公楼等。 6.3.3 技术组在全程管理过程中,共验槽 40 次,验槽方量约 1
19、9 万方,验筋 152次,验筋总吨数 2800吨。共检查出质量问题 35 处, 下发整改通知 19张,质量罚款 12 次,共计罚金 * 元。 6.3.4 在此期间,技术组还协同监理单位,基本完善了已完成土 建工程的资料签署工作,为竣工资料的组卷打下坚实基础。 6.3.5 严把材料质量关, 施工各类设备、 物资规格、 型号、数量、 符合设计及施工规范要求, 工程原材料等主要材料均按有关的规定进 行进场检验,需送检的试件、试块达到了 100%见证验送,经检验合 格后才投入工程使用。 6.3.6 严把安全管理关。在历时 10 个月的工程建设过程中,由 于加强了对各施工单位及班组的安全管理,未出现任何
20、伤亡事故。 6. 4 后勤管理组 后勤管理组, 在负责后勤管理、 安全保卫的同时, 兼管现场库房 管理、磅房管理及食堂管理。 在项目管理中, 后勤管理组完善了中心库房的物资管理、 磅房的 计算机系统管理、 后勤食堂的日常管理工作。 最大限度的为工程建设 创造良好的后勤环境。 六、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计单位能够认真负责地参加基础及有关重要部位工程质量 验收;在发现工艺问题后能妥善的协调建设单位进行修改及变更, 参 加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程 质量问题的处理情况; 基本完成了合同所约定的内容, 比较良好的履 行了设计单位的职责。 2、监理单位项
21、目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求; 监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备 投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键 工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问 题整改结果; 组织工序、部位的质量验收, 参与单位工程质量的验收; 收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;基本完 成合同所约定的内容,履约情况良好。 3、本项目土建施工单位为 * 北方建筑公司,该施工单位项目经 理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备 及到位符合要求; 施工组织设计有审批并执行; 施工现场配置施工操 作技术规程及国
22、家有关规范、 标准;按工程技术标准及施工图文件实 施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量 问题和质量事故的处理;收集、整理完整的质保资料;出具施工单位 工程质量自评报告; 完成了合同所约定的内容, 较好的履行了自己的 责任和义务。 4、本项目的钢结构制作安装工程施工单位分别为 * 建筑公司及 * 建筑公司。两家钢结构施工单位,技术管理力量比较薄弱,施工力 量较低。因此在两家施工的钢结构中,均存在较多质量问题,虽经多 次敦促返修, 但依然还存在不少不影响结构安全的质量通病。 两家施 工单位相互比较,各有所长,各有所短。 5、本工程的彩钢安装单位为个体承包,现正在安装阶段,仅
23、对 现已安装的彩钢予以检验, 基本符合规范要求和设计要求。 一直强化 质量管理, 彩钢工程不会出现大的质量问题。 6、外协皮带机厂家皮带机安装,基本符合规范要求,皮带机运 行状况需待试车后方可确定。 七、工程完成情况 本项目土建工程与 2014 年年底主体工程已验收完毕。除 2#皮带 通廊因底板发生纵向裂缝, 尚需设计院验算后确定质量原因外, 所有 单体工程均符合设计要求及施工质量验收规范要求: 质量控制资料齐 全合格,安全和功能检查合格,观感质量合格,已完成合同约定和设 计要求的各项内容, 满足设计及施工验收规范要求, 达到现行国家验 收合格标准。 本项目钢结构工程, 一期工程已全部验收完毕
