脱硫系统浆液中毒及调整措施;_第1页
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文档简介

1、湿法脱硫浆液中毒原因及调整防范措施 湿法脱硫系统存在浆液“中毒”现象,就此问题脱硫运维部做如下预防和解决措施: 名词解释:浆液中毒。吸收塔浆液中毒是指:在入口so2总量不变的情况下,脱硫效率迅速下降,检查分析仪cems正常。在高密度高流量的进浆量,也无法控制脱硫效率下降。吸收塔浆液中毒的现象:1、吸收塔反应闭塞,吸收塔ph无法控制,于5.9左右且在供浆量较小或不进浆的情况下,ph下降缓慢甚至不下降。2、脱硫效率明显下降,低于90%。3、石膏呈泥状,品质变差,无法脱水。4、吸收塔浆液无法沉降。5、吸收塔浆液中毒的原因。6、为分析中毒原因,取吸收塔浆液样化验,如表1。从表中分析,可以发现浆液中的c

2、aso42h2o偏低,caso31/2h2o、caco3偏高。根据运行状况,近期硫份偏高,为保证负荷率,保证出口排放so2达标,表1浆液异常时化验主要参数ph值密度/g/lcl-/mg/lcaso42h2o/%caso31/2h2o/%caco3/%6.101171.11590.154.517.6824.965.91185.31672.456.2722.9413.71二、调整措施 在脱硫浆液中毒后,只有在运行的过程中才能调整相关参数,采取补救措施,我们及时采取了相关方案调整:1、适当供配石灰石浆液,降低ph值,大量置换浆液(约50小时),增大脱石膏量。待脱水正常后,对浆液做化验分析,指标合格后

3、重新加入石灰石浆液的加入量,使ph值逐步上升,脱硫率缓慢回升;2、增开氧化风机,加大氧化量,进一步增强吸收反应;3申请烧结机组负荷降低,减少so2进入脱硫系统量,4根据化验结果,加强废水排放,降低吸收塔中的氯离子含量和重金属含量。三、防范措施1、密切监视车间原料配比,对于影响或抑制脱硫浆液反应成份,及时汇报相关部门领导,停配或调整配料,做到早发现、早处理。2、关注运行中的烟尘含量,必须确保主电除尘器正常运行出口粉尘必须150mg/m,当烟尘超过150mg/m时必须联系车间对电除尘进行仔细检查,当问题严重时,应选择停机处理。3、定期对脱硫浆液进行置换外排。4、运行中加强石膏保持低密度运行同时应连续排真空滤液和废水。5、确保氧化风充足,加强石膏速度形成。6、 通过取样化验浆液品质。7、每班对吸收塔浆液取样沉降观察。若出现

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