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文档简介
1、两种机械在改性沥青设备中的应用改进改性沥青生产工艺,设计新一代的高速剪切、高速分散均化机和高性能磨机,在生产高品位改性沥青粘结材料中起着稳定、高效、低能耗、低成本等保证作用。 剪切机 磨机 高效 低能耗 高性能道路交通基础建设既是全面建设小康社会、实现现代化的迫 切需求,也是国民经济发展的支撑条件。公路事业飞速发展,高 质量的沥青路面材料离不开优良的改性沥青粘结材料,而优良的 改性沥青生产需要先进的加工工艺、先进的成套设备。简单、可 行的工艺流程,高效、节能、降耗的设备,卓越品质的改性沥青 粘结材料,逐渐成为人们关注的焦点。本文通过以下分析,提出 改性沥青工艺及设备改进的必然性和必要性。 1
2、工艺、设备改进的基本思路国内改性沥青和乳化沥青传统工艺都依赖于磨机,先溶胀而后依靠反复多边的磨削和长时间的孕育来加工生产,它存在以下 缺陷: 1)由于工艺路线的不合理造成磨机的损耗大,改性沥青产品 的质量不稳定。因为溶胀搅拌后的sbs往往结成一定的块状或 较大的颗粒,进入磨腔时由于空间有限,磨削时间极短,使磨机 产生很大的内压,瞬间摩擦力增大,产生巨大的摩擦热,混合料 的温度升高,容易造成部分沥青老化。还有一小部分还未经过足 够的磨削,直接从研磨槽中冲飞出去,这样给改性沥青细度、质 量、流量造成直接影响,大大缩短了磨机的寿命。 2)由于在磨削前没有处理好sbs块状问题,没有足够的预处 理及磨机
3、的结构不合理,磨削过程中总达不到一定的细度,造成改性沥青产品的生产效率不高, 产品质量不稳定,需要依靠反复多次循环研磨和长时间的孕育来 解决问题。这样不但大大增加能耗,提高成本,产品质量不稳定, 影响公路工程施工速度。 2 解决方案 为了克服改性沥青粘结材料加工中的通病,我公司对改性沥 青生产工艺进行优化设计、对均化机和磨机进行结构改进,通过 试验和一段时间的生产,证明能完全解决上述问题。 3 新工艺、新设备的优越性 3.1 工艺方法的改进,极大地提高了改性沥青的生产效率 我们先从工艺上着手进行改进,采用先粉碎后研磨,目的是 把从溶胀罐中初次搅拌的沥青和sbs,在进入磨机磨腔前先进行 预处理,
4、减轻磨机的能耗,提高磨机的工作效率。 3.2 高速剪切均化机的合理定位添加,对提高改性沥青产品质量 及生产效率提供了保障 我们自己研制高速剪切均化机,其工作过程有以下几道工 序:第一,进行高速强烈搅拌,达到一定的粒度和一定的均匀性; 第二,进行高速剪切,通过十几万次的高速剪切后达到一定的细 度;第三,进行高速分散,达到一定的均匀性。经过高速剪切均化 机三道工艺处理后,沥青和sbs处在一定的微小粒度和均匀分散状态。 3.3 对磨机的动、静磨盘设计结构进行大的改进 改性沥青混合料在动、静磨盘磨腔内的运动方式,由直线运 动改为曲线运动,确保sbs的磨削细度,提高了改性沥青产品的 质量。 sbs是一种
5、韧性很强的热塑性弹性体,在进入磨机磨腔内必 须有充分足够研磨次数,才能确保细度和质量。为此,我们对动、 静磨盘进行全新设计,当sbs改性剂进入磨机磨腔内时,在高速 旋转离心力的作用下高速上下跳动,不停地与动、静磨盘相对碰 撞,产生各种复杂的曲线运动。这样,在有限的磨机空间和时间里, 大大增加了磨削的概率,提高了分散均化效果,从而确保了磨削细度、均匀性和稳定性。为了百分 之百地确保细度和质量,再用串联的方式经过第二台磨机用同样 的方式研磨一遍,这样提高了磨机的粉碎效率和质量的可靠性。 4 工艺及设备的经济效益和社会效益 工艺及设备经过改进后改性沥青的细度、均匀度及综合指标 都有明显的改善,大大缩