24、, 达到现行国家验 收合格标准。后期固废处理生产线,尚未完工,待完工后进行验收。 截止到 2014 年年底,已进场设备全部安装到位,具备了单动试 车条件。工艺管路、配电线路及一些细部的设备联接,也处于基本完 成阶段。未进场设备,因其进场时间无法确定,无法做出准确的工期 计划 电气安装工程, 10Kv 高压线路已架设完毕,等待有关单位进行 验收。厂区配电系统安装完毕,车间电缆桥架已安装完毕,剩余设备 引线正在进行安装。未进场的机电设备,等待设备进场后再做计划。 八、领导对工程的指导及重视: 此项目是 * 矿业公司的一个重点工程,时间紧,任务重。 工程一 开始,就得到了公司领导的高度重视和大力支持
25、。 董事长亲自挂帅, 在百忙之中, 每天抽出一定的时间, 到现场指 导工作。 公司副总 * 每天坚持在现场一线,指挥部署工作,和大家同吃 同住,建设指导现场工作。 负责工程督导的副总 * 和 * ,不定期地到现场督导工作, 并随 时对工程的建设做出指导和建设性意见。 对工艺设备做出重要调整和 修改意见。 总经理 * ,在负责全公司的管理工作的同时, 挤出宝贵的时间, 不定期到现场指导工作, 并对现场的安全做出多次重要指示。 为选厂 顺利建设做了大量的工作。 在此项目建设中, 公司各部室为选厂建设作了大量的工作, 特别 是采购处通知, 亲临工作一线, 购进了选厂建设所需的大量设备和物 资。 九、
26、选矿工艺的修订 本着工艺先进、操作方便、上产实用的原则,在设计院工艺流程 方案的基础上,我们对整体工艺流程修改如下: 1、旋回粗碎车间原设计结构高度为 28.6m,为了降低给料平台 高度,在董事长的要求下,经结构修改,整体高度下降了 6 米。不但 降低了给料平台高度,节省了 12 万方垫土方量;又节省了混凝土 1200m3,钢筋80T,仅此一项,就节省投资造价近 100万元。 2、原设计中细碎车间厂房全长 60M,其中有12M为独立检修跨, 没有太多的实用价值。经和设计院几次接洽沟通, ,最终决定减去该 检修跨,使厂房长度保留到了 48 米,此项改动,为公司节约投资 30 万元左右。 3、筛分
27、车间原设计为半地下结构,最低通廊基础为 -12.5M。干 选机、和尾、精矿皮带均在地下。由于现场地下水位仅为 -5.00M 左 右,若照原设计施工,仅基础开挖及降排水位一项,不但难度大,而 且将较大增加投资成本,且地下结构的防水工程也是一项很大的投 资。在这种情况下,经同设计院协商一致,采用将干选车间拉宽 9M, 且将皮带机提升到了 +0.000以上,即满足了工艺要求, 又为公司节省 了大量的基建投资。 4、 磨矿车间原A、B轴均设计有挡土墙,B-C跨轴距仅9M,安 装尾矿泵及中矿泵后,无法进行其他操作。为此,经同设计院协商, 去掉了 B 轴挡墙,使 AC 跨之间形成贯通,满足了设备操作和维修
28、 的工艺要求。 5、原设计磨矿车间球磨机基础高度为 3.30M,不能达到工艺自流 和尾矿全回收的工艺要求。 经同设计院结合, 将磨机基础提高了 1M, 从而满足了工艺自流和尾矿全回收的工艺要求。 6、原设计中, 高压配电室共设计了三座,即磨矿主车间配电室、 筛分配电室及中细碎配电室。 28柜共计需要 33 台。为了便于供电, 经现场修改, 将高压配电室修改为 2 座,即磨矿主车间配电室和中细 碎配电室。 28 柜共计少用 7 台,仅需 26 台。减去不必要的变压器三 台,即筛分的 80KVA 变压器和粗碎车间的 355KVA 变压器。 同时修改了高压配电室的供电方式, 将原设计的由配电室直供到 用电设备的供电方式改为分线分路供给用电设备。 这样既方便了现场 操作和维修,又减少了大量的供电电缆。 7、原设计的授矿槽均为地上结构,要想实现车辆自卸,需要增 加很大的土方回填工作,且实际使用效果不佳。因此,我们现场修改 了粗矿授矿槽、 精矿授矿槽的供矿工艺和建筑结构, 从而即达到了使 用效果,又节省了建设费用。 8、原设计精矿仓为架空仓形式,储量太少,无法满足碎矿峰谷 电检修时间段的供矿需求。 因此,我们采取了地表大储仓的结构形式, 使精矿储量最高可达 5 万吨,即满足了气候影响下的磨矿车间
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