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文档简介
提高PV4837系列型偏转 磁芯模具使用寿命,开展QC活动,,磁芯厂成型一班QC小组,一.小组概况,磁芯厂是生产彩偏磁芯的主要分厂,成型工序是生产彩偏磁芯的关键工序,彩偏磁芯的模具是生产磁芯的不可缺少的工装之一,对磁芯的质量起决定性作用。模具费用的高低直接影响磁芯的生产成本。尤其是在彩偏磁芯市场大幅减少而PV4837系列型磁芯的需求是我们每月主要生产任务的情况下,模具费用的控制尤为重要。因此我们成型QC小组把降低PV4837系列型磁芯模具费用作为我们今年的课题。,成员由成型技术员和成型模具钳工组成。具体情况如表1,选题理由,1.控制成本,节能降耗是我们分厂永远不变的主题。 2.分厂目标成本考核指标的不断完善及细化,使得成型模具费用的要求降低,以保证考核指标的完成。 3.近来PV4837系列磁芯产量大,使得模具费用增高,分厂为了创造更大的利润,必须降低各种材料的费用。,三.现状调查,我们小组对2009年9-11月份的PV4837系列模具费用情况进行了统计,具体情况如表2: 表2:2009年9-11月份PV4837系列模具使用情况,从统计表中可以看出,09年9-11月份每只PV4837系列产品所投的模具费用平均为0.0667元,按每个月平均48万产量计算,光模具费用一项,就占3.2万元之多,因此,降低模具费用 ,严控成本,能为分厂带来可观的经济效益。,四.目标值确定及可行性分析,4.1确定目标值: 我们召开QC小组成员会议,并确定活动目标,具体如表3所示: 表3 PV4837系列模具费用现状及目标值,4.2目标的可行性分析,磁芯厂有十几年生产彩偏磁芯经验,又有一批业务素质高,经验丰富的模具钳工,已经多次解决了生产中出现的疑难问题,所以达到目标是有把握的。 考核指标的日趋完善,考核力度的加大和6S精益管理的推行以及职工成本意识的不断提高。 分厂领导对成本控制非常重视,明确要求成型工序必须降低模具费用,在领导的高度重视和大力支持下,小组成员有信心达到目标。 经调查09年12月份的每只PV4837系列产品模具费用只有0,054元,所以将每只PV4837系列产品的模具费用降到0.055元以下是完全可以做到的。,五.原因分析,5,1小组成员搜集了多方面的数据,同时召开了原因分析会,并绘制了因果图。(见下图1 ),粉尘大,环,法,料,颗粒料质量差,颗粒料 流动性差,模具质量差,模具厂家少,模具配合异常,模具定期保养不到位,(抛光,防锈),PV 4837 系 列 模 具 费 用 高,操作技能差,责任心不强,压机状态不稳定,模具间隙超差,压机老化,模具装配不当,人,机,5.2 主因确认 经过我们QC小组的讨论和实践论证,找出原因,我们对因果图中的各因素逐条进行分析确认。 1:操作技能差 分厂这几年也没有新增员工,现有的操作工在本岗位年限最少的也都干了三年多,再者经常在业务上培训实践,因此不存在操作技能差的问题。 结论:非主因 2:责任心不强 操作人员对压机状态不了解,经常在压机非正常状态,连续压制,使得模具寿命大大降低。 交接班时,没有认真检查,模具,模架等,对模具自然磨损和其他因素造成的损伤,没做到明确区分。 结论:主因 3:压机维修保养不到位 分厂给电钳制定了考核办法,要求对各个压机进行巡回检查,发现问题及时维修;对每台压机建立维修档案,对压机软故障要彻底查清,绝不带病作业。因此很少造成压坏模具的事情。 结论:非主因,4:模具装配不当 模具钳工都是经过专人手把手带出来的,在装配模具时都很娴熟,不会造成装配不当;每套模具在使用前,都先要计算间隙配合情况,不合适的要进行微处理,因此不会造成装配不当。 结论:非主因 5;颗粒料料流动性差 颗粒料的颗粒分布、流动性差都会造成模具在压制时出现模具塞料,压制产品压力大时,容易造成模具拉伤,但制料目前由质量部监督各个参数,对工艺参数不合格的料不予发放。从而得到了保障。 结论:非主因 6:模具质量差 由于模具厂家少,没有竞争压力,模具材质以及做工上存在问题,导致模具使用时间短。并且同一问题反复出现。 