6、短了溶胀、孕育时间并很大程度上降低 了电能、热能的使用量,对节约能源起到一定的效果;减少了改性剂 的使用量,提高了生产效率,为实现原料国产化,加快道路建设和 养护速度,使道路铺设成本大大减少。 改进改性沥青生产工艺,设计新一代的高速剪切、高速分散均化机和高性能磨机,在生产高品位改性沥青粘结材料中起着稳定、高效、低能耗、低成本等保证作用。剪切机 磨机 高效 低能耗 高性能道路交通基础建设既是全面建设小康社会、实现现代化的迫 切需求,也是国民经济发展的支撑条件。公路事业飞速发展,高 质量的沥青路面材料离不开优良的改性沥青粘结材料,而优良的 改性沥青生产需要先进的加工工艺、先进的成套设备。简单、可
7、行的工艺流程,高效、节能、降耗的设备,卓越品质的改性沥青 粘结材料,逐渐成为人们关注的焦点。本文通过以下分析,提出 改性沥青工艺及设备改进的必然性和必要性。 1、 工艺、设备改进的基本思路 国内改性沥青和乳化沥青传统工艺都依赖于磨机,先溶胀而后依靠反复多边的磨削和长时间的孕育来加工生产,它存在以下 缺陷: 1)由于工艺路线的不合理造成磨机的损耗大,改性沥青产品 的质量不稳定。因为溶胀搅拌后的sbs往往结成一定的块状或 较大的颗粒,进入磨腔时由于空间有限,磨削时间极短,使磨机 产生很大的内压,瞬间摩擦力增大,产生巨大的摩擦热,混合料 的温度升高,容易造成部分沥青老化。还有一小部分还未经过足 够的
8、磨削,直接从研磨槽中冲飞出去,这样给改性沥青细度、质 量、流量造成直接影响,大大缩短了磨机的寿命。 2)由于在磨削前没有处理好sbs块状问题,没有足够的预处 理及磨机的结构不合理,磨削过程中总达不到一定的细度,造成改性沥青产品的生产效率不高, 产品质量不稳定,需要依靠反复多次循环研磨和长时间的孕育来 解决问题。这样不但大大增加能耗,提高成本,产品质量不稳定, 影响公路工程施工速度。 2 解决方案 为了克服改性沥青粘结材料加工中的通病,我公司对改性沥 青生产工艺进行优化设计、对均化机和磨机进行结构改进,通过 试验和一段时间的生产,证明能完全解决上述问题。 3 新工艺、新设备的优越性 3.1 工艺
9、方法的改进,极大地提高了改性沥青的生产效率 我们先从工艺上着手进行改进,采用先粉碎后研磨,目的是 把从溶胀罐中初次搅拌的沥青和sbs,在进入磨机磨腔前先进行 预处理,减轻磨机的能耗,提高磨机的工作效率。 3.2 高速剪切均化机的合理定位添加,对提高改性沥青产品质量 及生产效率提供了保障 我们自己研制高速剪切均化机,其工作过程有以下几道工 序:第一,进行高速强烈搅拌,达到一定的粒度和一定的均匀性; 第二,进行高速剪切,通过十几万次的高速剪切后达到一定的细 度;第三,进行高速分散,达到一定的均匀性。经过高速剪切均化 机三道工艺处理后,沥青和sbs处在一定的微小粒度和均匀分散状态。 3.3 对磨机的
10、动、静磨盘设计结构进行大的改进改性沥青混合料在动、静磨盘磨腔内的运动方式,由直线运 动改为曲线运动,确保sbs的磨削细度,提高了改性沥青产品的 质量。 sbs是一种韧性很强的热塑性弹性体,在进入磨机磨腔内必 须有充分足够研磨次数,才能确保细度和质量。为此,我们对动、 静磨盘进行全新设计,当sbs改性剂进入磨机磨腔内时,在高速 旋转离心力的作用下高速上下跳动,不停地与动、静磨盘相对碰 撞,产生各种复杂的曲线运动。这样,在有限的磨机空间和时间里, 大大增加了磨削的概率,提高了分散均化效果,从而确保了磨削细度、均匀性和稳定性。为了百分 之百地确保细度和质量,再用串联的方式经过第二台磨机用同样 的方式研磨一遍,这样提高了磨机的粉碎效率和质量
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