结论:是主因,7:模具组合不合理 模具由于磨损,不同部件损伤程度不同,不能组装成套模具(拼凑而成)使用中,模具间磨损快,易塞料,从而造成外下开裂。 结论:是主因 8环境问题 粉尘大,是主要问题,但随着分厂推行6S精益管理,我们成型一班成为我公司的6S样板区,环境得到根本改善。 结论:非主因 经过逐条调查、分析、讨论,我们确认造成PV4837系列产品模具费用高的主要原因是: 1.)责任心不强 2.)模具质量差 3.)模具组合不合理,5.3制定对策 针对以上主因,我们QC小组成员再次进行讨论,开动脑筋,各抒己见,制定了以下对策并绘制了对策表。(见下表),5.4对策实施:根据以上对策表,实施情况如下: 实施一:责任心不强 1. 2010年06-07月对成型工进行工艺和6S知识的培训,使职工掌握了本工序的工艺原理及操作规程,并且系统了解了6S精益管理知识,提高了职工的质量意识,增强了职工的责任心; 2. 分厂制订了新的考核办法,将模具的费用纳入成型考核之中。 3. 要求模钳相互学习交流提高装配技术。 4. 交接班对模具检查,并有书面确认,责任明确。,实施二:模具质量差 1.不断开发新的模具供应商,采购模具货比三家,选用性价比高的厂家的模具; 我们目前使用的模具为:四川广元模具厂和宝鸡模具厂,以及我公司模具公司生产的模具。 2.要求厂家提供材质好的强化模具、电镀模具,延长模具的使用寿命; 经过我们使用和对比:宝鸡模具厂生产的模具质量高,耐用,但费用比广元高,广元模具厂生产的模具,从质量,价格均达到要求。 3.对卸下的旧模具在保证技术参数合格的情况下,进行返修(如换镶件、电镀、下落等)再利用。 返修的模具再利用之前,经过模钳班长,主管技术员进行最后确认,方可使用。 4及时给模具商反馈模具使用情况,对模具缺陷进行改进。 对个别模具,由于质量原因造成的使用问题,及时通知采购人员反馈给相关厂家进行协商改进。对反复出现问题的模具,去该厂家进行技术鉴定。要求其定期回访。,实施三:模具组合不合理 针对不同厂家的模具配合前,进行模具间隙测绘,尤其是五件式凹模与外下凸模之间的配合。装配前能更好的掌握配套后模具的状态,及时处理,并使用。经过试验我们确立了目前合理的模具组合:五件式组合凹模用硬质合金模具(宝鸡或广元),上模、外下凸模、下模用广元强化处理的、型芯用工具公司的。四件式组合凹模用广元强化的,下模用广元强化的或工具公司宝鸡电镀的,型芯用工具公司的。,六.效果验证,经过以上各项措施实施后,模具费用大幅下降,效果很明显,现将活动期间模具费用和压制毛坯的请况统计如下,并绘制了柱状对比图,2010年1-9月份生产PV4837毛坯数及模具费用统计表,从以上图表中可以看出,通过几个月的QC活动, 使PV4837系列模具费用由原来的每只毛坯0.0667元降低到现在的每只毛坯投入0.0505元,达到了预期目标。,七 效益 7.1经济效益 本次活动前每件毛坯投入模具费用0.0667元,通过活动使每件毛坯所投入的模具费用下降到0.0505元,下降了0.0162元,2010年1-9月份共生产PV4837系列磁芯4210965只,所节约的模具费用我们做一下计算: 1-9月份产量4210965只 节约:0.0162(元) X 4210965(只)=68217.6(元) 通过这次小组活动,为分厂创造直接经济效益68217.6元。 7.2社会效益 通过本次小组活动,进一步同日高了QC成员成本意识,认识到了成本在生产中的重要性。同时激发了QC成员的积极性和创造型,提高了集体攻关的能力。,八巩固措施 本次QC小组活动历时10个月,取得了良好的活动效果,也总结了一些经验,制定了以下有效的巩固措施: 8.1定期对成型工进行业务培训,加强质量教育,鼓励职工参加QC活动,提高全员成本意识。 8.2进一步做好模具的采购管理保养维修,及时与模具制造商以及产品用户沟通改进模具的缺陷,延长模具的使用寿命 8.3将合理的模具组合形成装配制度,先由模钳班长负责装配前的测量、修配、检查;然后经主管技术员测量确认,再由当班模钳负责装配、调
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